劉 程,楊文明,楊元?jiǎng)P,張立超
鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 河南鄭州 450010
所 謂“三軟”煤層是指頂板軟、煤層軟、底板軟 的煤層,為典型的難開采煤層。該類型煤層主要分布在徐州礦區(qū)、豫西煤田及云貴礦區(qū),煤層地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,煤層及頂?shù)装鍢O軟,走向起伏較大,開采中存在諸多難題[1-2],如頂板冒落、煤壁易片幫、液壓支架底座易扎底等問題[3-4]。其中,漂溜 (即刮板輸送機(jī)中部槽上飄) 問題,是常見的影響生產(chǎn)的難題。刮板輸送機(jī)在推移過程中,由于底板及煤層賦存等原因,致使中部槽下面墊有浮煤,且在推進(jìn)過程中越積越厚,導(dǎo)致生產(chǎn)停滯[5]。筆者以西南某礦 110701 工作面為例,分析生產(chǎn)過程中漂溜產(chǎn)生的原因,提出可行的工藝應(yīng)對(duì)措施。繼而在該礦的第 2 套設(shè)備配套設(shè)計(jì)過程中,通過采取針對(duì)性措施,在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),提升了綜采設(shè)備與地質(zhì)條件的適應(yīng)性,從而極大緩解了生產(chǎn)過程中的漂溜問題。
該礦 7 號(hào)煤層 110701 工作面煤層厚度為 1.05~ 2.24 m,平均厚度為 1.68 m,結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,一般含 2 層高嶺石泥巖夾矸;頂板以灰色泥巖、粉砂巖為主,夾薄煤或炭質(zhì)泥巖;底板主要為灰色、淺灰色泥質(zhì)粉砂巖、粉砂巖、細(xì)砂巖夾泥巖及炭質(zhì)泥巖;煤層傾角為 7°~ 15°,一般約為 10°,堅(jiān)固系數(shù)為 0.18~ 0.30。工作面夾矸較少,瓦斯含量低,整體可采。
7 號(hào)煤層 110701 工作面第 1 套在用的主要配套設(shè)備如表 1 所列。

表1 110701 工作面主要配套設(shè)備Tab.1 Main matching equipments on work face 110701
該工作面設(shè)備在使用過程中,煤層推進(jìn)方向起伏角度大于 7°。在生產(chǎn)過程中,為盡量提高采出率,工作面需要沿著煤層起伏推進(jìn)。因此在下坡開采過程中,存在嚴(yán)重的漂溜問題。110701 工作面的開采實(shí)況如圖 1 所示。隨著開采的推進(jìn),漂溜情況日益嚴(yán)重,導(dǎo)致工作面推進(jìn)速度低,每天割煤不足 1 刀。

圖1 110701 工作面開采實(shí)況Fig.1 Actual mining status of work face 110701
正常生產(chǎn)情況下,刮板輸送機(jī)水平狀態(tài)推進(jìn),中部槽受力如圖 2 所示[6],圖 2 中A為鏟煤板尖點(diǎn),B為刮板輸送機(jī)后部與底板接觸點(diǎn),F(xiàn)A、FB分別為A、B點(diǎn)處底板對(duì)刮板輸送機(jī)的支撐反力,G為中部槽重力,F(xiàn)1為液壓支架推移刮板輸送機(jī)的力,F(xiàn)2為推移刮板輸送機(jī)時(shí)的水平負(fù)載,H1為刮板輸送機(jī)推移點(diǎn)與底板的高度,H2為水平負(fù)載作用點(diǎn)與底板的相對(duì)高度,H3為鏟煤板臥底量,L2為B點(diǎn)距離刮板輸送機(jī)中心線的水平距離,α為斜長(zhǎng)孔上推移點(diǎn)與A點(diǎn)的連線與水平的夾角。對(duì)B點(diǎn)取轉(zhuǎn)矩,中部槽受力平衡,

