蓋建棟
(南京高速齒輪制造有限公司,江蘇南京 211100)
滲碳熱處理是指介質在工件表面產生的活性碳原子,經過表面吸收或擴散,將碳滲入低碳鋼或低碳合金鋼表層,使其在淬火回火后表層硬度和強度顯著提高,而心部保持良好韌性的一種工藝[1]。滲碳零件質量的好壞取決于表面的碳濃度和滲碳深度,而零件表面碳濃度取決于爐氣碳勢[2]。能夠完成滲碳工藝的熱處理設備有許多種,其中非常重要的一個是井式滲碳爐。目前井式滲碳爐的滲碳工藝多為氮—甲醇氣氛加富化氣的加工工藝,相對于其他工藝而言,該工藝具有碳勢控制穩定、產品質量高、操作安全的特點[3]。想要得到理想的工藝狀態,設備的氣氛控制及調試十分重要。
滲碳爐在滲碳過程中首先要構建滲碳氣氛環境。目前南京高速齒輪制造有限公司滲碳爐大多使用氮—甲醇構建氣氛環境,滲碳爐爐內主要氣體組成成分:20%CO、40%N2、40%H2[3],在此環境下,不僅可以保證爐內的正壓,同時可以形成一定的碳勢。在實際運用中,主要是通過流量計調節氮氣和甲醇的通入量,其中甲醇要求爐溫高于750 ℃時才可通入,因為在此溫度下甲醇才能完全分解為CO 和H2,確保設備使用安全。氮氣流量一般以“m3/h”為單位,甲醇一般以“L/h”為單位,因此一般保證通入的氮氣與甲醇之間是1.1∶1 的關系,就可以滿足氮氣和甲醇所需的比例關系[3],以此為基礎,構建所需要的爐膛內滲碳氣氛環境。
爐膛內的氮—甲醇比例構建完成后,溫度上升至800 ℃以上,通入富化氣改善爐內氣氛,以達到所需要的碳勢。此時設備的智能控制儀表,如Demig 表、Stange 表等,通過PID 調節控制富化氣的通入量,使碳勢趨近于圖1 所示的理想碳勢曲線,即實際碳勢與設定值基本重合的狀態。

圖1 理想的碳勢曲線
滲碳用富化氣的種類有很多,使用比較多的是丙烷氣體,配合空氣以實現碳勢的控制,這種方式大多使用比例閥進行控制,比較穩定,而且控制簡單,是目前使用比較廣泛的富華氣控制方法。除此以外,還可以使用異丙醇配合空氣改善氣氛控制碳勢,由于異丙醇是液體,可以通過計量泵控制通入量,從而達到控制碳勢的目的。無論是比例閥還是計量泵,都通過智能儀表根據PID 參數調節輸出的百分比信號進行控制,調節氣氛的通入量,達到控制碳勢的目的。因此,作為碳勢控制調試的重點,智能儀表的碳控PID 是否合適,將決定實際碳勢是否能夠趨近于理想狀態。
智能控制儀表一般都有一個初始的PID 參數,因此設備碳勢調試過程是根據設備運行的實際情況,在初始PID 參數上進行修改的過程。
比例閥通過不同的百分比信號調節閥體開度,從而達到調節流量的目的,因此通過比例閥控制的丙烷和空氣的流量,始終處于相對穩定的流動狀態。觀察碳勢曲線,如果碳勢波動較大且很頻繁,可以適當將比例參數調大一些,便可以明顯改善曲線波動的狀態;但不能設定的太大,否則碳勢曲線將會處于發散狀態,無法向碳勢設定值收斂。當曲線趨于平緩時,可以通過對積分參數的調整,進一步改善曲線的狀態。由于比例參數和積分參數的控制都有一定的滯后性,而微分參數具有一定的“超前”性質,適當調整微分參數,可以更好地使碳勢曲線穩定,并最終達到所需的碳勢曲線。
