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飽和蒸汽輪機飛車原因分析及對策*

2022-03-09 07:33:30陳昱臣聶貴興唐順歡
云南冶金 2022年1期
關鍵詞:調節閥汽輪機發電機

陳昱臣,聶貴興,胡 建,唐順歡

(1.馳宏科技工程股份有限公司,云南 曲靖 655000;2.云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南 曲靖 655000)

飽和蒸汽輪機飛車是指采用飽和蒸汽發電的汽輪機超過臨界轉速,致使汽輪機的轉速失控,從而導致汽輪機葉片、軸、汽缸以及管道等裝置嚴重破壞的惡性事故[1]。每一次飛車事故都給企業造成了極為嚴重的后果,為此每一起飛車事故的研討很有必要。

1 事故經過

某公司鋅冶煉采用沸騰爐,鉛冶煉采用艾薩爐、側吹還原爐、煙化爐,配置5臺中壓蒸汽余熱鍋爐,高溫煙氣系統通過余熱鍋爐利用余熱,產出(120~180)t/h中壓飽和蒸汽。動力廠配置了一臺由德國KK&K公司制造的LSA58 BM10型汽輪發電機組,該機組是一套雙胞胎式飽和蒸汽機組,共有四個汽缸通過齒輪箱同時拖動一臺發電機,額定容量10.5 MW,汽輪機額定轉速1 500 r/min。事故當天,冶金爐減料減風,蒸汽供應量下降,2#汽輪機I段進汽壓力降至3.1 MPa,溫度降至238℃(聯鎖停機條件:進汽溫度≤238℃),汽輪發電機組發出聯鎖停機信號,發電機解列,作業人員按照汽輪發電機組跳車應急程序打開低壓蒸汽電動排空閥。發電機解列后1 s內,轉子轉速急速升高超過1 800 r/min,35 s后1#低壓缸崩裂,8 s后2#低壓缸崩裂,事故造成汽輪機組兩側低壓缸葉輪、噴嘴、蝸殼等部件嚴重損壞。

2 原因分析

2.1 事故運行狀況分析

1) 根據汽輪機PLC與DCS的報警及停機事件記錄(見圖1) 分析,汽輪機PLC系統在檢測到蒸汽溫度小于設定值238℃時,發出了停機指令,發電機帶負荷解列,發電機解列后,發電機轉速不降反升,并超出儀表量程,整個超速過程持續6 min。發電機解列后2#汽輪機高壓缸進汽流量仍有34.2 t/h,事故發生后才逐步從33.4 t/h下降至13.5 t/h。

圖1 事故時汽輪機組DCS、PLC運行曲線Fig.1 DCS,PLC operation curve of steam turbine set when accident occurs

從超速破壞發生的機理分析,汽輪機轉子及轉子上的部件在旋轉過程中,受到離心力F=m×r×ω2作用,離心力與角速度的平方呈正比關系,且受力點隨著周圓半徑增大也成幾何增長。當轉速達到汽輪機轉子固有頻率轉速時,振動會突然變大,即發生共振,當轉速超過固有頻率轉速后,振動增幅降低,并將穩定在某一范圍內,當轉速接近2倍固有頻率時,振幅又會急速增大,從而致使動靜摩擦振動繼續增加軸系失穩,轉子及附件飛離汽輪機腔室。

發電機解列后,蒸汽未能及時切斷是導致汽輪機超速發生飛車的直接原因;

2) 事故后,現場測試1#、2#汽輪機高、低壓進汽調節閥、緊急關斷閥的伺服閥。正常狀況下,進汽調節閥接收閥位指令,閥門根據信號調節開度;緊急關斷閥接收信號,閥門執行開關。但在啟動輔助油泵后,2#機進汽調節閥、緊急關斷閥的伺服閥在未給指令的情況下自動開啟,油泵停運后伺服閥處于開位,閥門狀況異常。

通過測試閥門,結果顯示,2#汽輪機進汽調節閥、緊急關斷閥異常,是造成蒸汽未能及時切斷的直接原因;

3) 對1#、2#汽輪機高、低壓進汽調節閥、緊急關斷閥、濾芯、油泵等進行拆解(見圖2、圖3)。拆解時活塞卡死,使用銅棒才強行拆解,拆解后發現2#機高、低壓進汽調節閥、緊急關斷閥的伺服閥活塞腔室有黑色膠狀物;拆解的油濾芯也顯示2#機濾芯膠狀物遠多于1#機;拆解油泵腔體內有結膠,主齒輪軸向磨損明顯。

