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煤泥水處理工藝的改造與效益分析

2022-04-14 03:49:28馬宇鵬
煤炭與化工 2022年2期

馬宇鵬

(山西河曲晉神磁窯溝煤業有限公司,山西 忻州 034000)

0 引 言

煤炭洗選是提高煤炭清潔度、利用率較為成熟、經濟的技術,是未來增強選煤效果的主要發展趨勢。其中,煤泥浮選是煤炭洗選的關鍵環節,備受選煤廠的關注。隨著煤炭開采深度和自動化水平的增加,高灰細泥煤泥的分選成為選煤廠的洗選難題[1]。本文著重對磁窯溝選煤廠煤泥水處理工藝能耗低、脫水率低的問題進行改造,并對改造后的經濟效益進行分析。

1 洗煤廠概況

磁窯溝洗煤廠的洗選能力為300萬t,所分選的產品具有硫分低、磷分低、熱量高和質量穩定的優勢。該選煤廠的主要分選工藝流程為,原煤三產品重介—煤泥浮選—尾煤壓濾3個環節。

原煤經吊篩進行分級篩選后進入破碎機,經破碎處理后皮,帶運輸機進入無壓三產品重介旋流器的主洗選設備中,得到精煤、中煤以及煤矸石3種產物。煤矸石經脫介篩脫介后進入磁選機中,經磁選后得到煤泥進入濃縮機中;中煤經弧形篩、中煤脫介篩和磁選機后進入煤泥濃縮機,并經濃縮過濾后得到煤泥,夾雜的水進行回收再利用;精煤經弧形篩、脫介篩、磁選機后得到的煤泥進行處理。原煤經三產品重介旋流器洗選所得的煤泥進行浮選,隨著磁窯溝選煤廠機械化水平的不斷提升,在洗選期間產生的原生煤泥量不斷增加,加上所產生的次生煤泥,導致浮選工藝中精煤的灰分無法采取有效手段降低,進而影響選煤廠的經濟效益[2]。此外,磁窯溝洗煤廠浮選工藝相關的加壓過濾設備耗能較大,過濾效果較差,導致精煤混入尾煤中造成能源的浪費。為解決上述問題,本文對煤泥浮選工藝中的煤泥水處理工藝進行改造并優化。

2 煤泥水處理工藝現狀分析

磁窯溝洗煤廠當前煤泥水處理工藝流程為,精煤磁選機產物和精煤脫水產物經弧形篩處理后,通過煤泥濃縮機進入浮選系統中,當前浮選系統所選用的主要設備為XJX-T12型攪拌浮選機。

經浮選工藝后煤泥的產率僅為8.42%,灰分比例僅為33.61%。煤泥水在實際處理過程中由于受到二次破碎、泥化等原因,導致煤泥的粒度發生變化。因此,需通過對浮選工藝的洗選效果進行分析,進而了解當前煤泥水處理工藝與煤質的匹配程度,即判斷當前煤泥水處理工藝是否適用于選煤廠當前的煤質特征。

磁窯溝洗煤廠浮選工藝洗選現狀為:①浮選工藝環節中精煤的灰分比例較高,且浮選效果較差,浮選尾煤泥中灰分的比例較低,無法將其有效摻雜于中煤中,從而影響選煤廠的經濟效益;②由于當前煤泥水處理工藝中的真空過濾機的脫水效果較差,導致浮選的精煤再次返回至原流程中,從而增加了設備運行的能耗和浮選成本,最終影響精煤的產出率;③當前煤泥水處理工藝中涉及到設備相對陳舊,不僅處理效果差且其能耗較大[3]。

3 煤泥水處理工藝改造

為解決當前磁窯溝洗煤廠煤泥水處理工藝出現的問題,采用兩段預先脫泥、兩段浮選、精煤兩段脫水以及尾煤泥兩段濃縮和脫水的總體改造思路,對原煤泥水處理工藝進行改造。改造后的煤泥水處理工藝流程如圖1所示。

圖1 煤泥水處理工藝改造工藝流程Fig.1 Transformation process of coal slurry treatment process

由圖1可知,磁選機尾礦經弧形篩、振動篩后進入脫泥流程,經浮選、沉降、二次浮選后經壓濾機得到精煤泥和相應的濾液。此外,中煤、煤矸石磁選機尾礦和煤泥重介旋流器尾礦經濃縮機、離心機、二段濃縮機和壓濾機處理后得到煤泥和相關濾液。

此次改造除了對原煤泥水處理工藝改進為“2+2模式”外,鑒于煤泥水處理工藝中涉及到設備老化、耗能大且效率低的問題,在原攪拌式浮選機的基礎上增加了噴射式浮選機,將原真空過濾機替換為沉降過濾式離心機和快開壓濾機[4]。煤泥水處理工藝改造后涉及的關鍵設備見表1。

表1 “2+2”煤泥水處理工藝設備統計Table 1′2+2′coal slime water treatment process equipment statistical table

4 煤泥水處理工藝改造效益分析

為驗證“2+2”模式下煤泥水處理工藝的改造效果,本文對改造前后的指標進行了對比,并對具體效益進行了分析。

4.1 煤泥水處理工藝改造前后效益對比

煤泥水處理工藝改造后,磁窯溝洗煤廠對浮選后產物的指標進行對比,對比結果見表2。

由表2可知,經對煤泥水處理工藝進行改造后所得尾煤泥的含量大幅度下降,且尾煤泥中灰分提高;改造后精煤、中煤泥以及尾煤泥的濃度增大,即精煤泥、中煤泥以及尾煤泥中水分含量降低,降低其運輸成本,從而達到增加選煤廠經濟效益的目的。

表2 煤泥水處理工藝改造前后指標對比Table 2 Comparison of indexes before and after modification of coal slime water treatment process

4.2 經濟效益

采用兩段脫泥操作極大程度上降低了浮選精煤中的灰分,從而提升了精煤的產率[5]。經實踐表明,煤泥水處理工藝改造后,精煤產率增加10%左右。水電為選煤廠生產的主要能耗,經對煤泥水處理工藝中涉及到的設備進行改造,沉降式壓濾機的洗選每噸煤的耗電量為7 kwh,而原真空過濾機的耗電量為22 kwh,估算每年可節約電費約為270萬元。改造后的煤泥水處理工藝可對過濾水進行循環利用,從而達到節水的目的,經估算每年可節約水費約2萬元。

5 結 論

(1)將傳統煤泥水處理工藝采用“2+2”模式進行改造,實現兩段預先脫泥、兩段浮選、精煤兩段脫水以及尾煤泥兩段濃縮和脫水等操作。

(2)對原煤泥水處理設備進行改造,在原攪拌式浮選機的基礎上增加了噴射式浮選機,將原真空過濾機替換為沉降過濾式離心機和快開壓濾機。

(3)煤泥水處理工藝改造后不僅可降低選煤廠的生產成本,還提升了精煤產率,每年可節約水電費約272萬元。

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