馮 喆,李 博,鄭德芳
(四川省攀枝花市二灘水力發(fā)電廠(chǎng),四川 攀枝花 617100)
調(diào)速器控制系統(tǒng)采用PCC作為控制器,與一般的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)一樣,CPU是整個(gè)PCC系統(tǒng)的核心,它按PCC中系統(tǒng)程序賦予的功能,指揮PCC有條不紊的進(jìn)行工作[1]。CPU模塊故障異常會(huì)嚴(yán)重影響調(diào)速器控制系統(tǒng)的安全可靠性,進(jìn)而影響機(jī)組甚至電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
某水電站調(diào)速器控制系統(tǒng)選用SAFR-2000H型微機(jī)調(diào)速系統(tǒng),并選用貝加萊公司2005系列PCC控制器。自投產(chǎn)以來(lái),調(diào)速器控制系統(tǒng)導(dǎo)葉、槳葉調(diào)節(jié)穩(wěn)定正常,但是機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行時(shí)控制器的IP161(CPU)模塊多次發(fā)生死機(jī),雖然在對(duì)其重啟后大概率可以恢復(fù)正常,但是已嚴(yán)重影響機(jī)組的穩(wěn)定、可靠運(yùn)行,增加了機(jī)組的安全隱患。針對(duì)此典型、疑難故障,組織了一系列分析與排查,并開(kāi)展了相應(yīng)整治與優(yōu)化。
機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),調(diào)速器A套IP161模塊Error燈點(diǎn)亮,監(jiān)控系統(tǒng)收到“A套PCC 運(yùn)行消失”信號(hào),調(diào)速器自動(dòng)切換至B套控制器運(yùn)行;除此以外,某機(jī)組調(diào)速器也曾出現(xiàn)過(guò)B套IP161模塊功率采樣值頻繁跳變的情況,但本套控制器并無(wú)故障報(bào)警信號(hào)。
1.2.1 干擾分析
(1)電源回路干擾
控制器的正常供電電源電壓為24 V DC(電源模塊提供),雖然未直接取用上級(jí)交流電,但若電源模塊性能不穩(wěn)定,則24 V DC電源中也會(huì)存在交流分量,進(jìn)而對(duì)控制器造成干擾。
對(duì)調(diào)速器控制柜電源模塊輸出進(jìn)行了測(cè)量和檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)交流分量及電壓波動(dòng)現(xiàn)象,且24 V DC電源回路電壓穩(wěn)定。
(2)感應(yīng)電干擾
控制柜內(nèi)的變壓器,電感性負(fù)載(如電磁閥),不規(guī)范的布線(xiàn)也將容易對(duì)PLC(PCC)造成一定程度的干擾;與PLC(PCC)控制系統(tǒng)連接的各類(lèi)信號(hào)傳輸線(xiàn),除了傳輸有效的各類(lèi)信息之外,可能會(huì)有外部干擾信號(hào)侵入進(jìn)而影響PLC(PCC)的穩(wěn)定工作。
調(diào)速器控制柜交直流布線(xiàn)存在一定交叉的情況但干擾并不明顯,系統(tǒng)部分電磁閥未加裝續(xù)流二極管,會(huì)存在一定的電磁干擾,控制系統(tǒng)各類(lèi)信號(hào)傳輸線(xiàn)上并未檢測(cè)到交流分量等干擾量。
(3)接地系統(tǒng)不規(guī)范的干擾
接地是提高電子設(shè)備電磁兼容性(EMC)的有效手段之一。良好的接地是保證PLC(PCC)安全可靠運(yùn)行的重要條件,為了排除一直附加在電源及輸入端、輸出端的干擾,應(yīng)給PLC(PCC)接專(zhuān)用地線(xiàn),若達(dá)不到這種要求,也可采用公共接地方式[2]。