圖2 中部槽受力示意Fig.2 Force sketch of middle trough

對(duì)特定的刮板輸送機(jī),F(xiàn)1、F2、G為定值,刮板輸送機(jī)的寬度及鉸接槽尺寸決定著FA的方向及大小。若FA<0,就會(huì)產(chǎn)生漂溜情況。
由于該煤層賦存不均勻,“三機(jī)”設(shè)備在使用過程中,刮板輸送機(jī)回采走向隨著煤層走勢(shì)變化,工作面經(jīng)常出現(xiàn)急傾俯采狀態(tài),液壓支架與刮板輸送機(jī)的空間關(guān)系如圖 3 所示。液壓支架推桿施加于中部槽的推力F1致使其下扎,刮板輸送機(jī)前端上翹,導(dǎo)致負(fù)載F2由水平變?yōu)樾毕蛏希Ρ跦2也會(huì)加大。刮板輸送機(jī)前端上翹也造成浮煤竄入中部槽下方。若浮煤清理不及時(shí),會(huì)造成浮煤越積越厚,進(jìn)一步加劇了中部槽上漂。

圖3 工作面俯采狀態(tài)時(shí)液壓支架與刮板輸送機(jī)的空間關(guān)系Fig.3 Spatial relationship between hydraulic support and scraper conveyor while work face being depression mined
液壓支架底座狀態(tài)如圖 4 所示,在俯采狀態(tài)下,液壓支架推桿與底座前過橋之間沒有間隙,即推桿沒有調(diào)節(jié)的空間,因此中部槽會(huì)維持上述受力狀態(tài),前端一直上翹。同時(shí),因“三軟”煤層的特性,煤層底板偏軟,加上跑冒滴漏等現(xiàn)實(shí)原因,煤質(zhì)存在遇水泥化現(xiàn)象,隨著液壓支架向前推移,液壓支架底座一直下陷,導(dǎo)致推桿與底座前過橋一直緊貼,推桿沒有調(diào)節(jié)空間,漂溜問題會(huì)愈發(fā)嚴(yán)重。

圖4 液壓支架底座狀態(tài)Fig.4 Status of pedestal of hydraulic support
為保證工作面持續(xù)推進(jìn),采取了多項(xiàng)臨時(shí)工藝措施,綜合解決飄溜問題。
(1) 采用人工輔助,清理刮板輸送機(jī)前端堆煤及下方積煤。遇到嚴(yán)重情況的,將刮板輸送機(jī)前端挖空 0.8 m 以上,強(qiáng)制將中部槽調(diào)平,這在一定程度上可以緩解漂溜現(xiàn)象。
(2) 液壓支架執(zhí)行降-移-升循環(huán)時(shí),在完成抬底動(dòng)作之后,人工輔助在底座前端墊入方木,將支架底座墊起,這樣,底座前過橋與推桿之間就出現(xiàn)調(diào)整空間,有利于將中部槽推平,如圖 5 所示。

圖5 底座前端墊方木Fig.5 Padding of wood block in front of pedestal
(3) 在刮板輸送機(jī)前移過程中,執(zhí)行推移刮板輸送機(jī)動(dòng)作時(shí),在刮板輸送機(jī)與頂板之間撐上單體柱,也可有效避免中部槽前端上翹,如圖 6 所示。單體柱的方向應(yīng)向前傾斜,在液壓支架移架過程中,單體柱對(duì)中部槽前端產(chǎn)生一個(gè)大的壓力,防漂溜效果更好[7]。

圖6 刮板輸送機(jī)前端打單體支柱Fig.6 Piling of single prop in front of scraper conveyor
由于礦方需要重新訂購(gòu) 1 套“三機(jī)”設(shè)備,型號(hào)與第 1 套相同。為從根本上避免漂溜問題,設(shè)計(jì)時(shí)從設(shè)備配套層面采取改進(jìn)措施。
推桿可分為整體推桿和分體推桿,如圖 7 所示。整體推桿為一體化結(jié)構(gòu),而分體推桿由前推桿及后推桿 2 部分組成,中間采用鉸接軸連接。整體推桿使用簡(jiǎn)單,適合地質(zhì)條件平緩的工作面,即刮板輸送機(jī)中部槽長(zhǎng)期水平推進(jìn),整體開采效率較高。針對(duì)該工作面情況,將整體推桿改為分體推桿,前、后推桿采用鉸接結(jié)構(gòu),上下擺動(dòng)的范圍更大,推桿更加適應(yīng)底板的起伏[8]。

