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可再生濕法煙氣脫硫裝置的腐蝕與防護(hù)

2022-06-17 05:56:58唐應(yīng)彪
全面腐蝕控制 2022年5期
關(guān)鍵詞:煙氣

唐應(yīng)彪

(中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司洛陽技術(shù)研發(fā)中心,河南 洛陽 471003)

0 引言

隨著新環(huán)保法的實(shí)施,國家對(duì)煙氣的排放標(biāo)準(zhǔn)要求越來越嚴(yán)格[1]。流化催化裂化(FCC)裝置再生煙氣中含有大量固體顆粒物、SOx和NOx等有害物質(zhì),為滿足環(huán)保排放要求,對(duì)于再生煙氣的處理,很多煉化企業(yè)均增設(shè)了脫硫和除塵裝置[2]。目前脫硫方法有濕法脫硫、干法脫硫和半干法脫硫,其中濕法脫硫已成為主流工藝技術(shù),其應(yīng)用廣泛,具有適用面寬、脫硫效率高、處理量大等優(yōu)點(diǎn)[3-8]。由于煙氣脫硫裝置運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜惡劣,內(nèi)部介質(zhì)具有強(qiáng)腐蝕性,導(dǎo)致設(shè)備和管道腐蝕嚴(yán)重,造成裝置非計(jì)劃停工,影響裝置的長周期平穩(wěn)運(yùn)行[9-11]。

某公司1.4Mt/a重油催化裂化裝置配套建設(shè)的煙氣脫硫裝置,采用可再生濕法煙氣脫硫工藝,裝置自開車運(yùn)行以來,凈化煙氣中排放的固體顆粒物、SOx和NOx等各類污染物的濃度遠(yuǎn)低于考核指標(biāo),取得了顯著的環(huán)保效益。隨著裝置的運(yùn)行,設(shè)備和管道的腐蝕問題逐漸顯現(xiàn)。

為了徹底查明可再生濕法煙氣脫硫裝置的腐蝕原因,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)裝置進(jìn)行腐蝕調(diào)研,通過腐蝕類型判斷及其規(guī)律研究,并對(duì)吸收劑、腐蝕產(chǎn)物和腐蝕介質(zhì)進(jìn)行分析,針對(duì)裝置不同部位的腐蝕環(huán)境,從工藝控制和材質(zhì)升級(jí)方面提出防護(hù)對(duì)策,抑制了設(shè)備腐蝕,保證了裝置的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。

1 可再生濕法煙氣脫硫工藝

可再生濕法煙氣脫硫工藝?yán)梦健⒚摳皆恚捎糜袡C(jī)胺作為吸收劑,具有吸收容量大、再生效果好的特點(diǎn)。在低溫下有機(jī)胺溶液對(duì)煙氣中的SO2進(jìn)行高選擇性的吸收,在高溫下再釋放出高純度的SO2,實(shí)現(xiàn)煙氣中SO2的脫除和回收。

可再生濕法煙氣脫硫工藝流程如圖1所示。煙氣先進(jìn)入吸收塔的急冷段,與噴淋的漿液逆流接觸,經(jīng)過除塵降溫后,在吸收塔的吸收段,貧胺液吸收煙氣中的SO2。吸收SO2后的富胺液經(jīng)貧/富胺液換熱器換熱后進(jìn)入再生塔,經(jīng)過再生后變?yōu)樨毎芬海毎芬航?jīng)貧/富胺液換熱器換熱后,其中一部分返回吸收塔循環(huán)利用,另一部分進(jìn)入胺液凈化裝置進(jìn)行處理。從再生塔汽提出來的SO2經(jīng)冷卻、分離后進(jìn)入硫黃回收單元。