調(diào)速器控制柜內(nèi)的PCC模塊的底板并未接地,進(jìn)而導(dǎo)致IP161模塊也未接入地網(wǎng),其抗干擾性存在一定影響。
1.2.2 工作環(huán)境影響評(píng)估
根據(jù)IP161模塊的工作環(huán)境要求:溫度范圍0~60℃、濕度范圍5%~95%,檢查確認(rèn)調(diào)速器電調(diào)柜內(nèi)散熱通風(fēng)正常,柜內(nèi)的溫度、濕度以及灰塵度經(jīng)檢測(cè)均在正常范圍內(nèi)。
1.2.3 通信網(wǎng)絡(luò)接線(xiàn)方式錯(cuò)誤
調(diào)速器控制系統(tǒng)通信故障常會(huì)產(chǎn)生較大的隱蔽、偶然性的故障[3],給現(xiàn)場(chǎng)故障排查帶來(lái)極大不便。電站調(diào)速器控制系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)間采用的是RS485方式進(jìn)行通信,但是調(diào)速器控制系統(tǒng)AB套之間采用都是分叉網(wǎng)絡(luò)配置,而485布線(xiàn)規(guī)范是必須要手牽手的布線(xiàn),一旦沒(méi)有借助485集線(xiàn)器和485中繼器直接布設(shè)成星型連接和分叉連接,很容易造成信號(hào)反射導(dǎo)致總線(xiàn)不穩(wěn)定,進(jìn)而反向影響PCC模塊的穩(wěn)定性導(dǎo)致死機(jī)。
調(diào)速器控制系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)使用兩個(gè)無(wú)源RS232轉(zhuǎn)RS485 模塊,但是在接線(xiàn)過(guò)程中是將兩個(gè)RS232 轉(zhuǎn) RS485 模塊的1、2引腳出線(xiàn)分別在盤(pán)柜端子排上并接,造成了RS485的分叉網(wǎng)絡(luò),如圖1所示。

圖1 RS485通信分叉網(wǎng)絡(luò)圖
1.2.4 IP161模塊負(fù)載過(guò)大
本水電站的調(diào)速器控制系統(tǒng)PCC 2005 系統(tǒng)配置較其他同類(lèi)配置更為復(fù)雜(12槽底板,更多IO點(diǎn)位),且IP161模塊與上位機(jī)和觸摸屏的通信數(shù)據(jù)量更多。同時(shí)IP161模塊是一款智能IO處理模塊,當(dāng)程序較復(fù)雜,對(duì)CPU負(fù)載和處理能力要求較高的情況下,IP161模塊的性能會(huì)進(jìn)一步受影響(部分電站選用CP340或CP360模塊作為主CPU),因此判斷為IP161模塊的負(fù)載過(guò)大而導(dǎo)致其偶發(fā)死機(jī)。現(xiàn)場(chǎng)檢查調(diào)速器控制系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)IP161模塊的利用率為49%,需考慮降低IP161模塊的利用率以確保其性能穩(wěn)定。
1.2.5 程序運(yùn)算錯(cuò)誤
IP161模塊故障死機(jī)后提取其故障日志,發(fā)現(xiàn)8020、6402和6403三個(gè)故障代碼,這些代碼均指向應(yīng)用程序中staz_sys任務(wù)段。若程序編制有邏輯錯(cuò)誤,致使程序進(jìn)入死循環(huán)而退不出來(lái),或使用了非法語(yǔ)句也會(huì)造成停機(jī)[4]。技術(shù)人員對(duì)staz_sys 任務(wù)段進(jìn)行檢查并測(cè)試未發(fā)現(xiàn)異常和錯(cuò)誤,并且此任務(wù)段屬于通用程序,在其他很多電站均有應(yīng)用,均未出現(xiàn)類(lèi)似的報(bào)警,因此排除了staz_sys任務(wù)段導(dǎo)致IP161模塊死機(jī)的可能性。
