夏圓圓,崔兆俊
(寶武水務科技有限公司南京分公司,江蘇南京 210039)
梅鋼連鑄濁環水系統主要用戶是板坯噴淋冷卻、輥道冷卻、切割渣粒化和鐵皮溝沖水,使用后的排水匯集入鐵皮溝并流入旋流沉淀池。水中雜質主要為氧化鐵皮,鐵皮渣用抓斗行車抓至渣坑內脫水回收,經旋流池處理后的水分兩路,一路用沖渣水泵組循環使用,另一路送平流池泵組送至平流沉淀池進一步處理。經平流池送砂過濾器泵過濾進入冷卻塔降溫后進入濁環水池內。因在冷卻過程中,產生蒸發與充氧,水質失穩現象是不可避免的,需要進行水質穩定處理。連鑄濁環水工藝流程見圖1。

圖1 連鑄濁環水工藝流程圖
2018年12月份開始,梅鋼煉鋼廠2#連鑄機0號段過濾網經常出現堵塞,見圖2,導致出水量減小,板坯冷卻達不到要求,影響正常生產。

圖2 過濾網堵塞照片
通過查詢近期水質報告,水質指標并未發現明顯劣化趨勢,初步判斷是系統存在某些設備設施運行不穩定,造成水質間斷劣化,且日常取樣不能及時被發現造成。對堵塞物進行取樣分析,分析結果如表1。

表1 堵塞物分析報告
根據化驗結果,堵塞物灼燒失重為48.7%,主要是油污及其衍生的附著物;其次三氧化二鐵占比18.07%,為未被沉淀下來氧化鐵顆粒或管道腐蝕產物;鈣鎂結垢物極少。
對于油污和三氧化二鐵來源分析可能原因為,(1)破乳劑或絮凝劑效果不好,沒有將油從平流池中去除;(2)砂過濾器和供水管道過濾器截留能力降低,沒能有效截留油分和懸浮氧化鐵顆粒;(3)供水管道內有腐蝕及微生物滋生。
基于以上原因,對現場實際運行情況進行調查、驗證。
平流池是濁環水系統的懸浮物和油去除的主要工序,為驗證平流池的藥劑投加效果,進行了實驗室小樣試驗,驗證不同濃度的絮凝劑對沉淀的影響,驗算污泥產量及清池周期是否合適。結果見表2。

表2 藥劑投加效果驗證
通過試驗,目前根據藥劑消耗量計算,投加濃度為絮凝劑0.3 mg/l,破乳劑1.5 mg/l,是能夠滿足生產需求的,增加藥劑投加量對去除水中懸浮物效果不大。但是現場實際調查發現,加藥設備老舊,主要靠人工每天兩次向加藥罐進行配藥,然后通過重力自流進入平流池進水口,為防止藥劑罐放空,藥劑廠家將配水閥門一直打開向藥劑罐補水,見圖3。這就造成剛開始配完藥后,藥劑濃度比較高,越往后藥劑濃度越低,效果越差。特別是夜間現場無人補藥,易造成藥劑濃度過低的情況,且水質惡化不易被發現。

圖3 加藥箱配水管一直補水,液位處于高位
平流池出水經送砂過濾器泵送入9臺砂過濾器進行過濾,去除未能沉淀的懸浮物,進一步凈化水質。7臺已更換為陶瓷濾料,2臺石英砂濾料。隨著時間越來越長,陸續發現過濾器反洗跑砂情況,從反洗水池中清理出來的濾料均是陶瓷濾料。砂過濾器內砂層逐漸降低,導致截留能力減弱。利用檢修機會打開過濾器進行測量,跑料最嚴重的達到85%。分析原因主要是原來使用的是石英砂濾料,比重較大,后期由于陶瓷濾料對除油和板結優于石英砂濾料,過濾器大修后陸續改為陶瓷濾料,比重較石英砂小,但反洗的流量和壓力未及時調整,導致反洗跑料嚴重。另外,利用檢修對現場供水總管管道過濾器進行拆檢,2#連鑄濁環水有兩臺管道過濾器,為單濾筒式。2#連鑄濁環管道過濾器一個為2019年3月新更換,運行情況良好,另外一個粗濾筒與細濾筒之間斷裂,細濾網有破損,見圖4,且不能反洗。

圖4 管道過濾過濾器濾網破損
(1)鑒于前端污染物通過系統存在的漏洞進入供水管道內,有必要對系統管道進行一次清洗,以降低后期對主體生產帶來影響。通過在線投加粘泥剝離藥劑,將管道內腐蝕產物和油類及其衍生物從管道內清洗到水中,最終通過過濾和反洗的方式將污染物排出系統。見圖5。

