張云沂
(云南建設投資控股集團有限公司路橋總承包部,云南 昆明 650000)
對采用明挖現(xiàn)澆施工工法的管廊工程而言,基底處理質量是影響其工程質量的關鍵環(huán)節(jié),基底加固未達到設計要求容易引發(fā)管廊的不均勻沉降開裂,并進一步引發(fā)管廊結構出現(xiàn)滲漏水病害,嚴重影響管廊的運營安全,因此做好基底加固處理是管廊工程質量控制的關鍵環(huán)節(jié)。而管廊下伏土體的物理力學性質是基底處理措施的關鍵因素,在管廊施工過程中應特別注重地質勘察工作質量。然而由于管廊的施工過程具有動態(tài)性,下伏土體的物理力學性質常常會隨著施工條件的變化而發(fā)生改變,如果在施工過程中不考慮基地土體物理力學性質的動態(tài)變化,而一味地按照原來工程勘察得到的參數(shù)進行施工,就可能引發(fā)各類工程事故,危機管廊安全。
本文以某管廊工程因地質條件變化而引起的工程事故案例為例,分析施工的成因,系統(tǒng)介紹事故的處理方案,以期為類似工程提供參考
本工程位于城邊郊區(qū),管廊位于新建道路左側綠化帶內(路面正在進行施工),管廊右側道路無法使用,需要從管廊南側修筑一條10m寬進場道路;基坑開挖平均深度7~8m,支護最窄處7.9m,最大處10.9m,基坑開挖邊線距擬開挖的管廊基坑4.1~5.6m;管廊位置處為土丘,高出平坦地面1.8m,施工前需進行場地平整。
基坑支護采用SPU-Ⅳ號拉森鋼板樁進行支護,樁長12m;鋼支撐采用2HW400×400×13×21鋼圍檁和?377mm×12@5000mm螺旋焊鋼管支撐梁支撐一道,距樁頂600mm,加強橫向支撐并封底。支撐水平長度為4000~5000mm。鋼圍檁與鋼板樁焊接,焊縫8mm,貼合緊密。管廊基礎開挖以機械開挖為主,輔以人工配合。
擬建場地原始地貌為剝蝕山丘,地形呈南高北低,但起伏不大,工程地質勘察前已整平。
本工程范圍內場地地基土主要為雜填土、耕土、粘土,雜填土結構狀態(tài)變化較大,局部出現(xiàn)架空結構,土質均勻性較差;粘土物理力學性質一般,埋深、厚度變化較大,均勻性一般。
雜填土(Q4ml):成分為砂土、圓礫及硬塑粘性土及少量建筑垃圾,結構松散,填土來源于附近棄土,厚度0.50~3.10m,平均1.73m,土層厚度變化大,土質極不均勻,動探修正擊數(shù)5.30~6.40擊,平均5.90擊。
耕土(Q4pd):分布不連續(xù),層厚較小(0.50~1.00m),平均厚度0.57m。
1粘土(Q4al+pl):濕,可塑狀為主,孔隙比平均值e=1.29,液限指數(shù)平均值Il=0.45,壓縮系數(shù)平均值av1-2=0.55MPa-1,為中—高壓縮性土;標貫修正擊數(shù)N=7擊,力學強度一般;層厚1.80~3.10m,平均厚度2.60m。
2粘土(Q4al+pl):濕,可塑狀為主,孔隙比平均值e=0.74,液限指數(shù)平均值Il=0.26,壓縮系數(shù)平均值av1-2=0.35MPa-1,為中壓縮性土;標貫修正擊數(shù)N=9.52擊,力學強度較好;層厚5.70~9.80m,平均厚度7.73m。
該段管廊工程基地處理措施設計采用換填50cm粘土,鋪筑30cm厚碎石土,再施作20cm厚的素混凝土。管廊基地持力層為粘性土,根據工程勘察報告提供的數(shù)據,基底承載力特征值為fak=110kPa,設計取值120kPa。2020年4月14日,在進行管廊基地素混凝土澆筑時,監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)之前換填的碎石土滲出大量地下水,地基腳踩感覺有軟化趨勢,監(jiān)理工程師憑經驗判斷下伏土體的承載力低于設計值110kPa,認為此時的地質情況與工程地質勘察時發(fā)生了顯著變化,于是口頭下發(fā)暫停施工指令,并報告了建設單位。建設單位隨即組織設計、勘察、監(jiān)理、施工等各方召開工地現(xiàn)場辦公會議。并組織對管廊下伏土體進行重新勘察試驗,經工地試驗室重新勘察試驗后指出,目前管廊下伏土體的承載力特征值已經顯著低于110kPa,會議決定全面暫定基底換填及素混凝土澆筑施工,并提出對已經完成素混凝土澆筑的管廊基底重新進行檢驗。
為弄清楚管廊基底土體土承載力下降的原因,各方組織對該基坑的施工日志進行分析,對管廊開挖歷史進行全面分析調查。該段管廊的基坑于2019年12月15日開始開挖,該段施工長度為300m,采用分層開挖,開挖深度7.5m,邊開挖,邊支護,共歷時45d開挖至設計深度,由于勞務隊伍民工回家過年而暫停施工,春節(jié)期間滇東北地區(qū)出現(xiàn)大范圍雨雪天氣,雨雪過后整段管廊基坑雨水浸泡,雨水深度達5m左右,因現(xiàn)場無勞務隊伍,一直未做抽水處理。年后由于疫情原因,直至2020年4月3日才重新動工,期間管廊基地長期浸泡在雨水中,下伏粘土的物理力學性質發(fā)生了較大變化,導致基底承載力明顯下降。
為弄清楚管廊基底下伏土體的承載力特征值的實際大小,重新提供施工依據。業(yè)主委托當?shù)匾患規(guī)r土工程勘察公司對管廊基底下伏土體的物理力學性質進行重新檢測,將已澆筑好的素混凝土全面打掉,將回填的碎石土挖開,取得原狀土樣12件進行室內各種土工試驗,組織進行原位測試多組,包括標貫試驗、平板載荷試驗等。
原來工程勘察得到的土體物理力學性能原始參數(shù)如表1所示。

