曾強 葉仕生



摘 要:中海石油某天然氣處理終端選用索拉透平公司Mars90燃氣輪機驅動C406壓縮機,為天然氣增壓外輸提供動力。該機組運行已超15年,智能化項目激光氣體泄漏檢測系統監測發現壓縮機端面存在泄漏。鑒于此,對泄漏原因進行現場排查分析,對壓縮機進行解體維修,以突破國外廠家技術封鎖,解決壓縮機檢修“卡脖子”技術難題,完成自主檢修和技術創新總結。
關鍵詞:燃氣透平;壓縮機;解體檢修;運行測試
中圖分類號:TE974? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1671-0797(2022)12-0080-03
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.12.022
0? ? 引言
索拉透平公司是全球領先的工業燃氣輪機制造商,其產品在全球范圍的石油、天然氣及發電項目的開發中扮演著重要角色。中海石油某天然氣處理終端選用索拉透平公司Mars90燃氣輪機驅動C406壓縮機[1],為天然氣增壓外輸提供動力。C406壓縮機為筒式壓縮機,索拉型號為C4066TEA-0287,壓縮機轉速13 000 r/min,六級壓縮,入口壓力3.5 MPa,出口壓力7 MPa,天然氣外輸量460萬m3/d。壓縮機高壓側、低壓側均采用干氣密封、輔助緩沖氣密封的密封形式。
1? ? 壓縮機故障背景
該終端索拉壓縮機已運行超15年,智能化項目激光氣體泄漏檢測系統投用,監測發現兩臺壓縮機高壓側端面密封存在天然氣泄漏。使用手持式紅外測漏儀測得天然氣泄漏濃度最大為11 270 ppm*m,使用傳統便攜式探測儀檢測端蓋處可燃氣體濃度為90%LEL。干氣外輸壓縮機是終端的核心設施,設備故障不僅會直接影響生產,天然氣泄漏量繼續增大的話,還可能會引起火災爆炸,造成災難性事故。因此,公司將其列入重點隱患進行跟蹤解決。
經與索拉美國溝通,廠家給出了4種維修方案,但考慮到國際疫情形勢的影響和現場安全生產的需求,最終雙方沒有就維修方案達成一致意見。廠家以技術保密為由,拒絕向現場提供維修方案和技術支持,強調必須由授權的廠家工程師進行維修。為推進關鍵機組自主檢修、強化“卡脖子”技術攻關,公司決定開展自主解體檢修,突破國外技術封鎖。
2? ? 故障分析診斷
2.1? ? C406壓縮機端蓋泄漏故障分析
公司多次組織技術力量討論,剖析壓縮機完工資料[2]和結構圖紙[3],并查閱相關筒式壓縮機參考文獻[4]。考慮到壓縮機已使用多年的實際情況,初步判斷故障原因為高壓側端蓋密封的四道靜密封老化泄漏,同時干氣密封、緩沖氣密封也存在損傷失效的可能,現場隨即下單采購維修所需備件和專用工具。
2.2? ? C406壓縮機解體檢修技術難點
(1)解體維修需要拆檢干氣密封、緩沖氣密封、壓縮機軸承、端蓋以及附屬儀器儀表,缺少廠家維修方案和技術支持;
(2)缺少裝配參數,壓縮機轉速高達13 000 r/min,出口壓力7 MPa,安裝精度很高,定位尺寸為0.01 mm量級,稍有偏差就可能造成機組損壞,但廠家拒絕提供相關裝配數據;
(3)解體壓縮機需要使用大量專用工具,但廠家未提供使用說明,現場人員需要反復摸索嘗試;
(4)壓縮機為高速旋轉機械,對中難度大,對中工藝要求極高。
3? ? 壓縮機故障維修和技術總結
3.1? ? 機組解體拆檢關鍵點
(1)拆卸連軸節:連軸節前后對齊位置做好標記,安裝黃色壓緊螺栓(注意壓縮機端的螺栓是短的,齒輪箱端的黃螺栓是長的),壓緊螺栓時要均勻上緊,有一定間隙后拆下連軸節,取出墊片。
(2)拆除振動探頭和溫度探頭:拆掉探頭底部固定法蘭,從航空插座對接處拔出,用內六角松開底座固定板,用螺栓刀撬開航空插座下部,松開鎖緊環取出航空插座,對線進行標記,使用專用工具將線分別拆除。
(3)拆卸靠背輪:先拆卸靠背輪鎖緊螺母,使用專用工具FT44518,卡住鎖緊螺母,使用扳手將非驅動端盤車位卡住,旋轉拆除靠背輪鎖緊螺母,注意壓縮機不能反向旋轉。使用專用工具FT44514套在軸上擰緊,再用中間頂絲頂出靠背輪。
(4)測量壓縮機軸向竄動:壓縮機非驅動端安裝百分表,在驅動端盤車并用力往非驅動端推,測量最大的軸向竄動,記錄數值后不要動百分表,作為后期回裝依據。
(5)拆除軸承:拆開軸承座鎖緊環螺栓,用頂絲將鎖緊環頂出,用螺栓刀將軸承座保持環取出(順序:右上左下),注意不要用力過大損壞保持環,并做好標記。安裝專用工具FT44509-1,先安裝后四根固定螺桿,將螺母套上,再安裝FT44509-1,連接FT44509-3,上方安裝吊裝葫蘆。FT44509-1內的6顆螺栓孔與軸承座螺栓孔對齊,上緊螺栓。均勻緩慢地將固定螺桿的螺母往外擰,拉出軸承座。
(6)拆卸緩沖氣密封:安裝專用工具FT44507-100,使用4顆螺栓固定。用3根長螺桿從圓盤B點拆入,對齊緩沖器密封螺栓孔并上緊,利用長螺桿緩慢均勻將緩沖器密封拔出。