圖2 解體后的伺服閥活塞Fig.2 Servo valve piston after disintegration

圖3 拆解后的濾芯和油泵Fig.3 Filter element and oil pump after disassembling

從潤滑油結膠的機理來分析,潤滑油在使用過程中與空氣和金屬材料接觸并處于一定的溫度條件,潤滑油發生氧化,逐漸產生可溶的極性物質(抗氧化劑及基礎油的降解物),當極性物質的含量超過汽輪機油的溶解度或溫度下降后,就會析出沉淀在機械系統的各個地方,尤其是金屬表面上,形成油泥和漆膜,而油泥和漆膜又進一步促進油的氧化,并加劇潤滑油結膠。油泥、漆膜均是油品變質的產物,漆膜與油泥的區別為:相比較而言,漆膜生成溫度高一些,而低溫更有利于油泥的生成,油泥中含有一定量的水分。油泥一般通過油路沉積在油箱內,而漆膜則會粘結在油路、齒輪、軸承、腔體等表面,從而帶來管道堵塞、危害更大。

結合設備的拆解情況和潤滑油結膠機理,可以得出:潤滑油結膠是進汽調節閥、緊急關斷閥卡塞的直接原因[2];

4) 對1#、2#機油箱中的油品取樣分析。內部質檢部門分析油樣的40℃、100℃的運動粘度、粘度指數、機械雜質、硫乳化時間、水分6個指標進行檢測,檢測結果均顯示正常。

將1#機油箱油樣、2#機油箱油樣、新油樣3個油樣送第三方機構分析。分析結果顯示2個指標出現異常:①外觀方面,1#機油樣為“棕色透明液體”、2#機油樣為“棕色不透明液體”、新油樣為“淺黃色透明液體”;②漆膜傾向指標,1#機油樣為16.1、2#機油樣達到18.2,新油對比樣則低至0.2,詳見表1。

表1 潤滑油第三方監測結果Tab.1 Lubricating oil's third-party monitoring results

漆膜傾向指數可用于推斷油液或設備狀況,漆膜生成較嚴重,需處理或換油,以避免影響設備正常使用[3]。從油液漆膜產生的機理來分析,漆膜產生的主要有兩個因素:①油品發生氧化;②油液發生“微燃燒”。研究表明,溫度、水、空氣和金屬催化劑是加速潤滑油氧化變質的根本原因,并存在以下規律:油液溫度每提高10℃,氧化速率增加1倍;超過一定量的水分可使油品氧化速度增加10倍以上;隨著油液中空氣含量的增加,氧化生成的漆膜也線性增加;油液中的金屬顆粒作為催化劑會加速油品氧化,而油液“微燃燒”則是局部高溫造成,相對而言,油品氧化是一個緩慢的過程,而油品絕熱“微燃燒”生成漆膜的速度要快得多[4]。

從油樣分析對比結果也可以得出,油液漆膜的生成是造成進汽調節閥、緊急關斷閥卡塞的主要原因;

5)事故發生2個月前,動力廠對2#汽輪機進行了檢修,2臺汽輪機的油系統均進行了清理,并將老油更換成了同品牌潤滑油,所更換的新潤滑油,在更換前未送檢分析,運行過程中也未定期取樣分析。新潤滑油才使用短短2個月就發生了較大劣化,為分析潤滑油快速劣化的原因,對透平機在事故前監測點的振動值進行分析。2#透平機的大齒輪軸自由端軸向振動值有3個月處于(13~27) mm/s左右,最高時高達35 mm/s,嚴重超過標準值5 mm/s,至事故前1個月2#透平機的振動值惡化,范圍擴大至高壓缸軸端的垂直振動值、大齒輪軸負荷側軸向振動、低壓缸軸端的軸向振動值等四個點。

從拆解后的1#、2#齒輪外觀,2#機軸瓦油路、齒輪表面的顏色也比1#機深,漆膜更嚴重,驗證了2#機振動異常后,齒輪發熱導致潤滑油劣化加速。所以汽輪機的長期異常運行是引發潤滑油快速劣化的根本原因[5]。

2.2 事故原因邏輯關系

2#汽輪機軸端振動異常,導致溫度傳動部位溫度升高,引發潤滑油漆膜生成加速,在運行過程中因未監測潤滑油質量,潤滑油劣化趨勢未能得到及時警示,劣化超過臨界狀態后,將進汽切斷閥和調節閥卡死,當汽輪發電機組系統達到發電機解列條件時,因控制邏輯缺陷,導致發電機在未切斷汽源的情況下首先解列,而源源不斷的蒸汽持續驅動汽輪機旋轉,在沒有發電機拖拽的情況下,汽輪機加速旋轉,葉片和軸的離心力超過材料的強度和剛度,從而出現了葉片飛離、軸扭斷的后果。

