高 謙 張 海 劉嘉慶 張 虎 于 英
獨山子石化設備檢修公司 新疆克拉瑪依 833699
某化工廠某裝置的多級離心泵為產品外送泵,其結構為雙支撐多級離心泵。因為是產品外送泵,根據產品罐的液位高低,此泵間歇運行,常開2~3h 就停機數小時不等。前階段該泵連續出現振動超標,噪音大,停泵后盤不動車的故障,嚴重影響了裝置的平穩運行。
該泵為垂直剖分臥式多級離心泵,5 級葉輪,采用平衡盤和止推軸承組成泵平衡裝置,軸封采用雙端面機械機封。該多級離心泵相關參數見表1。針對該泵在近期的檢修統計如表2 所示。

表1 多級離心泵相關參數
由表2 可以看出,該泵的故障主要變現為:機泵振動大,噪音大;泵停車后盤不動車;機封泄漏;止推軸承損壞,潤滑油變質。經過對泵的拆檢,發現葉輪口環、級間襯套磨損,平衡盤磨損,軸承磨損。如圖1 所示。

表2 多級離心泵檢修統計表

圖1 多級離心泵損壞檢查
滾動軸承的磨損失效會對整個設備的運轉造成不良影響。泵振動超標、噪音大都是軸承失效的主要表現形式。在對泵進行拆解過程中,發現軸承箱內存在金屬雜物,分析后確認為軸承保持架碎渣,出現問題的可能原因分析如下:
(1)安裝問題:拆檢時測量各處定位尺寸,均在正常范圍內,且此軸承安裝時可輕松裝入軸承室,此原因可排除;
(2)軸承潤滑不良及清潔度問題:經查閱巡檢記錄,發現油位一直正常,且對舊軸承滾子、內外滾道檢查均未發現異常磨損,此原因可排除;
(3)軸承承受沖擊負載:此驅動端為自由端,采用圓柱滾子軸承,不承受軸向力,滾子與內圈在軸上沒有限位,可自由滑動,軸向力不會對其造成影響,此原因可排除;
(4)聯軸器對中不良:復查對中時發現外圓偏差0.08mm、端面偏差0.05mm,均在標準范圍內,此原因可排除;
(5)軸承選型錯誤:經查閱設備資料,結合設備運行工況,排除此原因;
(6)軸承個體質量問題:此原因可能性較高。
動靜部件異常磨損,最直接的影響就是設備原有功能減弱甚至失效,對設備的穩定運行造成影響。對于多級離心泵而言,零部件磨損主要發生于軸承、平衡盤、葉輪口環、級間襯套和軸封等部分。異常磨損的發生往往伴隨著設備振動偏高。
(1)碰磨的可能原因之一:泵軸撓性軸所致。理論上泵軸中間部位偏離中心值最大,尤其在開機瞬間,即中間幾級導葉襯套發生碰磨的可能性最大。從實際檢查來看,正是中間幾級口環及襯套的磨損較嚴重,因而此原因不能排除。
(2)碰磨的可能原因之二:軸承座中心偏移。由于廠家設計的驅動端/ 非驅動端軸承座在安裝時采用止口配合,無定位銷,導致無法保證泵的轉子處于中心位置,此原因不能排除。
(3)碰磨的可能原因之三:泵內進入雜物,介質過臟。該泵各級口環間隙均在0.40mm 左右,級間套間隙也偏小,如果顆粒物進入口環或者襯套,極易引起磨損。新級間套加工后,未進行熱處理,材質不符合要求,表面硬度不夠,與殼體摩擦后容易堆積咬死。從現場拆解看,口環磨損無規律,不能排除此原因。
(4)碰磨的可能原因之四:非定位端甩油環與軸承內圈相對運動。非定位端甩油環與軸承內圈相對運動,過熱變色,內孔變小與軸抱死,用液壓工具打壓100bar 才拆掉。分析認為,油封背冒未將軸向擠緊,軸向定位不牢固。經過測量發現,油封、修復后的甩油環和軸承內圈三者之間在油封背冒打緊后仍有0.8mm 間隙,是導致相對運動的原因,因而不能排除此原因。
