要鑫偉,徐志偉,張 微,王海英,韓素娟,曹 梅,張 奇
(河北冠龍農化有限公司,河北 衡水 053000)
烯酰嗎啉是一類較理想的專一殺卵菌綱真菌的嗎啉類高效殺菌劑,對霜霉菌、疫霉菌等真菌特別有效,在葡萄、馬鈴薯和番茄等作物中具有用量少、持續期長、使用安全等特點,具有很好的市場前景[1-2]。
在烯酰嗎啉的生產過程中,會副產一定量的混有二甲苯的叔丁醇蒸汽[3-4]。將其全部冷卻收集后再精餾分離,不僅浪費了大量的汽化潛熱,而且由于溶劑未能及時回流,需要額外補加新鮮的的二甲苯,造成工藝復雜。將混合蒸汽直接進入精餾塔分離,塔底的二甲苯全部返回至烯酰嗎啉合成釜中,塔頂采出純凈的叔丁醇,簡化了設備又節約了能耗[5-7]。
筆者以叔丁醇含量為70%的混合蒸汽為起始物料,分析了理論塔板數、進料口位置、回流比對分離效果的影響,優選了工藝條件,為工藝設計提供了參考。
分別以NRTL、UNIQUAC兩種熱力學模型模擬了叔丁醇-二甲苯的二元物系的氣液平衡數據,并與實際測量值進行了比對,結果如表1所示(以叔丁醇計)。

表1 叔丁醇含量的模擬值和測量值對比
兩個熱力學模型與實際測量值的偏差都不大,都可以用作精餾過程模擬,相比之下,NRTL模型的數據偏差更小,因此選擇NRTL模型進行精餾工藝模擬。
通過采用圖解法計算,得到99.5%以上的叔丁醇鈉和二甲苯,所需的最小回流比為0.5,最小理論板數為精餾段4塊,提餾段3塊,在此基礎上,先確定回流比為1,模擬了精餾段和提餾段理論板數對分離效果的影響,結果如表2 所示。

表2 理論板數的影響
回流比為1的情況下,當理論板數低于11塊時,塔頂和塔底不能同時采出含量超過99.5%的產品,提高回流比雖然能提高含量,但能耗增加,不適合工業生產。因此理論板數為11塊及以上,進料位置為第7~8塊。
回流比的大小決定了精餾過程的能耗,當理論板數能滿足精餾需求,保證物料含量的情況下,適當降低回流比,能降低精餾過程的能耗,模擬了理論塔板數為11~13塊,進料口位于第8塊塔板時,回流比對分離效果的影響。如表3所示。

表3 回流比的影響
當回流比為0.7時,即使理論板數增至15塊,仍不能得到99.5%以上的餾分,繼續增加理論板數,會導致設備費用的增加,且效果不明顯。所以最適宜的回流比為0.8,理論塔板數為13塊,進料口在第8塊,此時叔丁醇含量為99.8%,二甲苯含量99.5%。
在優選的工藝條件下,模擬了13塊塔板各處的溫度和液相組成分布情況,結果如表4所示。

表4 各級塔板處的溫度和組成
通過模擬各級塔板處的溫度、組成的數據,對工業生產過程提供了參考數據。工業上副產的混合蒸汽并不是穩態的氣流,根據氣流的變化,具體操作步驟應適當調整。
在選定的工藝條件下,模擬了進料量為100 kg/h時的能耗情況,混合氣體進料時再沸器的熱負荷僅為3.6 kW,原料的進料狀態為30 ℃混合液體時顯示再沸器的熱負荷為23.75 kW?;旌蠚怏w直接精餾,節約了大量汽化潛熱和一部分顯熱,能耗降低了84.8%。
(1)叔丁醇-二甲苯二院物系的氣液平衡適合NRTL熱力學模型。
(2)直接精餾混合氣體,能夠得到含量高于99.5%的叔丁醇和二甲苯產品。優化的工藝條件為理論塔板數為13塊,進料口位于第8塊塔板氣相部分,回流比為0.8,在此工藝條件下,塔頂溫度為82 ℃,塔頂叔丁醇含量為99.8%,塔底溫度為137 ℃,二甲苯含量為99.5%。
(3)混合氣體直接精餾工藝比冷卻收集后再精餾的傳統工藝能耗降低了84.8%。