圖5 粘泥剝離出的雜物
(2)對平流池區域加藥設施進行改造,更換加藥罐,且加藥罐的容量必須大于12 h 加藥量,同時改用加藥計量泵對平流池破乳劑和絮凝劑均衡投加,確保加藥效果(在改造完成前,禁止連續向加藥罐補水稀釋藥劑濃度)。
(3)對跑料嚴重的砂過濾器進行大修,增補濾料,修復濾帽。同時在過濾器反洗進水管安裝壓力表,及時調整反洗閥門開度,摸索陶瓷濾料過濾器反洗壓力,確保反洗效果的同時不發生跑料情況。
(4)對管道過濾器進行更新、修復,恢復自清洗功能,并嚴格按照過濾精度0.5 mm 設置,自清洗過濾器的正常運行壓差為0~0.05 MPa,當壓差高于0.2 MPa 時,極易引起濾網螺桿斷裂,反洗機構及濾板變形,崗位人員在巡檢過程中應關注自清洗過濾器在運行過程中的壓差,當壓差大于0.2 MPa 時必須進行設備反洗。
(5)針對每年5、6 月份楊絮泛濫情況,提前對連鑄濁環水冷卻塔區域系統安裝簡易攔絮網,并定期清理檢查,避免因飛絮進入系統引起系統過濾器和噴嘴堵塞。見圖6。

圖6 冷卻塔區域加上防絮網
通過以上措施,連鑄機0 號段過濾網堵塞情況明顯好轉,見圖7。清理周期延長,清理次數明顯減少,見表3。

圖7 改善后過濾網情況

表3 過濾網堵塞情況跟蹤
(1)連鑄濁環水的水質問題一直是鋼鐵行業水處理人的重點關注對象,連鑄機噴嘴形式多樣,貫穿在連鑄坯生產的整個過程,水質的波動直接影響噴頭出水流量,甚至影響連鑄坯的質量。從連鑄機0 號段噴嘴前的過濾網堵塞入手,對水系統運行的整個過程進行分析排查,找出問題所在。有時僅憑水質檢測數據不能準確判斷系統運行優劣,需要緊密結合現場實際情況來及時調整日常控制措施[2]。
(2)主線連鑄機漏油問題也是濁環水水質控制的一個難點,系統含油量增加,不僅易造成噴嘴堵塞,還容易使砂過濾器板結、通量下降等,對生產運行造成不良影響。從現場運行經驗來看,由于取樣檢測的局限性,不能從水系統各個環節進行全過程跟蹤,這就需要現場巡檢人員的日常細心觀察,重點查看漩流池、平流池水面是否有浮油,一旦發現,應及時采取措施,增加破乳劑的投加,加強過濾器的反洗頻次,必要時人工撈油或投加吸油氈進行除油[3]。
(3)梅鋼連鑄濁環水的補水為回用水,其中的鈣鎂離子濃度較工業水高,加上連鑄保護渣中含有氟離子,當氟離子進入水中與鈣離子結合,在連鑄生產的高溫環境下,極易形成氟化鈣沉積,長期累積,出現噴頭外部及噴淋架結垢、部分噴頭不出水或出水分叉嚴重等問題。因此在日常運行管理中,要重點關注鈣離子、氟離子濃度,根據實際運行經驗,鈣離子、氟離子濃度積低于10000 時,連鑄噴頭狀態保持良好,無明顯結垢堵塞。
(4)連鑄濁環水系統設備的運行狀態也是水質控制的關鍵,如加藥設施是否完好,平流池刮油刮渣機、撇油機的運行狀態是否良好,砂過濾器的反洗周期、反洗壓力、運行壓差是否正常以及是否跑砂,管道過濾器的壓差、自動反洗是否正常等都是日常巡檢和設備維護關注的重點。
(5)藥劑投加方面,對于殺菌劑的投加,可采取多點投加,以及連續投加和沖擊性投加相結合的方法,以防止系統內藻類滋生而引起的生物粘泥增多、懸浮物升高問題。絮凝劑和破乳劑投加濃度也不是一成不變的,要根據現場來水狀況及時進行調整,平流池是觀察絮凝劑和破乳劑投加的一個很好的窗口,可以通過觀察池內礬花形成的大小適當調整藥劑計量泵的流量[3]。
(6)連鑄濁環水水質的好壞不只是水質指標的優劣,更重要的是跟蹤用戶側設備使用效果來衡量,持續跟蹤下線過濾網及噴嘴的狀態,定期用戶走訪溝通也是水質管理工作的一部分。