王林俊
(中鐵十七局集團(tuán)第二工程有限公司 陜西西安 710038)
為了滿足我國(guó)交通運(yùn)輸量增長(zhǎng)的需要,改善人們的出行條件,我國(guó)鐵路不斷向西南山嶺地區(qū)發(fā)展,需要修建大量的橋梁隧道。在隧道施工中面臨著諸如大變形、涌水、偏壓、高地應(yīng)力等各種地質(zhì)問(wèn)題[1],特別是軟巖隧道,圍巖變形大,支護(hù)困難,出現(xiàn)初支變形侵限、溜塌、二襯開(kāi)裂等危害。本文所述白石頭隧道出口為淺埋地段,圍巖分布以炭質(zhì)板巖為主,地表水系發(fā)育,施工過(guò)程中極易發(fā)生上述問(wèn)題。目前,解決圍巖大變形的傳統(tǒng)方法主要有增大預(yù)留量、加大支護(hù)強(qiáng)度和改變開(kāi)挖方法三類,而采用預(yù)應(yīng)力樹脂錨桿可以允許圍巖釋放一定的壓力,同時(shí)采用掌子面預(yù)加固系統(tǒng),從而有效控制圍巖變形[2],確保淺埋出口段的施工安全。
大臨鐵路位于云南省西南部地區(qū),線路全長(zhǎng)202.1 km,白石頭隧道位于云縣站~頭道水站區(qū)間,全長(zhǎng)9 375 m,最大埋深約310 m,最小埋深約8 m。隧道出口處巖體極破碎,掌子面揭示主要為片巖夾炭質(zhì)片巖、綠泥石片巖、線路右側(cè)存在炭質(zhì)板巖等軟巖,中層狀為主,局部為薄層狀,節(jié)理裂隙較發(fā)育,巖性極為復(fù)雜,局部地下水較發(fā)育,巖體遇水軟化,導(dǎo)致巖體強(qiáng)度降低,易出現(xiàn)圍巖大變形。
白石頭隧道出口在套拱施作完成后,明暗分界里程為DK167+038.8,按照設(shè)計(jì)圖紙人工配合機(jī)械開(kāi)挖,揭示掌子面巖體較破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,呈碎塊狀,有少量基巖裂隙水滲出。在掌子面進(jìn)尺10.5 m,中臺(tái)階左側(cè)進(jìn)尺2 m,中臺(tái)階右側(cè)未開(kāi)挖情況下,導(dǎo)向墻右側(cè)突然出現(xiàn)了明顯下沉,經(jīng)測(cè)量下沉10.7 cm。在隧道開(kāi)挖至炭質(zhì)板巖段初期,由于缺少對(duì)炭質(zhì)板巖的了解,導(dǎo)致隧道初支變形量過(guò)大,出現(xiàn)支護(hù)侵限現(xiàn)象。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)分析,利用三臺(tái)階法開(kāi)挖時(shí),初期支護(hù)破環(huán)呈現(xiàn)出兩階段,首先是中臺(tái)階開(kāi)挖后、下臺(tái)階開(kāi)挖前的破環(huán),主要表現(xiàn)為拱腳位置的噴射混凝土沿縱向出現(xiàn)掉塊、開(kāi)裂現(xiàn)象;其次是下臺(tái)階開(kāi)挖后,邊墻、拱頂位置的噴射混凝土出現(xiàn)的破壞現(xiàn)象,同時(shí)伴隨著巖體破壞程度加大,出現(xiàn)型鋼拱架彎曲、破壞現(xiàn)象,隧道變形情況如圖1所示。