2.3 事故原因

通過分析,該機組飛車的直接原因為緊急關斷閥、進汽調節閥的伺服閥活塞因結膠卡死,致使緊急關斷閥、進汽調節閥收到指令后無法關閉及時切斷汽源,蒸汽持續驅動汽輪機葉輪加速旋轉,最終導致汽輪機飛車。而引發飛車的原因還有以下幾方面:

1) 發電機甩負荷邏輯存在缺陷,PLC連鎖停機條件是進汽溫度和壓力任一條件達到后即解列發電機,與《防止電力生產事故的二十五項重點要求》 (國能安全2014年161號) “系統檢測到緊急關斷閥、進汽調節閥關閉反饋信號后,再執行機組解列,利用機組逆功率保護使機組安全停運。”的規定不相符[6];

2)汽輪機長期帶病運行。事故之前2#汽輪機大修前軸向振動超標準(最高12.8 mm/s,標準值5 mm/s),檢修后齒輪箱振動未得到根本改善,并伴隨汽輪機運行逐步增大,部分監控點位超標準(4~7)倍,汽輪機帶病運行,機械部位受力不均,加劇磨損,局部發熱,加速了潤滑油劣化(結膠),促使汽機潤滑油漆膜指數在2個月的運行中快速從0.2升高至18.2[7];

3)大型設備大修前后潤滑油管理缺失關鍵管控,暴露出潤滑油監控檢測不嚴。2#透平機大修后更換了潤滑油,但在開車之前及機組投運后沒有對潤滑油取樣進行外觀檢查、分析化驗,沒能及時掌握潤滑油劣化的狀況;

4)對潤滑油結膠、漆膜的產生機理沒有深刻認識。長期運行管理中對汽輪機潤滑油檢驗指標局限于抗乳化度、水溶解度、酸度、運動黏度等常規指標,而未認識到漆膜指數是潤滑油結膠傾向的關鍵指標;

5)測速儀表量程偏低,超速后,無法觀察記錄真實速度。

3 采取措施及效果

本起事故中,若發電機解列邏輯正確或者切斷閥正常動作,滿足任一個條件,都必然不會造成嚴重后果。所以采取的第一個措施是:嚴格按《防止電力生產事故的二十五項重點要求》 (國能安全 [2014]161號)的要求,首先是完善聯鎖保護邏輯,發電機解列動作必須在接收到緊急關斷閥關閉信號,有功功率降為零,才會觸發發電機解列,更換了測速儀表,并定期試驗緊急切斷閥、泄壓裝置等安全裝置。

若該汽輪機組能及時消除振動過大的隱患,就不會因振動過大導致溫度升高快速惡化潤滑油,故采取的第二個措施是調整軸端,徹底調校軸系動、靜平衡,消除振動隱患后再運行機組,杜絕帶病運行。

第三個措施是汽輪發電機組啟動前,嚴格按規定對系統開展超速保護試驗[8]。

最后是更換故障進汽閥門,更換合格的潤滑油品,加油前取樣分析,分析合格后投用,大修后沖洗干凈油路,并取樣分析,汽機運行后每兩周取樣分析一次,運行滿1個月后分析漆膜傾向指數,適時監控潤滑油品質量變化情況。

通過以上措施,該起飛車事故中發現的問題全部得以解決,汽輪發電機組啟動后,安全穩定高效運行。

4 結語

潤滑油的管理對于汽輪機組的安全運行至關重要,可以通過潤滑油的狀況監測及時掌握機組情況。在日常潤滑管理中嚴格遵守以下要求:

1)應制定嚴格的油品管理規則,建立潤滑油檔案,明確油品的購置標準、儲存時限、機組更換油品的取樣要求、油品化驗項目等;

2)透平機潤滑油分析指標中,必須分析漆膜傾向指數;

3)嚴格控制透平機潤滑油的倉儲時間,超過三個月的在加油前必須取樣檢驗;

4)機組長時間運行容易造成潤滑油油泥、結膠物質沉積在潤滑油流經的各個機械系統和潤滑油系統。設備檢修和潤滑油更換應全方位清洗油路,避免出現油路中的雜質污染新油;

5)機組大中修后,應在開車之前兩天,對油箱中的油進行化驗,透平機油應化驗抗乳化度、水溶解度、酸度值等。運行一個月后分析漆膜傾向指數;

6)注油箱、循環油槽及過濾網每月應進行清洗。

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