匡劍宇,汪林峰
中車株洲電力機車有限公司,湖南株洲,412000
頂置式一系彈性止檔安裝在轉向架構架與軸箱體之間,位于一系彈簧組內簧中,在車輛正常運行時不承受載荷,在極限工況下垂下承載并起到限位作用。近期,A型車頂置式轉向架出現一系彈性止檔與內簧接磨,止檔橡膠開裂、斷裂等質量問題,現對一系彈性止檔接磨、開裂原因進行分析,并對一系彈性止檔進行方案優化改進。
(1)斷裂層橡膠部分與金屬件粘接良好,橡膠本體撕裂,見圖2;
(2)蓋板(金屬件)外圓柱面有擠壓變形且被磨光磨亮,見圖3;
(3)尼龍磨耗板上平面未見明顯磨耗痕跡,見圖4;
(4)部分未斷裂產品,底層橡膠也存在有裂紋,見圖5。
該款一系彈性止檔于2009年上海11號線開始應用,之后株機公司A型車一系均采用該結構止檔,除深圳項目外其他項目未收到開裂反饋。
一系彈性止檔共有三家供應商,在深圳地鐵項目中出現橡膠開裂和斷裂的均為株洲名揚的產品,其余兩家未出現開裂。
2021年8月,鄭州5號線運行3年后換修下來的一列車48件株洲名揚的止檔外觀良好,均無裂紋,該產品與深圳項目同結構、同廠家。
一系彈性止檔作為極端工況下限位作用,在車輛正常運行時不承受載荷,其結構組成如下:
1.4.1 產品全尺寸抽檢
對株洲名揚一系彈性止檔的全尺寸進行檢查,實測尺寸符合設計圖紙要求。
1.4.2 制造工藝流程調查
對制膠、加工、酸洗、硫化、成型、試驗等現場制造工藝流程進行了調查:
在檢查硫化模具時,發現橡膠成型面棱邊有磕碰現象,形成局部鋒利凸起,在橡膠硫化出模時,有可能在其根部形成肉眼難以觀察的細微裂痕。
1.5.1 黏結性能
對名揚的兩件樣品進行了拉伸試驗,止檔的粘接強度符合TB/T 2843要求。

表1 橡膠抗拉試驗數據
*理論載荷的計算
根據TB/T 2843-2015[1],計算非破壞性試驗載荷:
1)采取拉伸試驗
2)粘接面積
3)試驗載荷
由于S<3000mm2,故F=2S=5.2kN
1.5.2 橡膠抗撕裂強度對比
鑒于三家供應商只有名揚的產品出現了橡膠開裂和斷裂現象,且產品粘接強度符合要求,對比三家供應商止檔膠料的抗撕裂強度,發現名揚止檔膠料的抗撕裂強度明顯小于其他兩家供應商。

表2 各供應商產品膠料抗撕裂強度對比
考慮一系止擋安裝在軸箱體上振動較大,對止檔按照《IEC 61373-2010鐵路設備滾動車輛設備沖擊和振動試驗》[2]中的3類軸裝標準進行振動試驗,總共15h,每個方向5h。

表3 類型3 安裝在車軸上的ASD 頻譜
第三方機構(CTI華測檢測)對止檔進行了振動試驗,結果如下:
(1)止檔在振動試驗過程中未出現開裂;
(2)止檔在67.01Hz橫向振動下,發生明顯共振,根據以往項目經驗,線路的P2力頻率主要在50~80Hz范圍。
根據以上分析,初步判斷止擋開裂原因為:
1)模具的橡膠成型面棱邊有磕碰現象,出模時在其根部可能形成細微裂痕。
2)名揚止檔橡膠膠料的抗撕裂強度明顯小于其他兩家供應商。
3)止擋橫向自振頻率為67.01Hz,在較大線路振動下可能激發共振,導致裂紋產生。
AWO工況下,止檔與內簧的設計理論間隙為10.25mm。在車輛縱向方向,由于一系懸掛采用轉臂式定位,在不同工況下,軸箱體會圍繞轉臂關節轉動,從而導致安裝在軸箱體上的止檔圍繞轉臂關節轉動,這樣止檔才會有可能與內簧接磨。
通過有限元分析,得出以下結果:
1)止檔接觸工況:在彈簧向下壓縮32mm時,此時垂向載荷約為94640N,相當于1.4倍AW3工況,止檔與內簧開始接磨;
2)1.42倍AW3工況:止檔與內簧接磨量為0.64mm,此時彈簧垂向載荷為95992N。
結論:在大于1.3倍AW3工況下,再考慮止檔的共振,止檔有可能與內簧接磨。

表4 用于有限元分析的載荷工況
1)增加硫化模具的檢查頻次,發現受損及時修復,解決制造工藝問題。
2)縮小止檔的輪廓尺寸,解決接磨問題。
3)減小止檔的重量,降低止檔的重心,解決抗振動性能差問題。
4)提高止檔的抗撕裂強度,解決抗振動性能差問題。
針對一系彈性止檔與內簧接磨,止檔橡膠開裂、斷裂等質量問題,對一系彈性止檔進行了改進[3]:
(1)采用上小下大的錐形結構,止擋頂部直徑由φ70mm減小至φ58mm,以避免止檔與內簧接磨。
(2)頂蓋采用尼龍,降低了頂蓋重量。止檔重量由1.83kg降至1.56kg,減重0.27kg。且重心整體下移,提高止擋抗高頻振動能力。
(3)選用抗撕裂性能較好的膠料,撕裂強度由35kN/mm左右提高到90kN/mm以上,使產品抗振效果更好,在高頻振動下不易產生裂紋或斷裂。
3.4.1 有限元分析
在最大垂向載荷74.8kN(AW3工況下一系彈簧組所承受載荷)作用下,一系彈性止檔金屬件、耐磨板、橡膠件均滿足強度要求。
3.4.2 常規試驗驗證
改進的一系彈性止檔進行剛度試驗、極限承載試驗、加載疲勞試驗、膠料試驗,試驗結果均符合技術規范要求:
●剛度試驗:在0-6.5kN垂向加載范圍內,止檔的垂向剛度符合812N/mm±10%。
●極限承載試驗:垂向加74.8kN的極限載荷,加載60s,止檔未出現裂紋。
●疲勞試驗:垂向加載100萬次,止檔未出現裂紋,且剛度變化在20%內。
●膠料試驗:膠料的抗撕裂強度提高至90kN/mm以上。
3.4.3 1.3倍AW3工況干涉試驗
改進產品干涉試驗驗證:
在同款轉向架(ZME-080型)上換裝改進后的一系彈性止檔,在空簧上施加1.3倍AW3工況載荷,即156kN,一系止檔與內簧無干涉,有約7~8mm間隙。

表5 兩款止檔共振頻率、振幅對比
3.4.4 振動試驗
對改進前、后的兩款止檔進行了振動試驗:功能性振動試驗、模擬長壽命振動試驗、掃頻試驗。掃頻得到了兩款止檔的共振頻率,并測量了其振幅。改進后的止檔共振頻率更高,更容易避開輪軌常見的振動頻率,且振幅極小。
對A型車頂置式轉向架一系彈性止檔接磨、開裂原因進行了深入分析,并對一系彈性止檔進行方案優化改進。