1.2.6 硬件故障
貝加萊公司生產(chǎn)的PCC 2005系列PCC屬于模塊化結(jié)構(gòu),用戶(hù)可自由地選擇各種模塊并安裝在底板上而組成一套所需的控制系統(tǒng)。運(yùn)行時(shí)間較久的PCC,由于硬件原因?qū)е翪PU死機(jī)的概率會(huì)增加。但由于本水電站投產(chǎn)后即存在此問(wèn)題,且前期已對(duì)死機(jī)的PCC相關(guān)模塊進(jìn)行了更換,故障依舊未得到有效解決,同時(shí)此系列模塊在水電行業(yè)應(yīng)用較為廣泛,因此排除了硬件固有故障導(dǎo)致PCC死機(jī)的可能性。
(1)電磁閥增裝續(xù)流二極管
調(diào)速器控制系統(tǒng)配置為FC-20000主配(導(dǎo)葉)和FC-5000主配(槳葉),由于兼顧導(dǎo)葉、槳葉手自動(dòng)控制方式,調(diào)速器控制系統(tǒng)共配置有12個(gè)電磁閥。對(duì)所有電磁閥進(jìn)行排查(部分缺失),并確認(rèn)所有電磁閥均正確加裝續(xù)流二極管,如圖2所示。通過(guò)加裝續(xù)流二極管有效降低了由于電磁閥失電時(shí)產(chǎn)生強(qiáng)電感而影響IP161 模塊正常工作的概率。
(2)PCC底板接地處理
更換調(diào)速器控制系統(tǒng)PCC安裝導(dǎo)軌:將原絕緣導(dǎo)軌更換成金屬導(dǎo)軌,使PCC控制器可靠接入保護(hù)地網(wǎng),有效提高了IP161模塊的抗干擾性。
(3)修正通信網(wǎng)絡(luò)接線(xiàn)方式
RS485總線(xiàn)修正為手牽手網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu): A套和B套PCC的兩個(gè)RS232轉(zhuǎn)RS485模塊的兩個(gè)1、2 引腳直接并接,由A套R(shí)S232轉(zhuǎn)RS485模塊送出至監(jiān)控系統(tǒng),同時(shí)在B套R(shí)S232 轉(zhuǎn)RS485 模塊上加入了120 Ω終端電阻,以減少干擾,如圖3所示。

圖3 RS485通信手牽手網(wǎng)絡(luò)圖
(4)降低IP161模塊內(nèi)存利用率
調(diào)速器控制系統(tǒng)PCC與監(jiān)控系統(tǒng)以及觸摸屏的通信量較多,占用IP161的資源較大,所以將調(diào)速器與監(jiān)控系統(tǒng)Modbus RTU通信程序段的循環(huán)周期由100 ms修改為200 ms。在同等運(yùn)行工況下,可降低IP161模塊的內(nèi)存利用率約5%,如表1所示。

表1 IP161模塊內(nèi)存利用率數(shù)據(jù)對(duì)比表
經(jīng)過(guò)以上各項(xiàng)優(yōu)化處理措施,某水電站調(diào)速器控制系統(tǒng)運(yùn)行正常,其中IP161模塊運(yùn)行穩(wěn)定且未再出現(xiàn)死機(jī)的情況,達(dá)到了預(yù)期的效果。
機(jī)組調(diào)速器控制系統(tǒng)故障隱蔽、且處理措施一般都需停機(jī),因此不同程度影響機(jī)組甚至電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。某水電站調(diào)速器控制系統(tǒng)使用的PCC 2005系列在行業(yè)內(nèi)應(yīng)用也較為廣泛,此CPU死機(jī)問(wèn)題是較為典型的隱蔽缺陷,通過(guò)從軟件和硬件進(jìn)行的全面分析處理,消除了調(diào)速器控制系統(tǒng)的運(yùn)行隱患,取得了良好的效果,對(duì)行業(yè)內(nèi)其他電站分析和處理類(lèi)似重大隱蔽缺陷可起到一定的參考作用。