張海金
摘 要:燃煤鍋爐進行超低排放改造以后,特別是隨著環(huán)保管控措施的不斷升級,NOx總排由200mg/m3降至當前的50mg/m3,空氣預熱器堵塞現(xiàn)象日趨突顯,當前空氣預熱器堵塞嚴重影響了鍋爐的安全、穩(wěn)定、經濟運行。為保障發(fā)電機組的安全運行,通過實踐和摸索,利用單側升溫法成功使空氣預熱器堵塞狀況得到控制,本文將升溫+連續(xù)吹灰法的操作要點及消除空氣預熱器堵塞的經驗進行總結,便于更好的維護空氣預熱器正常運行。
關鍵詞:空氣預熱器 單側升溫 差壓 控制
中圖分類號:TM621.4 文獻標識碼:C
前言
鍋爐進行超低排放改造以后,特別是隨著環(huán)保管控措施的不斷升級,NOx總排由200mg/m3降至當前的50mg/m3,空預預熱器堵塞現(xiàn)象日趨突顯,當前空氣預熱器堵塞嚴重影響了鍋爐的安全、穩(wěn)定、經濟運行。為保障發(fā)電機組的安全運行,通過實踐和探索,利用升溫+連續(xù)吹灰法成功使空氣預熱器堵塞狀況得到控制,本文將升溫+連續(xù)吹灰法的操作要點及消除空氣預熱器堵塞的經驗進行總結,便于更好的維護空氣預熱器正常運行。
一、空氣預熱器堵塞的原因
某電廠三臺機組均采用SCR脫硝工藝通過還原劑氨氣(NH3)達到除去煙氣中NOx的目的。在反應過程中,氨氣可以選擇性地和NOx反應生成氮氣和水,氨氣與NOx不可能完全混合反應,因此氨氣逃逸無法避免。逃逸的氨氣與煙氣中的三氧化硫反應生成硫酸氫銨(NH4HSO4),在煙氣溫度下降時凝結并附著在蓄熱元件上,造成空氣預熱器堵塞。硫酸氫銨的形成可用反應方程式表示為:NH3+SO3+H2O= =NH4HSO4。目前燃煤電廠空氣預熱器堵塞的主要成分為硫酸氫銨。NH4HSO4是一種高粘性液態(tài)物質,易冷凝沉積在空氣預熱器蓄熱元件表面,粘附煙氣中的飛灰顆粒,堵塞蓄熱元件通道,減小空氣預熱器內流通截面,從而導致空氣預熱器阻力增加,換熱元件效率降低等問題,直接威脅鍋爐的安全穩(wěn)定經濟運行。
二、空氣預熱器堵塞的危害
空氣預熱器堵塞后,對鍋爐運行的安全、穩(wěn)定、經濟運行均產生不利影響,主要體現(xiàn)在以下幾方面:
1、空氣預熱器因結垢致使通流面積減小,從而引起阻力增大,在低負荷、低煙氣量時引風機發(fā)生搶風現(xiàn)象,造成爐膛負壓波動幅度大,鍋爐運行安全系數(shù)下降。
2、由于鍋爐尾部采取雙煙道結構布置,兩側空氣預熱器堵塞程度不均勻,引發(fā)一、二次風壓和爐膛負壓周期性波動,兩側排煙溫度偏差大導致低溫側空氣預熱器堵塞越來越嚴重。
3、空氣預熱器堵塞導致風煙系統(tǒng)阻力增大、耗電量增加,引風機出力無法滿足機組高負荷運行的需要,造成機組限負荷運行。
4、空氣預熱器堵塞后,通流面積減小,送風不足,高負荷工況下引起缺氧燃燒,并且加劇爐膛負壓波動趨勢。
5、空氣預熱器堵塞造成運行阻力增加,蓄熱元件效率降低,一、二次風溫低,限制制粉系統(tǒng)出力,最終可造成機組被迫停運。
三、空氣預熱器堵塞的常規(guī)處理方法
處理空氣預熱器堵塞的方法常規(guī)有投運空氣預熱器連續(xù)吹灰、高壓水沖洗、停爐清洗等方法,從處理效果和經濟性的角度分析各有利弊,分析如下:
1、投運空氣預熱器連續(xù)吹灰:連續(xù)吹灰只能用在空氣預熱器堵塞初期或者有堵塞跡象時,一旦空氣預熱器發(fā)生堵塞,空氣預熱器連續(xù)吹灰便沒有效果;同時長期的連續(xù)吹灰加劇了空氣預熱器蓄熱元件迎風面的磨損程度,降低了空氣預熱器蓄熱元件的使用壽命。
