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滲瀝液熱風蒸發技術中試設備開發及應用

2022-06-02 10:18:40劉澤慶上海環境衛生工程設計院有限公司
節能與環保 2022年5期

文_劉澤慶 上海環境衛生工程設計院有限公司

工業廢液如垃圾滲瀝液濃縮液處理是行業痛點。這種液體含鹽,各類雜質量高,同時有易于腐蝕及結垢的物質,采用傳統間壁式換熱器,加熱盤管容易結垢,運行極不穩定,需要經常性檢修。

本項目搭建一種循環熱風干化廢液中試設備,采用間接加熱廢液的方式(以熱風作為介質),由于無加熱盤管與廢液直接接觸,可避免傳統加熱方式造成的結垢腐蝕。首先將干燥熱風加熱到60~80℃,與廢液噴霧對流接觸,熱風帶走蒸發的濕氣,進入降溫除濕器,通過降低溫度,熱風中的含水量降低,熱風冷凝出的冷凝水達標排放;降溫后的熱風再通過熱風加熱器加熱至60~80℃,由此解決了上述現有技術所存在的問題。

1 廢液蒸發方式對比分析

如表1、表2所示,本文對比了主要廢液蒸發方式的加熱方式、工藝原理、熱媒、能耗、工藝適用性。針對垃圾滲瀝液濃縮液,如采用MVC、低溫真空蒸發、多效蒸發,由于加熱部件直接接觸廢液,容易因腐蝕、結垢等無法長期連續運行。以上海某廠滲瀝液濃縮液MVC蒸發為例,蒸發一周需進行換熱面清理,嚴重影響持續運行。

表1 廢液蒸發方式對比

表2 廢液蒸發方式對比

采用循環熱風蒸發、噴霧干燥、浸沒式燃燒,由于氣態蒸發干化介質與廢液接觸,無腐蝕結垢等問題。其中噴霧干燥一般采用廢煙氣,接觸后的廢煙氣如含有廢液蒸發出的揮發性污染物,需要進一步回爐燃燒處理;浸沒式燃燒一般在臨近垃圾處理設置、有沼氣可利用的場所;循環熱風蒸發采用熱泵供熱,能耗低,適應范圍廣。

2 中試設備工藝(見圖1)

圖1 滲瀝液熱風蒸發技術工藝圖

處理對象:滲瀝液濃縮液。

中試設備處理量:600L/d。

滲濾液濃縮試驗臺主要包括蒸發室殼體、霧化噴嘴、除霧隔板、循環水泵、閥門管件、傳感器及控制柜。

熱泵的熱風,經過轉換接口及軟連接,和直段風管連接,并進入蒸發室。熱風與蒸發室內的滲瀝液霧化液滴接觸,增加濕度。高濕度熱風經過蒸發室頂部除霧片后,離開蒸發室進入直段風管。直段風管經過軟連接及熱泵轉換接口,回到熱泵。高濕度熱風在熱泵中冷凝除濕,然后升溫形成熱風,進入再循環。冷凝產生冷凝清液,經檢測合格后排放。

熱泵為工業上常規設備,熱端作為熱風加熱的熱源;冷端作為高濕度熱風冷凝設備,吸收冷凝熱作為熱泵的熱源。

蒸發室采用玻璃鋼材質。蒸發室設置液位計接口、噴槍接口、溫度、壓力接口,和液位計、噴槍及溫度、壓力傳感器匹配。

直段風管設置溫度測點、濕度測點、流量測點及壓差測點。熱風直管設置有風量調節閥。

3 中試設備關鍵參數計算

對熱源參數進行核算,由于采用熱泵機組,制熱的耗電較少,計算結果如表3所示。

表3 熱源參數核算表

對廢液蒸發量進行核算,計算結果如表4所示。

表4 蒸干需熱核算表

用飽和濕度算法核算風量最大攜帶水量能力,計算結果如表5所示。

表5 蒸干濕度計算表

對風管、蒸發室入口、蒸發室塔體的氣體流速進行核算,計算結果如表6所示。

表6 流速計算表

對滲濾液的循環流量進行核算,計算結果如表7所示。

表7 循環量計算表

4 設備改造提升

通過設備初步試驗,熱泵冷端的冷凝液與滲瀝液原液污染組分濃度相近,未達到蒸發濃縮與冷凝液直接排放效果。主要由于蒸發室內熱風流速相對較高,攜帶大量噴霧顆粒進去蒸發冷凝器,導致冷凝水質較差,與原液相近。