圖1 可再生濕法煙氣脫硫工藝流程

2 現(xiàn)場(chǎng)腐蝕調(diào)研情況

2.1 現(xiàn)場(chǎng)腐蝕狀況

2.1.1 吸收塔

吸收塔分為急冷段和吸收段,急冷段的上部殼體材質(zhì)為雙相鋼2205+Q345R,下部殼體材質(zhì)為N08367+Q345R;吸收段上部煙筒部分殼體材質(zhì)為304L+Q345R復(fù)合板,外襯玻璃鋼,玻璃鋼襯至第一個(gè)人孔上大約500mm處,中間部分殼體材質(zhì)為304L+Q345R復(fù)合板,下部有一段大約300mm長的雙相鋼2205+Q345R復(fù)合板,塔內(nèi)件有除霧器(塑料)、塔盤(304L)和集液箱(雙相鋼2205)。急冷段的內(nèi)部介質(zhì)為水和煙氣,而吸收段的內(nèi)部介質(zhì)為貧胺液和煙氣;煙氣入口溫度230℃,吸收塔的運(yùn)行溫度60~180℃。

急冷段沒有出現(xiàn)明顯腐蝕,其選材為雙相鋼2205+Q345R和N08367+Q345R,能夠滿足防腐蝕要求,但應(yīng)改進(jìn)雙相不銹鋼的2205焊接工藝,同時(shí)不要選擇堆焊的復(fù)合鋼板。吸收段的上部煙囪部分玻璃鋼襯里發(fā)生脫落(如圖2所示);與玻璃鋼襯里相連接的塔壁(304L)發(fā)生明顯的硫酸露點(diǎn)腐蝕,腐蝕形貌為溝槽狀(如圖3所示);吸收塔中部塔壁出現(xiàn)了大面積的局部腐蝕(如圖4所示),焊縫部位腐蝕尤為明顯(如圖5所示),304L純基材的塔內(nèi)件有少量的點(diǎn)蝕坑,與塔壁相比其腐蝕較輕;所有304L材質(zhì)的人孔密封面都出現(xiàn)了嚴(yán)重的縫隙腐蝕。

圖2 煙筒玻璃鋼襯里脫落形貌

圖3 襯里銜接部位的塔壁腐蝕形貌

圖4 吸收段中部塔壁腐蝕形貌

圖5 吸收段焊縫部位腐蝕形貌

2.1.2 貧/富胺液換熱器

貧/富胺液換熱器為二管程浮頭換熱器,管程介質(zhì)為富胺液,殼程介質(zhì)為貧胺液;富胺液的溫度由65℃升溫至90℃,貧胺液的溫度由105℃降至75℃。貧/富胺液換熱器的主要腐蝕類型有點(diǎn)蝕(321基材的管束和管箱隔板)、局部腐蝕(321復(fù)合板和堆焊層)、縫隙腐蝕(法蘭密封面、管箱和管束的聯(lián)接處等存在縫隙的部位)、焊縫和堆焊層腐蝕。

換熱器管程和殼程均發(fā)生了嚴(yán)重腐蝕,管束腐蝕穿孔(如圖6所示),殼體復(fù)合板大面積腐蝕穿透,管板腐蝕深度最高達(dá)4.4mm(如圖7所示),管箱表面存在大量的腐蝕產(chǎn)物(如圖8所示),管束與管箱隔板存在大量的點(diǎn)蝕坑,腐蝕深度最高可達(dá)2mm(如圖9所示)。

圖6 管束腐蝕穿孔形貌

圖7 管板腐蝕形貌

圖8 管箱腐蝕形貌

圖9 管束和管箱隔板

2.1.3 再沸器

再沸器為四管程換熱器,其材質(zhì)為321奧氏體不銹鋼,管程介質(zhì)為水蒸汽,殼程介質(zhì)為貧胺液,殼程側(cè)溫度為105℃。再沸器腐蝕十分嚴(yán)重,殼體發(fā)生大面積的腐蝕剝落(如圖10所示),以局部晶間腐蝕為主,腐蝕深度最高可達(dá)15mm;管束有大量的點(diǎn)蝕坑,局部有大量的麻點(diǎn)(如圖11所示);折流板和管束之間的縫隙腐蝕嚴(yán)重(如圖12所示)。

圖10 殼體腐蝕形貌

圖11 管束腐蝕形貌

圖12 折流板和管束之間縫隙腐蝕形貌

2.1.4 再生塔

再生塔運(yùn)行溫度為105℃,其殼體材質(zhì)為316L+Q245R,內(nèi)件材質(zhì)為316L,塔內(nèi)介質(zhì)為貧胺液和富胺液。人孔蓋出現(xiàn)了點(diǎn)蝕,人孔法蘭的密封面發(fā)生了縫隙腐蝕(如圖13所示);塔內(nèi)壁有幾處焊縫發(fā)生了輕微腐蝕,并有兩處焊接熱影響區(qū)出現(xiàn)了晶間腐蝕;塔盤沉積大量的硫(如圖14所示)。

