沈 群
(中油遼河油田公司,遼寧 盤錦 124010)
杜229塊為中深層中厚互層狀邊底水超稠油油藏,具有油層厚度大、儲層物性好、原油黏度高的特點。為提高油藏開發效果,2007年開始實施了蒸汽驅[1-2]先導試驗并獲得成功,開辟了超稠油提高采收率的新途徑,截至目前累計轉入20個蒸汽驅井組,生產目的層為興Ⅲ~興Ⅴ組,孔隙度30.4%,滲透率1.33D,油層有效厚度23.0 m,含油面積0.76 km2,地質儲量341.5×104t,其中12個反九點井組目前采出程度高達64.7%,進入蒸汽驅開發后期,井組年產油降低、油汽比降低,開發效果變差。
蒸汽驅[3]是指按優選的開發系統、開發層系、井網、井距、射孔層段等,由注入井連續向油層注入高溫濕蒸汽,加熱并驅替原油由生產井采出的開采方式。其開發機理主要包括降黏作用、熱膨脹作用、蒸餾作用、脫氣作用、混相驅作用、溶解氣驅作用、乳化驅作用等七個作用。與普通稠油對比,超稠油密度更大、黏度更高,因此,超稠油蒸汽驅開發中以連通后的降黏、剝蝕作用為主。
蒸汽驅12個反九點井組位于杜229塊[4]主體部位,地質儲量為176.0×104t,生產層位為興Ⅳ、Ⅴ1組。轉驅前累積注汽134.9.0×104t,累積采油60.7×104t,油汽比0.45,采注比為1.34,采出程度34.5%,轉驅前地層壓力為3.5 MPa,地層溫度為81 ℃。為探索超稠油蒸汽驅吞吐后期接替方式,2007年在杜229塊興Ⅳ、Ⅴ組油藏開展蒸汽驅先導試驗并獲得成功,累計轉入12個反九點井組。截至2018年底,反九點井組采出程度達到64.7%,超過方案設計的60.5%,井組進入開發后期。由于主力動用層含油飽和度低,井組年產油由高峰期的6.8×104t下降到4.4×104t,采油速度由3.9%下降到2.5%,含水由86.0%左右上升到88.6%,油汽比由 0.17下降到0.15。汽驅開發效果變差,同時受國際油價降低影響,井組開發面臨巨大的效益問題。根據利潤與盈虧平衡油汽比關系模型圖,在目前油價下,要求蒸汽驅油汽比≥0.18。因此,提高蒸汽驅油汽比,實現持續穩產成為井組的主要工作。

雖然12個反九點井組進入汽驅后期,但從層內、層間、平面動用情況看,仍有潛力可以挖掘,井組具有實現持續穩產的能力。通過數值模擬研究表明,當采出程度達到65%時,油層上部溫度比較高,達到220 ℃,蒸汽腔已經形成,但油層下部的溫度只有140 ℃,剩余油飽和度達到52.6%,油層動用程度比較低(見圖1)。
井溫監測曲線及汽腔平面分布圖如圖2所示。通過井溫監測顯示,由于蒸汽的超覆作用,縱向上興Ⅳ組油層動用程度比較好,井溫達到238 ℃,蒸汽腔已經形成,而生產井段下部的興V1組油層,基本沒有得到動用,縱向動用程度不均。從平面蒸汽腔分布看,井組主體部位蒸汽腔已經形成,溫度都在220 ℃以上,但在局部區域,井組溫度比較低,只有160~180 ℃,該區域的地層壓力大于主體部位的地層壓力。

通過以上三方面分析,12個反九點井組進入蒸汽驅末期后,未充分動用區域仍然較大,仍具有改善開發效果的潛力。
根據以上對影響超稠油蒸汽驅后期開發效果的主要因素分析,通過對井組層內、層間、平面動用的深入分析及現場試驗,創新引入SUBCOOL[5]指導動態調控、實施分層汽驅、開展熱水驅[6]試驗等一系列技術措施,有效地提高了井組的產量,提高井組開發效果,為蒸汽驅后期提高開發效果奠定了基礎。
結合數值模擬及井溫監測數據表明,蒸汽驅后期井組主體部位井溫達到220 ℃以上,蒸汽腔已經形成并逐漸接近生產井,井組面臨蒸汽突破的問題。針對這一現狀,2019年開始將直井蒸汽驅“以采為先、以產定注、以液牽汽”調控理念與SAGD開發壓差控制及SUBCOOL控制相結合,開展動態調控,抑制蒸汽突破。
蒸汽驅目前主體部位的地層壓力3.0 MPa左右,為防止蒸汽突破,同時保證油井的舉升能力,根據SAGD生產經驗,需要將井組的注采壓差控制在0.5~1.0 MPa,如圖3所示。