圖1 支護(hù)侵限
經(jīng)研究分析白石頭隧道出口炭質(zhì)板巖變形具有以下特征:(1)變形量大;(2)變形速率快;(3)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng);(4)施工擾動(dòng)顯著;(5)圍巖應(yīng)力分布不均勻,初期支護(hù)變形具有不對(duì)稱性,圍巖的變形特征以水平方向的收斂為主,且右側(cè)收斂大于左側(cè);(6)破壞形式多樣,在施工過(guò)程中白石頭隧道出口在施工期內(nèi)發(fā)生了多次大變形災(zāi)害,如初支錯(cuò)動(dòng)破壞、開(kāi)裂及掉塊、初支侵限、拱架扭曲等。
白石頭隧道出口導(dǎo)向墻由于洞頂覆蓋層為粉質(zhì)黏土,云南地區(qū)雨水較多,仰坡地表局部出現(xiàn)裂縫,雨水進(jìn)入土層,造成覆蓋層飽水,全風(fēng)化炭質(zhì)片巖地基承載力降低,導(dǎo)致大管棚承擔(dān)荷載增大,傳遞至導(dǎo)向墻基底壓力增大,引起導(dǎo)向墻基礎(chǔ)下沉,連帶初期支護(hù)下沉量增大,從而引起初期支護(hù)變形,施工中采用4根預(yù)加固樁對(duì)導(dǎo)向墻基礎(chǔ)及水平位移進(jìn)行加強(qiáng),導(dǎo)向墻左右拱腳處增加4根φ89鋼管,每根長(zhǎng)度9 m,并注水泥漿,鋼管和拱架進(jìn)行焊接,同時(shí)將地表裂縫用黏土回填,然后施作50 cm寬、10 cm厚的砂漿帶覆蓋,防止水侵入,造成圍巖遇水軟化,強(qiáng)度降低,導(dǎo)致大管棚承擔(dān)荷載增大。
滇西地區(qū)雨水豐沛,出口地段由于埋深較淺,開(kāi)挖導(dǎo)致地表出現(xiàn)裂縫,雨水滲入地下并沿陡傾節(jié)理面下滲,導(dǎo)致圍巖承載力及穩(wěn)定性降低,在軟弱帶處變形增大。為降低雨水對(duì)地表圍巖及開(kāi)挖后圍巖松動(dòng)圈的浸泡及擾動(dòng)[3],在隧道頂部開(kāi)挖線以下1 m至以上5 m范圍進(jìn)行圍巖注漿固結(jié),加固區(qū)域如圖2所示,加固長(zhǎng)度根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地表裂縫范圍而定,加固寬度為24.69 m。加固區(qū)按孔間距1.5 m×1.5 m梅花形布置。注漿采用雙液漿,為保證注漿效果,加固區(qū)必須采用雙液漿對(duì)冒漿點(diǎn)進(jìn)行封堵,具體加入時(shí)間和量要根據(jù)注漿過(guò)程中冒漿情況而定。

