


摘要:針對純電動底盤上裝動?系統改裝后,底盤上?壓時報動?系統故障,且?壓上電失敗的故障問題,需要對上裝動?系統進?改進與優化設計,改進優化后的上裝動?系統不會?擾底盤?壓上電流程,底盤動?系統故障報?不復現,且經過Matlab的Simulink?具仿真后,觀察到系統啟動沖擊電流符合安全標準,有效減少底盤?壓接觸器燒結粘連的?險。
關鍵詞:純電動底盤;環衛?;上裝動?系統;預充;優化設計;仿真
中圖分類號:U469.6+91 收稿?期:2022-04-15
DOI:10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.06.007
1 前?
與傳統燃油底盤改裝相?較,純電動底盤上的環衛?改裝最?的區別就在于負載動?源接口問題,由于不同?家底盤,甚?是同?家不同型號底盤動?電池平臺電壓都不相同,而?些輕型負載選型相對固定且?作電壓遠低于底盤VCU所開放的DC接口電壓,在整個上裝動?系統匹配時需要?種電源供應器作為底盤DC與負載連接搭建橋梁。但是在實?裝配后試運?中出現了底盤動?系統故障報警,并且底盤的?壓接觸器?法正常閉合,經過對底盤報?采集分析后發現,是由于底盤檢測到負載側電壓過低達不到主接觸器閉合條件,且負載側瞬時電流過?,存??險故障。
本?主要對上裝的動?系統優化設計展開研究,并通過仿真驗證優化設計的可靠性。
2 系統分析產品研發所選?的底盤是?款某品牌的純電動?類底盤,底盤型號是T4C。與其他T8F、T8E重載底盤相?較,該款?VCU隨開發供改裝所?的?壓DC接口,但是接口處?單獨的預充電路。當底盤主?壓接觸器閉合后,?壓DC接口就會送出直流?壓,所形成的動?系統結構如圖1所?。
由于該型底盤VCU內部?壓主正接觸器與DC接口正直連,底盤操作?壓上電時,主負接觸器閉合,底盤?壓正直接通過DC接口正送?電源供應器,根據電源供應器需要將?壓小電流轉變為低壓?電流的?作特性,故而前端的濾波電路形成了?個?耐壓的?電容,在主正接觸器閉合瞬間電源供應器輸?側近似短路,接觸器內流過很?的沖擊電流導致底盤出現動?系統故障。如圖2所?,底盤請求?壓上電(“OK”擋請求)后,圖1中的主負接觸器閉合,BMS接收到該狀態請求后,進?到預充檢測,為保證底盤?壓接觸器安全,會在預充電阻串接狀態下對出口電壓進?檢測,標定值?般為不小于170 V即可閉合主正接觸器。
但是由于上述電源供應器?電容的影響,導致在底盤預充檢測階段出口電壓在設計時間內始終?法到達170 V,現場反復實測底盤“OK”擋?法激活。因此,需要對上裝的動?系統部分進?優化:?先要建?上裝動?系統??的預充回路,以保證供電安全;其次要對?壓DC接口與電源供應器連接進?隔離,阻斷負載對底盤?壓上電流程的?擾。
3 上裝動?系統的優化設計根據上述分析,對動?系統回路進?優化設計,如圖3所?,截取駕駛室內?個預留開關的信號作為獨?的上裝電源信號,上裝負載需要?作時,待“OK”擋激活成功后,視需要?動激活上裝電源信號,底盤?壓上電時?壓DC接口與后端電源供應器斷開,當上裝電源信號激活后K 繼電器閉合,此時時間繼電器KT激活,其常閉點處1于初始狀態,串電阻預充回路接觸器KM1閉合,電源供應器處于預充供電狀態;KT到時后其常閉觸點斷開,常開觸點閉合,電源供應器處于正常供電狀態,該狀態下可以啟動負載。
預充回路實際上就是?個底盤?壓DC接口向上裝電源供應器輸送電能的保護裝置,底盤上?壓擋后,上裝請求?作初期通過串聯?電阻向電源供應器供電,系統處于安全回路狀態并延時保持,狀態保持過程上裝控制器會采集實時電壓、電流作為外部狀態是否安全的判斷依據,若判斷結果為正常,則在設定延時到達后切斷預充回路,同時閉合主繼電器使底盤?壓與上裝電源供應器正常連接。