表征顆粒是否被熱風攜帶,采用顆粒拽力計算方法,該算法認為拽力與顆粒直徑平方、氣固兩項的流速差平方成正比:

式中F-氣體對顆粒的拽力,即顆粒對氣流的阻力;C-拽力系數;d-顆粒直徑,非球形顆粒時采用當量直徑;v-熱風與顆粒相對速度。不同流動雷諾數(表征流體湍流狀態)下,拽力系數受流體微團脈動影響較大,且通過理論計算存在一定誤差。項目通過實驗進行拽力測試分析(本文中呈現形式為噴霧壓力與熱風最大流速,更具工程實用價值)。

對于確定型號噴霧頭,通過現場噴霧試驗,調整噴霧壓力(即噴霧粒徑調整)與熱風相對速度,最終確定不同噴霧壓力下,保證顆粒不被攜帶出蒸發設備的熱風最大流速:噴霧壓力(Mpa)為0.2、0.4、0.6時,熱風最大流速(m/s)分別為0.58、0.45、0.4。

改造升級措施:①熱風從蒸發室進入后,設置導流板,實現均勻布風;②改造蒸發室,擴大蒸發室截面積,降低熱風流速;③改造除霧板形式;④改造噴霧頭個數及形式,調節噴霧壓力,使噴霧顆粒在適中范圍。

5 改造后試驗分析

為評價熱泵循環低溫蒸發設備的效果,進行不同廢液循環量下的蒸發速率及冷凝液水質分析,如表8所示。中試試驗采用滲濾液納濾濃縮液作為蒸發處理對象,原液中COD、TN、TP分別為1430、118、5.14mg/L。

試驗蒸發溫度設定60℃,廢液循環流量設定為0.5m3/h、1.0m3/h和1.5m3/h。如表8所示,隨著循環噴淋量增大,熱風與噴淋霧滴接觸面增大,蒸發效果提升。循環量從0.5增加至1.0m3/h,蒸發速率提升20.9%;循環量從1.0m3/h增加至1.5m3/h,蒸發速率提升3.1%。隨著循環噴淋量增加,蒸發速率的提升速率降低,主要是由于熱風在與液滴接觸過程中,接近濕度飽和,再增加循環量已經不能有效增加熱風攜帶水分。

表8 滲瀝液濃縮液蒸發試驗結果

3種工況下,冷凝液均滿足《污水排入城鎮下水道水質標準》中的表1C級排放標準。隨著循環量增大,冷凝液中的污染物有不明顯增大趨勢,可能由于循環量增大,噴霧粒徑變小,被熱風攜帶一部分噴霧進入冷凝蒸發設備,因顆粒中含有較高的污染組分,影響冷凝液品質。

6 結語

工業廢液如垃圾滲瀝液濃縮液處理是行業痛點。這種液體含鹽,各類雜質量高,同時有易于腐蝕及結垢的物質,采用傳統間壁式換熱器,加熱盤管容易結垢,運行極不穩定,需要經常性檢修。本項目搭建了一種循環熱風干化廢液中試設備,采用間接加熱廢液的方式,以熱泵為熱源,以熱風作為蒸發干化介質,完成滲瀝液蒸發。

為評價熱泵循環低溫蒸發設備的效果,進行不同廢液循環量下的蒸發速率及冷凝液水質分析。廢液循環流量設定為0.5m3/h、1.0m3/h和1.5m3/h,隨著循環噴淋量增大,熱風與噴淋霧滴接觸面增大,蒸發效果提升。在3種工況下,冷凝液均滿足《污水排入城鎮下水道水質標準》中的表1C級排放標準。

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