圖7 推桿結(jié)構(gòu)示意Fig.7 Structural sketch of pushing rod
推桿上沿與底座前過橋的下沿之間的間隙,是推桿可以自由調(diào)整的空間,如圖 8 所示。在“三軟”地質(zhì)條件下,液壓支架底座前端底板存在下陷時(shí),該間隙會(huì)變小,極端條件下該間隙甚至為 0。常用的設(shè)計(jì)思路是增大該間隙[9]。底座的前過橋由主肋板與貼板拼焊而成,在保證底座結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的前提下,將總的板厚由 70 mm 增加到 80 mm,從而將推桿與前過橋下端間隙由常規(guī)的 170 mm 增加到 195 mm,這就增大了推桿可調(diào)節(jié)的自由空間。

圖8 底座前過橋與推桿的間隙Fig.8 Gap between front bridge of pedestal and pushing rod
由于工作面底板軟,且遇水泥化,因此降低底座比壓就可緩解底座下陷。支架底座可分為底分式與整體式 2 種結(jié)構(gòu)[10],如圖 9 所示。底分式底座推移裝置處浮煤較少,不需要人工清理,但底座與底板的接觸面積小,底座前端比壓大,容易造成底座下陷。因此將原底分式底座改為整體式底座,以增大底板面積,降低底座比壓。同時(shí),適當(dāng)增大底板寬度,可有效降低底座比壓[11],故將支架的總寬由 1 300 mm 增加到 1 350 mm。通過以上 2 種措施,將底座比壓由 1.33~ 1.71 MPa 降低到 1.21~ 1.60 MPa,降低了底座下陷的程度。


圖9 底座結(jié)構(gòu)形式Fig.9 Structural type of pedestal
國(guó)內(nèi)存在不少因刮板輸送機(jī)鏟板角及推移孔設(shè)計(jì)不合理而造成嚴(yán)重漂溜的先例。本次配套時(shí)針對(duì)中部槽做了 2 方面的優(yōu)化,如圖 10 所示。將前部鏟板角由 9°改為 16°,這樣可減少刮板輸送機(jī)臥底阻力,也可提升裝煤效果;同時(shí)將刮板輸送機(jī)后部與液壓支架推桿鉸接處的推移長(zhǎng)圓孔由 51°改為 59°,在推移刮板輸送機(jī)時(shí),刮板輸送機(jī)前端所受下切力分力更大,有效抑制了溜槽前部上翹。

圖10 刮板輸送機(jī)的鏟板角與推移點(diǎn)斜角Fig.10 Scraping angle and obliquity of pushing point of scraper conveyor
經(jīng)過對(duì)液壓支架與刮板運(yùn)輸機(jī)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)優(yōu)化,該工作面的第 2 套一體化“三機(jī)”設(shè)備自 2021 年 5 月下井使用,整體使用效果良好,漂溜問題基本上得到了解決,實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化每天割 5 刀的開采效率。
通過對(duì) 110701 工作面綜采“三機(jī)”設(shè)備的受力分析,找出了刮板輸送機(jī)產(chǎn)生漂溜的原因。采用人工輔助打單體支柱、墊方木等臨時(shí)生產(chǎn)工藝措施,解決了困擾礦方的生產(chǎn)難題,保證了工作面的持續(xù)推進(jìn)。針對(duì)礦方的第 2 套設(shè)備,在“三機(jī)”配套階段,通過對(duì)液壓支架底座、推桿結(jié)構(gòu)及刮板輸送機(jī)結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)的調(diào)整,提高了設(shè)備對(duì)“三軟”煤層的開采適應(yīng)性,從根本上解決了漂溜問題,提高了生產(chǎn)效率。
“三軟”煤層導(dǎo)致的漂溜難題,在現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)中具有普遍性。該臨時(shí)工藝措施及從配套層面對(duì)設(shè)備的優(yōu)化改進(jìn)具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義,可供后續(xù)設(shè)備設(shè)計(jì)者借鑒。