對于實際項?開發所使?的T4C底盤而?,或許所預留的上裝電源硬線信號,使?硬件搭設上述的預充回路可以對底盤VCU以及上裝負載所需的電源供應器提供較好的保護,但是這也與電源供應器的容性特性、底盤配置以及上裝控制器配置有關。對于?些?噸位純電動底盤?家在出?前可能就內置了預留給上裝的?壓預充接口,但需對上裝控制系統有?定的要求,?如?少需要兩路CAN,?路掛在底盤動?CAN?上,?路實現上裝電控控制,在系統開發上還有匹配底盤提供的數據協議,以使底盤預留的預充回路能夠正常運作,保證系統安全,這對于?些小型?輛的簡易上裝控制系統來說較不經濟,也往往難以實現。
4 系統仿真為驗證優化性設計的可靠性,需對新系統電?特性進?仿真,并與原始系統仿真結果進?對照,分別查看優化設計前后回路中沖擊電流所產?的影響。Matlab是?種具有很強計算性能的且適合于數學計算、系統仿真的軟件,其?帶的Simulink?具,是?種基于本?圖形化的仿真環境,可以通過圖形化的系統模塊對動態系統描述,并對其進?求解。S i m u l i n k 庫中,有關electrical sources模塊、elements模塊、measurement模塊、以及scope模塊滿?對本次設計回路中所需的仿真結構搭建。根據設計的原動?系統回路與優化后系統回路結構特性,搭建的仿真模型包含DC Voltage Source、Series RLCBranch、Current measurement、Voltage measurement、SeriesRLC Branch1以及scope。根據設計所使?的?亞迪T4C底盤,動?系統平臺電壓為DC 290 V,如圖4所?,設定DCVoltage Source值為290 V,對于原始系統回路狀態,SeriesRLC Branch設置為純阻性,設定值為0.01 Ω,查閱電源供應器產品說明,將Series RLC Branch1設置容性,其值設定為550 μF,根據電容元件的電壓不突變性,初始電壓設定值為0 V,將?波器通道設置為雙路,運?顯?時間為0.1 s,仿真動?系統在圖1狀態下運?。EF769333-64A5-4E15-8E97-EBCE27B4D7AB
在圖4動?系統仿真模型中,阻性元件Series R L CBranch設定值為0.01 Ω時,相當于系統中?預充電阻,點擊仿真模型運?后,雙擊“scope”得到如圖5所?的波形。上半幅顯?為電流變化波形,下半幅顯?為電壓變化波形,將結果導???作空間后看到系統啟動運?瞬間,電源供應器兩端近似“短路”所產?的瞬間電流達到2.9×104 A,在0.2 ms左右電容充滿?動?系統電壓290 V,此時電流值也即將衰減?0 A 左右。如此之?的沖擊電流勢必導致VCU內部主接觸器發熱粘連,造成主接觸器甚?是后端設備的損壞。
當將Series RLC Branch設定值為20 Ω時,系統運?開始時圖4所?的仿真模型會如圖3所?的狀態運?,如圖6所?,由于預充電阻的作?,系統運?瞬間的沖擊電流僅有14 A,在0.04 s左右電容完成充電?290 V,此時起沖擊電流?幅衰減?0 A。這個沖擊電流對于VCU主接觸器的承載能?來說是極小的,也是安全的。
5 結語本?從實際項?開發故障問題解決出發,對設計初動?系統結構進?分析,并結合所出現的問題建?了系統的仿真模型并進?仿真運?,根據所得出的仿真結果驗證原始系統確實存在的缺陷與運??險,并對所設計的原始動?系統進?優化設計。同樣根據優化改動,在相應的仿真模型上進?調整,并再次進?仿真運?,根據新的仿真結果顯?,優化后的系統有效解決了原始系統所存在的?險問題,最后根據優化設計在實際開發樣件上進?了實施試驗,實際運?結果顯?,優化后系統啟動前,底盤能夠順利完成?壓上電,并在啟動后?壓系統穩定,啟動負載后,負載運?同樣穩定可靠。Simulink環境下的仿真,也逐漸成為了環衛?輛電?系統開發不可缺少且提?設計可靠性的研發?具。
參考?獻:
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作者簡介:楊斌,男,1987年?,?程師,研究?向為專?汽?技術。EF769333-64A5-4E15-8E97-EBCE27B4D7AB