陳曉波
(山西晉能控股煤業(yè)集團趙莊煤業(yè),山西 長治 046000)
底抽巷瓦斯抽放鉆孔施工一直是困擾我國坑道鉆探技術發(fā)展的難題。目前國內大多數(shù)煤礦以水作為鉆孔循環(huán)介質進行松軟煤層抽采鉆孔施工,但由于煤層松軟,水流對孔壁的沖刷和浸泡導致孔壁坍塌、掉塊,嚴重時導致鉆桿卡死,孔底水壓升高,形成憋泵現(xiàn)象,發(fā)生鉆孔事故[1]。因此,非常有必要對底抽巷層位選擇研究、底板穿層鉆孔抽采瓦斯技術的改進和完善,穿層鉆孔鉆機選配,提高底板穿層鉆孔鉆進效率和成孔率及鉆進安全性,以滿足礦方安全高效掘進和回采需要。
趙莊礦為晉能控股集團下屬主力礦井,主采3號煤層,由于煤層瓦斯含量高,煤層松軟,透氣性差,采用順煤層鉆孔解決采掘工作面瓦斯存在抽采距離短、抽采效果差等問題。為此,趙莊礦在1307、1308工作面嘗試采用底抽巷穿層鉆孔抽采煤巷條帶和回采區(qū)域瓦斯,但是在底抽巷穿層鉆孔布孔設計及鉆孔施工過程中仍存在一些問題:一是底抽巷的頂板布置在3 號煤層底板以下6~7 m 左右,施工鉆孔存在不便,需要對層位布置進一步的優(yōu)選;二是穿層鉆孔間距和有效半徑不清,需要試驗進一步確定。
在結合生產(chǎn)實際,對底抽巷合理層位選取的基礎上,項目通過穿層孔布孔設計優(yōu)化,避免穿層孔瓦斯抽采盲區(qū),確保上部工作面煤巷掘進安全;通過潛孔錘沖擊回轉鉆進、高強度復合片鉆頭回轉鉆進工藝、配套鉆具選型、高效成孔技術措施制訂等,提高硬巖鉆進效率和軟煤鉆進成孔率。
底抽巷布置層位選擇主要是對現(xiàn)有的底抽巷位置進行調整,以解決目前底抽巷存在的遇到斷層等構造容易誤揭煤層、巷道頂板差支護難、穿層鉆孔串孔及抽采鉆孔能夠覆蓋范圍小等問題。根據(jù)趙莊礦煤層綜合地質柱狀圖,可以看出3 號煤層下距K7 砂巖0.00~12.80 m,平均7.20 m,層位穩(wěn)定。K7 砂巖下部有一層砂質泥巖0.00~6.14 m,平均2.38 m,砂質泥巖局部相變?yōu)榉凵皫r,砂質泥巖下部為K6 石灰?guī)r0.13~6.70 m,平均2.42 m,層位穩(wěn)定,巖石硬度較大。通過地質構造巖層分布分析,將底抽巷層位布置在3 號煤層下方7~9 m 處比較合適。
本次3 號煤層瓦斯抽采半徑考察地點選擇在一盤區(qū)工作面原始煤體內,在原始煤體內布置抽采鉆孔,試驗段內無構造且巷幫平整無破碎。鉆孔布置如圖1。

圖1 抽采鉆孔布置示意圖
試驗鉆孔直徑為Φ114 mm,鉆孔深度100 m,鉆孔布置間距為3 m、4 m、5 m 及6 m。其中,鉆孔間距為3 m 的考察鉆孔布置5 個,鉆孔間距為4 m 的考察鉆孔布置5 個,鉆孔間距為5 m 的考察鉆孔布置5個,鉆孔間距為6 m 的考察鉆孔布置5 個。鉆孔抽采管采用PVC 管,連接到抽采支管上,安裝孔板(或其他瓦斯抽采多參數(shù)計量裝置)分別記錄單孔的瓦斯抽采參數(shù)。在施工抽采鉆孔過程中采用直接法測定煤層瓦斯含量,即井下直接取煤樣通過計算得出煤層的瓦斯含量。煤層瓦斯含量的測定儀器為重慶研究院生產(chǎn)的DGC 瓦斯含量直接測定裝置[2]。瓦斯含量測定結果記錄如表1 所示。

表1 抽采半徑考察鉆孔竣工參數(shù)及瓦斯含量測定結果表
穿層鉆孔的預抽時間為6 個月左右,根據(jù)鉆孔預抽160 d 的有效抽采半徑為3 m。掩護順槽底抽巷穿層鉆孔優(yōu)化布置為:每組間距為6 m,每組14 個鉆孔分兩列布置,列間距3.0 m,具體布置如圖2、圖3 所示。

圖2 掩護順槽底抽巷穿層鉆孔設計俯視圖

圖3 掩護順槽底抽巷穿層鉆孔設計剖面圖
為有效驗證瓦斯抽采效果,在原始煤體中施工數(shù)組不同間距的瓦斯抽采鉆孔,并對與現(xiàn)場施工的抽采鉆孔周邊瓦斯環(huán)境最接近的中間部分鉆孔的瓦斯相關參數(shù)進行考察。結果如圖4 所示。

圖4
從不同鉆孔間距的瓦斯流量與時間關系可以看出:不同間距抽采鉆孔瓦斯流量都隨著抽采時間的增加而成負指數(shù)關系衰減,抽采時間越長,瓦斯抽采流量越小;抽采鉆孔間距越小,瓦斯抽采流量衰減系數(shù)越大,說明在相同面積煤體、相同抽采時間、相同原始煤層瓦斯含量條件下,鉆孔間距越小,抽采后瓦斯含量降的越快。
根據(jù)分析得到不同間距鉆孔瓦斯預抽率與時間函數(shù)關系式和煤層抽采達標時瓦斯預抽率η 大于49.33%[3],即工作面瓦斯預抽率必須能夠達到目標值49.33%時才能抽采達標。綜上所述得出鉆孔的抽采半徑,在原始瓦斯含量為11.12 m3/t 的條件下,礦井工作面預抽90 d 的合理鉆孔間距為3 m,有效抽采半徑1.5 m;預抽100 d 的合理鉆孔間距為4 m,有效抽采半徑為2 m;預抽120 d 的合理鉆孔間距為5 m,有效抽采半徑為2.5 m;預抽160 d 的合理鉆孔間距為6 m,有效抽采半徑為3 m。
通過對底抽巷層位以及鉆孔布置的研究,得出以下結論:
1)趙莊礦底抽巷層位布置在3 號煤層下方7~9 m處比較合適;
2)通過試驗測定得出鉆孔的抽采半徑,工作面預抽90 d 的合理鉆孔間距為3 m,有效抽采半徑1.5 m。預抽100 d 的合理鉆孔間距為4 m,有效抽采半徑為2 m;預抽120 d 的合理鉆孔間距為5 m,有效抽采半徑為2.5 m;預抽160 d 的合理鉆孔間距為6 m,有效抽采半徑為3 m。