(1)泵抽空:由于該泵開停次數過于頻繁,每次運行時間2- 3 小時,在操作過程中容易導致泵內抽空,由于泵內無介質,轉動部件易發生干磨,泵出口壓力降低,平衡盤失去作用,軸向力由止推軸承進行平衡。止推軸承承受力增大后,溫度急劇上升,使的潤滑油變質,同時,過大的軸向力使軸承壽命降低損壞,轉動部件開始跳動或更大的軸向位移,從而導致多處摩擦。使泵體失穩,振動增大并伴隨噪音。
(2)葉輪氣蝕:泵運行過程中,由于輸送介質溫度變化較大,介質內含有氣體,可能導致出現氣蝕現象。以及該泵頻繁開停,操作過程中,出口閥的開度過大也可能導致氣蝕現象的發生,從而導致泵的運行狀態較差。
(1)機械松動:運行過程中,由于各連接部位如泵地腳螺栓、芯包螺栓等緊固件的松動,都可能導致機泵運行振動偏大。
(2)裝配原因:泵解體檢修次數較多,拆解過程中可能出現數據測量誤差、安裝失誤,以及對零配件磨損情況的檢查不到位,都可能造成振動過大。
多級離心泵多種缺陷均可能導致設備振動偏高,大多數可以通過對設備進行解體檢修消除,針對以上原因特制定以下措施:
轉子找中心,高壓端上下總間隙0.6mm,轉子提升0.3mm,上下居中。左右表值幾乎不動,未做調整。詳見圖2。

圖2 轉子中心調整圖
低壓端調整時,轉子自由狀態上下總抬量為1.75mm,安裝軸承箱后上下總抬量為1.15mm。最開始按照1.15mm 抬量調整,頂上去0.50mm 時,盤車過緊;降到0.20mm 時,盤車輕松,因此判斷總抬量應以1.75mm 為標準。1.75- 1.15=0.6mm,0.6+0.2=0.8mm,此時轉子盤車最輕松,轉子上下居中。在調整左右時,左右間隙大約0.10mm,邊盤車邊調整,直到盤車最輕松那個點。軸承箱螺栓全部拔緊后發現,盤車有些偏重,判斷軸承箱結合面垂直度不好,于是松開螺栓,邊盤車邊對角對稱拔緊,最后拔完螺栓,盤車輕松。
進行葉輪級間套跳動、端面跳動檢查,發現二級級間套端面跳動0.07mm,嚴重超標。進行了研磨修復,修復完為0.02mm。由于該級間套與殼體徑向磨損嚴重,上床進行了車削修復,徑向間隙由0.40mm 放大到0.80mm。葉輪口環也由原來的0.45mm 放大到0.65mm,葉輪口環徑向跳動最大0.05mm,符合使用要求,轉子小裝完動平衡符合要求。轉子做動平衡前,平衡盤軸向定位,轉子小裝完,在不裝O 型圈的情況下,測得軸向仍有0.8mm 間隙。由于動平衡需要,加工一個0.8mm 厚墊片,這樣將各級葉輪全部擠緊,開始做動平衡。正式安裝時,O 型圈裝上后預計有0.4mm 熱膨脹間隙。保證各部間隙在規定范圍內。
由于泵每天運行2~3h,頻繁的開停機容易導致泵系統失穩或者抽空現象。建議優化工藝操作,盡量避免頻繁的開停機。且在開泵前檢查入口壓力達到要求后再進行開泵,出口壓力避免出現過高或者過低,以防抽空,并且跟蹤平衡管高壓出口壓力。定期清洗過濾器,防止濾網堵塞或者破損,導致抽空或者泵內進雜物。