表1 原設計土層物理力學性質
土體承載力特征值計算如下:
委托新單位測試得到的土體物理力學性能原始參數(shù)如表2所示。

表2 重新檢測得到的土體物理力學參數(shù)
分析計算:
將γ=γ0=16.3,n =8,δφ=0.14,δc=0.24,φm=11°,cm=16.5,d=0.5m,b=1m代入計算公式求得:P
13=83.2kPa。
對比兩次標準灌入度試驗數(shù)據進行分析計算如表3所示,補充勘察各土層錘擊數(shù)統(tǒng)計如表4所示。

表3 原勘察報告土層錘擊數(shù)統(tǒng)計

表4 補充勘察各土層錘擊數(shù)統(tǒng)計
依據《建筑地基基礎設計規(guī)范》(GB50007-2002)[6],結合地區(qū)經驗[7],可取:
fak=114.9kPa
同理,可取:
fak=84.8kPa
由于管廊基地下伏土體的承載力下降了約30%,原來的基地加固處理方案已經不再適用,需要重新設計基地加固方案,根據當?shù)厥┕すに嚭褪┕ぜ夹g,可供選擇的方案有以下三種:
方案一:將換填深度擴大至1m,碎石換填土厚度由50cm增加至80cm,素混凝土厚度維持20cm不變;
方案二:采用長度2m的微型樁對下伏土體進行加固,形成復合地基,提高基底承載力與穩(wěn)定性;
方案三:采用水泥攪拌樁進行基底加固,提高基底土體承載力。
對于方案一:將換填深度加深至1m,碎石混凝土的換填厚度加厚至80cm,經檢算基底土體的沉降變形難以滿足要求;
對于方案二:采用微型樁進行加固,造價約增加25萬左右,工期增加14d,整體工程質量可控。
對于方案三:采用水泥攪拌樁加固,由于施工空間較為狹窄,加上水泥攪拌樁強度形成需要一定的時間,總工期增加48d左右,總費用增加50萬左右。
綜合上述分析,最終采用微型樁加固的方法進行處理,經工程驗證,該方案取得了良好的成效,增加費用不多,且工程質量可靠。
進一步的分析計算表明因地質情況變化為本工程共帶來經濟損失近80萬元,如果不是監(jiān)理工程師及時發(fā)現(xiàn)工程隱患,繼續(xù)按照原設計方案組織施工,很可能導致管廊基礎下沉、結構開裂、滲漏水等進一步的質量事故,為工程帶來難以挽回的損失。由此可見,在管廊工程的施工過程中,要密切關注地質情況的變化,實行動態(tài)管理。在基坑開發(fā)與維護過程中,要特別注意地下水的排水問題,合理組織施工,避免管廊基地長期浸泡在雨水中,導致基底軟化及相關工程事故。