圖2 加固橫斷面示意
鉆孔深度均為進(jìn)入基巖1 m,加固區(qū)注漿范圍為從拱頂開(kāi)挖線上5 m至孔底,拱頂開(kāi)挖線5 m以上至地表注漿管設(shè)止?jié){段(注漿管不打孔)。拱頂注漿孔打至距拱頂開(kāi)挖輪廓線50 cm;開(kāi)挖輪廓線兩側(cè)兩排注漿管鉆孔離開(kāi)開(kāi)挖輪廓線50 cm;隧底加固注漿在開(kāi)挖仰拱前進(jìn)行,在洞內(nèi)施作。
隧道出口段掌子面掘進(jìn)過(guò)程中,采用三臺(tái)階加臨時(shí)仰拱法開(kāi)挖,采用 22b工字鋼,間距0.6 m。在掘進(jìn)10 m后,初支完成段累計(jì)最大變形量173 cm,最大變形速率為11 cm/d,C25噴射混凝土開(kāi)裂失效,22b型鋼、φ300螺旋管豎撐變形扭曲。在圍巖承受擾動(dòng)能力小的大斷面車站段,上臺(tái)階的開(kāi)挖對(duì)圍巖擾動(dòng)范圍和程度增大,導(dǎo)致拱頂圍巖產(chǎn)生松弛,對(duì)初支作用力增大[4]。采用三臺(tái)階加臨時(shí)仰拱法沒(méi)能有效控制局部收斂和拱頂下沉的系統(tǒng)支護(hù),簡(jiǎn)單的豎向支撐,不能與臨時(shí)仰拱和支護(hù)型鋼形成一個(gè)整體的受力系統(tǒng),從而不能有效控制變形。為了能有效控制變形,采用如圖3所示的滇西地區(qū)軟巖大斷面隧道CRD施工工法施工,臨時(shí)仰拱和臨時(shí)中隔壁將車站大斷面分割成4個(gè)封閉成環(huán)的小空間,達(dá)到了少擾動(dòng)、早封閉、早成環(huán)的目的,有效控制了大變形。
根據(jù)白石頭隧道出口變形特征及數(shù)據(jù)分析結(jié)果,從4個(gè)方面對(duì)原支護(hù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了優(yōu)化。
(1)施作徑向預(yù)應(yīng)力樹脂錨桿
采用預(yù)應(yīng)力樹脂錨桿加強(qiáng)支護(hù)可以有效控制隧道拱頂沉降和水平收斂[5],錨桿的控制效果隨著錨桿長(zhǎng)度的增加而增加。在白石頭隧道出口大變形段,雖然9 m錨桿控制變形優(yōu)于6 m錨桿,但是由于隧道施作受CRD工法限制,隧道空間有限,因此選擇6 m錨桿進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施作。
由于白石頭隧道出口大變形具有不對(duì)稱性,圍巖變形以水平收斂為主,且右側(cè)變形遠(yuǎn)大于左側(cè),因此,在施工過(guò)程中采用R25L中空自鉆式錨桿,錨桿長(zhǎng)度6 m,公稱直徑φ25,極限抗拉力為180 kN(設(shè)計(jì)要求錨固力達(dá)到151 kN)。錨固劑類型為超快速CKb,采用端頭錨固,錨固長(zhǎng)度1.5 m。預(yù)應(yīng)力樹脂錨桿非對(duì)稱布置[6],對(duì)圍巖薄弱部位進(jìn)行加強(qiáng),以拱頂為分界線,右側(cè)錨桿環(huán)向間距1 m,左側(cè)環(huán)向間距為2 m,采用長(zhǎng)短預(yù)應(yīng)力樹脂錨桿組合形成群錨效應(yīng),通過(guò)預(yù)應(yīng)力樹脂錨桿的應(yīng)用,隧道圍巖周邊收斂和拱頂下沉均呈現(xiàn)出明顯的下降,其中,在施作預(yù)應(yīng)力樹脂錨桿段,拱頂最大沉降量較無(wú)錨桿段下降10.2%,拱腳最大水平收斂值較無(wú)錨桿段下降16.4%。
(2)差異預(yù)留拱架變形量
由于出口段的變形具有變形速率快、變形量大、變形不對(duì)稱性等特點(diǎn)[7],通常設(shè)置預(yù)留變形量為一個(gè)統(tǒng)一數(shù)值,勢(shì)必造成上、中、下臺(tái)階拱架連接不平順,出現(xiàn)開(kāi)口現(xiàn)象,對(duì)拱架受力將極大的減弱,最終造成變形侵限。在現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中,采用漸變預(yù)留變形量的方式,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控量測(cè)數(shù)據(jù),動(dòng)態(tài)調(diào)整預(yù)留變形量,加工異性型鋼拱架。
(3)優(yōu)化鋼拱架結(jié)構(gòu)
炭質(zhì)板巖隧道在巖體開(kāi)挖后,圍巖向臨空面發(fā)生較大的變形[8],但噴射混凝土在施作初期支護(hù)能力有限,不能有效抵抗圍巖變形,為防止炭質(zhì)板巖進(jìn)一步發(fā)生變形,需采用在短時(shí)間內(nèi)提供較大支護(hù)抗力的支護(hù)措施,而型鋼拱架恰能滿足這一要求。通過(guò)對(duì)不同類型的型鋼拱架變形進(jìn)行監(jiān)測(cè),優(yōu)化型鋼斷面結(jié)構(gòu),詳見(jiàn)表1。

表1 不同型鋼變形情況統(tǒng)計(jì)
由以上分析說(shuō)明圍巖最終變形量隨著拱架強(qiáng)度的提高而減低,且拱架強(qiáng)度提高到一定量值后對(duì)圍巖變形控制效果將降低,在解決軟巖大變形問(wèn)題中,單純地提高初期支護(hù)強(qiáng)度,并不能有效解決圍巖變形問(wèn)題[9],應(yīng)充分研判圍巖特性,從圍巖自身穩(wěn)定性出發(fā),以提高圍巖的自穩(wěn)能力為出發(fā)點(diǎn),才是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。
因此,綜合圍巖變形分析可知,就控制圍巖變形來(lái)說(shuō),炭質(zhì)板巖隧道的最優(yōu)型鋼拱架型號(hào)為 25b。同時(shí)如圖4、圖5所示,對(duì)剛拱架結(jié)構(gòu)及連接方式進(jìn)行優(yōu)化,一是優(yōu)化斷面輪廓,將輪廓優(yōu)化為近圓形,改善受力結(jié)構(gòu);二是將連接板面積較原設(shè)計(jì)增加40%,同時(shí)將螺栓數(shù)量由4顆增加至6顆;三是將設(shè)計(jì)接頭的加勁角鋼改為加勁鋼板;四是設(shè)置縱向連接器,將原有的縱向連接方式優(yōu)化成型鋼連接,采用 18工字鋼作為縱向連接器進(jìn)行縱向連接,減少初期支護(hù)結(jié)構(gòu)整環(huán)相對(duì)錯(cuò)動(dòng)及邊墻位置鋼架扭曲變形,提高初期支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

