李 楠,柳文斌
(陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西 勉縣 724200)
陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司(全文簡(jiǎn)稱漢鋼)現(xiàn)有14 m2和18 m2兩座豎爐,年產(chǎn)球團(tuán)礦175萬t 左右,生產(chǎn)酸性球團(tuán)礦。隨著漢鋼高爐產(chǎn)能不斷提升,對(duì)球團(tuán)礦的質(zhì)量要求越來越高,不僅要求其具有一定的冷強(qiáng)度,而且還要求具有良好的冶金性能。
為進(jìn)一步改善高爐爐料結(jié)構(gòu)和提升入爐料綜合質(zhì)量,漢鋼2021 年開始進(jìn)行了提升球團(tuán)礦質(zhì)量攻關(guān),攻關(guān)小組結(jié)合豎爐球團(tuán)生產(chǎn)特點(diǎn),通過改善原料條件、提升生球質(zhì)量、合理控制工藝參數(shù)、強(qiáng)化設(shè)備管理,球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度及合格率分別提升了177 N、7.3%,球團(tuán)軟熔區(qū)間降低了68 ℃,還原膨脹指數(shù)降低了3.1%。為高爐穩(wěn)產(chǎn)順行提供了保障。近幾年來漢鋼球團(tuán)礦的化學(xué)成分及冶金性能指標(biāo)見表1、表2。

表1 2019 年—2021 年球團(tuán)礦理化指標(biāo)

表2 2019 年—2021 年球團(tuán)礦冶金性能指標(biāo)
豎爐球團(tuán)主要原燃料及輔助材料有精礦粉、高爐轉(zhuǎn)爐煤氣和膨潤(rùn)土。從漢鋼球團(tuán)生產(chǎn)實(shí)際分析,影響球團(tuán)礦質(zhì)量的因素主要有原料管理、生球質(zhì)量、參數(shù)控制及設(shè)備方面的影響。其次因球團(tuán)帶冷機(jī)內(nèi)出現(xiàn)紅球時(shí),為保護(hù)成品礦輸送皮帶的安全,被迫對(duì)輸送帶的球團(tuán)上打水進(jìn)行冷卻,也會(huì)對(duì)球團(tuán)礦質(zhì)量造成影響。
1)漢鋼豎爐國(guó)內(nèi)精粉配比高達(dá)90%以上,且國(guó)內(nèi)精粉品種較多,容易對(duì)質(zhì)量造成較大波動(dòng),因此加強(qiáng)了進(jìn)廠原料的檢查工作,不定期取樣化驗(yàn)成分和粒度,發(fā)現(xiàn)物料異常及時(shí)反饋質(zhì)量攻關(guān)小組,及時(shí)調(diào)整確保配礦成分的穩(wěn)定。
2)根據(jù)球團(tuán)用精礦粉成分及粒度特點(diǎn),合理策劃球團(tuán)用料結(jié)構(gòu),提升原料供應(yīng)穩(wěn)定性,實(shí)際生產(chǎn)中確保球團(tuán)混合料要求:w(TFe)≥61%,w(S)≤0.35%,w(FeO)≥20%,-200 目粒級(jí)≥70%,水分≤10%,球團(tuán)配料結(jié)構(gòu)調(diào)整頻次≤2 次/月。
3)在組織卸車與上料過程中,每天如實(shí)做好來料記錄并登記臺(tái)帳,標(biāo)明物料名稱、數(shù)量及堆放地點(diǎn),保證各不同批次物料均能隨時(shí)單獨(dú)取用;嚴(yán)禁物料堆放雜亂無章、四處拋灑,影響配料使用。表3 為近幾年漢鋼球團(tuán)生產(chǎn)原料情況。

表3 2019 年—2021 年球團(tuán)用原料及細(xì)度 %
2.2.1 控制適宜水分
根據(jù)上料量、膨潤(rùn)土配比、氣候、物料特性等有關(guān)因素正確判斷水分,建立烘干溫度工藝模型,加強(qiáng)水分的控制和調(diào)整,保證從烘干機(jī)出來的混合料的水份控制在7.8%±0.2%以內(nèi),便于生球質(zhì)量的提高。表4 為不同配料量對(duì)應(yīng)的混合料原始水分、烘干溫度、尾氣溫度。