(7)拆卸干氣密封:拆除軸保護套FT44505,安裝軸保護套工具FT44501。盤車對齊干氣密封內環與外環的螺栓孔,安裝干氣密封拆裝專用端蓋,干氣密封上有個定位銷,檢查確認螺栓孔已經對齊,上緊固定內六角螺栓。安裝專用工具FT44507-100,使用長螺桿將干氣密封拉出,檢查干氣密封,發現端面有輕微磨損,更換修復易損件。
(8)拆除壓縮機端蓋:拆除端蓋鎖緊環,拆除保持環并做好標記。安裝專用工具FT44510,用3根長螺桿與端蓋連接,緩慢均勻地將端蓋拉出一點,安裝吊裝工具,調整好重心,將端蓋拉出。
(9)對端蓋密封、壓縮機內部密封面進行檢查:發現端蓋四道密封明顯老化變形,無彈性余量,拆出后無法恢復到原來形狀,證實了失效推測。失效的密封如圖1所示。
3.2? ? 更換密封、回裝機組
(1)測量端蓋配合面到轉子/定子模塊組件后表面的距離N=66.64 mm,測量從排氣端蓋配合面到墊片配合面的距離M=68.44 mm,由M-N的尺寸加上0.005 in(0.127 mm)的值(68.44-66.64+0.127=1.927 mm)確定墊片的厚度,對墊片進行調整。
(2)回裝端蓋:對端蓋進行清潔,更換端蓋密封。在端蓋和壓氣機排氣端配合面噴Molycote 321,安裝專用工具FT45510,將端蓋吊起,注意定位銷與端蓋頂部對齊,使用頂絲在三點均勻推動,緩慢將端蓋推進壓縮機腔體內。
(3)回裝干氣密封:安裝干氣密封拆裝蓋板,內圈內六角螺栓松掉2~3圈,拉起放松蓋板幾次,確認彈簧動作正常,密封內部O圈沒有被卡住,保持內六角處于拆松狀態,以緩解安裝過程中軸/孔不對中現象。安裝專用工具FT44507,將圓盤固定好垂直,3根螺桿插入干氣密封端蓋,緩慢均勻地將干氣密封推入到位,推入時注意干氣密封是否有偏移。
(4)回裝緩沖氣密封:對緩沖氣密封進行清潔,更換O圈。使用專用工具FT44507,將緩沖器密封定位銷與干氣密封銷釘對齊,緩慢均勻推入。測量第三凸臺到緩沖器密封內環(127.10 mm)和外環的距離(127.16 mm),與拆卸數據對比。
(5)回裝軸承:對軸承座進行清潔,更換軸承座O圈。使用FT44509將軸承座緩慢均勻推入壓縮機殼體,注意軸承座定位槽與緩沖器定位銷對齊。到位后測量壓縮機外面到軸承端面的距離(79.43 mm),與拆卸數據對比。將軸承溫度探頭線從孔穿出,連接航空插座,連接前測量下RTD探頭阻值是否正常(阻值RAB=110.7 Ω,RCD=111.2 Ω,REF=111.5 Ω)。
(6)機組對中調整:索拉對中使用其具有自主知識產權的對中軟件,不提供給現場使用。為突破這一技術瓶頸,現場依據雙表法機械對中原理,構建數學模型,推導計算公式,并進行試驗校正,最終實現了雙表法4種模式調整值的精確計算。然后按照計算邏輯,編寫代碼,匯編成軟件,成功完成了基于雙表法的對中計算軟件開發。該軟件已經取得了國家計算機軟件著作權,證書編號:軟著登字第8165996號。齒輪箱與壓縮機對中標準如表1所示,此次對中結果如圖2所示。
3.3? ? 啟機測試
先手動盤車,機組運轉順暢,再啟動機組,怠速測試,用手持激光氣體檢測儀進行檢測,壓縮機充壓到2.5 MPa時,未發現天然氣泄漏。
怠速運行穩定后,開始逐步加壓持續監控,怠速狀態下出口壓力為3.4 MPa時,檢測未發現天然氣泄漏。逐步加載到出口壓力6.38 MPa,使用激光檢測儀測量端蓋,未發現天然氣泄漏,且機組各項運行參數正常,壓縮機解體維修取得一次性成功。
4? ? 結語
面對國外廠家技術封鎖,公司組織技術力量開展自主攻關,歷時半個月順利完成壓縮機端蓋密封解體檢修作業。通過排查發現端蓋密封老化失效、干氣密封輕微損傷,并進行了修復更換,排除設備隱患的同時,一舉解決國外壓縮機檢修“卡脖子”技術難題,為推動壓縮機本地化維修奠定了基礎,大大提升了公司自主檢修能力,為后續此類檢維修作業鍛煉了隊伍,積累了經驗,也為其他“卡脖子”工程的技術攻關指明了方向。
[參考文獻]
[1] Solar Mars 90 Gas Turbine-Driven Compressor Set Maintenance Instruction[Z].
[2] Solar Mars 90 Gas Turbine-Driven Compressor Set Illustrated Parts List[Z].
[3] Solar Mars 90 Gas Turbine-Driven Compressor Set Electric Schematic[Z].
[4] 靳兆文.壓縮機運行與維修實用技術[M].北京:化學工業出版社,2014.
收稿日期:2022-03-29
作者簡介:曾強(1989—),男,四川仁壽人,工程師,研究方向:海上石油裝備。