圖13 人孔密封面縫隙腐蝕形貌

圖14 塔盤硫沉積

2.1.5 回流罐

回流罐運(yùn)行溫度52℃,介質(zhì)為含SO2的酸性氣和酸性水,其材質(zhì)為316L+Q245R。在回流罐人孔處未發(fā)現(xiàn)明顯腐蝕特征,但在罐內(nèi)部發(fā)現(xiàn)一層很厚的單質(zhì)硫(如圖15所示)。

圖15 回流罐單質(zhì)硫沉積

2.2 腐蝕調(diào)研分析

從現(xiàn)場(chǎng)腐蝕調(diào)研結(jié)果可以看出,可再生濕法煙氣脫硫裝置的腐蝕具有如下特點(diǎn):

(1)裝置腐蝕問題極其嚴(yán)重,腐蝕類型主要有點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕、均勻腐蝕和局部腐蝕等,另外還存在氯化物應(yīng)力腐蝕開裂;

(2)吸收塔的急冷段介質(zhì)盡管腐蝕性較強(qiáng),但是由于選材合理,沒有出現(xiàn)突出的腐蝕問題,但雙相鋼堆焊層和焊縫熱影響區(qū)也出現(xiàn)了局部腐蝕;

(3)吸收塔中部塔壁與焊縫部位出現(xiàn)局部腐蝕;

(4)吸收塔的吸收段頂部煙囪存在嚴(yán)重的硫酸露點(diǎn)腐蝕;

(5)貧胺液與富胺液腐蝕性極強(qiáng),與其接觸的各種材質(zhì)及設(shè)備都發(fā)生嚴(yán)重的腐蝕;

(6)管道設(shè)備加工和安裝過程中熱處理方式對(duì)貧胺液和富胺液腐蝕的影響非常明顯;

(7)再生塔塔頂系統(tǒng)腐蝕相對(duì)較輕,沒有出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕;

(8)介質(zhì)環(huán)境中有元素硫析出,勢(shì)必加速金屬材料的腐蝕。

3 吸收劑、腐蝕產(chǎn)物和介質(zhì)分析

3.1 吸收劑分析

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)煙氣脫硫的吸收劑進(jìn)行分析,表1為現(xiàn)場(chǎng)的新鮮胺液、貧胺液和富胺液的分析結(jié)果。從表1可以看出,新鮮胺液運(yùn)行一段時(shí)間之后,有機(jī)胺濃度明顯下降,SO32-和SO42-濃度上升;與新鮮胺液相比,貧胺液和富胺液中的Cl-與Fe,Ni含量明顯增加,pH略為降低;另外,貧胺液和富胺液中含有較多的固體顆粒。

表1 吸收劑分析結(jié)果

分析結(jié)果表明,在煙氣脫硫過程中會(huì)不斷地產(chǎn)生硫酸和亞硫酸,硫酸和亞硫酸電解生成的H+不僅會(huì)降低溶液的pH,而且會(huì)與有機(jī)胺結(jié)合,降低有機(jī)胺的濃度;奧氏體不銹鋼的Fe和Ni等元素腐蝕生成的氧化態(tài)產(chǎn)物,相當(dāng)一部分也是以離子的形式在介質(zhì)中存在。煙氣中不可避免地?cái)y帶著催化劑和未充分燃燒的碳顆粒,當(dāng)固體顆粒含量過高且粒度較大時(shí),容易導(dǎo)致管道和設(shè)備發(fā)生沖刷腐蝕,因此,在生產(chǎn)過程中應(yīng)當(dāng)控制煙氣中的固體顆粒含量和 粒度。

