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一次成型抱箍模具的設計

2022-06-23 06:42:02杭州電力設備制造有限公司臨安恒信成套電氣制造分公司張教練劉世忠徐釗權曹存余潘曉軍潘燕子
電力設備管理 2022年9期
關鍵詞:合格率生產

杭州電力設備制造有限公司臨安恒信成套電氣制造分公司 張教練 張 坤 劉世忠 徐釗權 陳 偉 曹存余 潘曉軍 潘燕子

抱箍是用一種材料抱住或箍住另外一種材料的構件,常見的有叉梁抱箍、拉線抱箍、上桿抱箍、吊線抱箍、撐腳抱箍、卡盤抱箍、裝擔U 型抱箍、一型分線箱抱箍、T 型分線箱抱箍、分線盒抱箍。目前我公司制作的抱箍主要有四種型號(圖1),并作為開關柜(如的配件使用,應用比較廣泛。

圖1 抱箍的四種型號

隨著2015年杭州市獲得“2022年亞運會主辦權”,配網改造工程大幅度增加,公司開關柜出貨量也隨之增長,抱箍作為中置柜中固定線纜的配件必不可少,隨著日訂單數量逐步增加,這就要求中置柜各生產環節在保質保量前提下縮短工期。目前,我公司對抱箍的生產工藝存在著生產工藝復雜、步驟繁多等問題,大大降低了對抱箍的生產效率,故如何設計一款快速有效的抱箍生產設備這是本文主要解決的問題。

1 生產制作方式分析

預計按年生產總量10萬套(四種型號)來計算,每套可縮短48秒,共計可節約1333.33小時,約56天,極大的提高了抱箍的生產效率。我公司目前抱箍生產工藝分四步:毛坯板料在數控沖床沖孔;利用剪板機剪裁適當寬度的毛坯;用現有的折彎機加工出方形抱箍;用臺鉆裝夾相應磨具加工出大致形狀抱箍。通過調查及發現,目前采用的四步抱箍生產工藝存在以下問題:生產效率低、生產工藝復雜、步驟繁多;人力及物力的投入成本較大;工人強度大、對于工人操作水平要求較高;加工精度低,無法形成標準件;合格率低,易造成殘次品;存在人身安全隱患。

2 方案設計

利用車間里現有的沖床或折彎機床,使其提供動力,在制作一個上下承壓裝置即可把抱箍壓制成型,從而節省成本和減少抱箍制作工藝步驟。借鑒等勢原理,利用嵌套裝置把承載設備裝設在沖床或折彎機上,利用沖床或折彎機的上升、下降帶動承壓裝置,從而實現承壓實現抱箍沖孔、裁剪、成型一體完成。

通過上述原理,用一臺設備(沖床或者折彎機)、一道工序、一位操作工人(原有工藝需四個工人、四個步驟完成)即可完成抱箍的制作過程,大大減小工作量和工作強度,提高工作效率及產品合格率:方案一。設計一套集沖孔、剪裁、折彎為一體化的機床;方案二。在現有的數控折彎機增加特制專用的圓弧形凹凸模,利用折彎機提供動力,完成抱箍成型功能;方案三。在現有的沖床上增加特制專用的裝置、利用沖床提供動力,完成裁剪、沖孔、折彎一體功能。

2.1 各方案優缺點對比

方案一。優點:自動化生產,效率高,降低人工成本,降低材料損耗,提升產品質量;缺點:對工人技術水平要求較高,設備性能要求高,價格昂貴(11萬元左右),增加一臺機床,增加場地的使用面積(7~12平方)。

方案二。優點:機床可增設四套磨具,可批量生產,折彎機工作相對穩定,安全性能高,減少加工流程,提高生產效率,對現有設備改進,降低生產成本,無需增加新設備,減少場地使用。缺點:需定制磨具,針對不同形狀抱箍生產,需拆裝磨具,將原來的四步制作改成三部(只減少一個加工步驟),模具在折彎機上受力不一致,對折彎機壽命有影響。

方案三。優點:一次成型、生產效率高,成本低、合格率高、安全系數高,減小占地面積,對工人技術要求低、容易操作。缺點:需人工換料。

表1 模具材料的選擇

表2 凹凸模具方向的選擇

表3 裁剪順序的選擇

表4 沖針外形優選表

依據總體方案,小組繪制出如下方案細化分解:模具材料(冷作模具鋼、熱軋模具鋼)、凹凸模具方向(凸模在下、凹模在上,凸模在上、凹模在下)、裁剪順序(先裁剪、后沖壓,先沖壓,后裁剪)、沖針外形(圓柱形沖針、扁頂沖針)、導向板裝置(橫向進給、豎向進給)、機床選擇(普通沖床、數控折彎機)。

確定最佳方案:模具材料為冷作模具鋼;凹凸模具方向為圓柱形沖針;裁剪順序為先裁剪,后沖壓;圓柱形沖針;轉向平臺為導向板裝置;普通沖床。其中動力來源主要考慮使用普通沖床與數控折彎機的情況等。

2.2 最佳方案論證

表5 導向板裝置進給方向的選擇

表6 機床選擇

通過對以上方案優缺點進行對比,本著節約成本的原則,最終確定方案三為最佳方案(圖2)。經測試,升降后試驗合格率達100%,符合對策目標。經實際驗證,制作一個抱箍的平均時間為22秒,滿足前期制定的目標。

圖2 最終方案圖

3 效果檢查

3.1 目標值檢查

按年生產總量10萬套(四種型號)來計算,每套可縮短48秒,共計可節約1333.33小時,共約56天,產品合格率達100%;生產抱箍時間由原來78秒/套,降低到20秒/套。經效果檢查,一次成型抱箍模具的研制后,抱箍的合格率得到了明顯提高,所需工人數量減少三人,節約了生產成本,提高了生產效率,前期制定目標達成。

3.2 效益驗證

經濟效益測算:耗材成本分析。下面我們以20 mm×140 mm 抱箍為例,如果需要裁剪一塊1250mm×2200mm 的鍍鋅鋼板(目前大多采用此型號作為毛坯),可以裁剪930塊,需換料18次,剩余廢料0.146平方毫米。廢料非常少,幾乎可以忽略不計;裝置加工成本(試驗+樣機費用)7750元;通過對原有抱箍生產工藝的改進使得工作效率得到了極大地提高,原來制作抱箍需4名工人配合制作,單套抱箍需1.2分鐘,現在只需一人操作21秒即可完成,效率提高近5倍,合格率提高到100%。如果按照目前每年生產10萬個抱箍計算,可以帶來經濟效益約12萬元。

安全保障:有效解決了對工人工作時的安全隱患。沖床作業所需要工人技術能力比原有四步(需數控沖孔工人、數控裁剪工人、數控折彎工人)加工法對工人的要求,使工人操作更加安全;使用了標準模,提高了行業制作標準制作的規范性,提高了產品合格率;大大降低了人工成本,由原來的四人變為現在的一人生產,提高了效率,節約了人工成本。

本次關于一次成型抱箍模具的研制,有三大創新點:采用標準模具制作,提高了行業制作標準制作的規范性;采用沖床設備改進,有效解決了對工人素質能力過高的需求:沖床作業所需工人技術能力比原有四步(需數控沖孔工人、數控裁剪工人、數控折彎工人)加工法對工人的要求低,企業容易招工;管理水平也明顯提高。

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