張彥民,時 鵬,任獻濤
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
乙二醇又名“甘醇”,作為有機化工領域重要的基礎原料,乙二醇常被廣泛應用于聚酯纖維、聚酯塑料、防凍劑、潤滑劑、油漆、膠粘劑、表面活性劑、炸藥等工業領域[1]。目前,國內主要有石油基和煤基兩種乙二醇生產工藝路線。在煤制乙二醇行業中,一氧化碳(CO)偶聯合成草酸二甲酯(DMO)工藝占據主流地位,該工藝最早是由日本宇部興產公司提出,在反應過程中,CO與亞硝酸甲酯(MN)羰基化反應生成DMO和NO,NO、甲醇(ME)和氧氣(O2)反應生成MN,以上兩個反應分別稱為羰基化反應的和酯化反應,氮元素通過以上兩個反應在MN和NO之間來回轉換,氮元素的平衡對CO偶聯合成草酸二甲酯工藝的穩定和經濟運行有重要的意義。
CO偶聯合成DMO是在鈀催化劑(Pd/Al2O3)的作用下發生羰基化反應,生成DMO和NO,生成的NO和ME、O2反應生成MN和水。反應方程式如下:
2CO+2CH3ONO = (COOCH3)2+2NO
4NO+O2+4CH3OH = 4CH3ONO+2H2O
(1)
從反應式(1)可以看出,在CO偶聯制DMO反應中,MN作為反應物參與反應,NO作為反應產物;在酯化反應中,NO作為反應物參與反應,MN作為反應產物在反應中生成。CO偶聯制DMO系統中的氮元素以MN和NO的形式交替呈現,每生成1 mol的NO消耗1 mol的MN,每生成1 mol的MN也會消耗1 mol的NO,從理論上講,整個系統的總氮元素是恒定不變的,不會出現氮元素流失。
在CO偶聯合成DMO的合成系統中,雖然理論上不會出現氮元素的流失,但在實際生產過程中,氮元素的流失一直存在,需要源源不斷地向系統中補充氮氧化物,以維持氮元素的平衡。目前,在合成氣制乙二醇工藝中,補充氮元素的途徑主要有滴加稀硝酸溶液和亞鈉裝置制備MN兩種方式,在一套20萬t/a乙二醇裝置的實際生產過程中,每天需要補充約800~1 000 Nm3的MN,才能維持合成系統氣相中氮元素的平衡。通過研究整個合成系統發現,氮元素流失途徑主要有酯化副反應生成硝酸、甲醇溶解MN流失、尾氣弛放氣夾帶和分析取樣及泄漏流失。
在酯化塔中,由于同時存在NO和O2,不可避免地會發生NO被O2氧化生成NO2的反應,從上面的反應式可以看出,酯化反應會生成H2O,NO2和H2O在酯化塔內反應生成硝酸。反應方程式如下:
NO+O2=NO2
(2)
3NO2+H2O = 2HNO3+NO
(3)
因酯化反應需要消耗甲醇,為了保證酯化塔液相甲醇含量維持在50%以上,需要不斷補入新鮮甲醇,同時將酯化塔含硝酸甲醇送至甲醇精餾系統進行提純。由于硝酸在甲醇精餾塔的高溫環境下會發生分解,造成甲醇精餾塔超溫、超壓,因此,含硝酸甲醇在進入甲醇精餾塔之前需要補入NaOH溶液,控制pH值在6~7,中和酯化反應生成的硝酸,就不可避免會造成氮元素流失。酯化塔外排甲醇的分析數據見表1。

表1 酯化塔外排甲醇的分析數據
由于MN在甲醇中溶解度較大[2],酯化塔外送甲醇至甲醇精餾系統的同時,溶解在甲醇中的MN在常壓儲罐中解吸釋放,造成氮元素流失。在河南龍宇煤化有限公司的生產工藝流程中,酯化系統外排甲醇在送至甲醇精餾系統前經過兩級氣提,用來回收溶解在甲醇中的MN,但是在外排廢甲醇儲罐呼吸閥處仍能檢測到MN,含量約2.3%。由此可見,通過兩級氣提不能將溶解在甲醇中的MN全部回收,仍存在少量氮元素流失。
在CO偶聯制DMO的反應中,CO作為反應物不斷被消耗,需要持續向系統中補充原料氣CO,來維持羰基化反應的進行。由于補充的原料氣CO來自上游PSA工段,φ(CO)只能達到96%左右,CO氣體中含有少量的CO2、N2和CH4,其氣體組成見表2。

表2 PSA工段CO產品氣分析數據
由于CO2、N2和CH4不參與反應,這三種氣體在系統中被視為惰性組分,為了維持系統惰性氣體組分平衡,需要將800~1 600 Nm3/h合成氣在尾氣吸收塔處理后排出系統,作為燃料送至鍋爐焚燒。在尾氣吸收塔內,NO、甲醇和高壓空氣中的O2發生反應生成MN,生成的MN被塔頂噴淋甲醇在0.8 MPa(g)操作壓力下吸收,吸收后的氣體作為弛放氣送至鍋爐系統焚燒。在實際生產中,由于MN不可能被完全吸收,在尾氣弛放氣中仍有約0.2%的φ(MN)被排放掉,造成氮元素流失,尾氣弛放氣組分見表3。