3.2 腐蝕產(chǎn)物分析

貧/富胺液換熱器和再沸器材質(zhì)均為321奧氏體不銹鋼,在這兩個(gè)設(shè)備內(nèi)部收集腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行元素分析,分析結(jié)果如表2所示。從表2可以看出,腐蝕產(chǎn)物中主要含有O,S和C元素。腐蝕產(chǎn)物主要來源于三個(gè)方面:一是煙氣攜帶來的固體顆粒,包括C和SiO2;二是金屬本身的金屬元素和合金相;三是金屬材料合金元素的腐蝕產(chǎn)物,包括氧化物和硫化 物等。

表2 腐蝕產(chǎn)物元素分析結(jié)果

另外,收集回流罐中黃色沉積物進(jìn)行X-射線衍射分析,分析結(jié)果表明,回流罐中沉積物的成分為單質(zhì)硫。SO2氣體進(jìn)入回流罐之后,當(dāng)溫度降低至冷凝點(diǎn)時(shí)就開始和液體水發(fā)生歧化反應(yīng)生成單質(zhì)硫和硫酸。

3.3 腐蝕性介質(zhì)分析

通過對(duì)吸收劑和腐蝕產(chǎn)物的分析可知:吸收劑呈酸性,其中含有大量的Cl-,SO32-和SO42-;腐蝕產(chǎn)物中主要含有金屬的氧化物、硫化物和單質(zhì)硫。因而可以確定脫硫系統(tǒng)中主要的腐蝕性介質(zhì)為硫酸、亞硫酸、氧氣、元素硫、氯離子等。

煙氣中的SO2和SO3與水結(jié)合生成亞硫酸和硫酸,亞硫酸與煙氣中的氧氣發(fā)生反應(yīng)生成硫酸,同時(shí)SO2與水發(fā)生歧化反應(yīng)也能生成硫酸,另外吸收劑中本身也添加了硫酸。氧氣不僅能引起介質(zhì)的酸化,而且能夠使材料產(chǎn)生縫隙腐蝕,并加速局部腐蝕。SO2的歧化反應(yīng)能夠生成元素硫,加速金屬腐蝕。Cl-在吸收劑中富集,能夠引起金屬的點(diǎn)蝕、局部腐蝕和氯化物應(yīng)力腐蝕。煙氣攜帶的煙塵、催化劑顆粒和單質(zhì)硫等固體顆粒物質(zhì),在介質(zhì)流動(dòng)過程中,對(duì)金屬表面造成沖蝕和磨損。

4 防護(hù)對(duì)策

4.1 工藝控制

氧氣的存在和元素硫的生成是造成煙氣脫硫裝SO32-,SO42-和固體顆粒等加速了腐蝕。從工藝控制置腐蝕失效的主要原因,其他腐蝕性介質(zhì)如Cl-,

上可以采取以下措施:

(1)在保證脫硫達(dá)標(biāo)的情況下,降低循環(huán)量;(2)加大熱穩(wěn)定性鹽的脫除;

(3)控制pH不低于4.5,減輕腐蝕;

(4)溶液中添加除氧劑;

(5)抑制SO2的歧化反應(yīng),減少元素硫的析出;

(6)加強(qiáng)煙氣和胺液中固體顆粒物質(zhì)的脫除,減輕沖蝕磨損。

4.2 材質(zhì)升級(jí)

從腐蝕調(diào)研結(jié)果來看,裝置的工藝介質(zhì)pH較低,存在元素硫,SO32-,SO42-和Cl-濃度較高,腐蝕環(huán)境十分苛刻,與胺液介質(zhì)接觸的管道和設(shè)備的選材絕大部分等級(jí)偏低,不能滿足耐蝕性能要求,需要進(jìn)行材料升級(jí)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,提出設(shè)備材質(zhì)升級(jí)方案如表3所示。

表3 設(shè)備材質(zhì)升級(jí)方案

5 結(jié)語

可再生濕法煙氣脫硫裝置在運(yùn)行一段時(shí)間后,裝置設(shè)備和管道的腐蝕問題逐漸顯現(xiàn),影響整個(gè)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。裝置易發(fā)生的腐蝕部位主要為吸收塔的吸收段、煙囪、塔內(nèi)件和貧/富胺液換熱器、再沸器等。針對(duì)裝置不同部位的腐蝕環(huán)境,從工藝控制和材質(zhì)升級(jí)方面提出防護(hù)對(duì)策,抑制了設(shè)備腐蝕,保證了裝置的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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