圖4 初支鋼架接頭優(yōu)化

圖5 設(shè)置縱向連接器
(4)掌子面預(yù)加固技術(shù)
受地質(zhì)巖性、地質(zhì)構(gòu)造及施工干擾等因素的影響,白石頭隧道出口段在圍巖沉降及收斂變形顯著段落,采取了上述施工措施,并對(duì)支護(hù)變形起到了較好的抑制作用,但在隧道圍巖變形嚴(yán)重段落,雖然采取了上述措施,但依然難以抑制初期支護(hù)大變形、侵限等情況的發(fā)生。為有效控制圍巖變形,借鑒新意法施工理念[10],對(duì)方案進(jìn)行了優(yōu)化。
針對(duì)白石頭出口炭質(zhì)板巖大變形變形嚴(yán)重段落的實(shí)際情況,采取了掌子面玻璃纖維錨桿預(yù)加固[11]為核心,超前大管棚、預(yù)應(yīng)力樹脂錨桿、鋼拱架和鎖腳錨桿等聯(lián)合變形控制技術(shù),對(duì)玻璃纖維錨桿加固密度和加固長(zhǎng)度進(jìn)行了優(yōu)化分析,確定了玻璃纖維錨桿間距設(shè)置0.6 m,每一環(huán)施作錨桿不超過(guò)6 m,搭接長(zhǎng)度不超過(guò)3 m的合理布置方式,如圖6所示。該方法對(duì)于控制掌子面擠出變形效果明顯,能較好地控制炭質(zhì)板巖大變形段落的初支變形問(wèn)題。

圖6 白石頭隧道掌子面預(yù)加固示意
由于白石頭出口炭質(zhì)板巖破碎,卸載引起的擴(kuò)容現(xiàn)象明顯,在洞內(nèi)施工時(shí),通過(guò)增設(shè)超前大管棚,利用大管棚對(duì)掌子面及前方拱部以上圍巖施加預(yù)支護(hù),從而減小圍巖卸載范圍,提高圍巖承載能力(見(jiàn)圖7)。

圖7 采用預(yù)加固措施后初支變形情況
本文以大臨鐵路白石頭隧道出口炭質(zhì)板巖段施工為依據(jù),對(duì)其施工中出現(xiàn)的大變形隧道支護(hù)控制措施進(jìn)行了研究。總結(jié)了軟巖大變形中的支護(hù)方式和控制措施,著重對(duì)超前支護(hù)措施、開(kāi)挖工法、差異性預(yù)留變形量、型鋼拱架型號(hào)優(yōu)化、預(yù)應(yīng)力樹脂錨桿、掌子面預(yù)加固等措施進(jìn)行了總結(jié),結(jié)論如下:
(1)在該隧道地表注漿施工中,按區(qū)段、區(qū)域施工,采用復(fù)合注漿方法,效果顯著。
(2)采用“滇西地區(qū)軟巖大斷面隧道CRD施工工法”進(jìn)行施工,能有效控制變形,杜絕了侵限換拱和安全事故的發(fā)生,同時(shí),提高了施工工效,從而節(jié)約成本,減輕工期壓力。
(3)徑向預(yù)應(yīng)力樹脂錨桿能夠錨固圍巖,使得初期支護(hù)和圍巖變形協(xié)調(diào)一致,共同受力,同時(shí)通過(guò)長(zhǎng)短布置的方式,能有效解決隧道圍巖變形不對(duì)稱問(wèn)題,對(duì)白石頭隧道出口段大變形控制效果明顯。
(4)通過(guò)對(duì)不同拱架型號(hào)對(duì)比分析,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況,采用 25鋼拱架時(shí),支護(hù)能力最佳,能有效控制圍巖變形,同時(shí)加強(qiáng)支護(hù)結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度及剛度是控制破碎炭質(zhì)板巖隧道大變形最直接有效的措施。
(5)對(duì)于炭質(zhì)板巖大變形特別顯著地段,單純提高初期支護(hù)強(qiáng)度和剛度無(wú)法有效控制白石頭隧道破碎炭質(zhì)板巖段的變形,借鑒新意法理念實(shí)施掌子面預(yù)加固技術(shù)對(duì)控制該區(qū)段的變形具有較為明顯的作用。