表3 尾氣弛放氣分析數據
在生產過程中,為了全面掌握系統生產情況,在包括羰基化和酯化的整個合成系統共設有約20處氣、液相取樣點,而且分析頻次較高,在分析取樣的過程中,需要反復置換取樣容器,也不可避免地會造成少量NO和MN的流失。此外,CO偶聯制DMO工藝裝置中壓力容器較多,每臺壓力容器均設有安全閥,安全閥在長期使用過程中,也不可避免地會存在一定的泄漏,導致氮元素流失。
在CO偶聯合成DMO的反應中,在高溫條件及鈀基催化劑的催化作用下,CO與NO會發生反應,生成N2和N2O[3],造成氮元素流失。而且隨著溫度的升高,NO與CO反應越多,NO轉化率越高,高溫下含氮產物主要是N2,低溫下含氮產物除了N2還有N2O[3]。
此外,由于原料氣CO來自變壓吸附工段,原料氣CO中含有少量的H2,約500~1 000 mg/m3,而H2作為一種還原性氣體,也可以與NO發生反應,生成N2和H2O。當CO與H2同時存在時,NO的轉化率高于CO和H2單獨存在時NO的轉化率之和[4]。
硝酸還原裝置是在催化劑作用下,將酯化反應副產物硝酸轉化成MN的裝置。合成氣從硝酸還原反應器頂部進入,與進入反應器上部的含硝酸甲醇溶液并流進入硝酸還原催化劑床層,合成氣中的NO與液相中的甲醇、硝酸發生反應生成MN,反應后的氣相送至合成氣循環壓縮機入口緩沖罐,其反應方程式如下:
HNO3+2NO+3CH3OH=3CH3ONO+2H2O
如表4所示,經過硝酸還原反應器處理之后,酯化塔外排甲醇溶液中w(硝酸)可以降低至0.15%以下,硝酸轉化率可以達到90%以上,大大降低了氮元素流失,同時降低了甲醇精餾系統NaOH溶液消耗。

表4 經硝酸還原反應處理后液相分析數據
由于酯化外送甲醇溶液部分MN至甲醇精餾系統后釋放,導致氮元素損失,而且,酯化外排甲醇流量越大,氮元素損失越大。因此,當酯化工藝操作時,在保證酯化塔w(甲醇)在50%的前提下,應盡可能減少酯化外排甲醇量,一般控制在50~56 m3/h。此外,適當增加氣提塔氣提氣量,提高氣提塔進液溫度,有利于甲醇中MN的解吸,減少氮元素流失。在實際生產中,一般控制氣提塔進液溫度在45 ℃,氣提氣CO流量1 700 Nm3/h,氣提塔壓力0.15 MPa(g)。經過優化酯化和氣提工藝條件后,從甲醇儲罐呼吸閥處取樣分析可以看出,MN含量由2.3%降低至0.6%。
在尾氣吸收裝置中,主要利用塔頂噴淋甲醇來吸收弛放氣中的MN,尾氣弛放氣中含有少量的MN,說明吸收不徹底。因此,在實際生產工藝中,可以適當提高尾氣吸收塔操作壓力,增大吸收劑甲醇的噴淋量,降低尾氣吸收塔溫度來提高吸收效果,盡可能減少氮元素流失。在正常生產時,一般控制尾氣吸收塔壓力0.8 MPa(g),尾氣弛放氣流量約1 600 Nm3/h,塔頂噴淋甲醇流量23 m3/h,塔頂溫度25℃。經過優化尾氣吸收處理工藝條件后,尾氣放空弛放氣中MN含量由0.17%降低至0.1%。
將分析取樣點改造成密閉取樣系統,實現取樣點工藝介質的循環,減少取樣時取樣容器的置換頻次,一定程度上可以減少氮元素的流失。此外,在安全閥前增加爆破片,定期對安全閥的密閉性進行檢驗,確保安全閥無內漏,也可有效降低氮元素的流失。
由于反應溫度越高,NO與CO反應的轉化率越高[3],因此,在CO偶聯合成DMO反應中,在保證主反應轉化率的前提下,應盡可能控制催化劑床層溫度越低越好,減少CO與NO副反應的發生。
此外,優化變壓吸附操作條件或采用深冷分離裝置分離CO和H2,盡可能降低原料氣CO中的H2含量,可以有效減少H2與NO的副反應,降低系統氮元素流失。如表5所示,采用深冷分離工藝后,原料氣CO中H2含量為0,φ(CO)純度可達98.5%以上。CO純度的提升,減少了雜質氣體進入合成系統量,從而降低了尾氣吸收處理裝置負荷,尾氣弛放氣量減少,氮元素損失減少。

表5 深冷分離工藝CO產品氣分析
在CO偶聯制DMO工藝中,酯化副反應生成硝酸、甲醇溶解MN流失、尾氣弛放氣夾帶和分析取樣及泄漏是氮元素流失的主要途徑。在實際生產中,可以通過增加硝酸還原反應裝置將副產物硝酸轉化成MN回收利用、減少酯化外排甲醇量、適當增加氣提塔氣量、提高氣提塔進液溫度、提高尾氣吸收塔操作壓力、增大吸收劑甲醇的噴淋量、降低尾氣吸收塔溫度、采取密閉取樣系統、在安全閥前增加爆破片、定期校驗安全閥密閉性、優化變壓吸附及羰基化反應操作條件等措施來降低氮元素流失。通過上述改造,有效降低了乙二醇裝置合成系統氮元素的損失量,減少了氮氧化物補充量,降低了乙二醇裝置硝酸消耗量,節約了生產成本,提高了乙二醇產品的市場競爭力。