表4 不同配料量對(duì)應(yīng)混合料水分、烘干溫度、尾氣溫度
2.2.2 發(fā)揮潤(rùn)磨作用
由于漢鋼球團(tuán)用精礦粉粒度較粗,不能滿足豎爐生產(chǎn)粒度要求,為了進(jìn)一步提高鐵精礦的細(xì)度、改善鐵精礦表面形狀及表面活性,穩(wěn)定潤(rùn)磨機(jī)的充填率,根據(jù)潤(rùn)磨入磨量及電流情況每班及時(shí)補(bǔ)加100 kg 鋼球,磨后-200 目細(xì)度提升5%~7%,生球落下由3 次/個(gè)球~4 次/個(gè)球提升到6 次/個(gè)球~10 次/個(gè)。表5 為潤(rùn)磨入磨量的調(diào)整和控制情況。

表5 潤(rùn)磨入磨量的調(diào)整和控制
2.2.3 細(xì)化造球過程管控
1)根據(jù)豎爐焙燒和原料水分要求,及時(shí)調(diào)節(jié)圓盤給料機(jī)給料量及加水量、保證造球機(jī)排出生球料量的穩(wěn)定,生球落下強(qiáng)度>5 次以上。
2)造球操作時(shí),應(yīng)符合造球機(jī)圓盤內(nèi)成球的規(guī)律性,控制好給料量和給水量,嚴(yán)格控制補(bǔ)充水應(yīng)以滴狀加在“成球區(qū)”的料流上,使分散料很快形成母球,少部分補(bǔ)充水以霧狀加在“長(zhǎng)大區(qū)”的母球表面上,使母球逐漸長(zhǎng)大,在“緊密區(qū)”嚴(yán)禁加水,避免生球強(qiáng)度波動(dòng)。
3)每小時(shí)對(duì)生球的粒級(jí)、落下強(qiáng)度及水分檢驗(yàn)一次,將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋主控室;利用生產(chǎn)停機(jī)機(jī)會(huì)對(duì)圓輥篩的小球篩及大球篩間隙進(jìn)行調(diào)整,確保不合格粒度的生球能及時(shí)進(jìn)行篩分。
4)每班專人對(duì)礦槽各倉下料情況進(jìn)行檢查,鐵精礦下料量的波動(dòng)≤5%,膨潤(rùn)土下料量的波動(dòng)≤0.2%,杜絕棚倉、下料不穩(wěn)定的情況出現(xiàn)。
科學(xué)合理的焙燒溫度是決定球團(tuán)礦質(zhì)量最重要的參數(shù)之一。漢鋼結(jié)合原料和爐況條件的變化,對(duì)豎爐燃燒室參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,提高燃料室溫度充分保證了生球在爐內(nèi)進(jìn)行氧化反應(yīng)所需的熱量,有利于磁鐵礦氧化成赤鐵礦。提高冷卻風(fēng)壓力,使球團(tuán)焙燒更加充分,提高了烘干速度。通過參數(shù)調(diào)整,球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度明顯提高,球團(tuán)礦的軟熔溫度區(qū)間、還原膨脹指數(shù)等冶金性能也得到明顯改善(見表2)。表6 列出了近幾年豎爐焙燒工藝參數(shù)情況。

表6 2019 年—2021 年豎爐操作參數(shù)情況
球團(tuán)礦質(zhì)量?jī)?yōu)劣與設(shè)備運(yùn)行狀況息息相關(guān),通過增強(qiáng)對(duì)豎爐水系統(tǒng)的點(diǎn)檢作業(yè)頻次,重點(diǎn)設(shè)施如大、小水梁、齒輥機(jī)設(shè)專人不定期點(diǎn)檢、排污;對(duì)豎爐冷卻風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)、煤壓機(jī)的壓力、流量參數(shù)上調(diào),使之與焙燒參數(shù)相匹配;定期對(duì)現(xiàn)有帶冷風(fēng)機(jī)風(fēng)箱進(jìn)行清理,確保成品球得到充分冷卻,并加強(qiáng)對(duì)成品系統(tǒng)皮帶的點(diǎn)檢維護(hù)工作。通過加強(qiáng)設(shè)備管理維護(hù),最大限度降低設(shè)備因素對(duì)球團(tuán)礦質(zhì)量的影響。
近年來,漢鋼通過提高混合料細(xì)度、控制適宜水分、發(fā)揮潤(rùn)磨效果,合理提高焙燒溫度、強(qiáng)化設(shè)備管理等措施,使球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度及合格率分別提升了177 N 和7.3%,球團(tuán)軟熔區(qū)間降低了68 ℃,還原膨脹指數(shù)降低了3.1%,球團(tuán)礦的抗壓強(qiáng)度和冶金性能得到明顯改善,為高爐穩(wěn)產(chǎn)順行提供了保障。