姚秀杰,宋君輝,焦祖凱,張 鐸
(中海油(青島)重質油加工工程技術研究中心有限公司,山東 青島 266500)
近年來,隨著環保法規的日趨嚴格,歐美等發達國家對輪胎產品提出了更高的環保要求和產品技術標準,這將加速推動我國輪胎行業向著環保、節能、安全的方向發展[1]。環保輪胎要求橡膠增塑劑符合環保法規。歐盟2005/69/EC對橡膠中8種具有強致癌性的特定多環芳烴(PAHs)作了嚴格的限制,其質量分數總和必須小于10 μg/g,其中苯并[a]芘(BaP)質量分數要小于1 μg/g。我國于2017年7月1日發布了GB/T 33322—2016《橡膠增塑劑 芳香基礦物油》,繼而GB/T 38529—2020《輪胎中限用物質的限量要求》已于2021年2月1日起生效。中國汽車輪胎將會逐步改用環保型輪胎,相應的橡膠增塑劑也將要求達到環保要求。傳統的高芳烴增塑劑由于含有大量的稠環芳烴(PCA)[2]而對人體和環境有害,故近年來其使用受到越來越嚴格的限制。石油系環保橡膠增塑劑具有與橡膠相容性好、增塑效果佳、揮發性低、耐寒性優、遷移性弱等特點[3],在橡膠和軟質塑料制品中應用廣泛。
由于具有凝點低、芳烴和環烷烴含量高、低溫流動性好等特點,環烷基原油被國內多家公司用于進行橡膠增塑劑的開發和生產。目前國內橡膠增塑劑的加工工藝主要是全加氫工藝和加氫-溶劑精制組合工藝[4-10]。
本課題以高硫環烷基原油的減二線餾分油(高硫環烷基蠟油)為原料,采用自主研發的催化劑,首先進行加氫處理,脫除油品中的硫、氮等雜環化合物,飽和部分烯烴和芳烴,考察滿足降凝催化劑進料要求的反應溫度條件,再進行臨氫降凝,降低傾點,使產品滿足低溫性能的要求,最后通過補充精制進一步脫除油品中雜環化合物及多環芳烴,改善油品的顏色及安定性,從而制備符合標準要求的芳香基橡膠增塑劑。
原料油為高硫環烷基蠟油,取自某煉油廠的常減壓蒸餾裝置,其主要性質如表1所示。由表1

表1 原料油的主要性質
可見,此原料油的硫質量分數高達21 360 μg/g,氮質量分數為1 238 μg/g,CA為24.9%,屬于高硫、高氮、高芳烴原料。
中型試驗所用加氫裝置為400 mL固定床加氫裝置,由邁瑞爾(上海)有限公司制造。試驗單元為氫氣一次通過工藝流程,含有2臺反應器,每臺反應器的催化劑允許裝填量均為200 mL。各工藝參數均由DCS精確控制,反應溫度控制精度為±0.5 ℃,系統壓力采用高壓分離器尾氣背壓系統自動控制。氫氣采用電解氫,純度(φ)不低于99.99%。試驗的原則工藝流程見圖1。

圖1 中試加氫裝置的原則工藝流程
催化劑為中海油煉油化工科學研究院自主研發的加氫處理、臨氫降凝及補充精制催化劑,牌號依次為ZQC-25,LC-1,LR-1。3種催化劑的主要物化性質如表2所示。其中,加氫處理催化劑裝填在第一反應器,臨氫降凝及補充精制催化劑裝填在第二反應器。

表2 催化劑的主要物化性質
原料油硫、氮含量較高,為保護降凝催化劑活性,需首先將原料油進行加氫處理,在飽和芳烴的同時降低硫含量和氮含量,使進料的氮含量滿足降凝催化劑的進料要求。在400 mL固定床加氫裝置上,于反應壓力為15 MPa、氫油體積比為1 000、體積空速為0.5 h-1的條件下,考察反應溫度對加氫處理產物硫、氮含量的影響,結果見表3。

表3 反應溫度對加氫處理產物硫、氮含量的影響
由表3可見:隨著反應溫度的升高,加氫處理產物的硫、氮含量以及密度、折射率、黏度、閃點、CA均逐漸降低;各條件下產物的傾點均不滿足GB/T 33322—2016對芳香基橡膠增塑劑A1004的要求(不大于-10 ℃),需通過進一步的降凝處理降低其傾點。當反應溫度為(基準+20) ℃時,樣品的硫質量分數降至981 μg/g,脫硫率為95%,氮質量分數降到152 μg/g,脫氮率為87.8%,滿足后續所用降凝催化劑的進料要求,因此選擇加氫處理段的溫度為(基準+20)℃或以上。
由上可知,高硫環烷基蠟油僅通過單段加氫處理,產物的傾點較高,不滿足GB/T 33322—2016對A1004的傾點指標要求,需要通過臨氫降凝工藝降低樣品的傾點,再通過補充精制工藝改善油品的顏色及安定性。為此,在400 mL固定床加氫裝置上開展了通過三段高壓加氫工藝生產A1004橡膠增塑劑的試驗。除反應溫度以外的三段高壓加氫工藝條件為:反應壓力15 MPa,氫油體積比1 000,加氫處理、臨氫降凝、補充后精制的體積空速分別為0.5,1.67,1.67 h-1。根據前期大量試驗結果,加氫處理段的反應溫度選取(基準+20) ℃以上。此外,為保證最大產物收率,選擇臨氫降凝-補充精制段的反應溫度為(基準+20) ℃或(基準+30) ℃。試驗結果見表4。

表4 反應溫度對三段高壓加氫產物傾點的影響
由表4可知:當加氫處理段和臨氫降凝-補充后精制段的反應溫度均為(基準+20) ℃或加氫處理段反應溫度為(基準+30) ℃、降凝-補充后精制段的反應溫度為(基準+20) ℃時,加氫產物的傾點不能滿足GB/T 33322—2016對A1004的指標要求,降凝效果不明顯;當加氫處理、臨氫降凝、補充后精制三段反應溫度均為(基準+30) ℃時,加氫產物的傾點才滿足指標要求。
此外,為使產物的閃點滿足GB/T 33322—2016對A1004的指標要求(開口閃點不低于165 ℃),對全餾分產物進行切割。由表4可知,當加氫處理段和臨氫降凝-補充后精制段的反應溫度均為(基準+30) ℃時,加氫產物中大于280 ℃餾分和大于300 ℃餾分的產品性質均滿足GB/T 33322—2016對A1004的指標要求。為了提高產品收率,選擇條件2-4在400 mL加氫裝置上進行大樣制備。大樣中大于280 ℃餾分的收率為82%(相對于環烷基減二線餾分油),其主要性質及A1004指標要求如表5所示。由表5可知,該餾分的100 ℃運動黏度、傾點、CA等典型性質均滿足GB/T 33322—2016中A1004的指標要求。

表5 大樣中大于280 ℃餾分的主要性質
以高硫環烷基蠟油為原料,采用自主研發的加氫處理、臨氫降凝、補充精制催化劑ZQC-25,LC-1,LR-1,通過三段高壓加氫工藝,在壓力為15 MPa、氫油體積比為1 000、三段加氫反應溫度均為(基準+30) ℃、體積空速分別為0.5,1.67,1.67 h-1的條件下,產品的CA為11.2%,收率約為82%,PCA質量分數為2.39%,BaP及PAHs均未檢測出,為滿足GB/T 33322—2016要求的芳香基橡膠增塑劑A1004。