多級泵在運行過程中很容易在首級葉輪、平衡鼓及平衡鼓套位置發生磨損。隨著葉輪級數增加,泵軸撓性增大,在開機瞬間極易發生撓性變形,導致中間葉輪位置處發生磨損。
通過對葉輪隔板進行改造,將中間段隔板改為傾斜中段,以此來適應泵軸的撓性變形,從而避免轉子部件與泵殼的碰磨。
在多級泵的能量損失中,機械摩擦損失占總能量損失的70%。通過傾斜中段結構,使靜止部件與轉子部件的實際運轉撓度曲線相吻合,還能降低機械摩擦損失,提高泵的效率。因為有傾斜中段結構,口環之間、平衡鼓與平衡鼓套之間的間隙很小,單邊間隙比沒有傾斜中段小25%~30%,從而大大降低容積損失、提高泵效率。
針對泵頻繁啟停情況,建議采用平衡鼓裝置。此裝置能平衡約85%軸向推力,在正常運轉的工況點,通過選擇平衡鼓直徑可以使軸向力降到最低,殘余的軸向力由推力圓錐滾子軸承或可傾瓦推力軸承承受。平衡鼓的設計可以適應在最大流量點的30%~120%運行,流量可以達到最佳效率點的130%,并且幾乎沒有磨損。平衡鼓結構對泵的每天啟停次數沒有具體要求,相比平衡盤結構更適合頻繁啟動的工況。
(1)在裝配之前,所有泵的零件,特別是互相配合的精加工表面都必須徹底清理干凈。所有配合止口、密封端面和密封溝槽都要涂上一層二硫化鉬。清點全部零件,并按裝配次序分類、編號。
(2)將首級導葉裝入左吸水室并用螺栓固緊,然后把支承架固定在安裝底板上。裝上左定距軸套、首級葉輪、右定距軸套和相應的鍵,并用帶防松頂絲的定距螺套固緊。將右吸入室用螺栓固緊于左吸水室。裝上鍵和第二級葉輪及葉輪分半卡環,將裝好密封環的導葉打入裝好密封環及防轉銷的中段。將密封圈裝入左吸水室溝槽,將第一級中段、導葉裝入左吸水室止口,用螺栓固緊。依次裝上各級葉輪、鍵、導葉、中段及密封圈等,用螺栓固緊,并用墊塊或千斤頂將各級中段支承起來。裝上末級導葉和吐出環后,擰緊螺母。裝上平衡盤、密封墊、壓環、分半卡環、卡環套及固緊螺栓,然后裝上鍵與后端喉部軸套。將裝有密封圈的平衡套裝入泵蓋,將纏繞墊裝入泵蓋凹槽內,將泵蓋吊起并裝入吐出環止口,固緊泵蓋螺栓。
(3)測量并記錄轉子軸向總竄動量:裝有密封圈的后軸承托架裝入泵蓋并固緊螺母,裝有密封圈的前軸承托架裝入泵體并固緊螺母,將前后軸承體分別裝在前后軸承托架上,然后裝上定位銷并將螺栓固緊。用百分表測量兩側轉子抬量,用手盤轉子,應轉動靈活、無阻卡現象。
(4)軸承部件裝配:按總圖及軸承體部件圖裝上軸承體,在裝成對安裝角接觸球軸承時,將平衡鼓盤靠上平衡套平面。用百分表測量中間軸承體的平面C 與油環套端面之間的尺寸,在此尺寸減去(0.08±0.1)m 即為調整環所需厚度,調整環還應在磨床上磨削多余量。通過調整墊厚度,保證推力軸承與后軸承端蓋之間的間隙為0.4~0.5mm。
(5)機械密封安裝,待前后軸承部件安裝完畢后,方可最終安裝機械密封。依次擰緊機械密封壓蓋螺母,機封軸套緊定螺釘。將機封軸套限位板退出軸套槽,并擰緊在機封壓蓋上。
通過對泵結構及故障的分析,確定造成該泵振動超標、噪音大及碰磨的原因。針對原因,采取了改善工藝環境,調整泵軸中心,調整竄量等措施后,泵運行情況有所改善,延長了運行周期,實現了降本增效的目標。