曹 俊,伍元福,張玉鵬
(貴州中煙工業責任有限公司貴陽卷煙廠,貴州 貴陽 550009)
目前PROTOS-70型卷煙機組已是貴陽卷煙廠煙支生產的主力機型,隨著時間的推移,某些部件之間的位置精度會大大下降,由于該機組結構非常緊湊,維修、調整十分困難,特別是搓接系統,位于該機組MAX濾嘴接裝機的下方,又是在加熱的狀態下工作,這無形加大了維修人員調整和保證精度的難度。
搓接鼓輪從靠攏鼓輪處接收粘有水松紙紙片的“組煙”時,搓接鼓輪煙槽中的吸風使“組煙”落入煙槽,同時外圓面上氣孔的吸風將水松紙片平鋪在帶直紋的外圓面上。進入搓接工作位置時,由于刮煙板與搓接鼓輪煙槽的間距為煙支直徑減0.7 mm,故刮煙板必然將“組煙”從煙槽中帶出,并使“組煙”在搓接鼓輪圓弧面與搓板之間滾動,從而使水松紙片將“組煙”緊密包裹粘合而形成雙倍濾嘴卷煙,成形后的雙倍濾嘴卷煙最后在歸位鼓輪的輔助作用下落入煙槽。“組煙”在滾動的過程中,加熱的搓板使水松紙片上的膠水即時燙干[1]。
由于搓接系統各部件之間的位置尺寸的變化,生產的產品會出現漏氣、掉頭、嘴皺、嘴泡皺等嚴重質量缺陷。通過一系列的觀察發現,在正常的生產過程中,搓板刮煙板在與煙支多次摩擦之后會出現磨損現象,導致位置精度降低,必須重新進行調整,在調整的過程中,我們經常會遇到兩種人為的調整偏差:由于搓接系統所處位置較低,空間狹小,且搓接系統是處于加熱工作狀態,刮煙板的平行度調整沒有可靠校準的工具,都是用一些自制的輔助工具進行調整,調整時刮煙板與搓接輪圓柱面的平行度可靠性不能保證,導致調整尺寸不準確;量棒與搓接輪及刮煙板之間的接觸為線接觸,在修理人員調整的過程中,部件之間的位置尺寸可能是量棒的弦長而不是直徑,導致人為的出現調整偏差。要調整達到滿意的位置尺寸可能需要反復進行,費工費時,產生大量的廢品消耗,降低設備的有效作業率[2]。
在搓板刮煙板與搓接輪之間位置尺寸的調節中,最重要的是能準確地用量棒來界定間隙的大小,保證刮煙板與搓接輪的平行度,基于以上因素,提出了改造方案。
改造搓板刮煙板處的調整方式。未改造前是將搓板刮煙板處的緊定螺釘松開,用小一字起挑起刮片,然后調整固定。我們計劃采用在搓板下端加工幾個螺紋孔,采用螺釘調整。
是改變量棒的結構,將量棒由原來的圓柱形量棒改造為扇柱形量棒,讓量棒與搓接輪和刮煙板的接觸均為面接觸,保證調整的精度,縮小誤差[3]。
由于原有隨機量棒的設計為煙支直徑-0.6~-7.1 mm(貴陽卷煙廠煙支直徑為 7.7mm),量棒的圓周直徑為8.1 mm,缺口高度為1 mm,這樣有效的測量尺寸恰好為 7.1 mm,能符合貴陽卷煙廠的工藝調整要求,具體繪制見圖2。
如圖3所示,在改造后使用新量棒調整時,松開刮煙板螺釘,將量棒插進搓接輪和刮煙板之間,使量棒的側面與刮煙板的側面1、2相重合,量棒的圓弧和搓接輪凹槽的圓弧相切,形成兩面一線定位。然后慢慢的旋緊螺釘,確保刮煙板和搓接輪凹槽的平行度,然后鎖緊刮煙板的螺釘即可。
將搓板和刮煙板量棒改造后,大大地降低了調整搓板刮煙板尺寸的難度并提高了調整效率。傳統的一次調整基本在1 h左右,而現在,只需松開鎖緊螺釘,插入量棒調節調整螺釘就可以得到比較可靠的位置尺寸,一次便可以成功,整個時間10 min內完成,對于經驗不足的操作工或者修理工都可以輕松掌握。這樣,每次調整可以避免大量的廢品產生,PROTOS-70卷煙機每分鐘可以生產煙支7 000支,使用改造后的量棒后,可以節約50 min左右,可生產卷煙7 000×50/50 000=7大箱;廢品由原來的2 kg降低到一次跑條的廢品量0.2 kg左右。所以,使用改造后的搓板和量棒后不僅降低了維修調整難度,而且減少了維修調整時間,提高了設備的有效作業率,降低了維修中的廢品產生率。