如果設備使用的不是比例閥控制的丙烷作為富華氣,而使用的是異丙醇,同時使用的是計量泵,PID 調節與比例閥控制不同。計量泵是將百分比信號轉化為脈沖信號,從而控制異丙醇的通入量,當輸出的百分比較大時,計量泵單位時間內輸出的脈沖信號就很多,通入的異丙醇量相對較多較平穩;但當輸出的百分比較少時,計量泵單位時間內輸出的脈沖信號就很少,尤其是在碳勢趨于穩定的狀態下,脈沖信號很長時間才觸發一次,而在兩次脈沖信號之間的時間內,沒有異丙醇的通入,碳勢會下降較多。這種情況下如果比例參數設的較大,會使儀表的響應速度變慢,從而造成計量泵脈沖長時間才發生,異丙醇的通入量便會斷斷續續很不穩定,碳勢曲線也會隨之不穩定。如此便會出現圖2所示的曲線規律,t1時間段里,由于儀表輸出百分比很少,因此在較長時間里計量泵無輸出,異丙醇不會通入,碳勢會逐漸下降;當碳勢很低時,儀表的輸出百分比變大,計量泵便會以較高的頻率工作,通入大量異丙醇,碳勢快速上升,如圖2 中t2時間段所示,如此反復,碳勢曲線與所希望的理想狀態差距較大,這樣的PID 參數便不合適。

圖2 用計量泵控制異丙醇時比例參數過大易出現的曲線
為了使計量泵運行的脈沖信號相對穩定合理,首先需要將比例參數設置調小,從而提高儀表對碳勢曲線變化的靈敏度,及時調整輸出的百分比信號。其次,需要對計量泵有比較明顯的超前控制,才能在碳勢控制中提前判斷碳勢的變化趨勢,提前發出控制信號,因此需要將微分參數設置的大些,使儀表具備較好的超前控制能力,從而穩定碳勢,達到較好的碳控效果。
除此以外,在PID 調試過程中,還要不斷觀察設備氧探頭和紅外儀所檢測的mV、CO、CO2值的變化情況,以及碳勢曲線變化的狀態,緩慢調整,逐步使其達到所設定的碳勢狀態。根據需要,還可以通過鋼薄進行驗證。
在設備調試時,如果氮氣通入量正常,但碳勢仍出現波動現象,無法達到理想狀態,此時需要對其產生的原因進行分析排查,找到原因并進行處理。
重新標定比例閥。在標定過程中,輸出量由0%逐漸增加,如果在增大輸出量過程中浮子一直不浮起,當達到某一輸出值后突然浮起,并且浮起量明顯,則說明比例閥卡阻,需要清理或是更換比例閥。
如果輸出值無論怎么變化,比例閥閥體都無反應,則需要排查儀表信號是否故障,或檢查比例閥控制器是否有問題。
除此以外,有時比例閥在標定時故障并不明顯,但在運行過程中,低輸出時閥體無法正常工作,致使碳勢持續走低,直至比例輸出高了以后才會打開,此種現象比較常見,但不易判斷,需要根據碳勢曲線,并觀察氣體通入量,綜合分析。
mV 值波動最可能的原因是氧探頭故障,對此更換氧探頭就可以解決。
除此以外,還可能是設備中的比例閥或是計量泵出現故障,或是設備的PID 不適合,造成氣氛通入異常,致使爐內碳勢確實存在波動現象,因此氧探頭所測的mV 值就會波動。此時需檢查比例閥或計量泵是否工作正常,并且適當調節PID,觀察mV值波動是否有所改善。這種現象一般在設備大修后會出現,由于設備的結構及爐況發生了改變,很可能會造成原始PID 不適合的情況,因此在設備大修后,需要對設備重新定碳調試,從而保證設備的正常運行。
再有,設備中存在的各種干擾也會使氧探頭所測的mV 值信號產生波動,從而造成碳勢的波動。因此各種信號傳輸線的屏蔽層都需要可靠接地,盡可能減少干擾帶來的信號失真或是信號波動現象。
紅外儀測量的CO 和CO2值直接參與碳勢的計算,如果CO和CO2值測量不準,則會使碳勢的顯示值失真。
一般情況下,紅外儀所測的CO 和CO2數值不準確,只需要重新校準紅外儀便可以解決。但確實是爐氣中含量數值不正確,則需要另外排查,例如設備漏氣、紅外儀取氣管積碳、甲醇管道漏、廢氣口積碳嚴重等,都會影響紅外儀對CO 和CO2的測量結果。
滲碳爐在新安裝或大修后,都應該對設備進行定碳調試,保證設備碳勢的穩定性,從而保證設備在加工過程中的可靠性。在設備長時間使用以后,各電氣元器件會出現老化現象,爐況也會有一些變化,因此應該定期對設備進行保養和定碳,必要時進行二次調試,根據實際情況調整必要的PID 參數,保證設備始終處于良好的工作狀態,保證產品的質量。