張玉龍,王 海,聶名清
(酒鋼集團宏晟電熱公司,甘肅嘉峪關(guān),735100)
某電廠350 MW 發(fā)電機組,其鍋爐為東鍋DG-1208/25.4-II4 型超臨界直流鍋爐,配置2 臺型號為LAP11284/2400 三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,脫硝系統(tǒng)采取SCR 脫硝方式。自2014年投產(chǎn)以來,脫硝系統(tǒng)調(diào)試投運采取理想煙氣流場調(diào)整方式,假想煙氣在煙道內(nèi)的濃度分布為中間高兩側(cè)低的“屋脊式”分布,脫硝系統(tǒng)噴氨通過U型管差壓流量計測試、調(diào)整,同樣采取“屋脊式”噴氨的粗略控制方式,如圖1,沿煙道寬度方向中間噴氨量多,兩側(cè)噴氨量少。

圖1 “屋脊式”噴氨控制示意圖
2017 年機組超低排放改造后,粗略的控制方式造成鍋爐脫硝系統(tǒng)氨逃逸大幅度增加,逃逸的氨與煙氣中SO2反應(yīng)生成硫酸氫氨堵塞空氣預(yù)熱器、布袋除塵器,同等工況增加風(fēng)機運行出力,影響機組安全經(jīng)濟運行。
以該廠#2 機組為例,2020 年1 月機組檢修對兩臺空氣預(yù)熱器蓄熱元件全部進行更換,機組啟動后A、B 兩側(cè)空氣預(yù)熱器煙氣阻力分別為1.52 kPa、1.48 kPa,脫硝系統(tǒng)依舊采取理想煙氣流場“屋脊式”噴氨的調(diào)整控制方式,由于脫硝系統(tǒng)噴氨與煙氣流場不匹配,氨逃逸最大達5.5×10-6,如圖2。2020 年2 月中旬A 空氣預(yù)熱器煙氣壓差增長至2.15 kPa,如圖3,限制了機組帶負荷能力。

圖2 超低排放改造后鍋爐脫硝系統(tǒng)氨逃逸趨勢圖

圖3 超低排放改造后脫硝系統(tǒng)氨逃逸造成空氣預(yù)熱器煙氣阻力上漲趨勢圖
2020 年一季度,針對該廠#2 機組脫硝氨逃逸大,空氣預(yù)熱器煙氣壓差快速上漲問題,從脫硝反應(yīng)原理上研究鍋爐脫硝系統(tǒng)噴氨均勻性與煙氣流場匹配性的控制,結(jié)合檢修在脫硝系統(tǒng)出口煙道等距離開10個煙氣測量孔,在“屋脊式”噴氨控制基礎(chǔ)上,采取矩陣式多點測量方式進行煙氣NOx 分布情況測試?!熬仃囀健倍帱c測量,即利用煙氣分析儀沿煙道深度方向每1 m 設(shè)置一個測量點,每個測孔共計2 個點進行測量取數(shù),見圖4,根據(jù)測量數(shù)據(jù)大小及分布位置統(tǒng)計分析,反向指導(dǎo)9 組噴氨手動調(diào)閥開度調(diào)整、修正,直至全負荷工況脫硝系統(tǒng)出口煙氣NOx 與各氨氣噴嘴噴氨量相匹配,提高脫硝系統(tǒng)反應(yīng)效率。

圖4 “矩陣式”多點測量調(diào)整原理示意圖
優(yōu)化調(diào)整前①~⑨手動調(diào)閥開度依次為35%、45%、55%、65%、70%、65%、55%、45%、35%,機組滿負荷運行,脫硝系統(tǒng)入口煙氣NOx 含量350 mg/m3,小時耗氨量0.124 t,脫硝效率為86.3%。根據(jù)矩陣式多點測量數(shù)據(jù)分布情況,調(diào)整、修正9組噴氨手動調(diào)閥開度,優(yōu)化調(diào)整后①~⑨手動調(diào)整閥開度依次為47%、52%、59%、61%、66%、68%、55%、53%、39%。機組滿負荷運行,脫硝系統(tǒng)入口煙氣NOx 含量350 mg/m3,小時耗氨量降至0.107 t,脫硝效率提高至89.6%。
優(yōu)化控制前,測量脫硝系統(tǒng)出口煙道20個測量點煙氣NOx分布情況,最高點為62 mg/m3,最低點為33 mg/m3,偏差29 mg/m3,偏差率接近100%。
優(yōu)化控制后,測量脫硝系統(tǒng)出口煙道20個測量點煙氣NOx分布情況,最高點為42 mg/m3,最低點為37 mg/m3,偏差5 mg/m3,偏差率13.5%,如圖5。

圖5 優(yōu)化控制前后脫硝系統(tǒng)出口NOx測量值統(tǒng)計柱狀圖
#2 機組不同負荷工況鍋爐脫硝系統(tǒng)出口20 個取樣點煙氣NOx偏差均在5 mg/m3以內(nèi),氨逃逸小于1.5×10-6,如圖6。隨機組運行時間的增長,鍋爐煙道流場發(fā)生一定變化,因此制定每季度對脫硝系統(tǒng)噴氨均勻性與煙氣的匹配性進行復(fù)測、調(diào)整。#2 機組運行8個月,機組95%負荷率,A、B 兩側(cè)空氣預(yù)熱器煙氣壓差分別為1.47 kPa、1.43 kPa,保持穩(wěn)定,見圖7。

圖6 優(yōu)化控制后鍋爐脫硝系統(tǒng)氨逃逸趨勢圖

圖7 優(yōu)化控制后空氣預(yù)熱器煙氣阻力變化趨勢圖
“矩陣式測量法”在脫硝系統(tǒng)的應(yīng)用,細化完善了傳統(tǒng)脫硝系統(tǒng)測試調(diào)整方法,脫硝系統(tǒng)噴氨均勻性與煙氣流場匹配性更強,更加適應(yīng)火力發(fā)電廠超低排放NOx控制需求。脫硝系統(tǒng)氨氣與煙氣中NOx的對應(yīng)關(guān)系增強,反應(yīng)效率增加,氨逃逸顯著降低,節(jié)省液氨單耗,有效抑制空氣預(yù)熱器等后續(xù)系統(tǒng)亞硫酸氫氨沉積堵塞,保證機組運行安全。