為防止蒸汽突破,井組通過降低排液量、增加沉沒度,提高生產流壓,提高飽和溫度。實踐證明,井組合理的SUBCOOL值需要大于30 ℃,當SUBCOOL小于30 ℃時,井組含水上升、日產油下降的趨勢沒有得到改變。而當SUBCOOL大于30 ℃時,井組含水由88%下降到86%,日產油也逐漸恢復到正常生產水平的120 t左右,確定了蒸汽驅后期調控技術界限(見圖4)。

在采用SUBCOOL調控過程中,需要井組降低產液量,根據汽驅“以產定注”原則,為保持采注比穩定在1.2左右,同時防止蒸汽突破,2019年之后,逐步將井組日注汽量由750 t左右下降到500 t左右,措施后日產油平穩,含水下降、油汽比由0.13上升到0.23左右,井組開發效果顯著提高。
由于油層縱向動用不均是井組目前的主要矛盾之一,因此,為提高興Ⅴ1組動用程度,對蒸汽驅杜32-48-36C注汽井實施了分層汽驅(見圖5),該井只對興V1組油層射孔,興Ⅳ組油層沒有射孔,從而達到分層汽驅的目的,2016年實施分層汽驅后,井組年產油上升、油汽比上升,開發效果得到改善。

由于層內動用不均,油層上部剩余油飽和度低,下部飽和度較高。針對這一潛力,提出了采用熱水驅的方式,提高井組開發效果,驅油機理如圖6所示。熱水驅是一種熱水和冷水非混相驅替原油的過程,該方式可以減緩蒸汽超覆作用、抑制蒸汽突破、延長蒸汽驅的經濟壽命,充分利用油藏的原有熱能,通過改善油水流度比,降低殘余油飽和度,改變油水相對滲透率,并通過發揮流體和巖石的熱膨脹性能來提高原油采收率。2019年,在蒸汽驅反九點井組優選兩個蒸汽突破嚴重、含水較高的井組開展了熱水驅實驗,措施后,井組年產油保持穩定,油汽比由0.15提高到0.27。


針對井組局部地區地層壓力高,蒸汽腔沒有得到充分擴展,造成產油量及油汽比逐漸下降等問題,制定了“降低操作壓力,提高蒸汽波及體積”的思路,通過注汽井降注汽量,生產井加深泵掛提高排液能力的方法,將井組的地層壓力由3.5 MPa降至3.0 MPa(見圖7)。壓力降低后,對應的蒸汽比容由25.0 L/kg提高到30.0 L/kg,有效地提高了井組的開發效果,井組日產油增加3.0 t/d,油汽比由0.13提高到0.19。
1)通過科學調控,措施后井組實現持續穩產,目前年產油保持穩定在4.2×104t左右,遞減率由2018年的18.5%下降到2.4%,井組實現持續穩產,
2)實施后蒸汽突破得到有效抑制,含水由措施前的88.6%下降到85.9%。油汽比由0.15提高到0.20。超過蒸汽驅利潤與盈虧平衡油汽比0.18。
3)通過合理調控,汽驅成本逐年降低,目前井組完全成本為40美元/桶,低于國際油價47美元/桶,取得較好開發效果,實現效益開發。
1)蒸汽驅后期通過合理地控制底層壓力及生產井的SUBCOOL值、優化注采參數等措施,能有效抑制蒸汽突破,促進蒸汽腔均衡擴展,提高開發效果。
2)通過實施分層汽驅措施,能有效提高油層縱向動用程度,提高開發效果。
3)汽驅后期轉熱水驅,能有效提高井組油汽比。