2、機組運行時啟動空氣預熱器高壓水泵進行水沖洗,沖洗壓力為17~20 MPa,每次連續(xù)沖洗不低于30h,高壓水沖洗極易造成冷端蓄熱原件發(fā)生變形,同時產生大量清污費用,高壓水沖洗雖有效果但不能徹底消除堵塞,空氣預熱器連續(xù)運行周期短,同時導致布袋除塵器黏結嚴重。
3、機組停爐進行處理。受發(fā)電量及機組非停制約,成本巨大,并且空氣預熱器再次堵塞依舊無法處理。
四、升溫法可行性分析
為提高處理空氣預熱器堵塞的效果和經濟性,決定利用硫酸氫銨的特性,使用升溫+連續(xù)吹灰法消除空氣預熱器堵塞,可行性分析如下:
1、硫酸氫銨的汽化溫度為150~230℃,在實驗室進行反應釜升溫試驗,試驗結果表明硫酸氫銨在此溫度范圍內由固態(tài)全部轉化為氣態(tài),在爐膛負壓下將其抽出爐膛,空氣預熱器堵塞可得到治理。
2、電袋除塵器入口煙溫上限值為160℃,經過降溫、冷卻措施,在確保電袋不被碳化的前提下盡可能的提高空氣預熱器出口溫度,可以實現(xiàn)硫酸氫銨部分汽化或者軟化的條件。
3、空氣預熱器蓄熱元件材質為碳硅鋼,變形溫度為440℃,因此空氣預熱器本體升溫后對蓄熱元件使用性能無影響。
經過分析,在空氣預熱器運行中利用降風量、升煙溫的方法處理堵塞是可行的。
五、升溫法的實踐
根據(jù)硫酸氫銨的物理特性及可行性分析,結合我廠設備特點,分別針對鍋爐高負荷運行工況及低負荷運行工況,制定單側升溫+連續(xù)吹灰處理空氣預熱器堵塞操作措施如下:
1、機組高負荷運行中利用升溫法處理空氣預熱器堵塞的實踐
1.1、機組出力保持在270MW;
1.2、通知檢修開啟堵塞側空氣預熱器出口煙道臨時人孔冷卻(夏季可通入消防水加強冷卻);
1.3、空氣預熱器堵塞側送風機出力降至30-35A,對側送風機出力保持55-60A之間運行,單側氧量保持2.0%以上;
1.4、堵塞側除塵器入口溫度不得超過160°C(值長做好落實),除塵器出口溫度不得超過150°C;
1.5、空氣預熱器連續(xù)吹灰方式按照下層連續(xù)吹灰3次,上層吹灰1次進行,吹灰壓力保持1.2MPa,以就地為準;
1.6、爐膛負壓保持-30~-50pa,同時保持堵塞側引風機電流較對側高3-5A運行;
1.7、單側升溫期間,加強對風煙系統(tǒng)、空氣預熱器運行工況的檢查(包括空氣預熱器就地有、無摩擦聲及電流變化趨勢),特別注意該側引風機軸承溫度變化趨勢;
2、機組低負荷運行時(提高排煙溫度受限時)利用升溫法處理空氣預熱器堵塞的實踐
2.1、利用機組間負荷轉移等方式盡快提高該臺機組負荷率;
2.2、通知檢修開啟堵塞側空氣預熱器出口煙道臨時人孔冷卻;
2.3、空氣預熱器堵塞側送風機出力降至30-32A,對側送風機出力根據(jù)當前鍋爐負荷調整,單側氧量保持2.0%以上;
2.4、堵塞側除塵器入口溫度不得超過160°C(值長做好落實),除塵器出口溫度不得超過150°C;
2.5、空氣預熱器連續(xù)吹灰方式按照下層連續(xù)吹灰3次,上層吹灰1次進行,吹灰壓力保持1.2MPa,以就地為準;
2.6、爐膛負壓保持-30~-50pa,同時保持堵塞側引風機電流較對側高3-5A運行;
2.7、單側升溫期間,加強對風煙系統(tǒng)、空氣預熱器運行工況的檢查(包括空氣預熱器就地有、無摩擦聲及電流變化趨勢),特別注意該側引風機軸承溫度變化趨勢;
此操作方式在無需提高空氣預熱器吹灰壓力、空氣預熱器出口溫度無法完全達到硫酸氫銨汽化的情況下,可以最大限度的除去空氣預熱器蓄熱原件內的硫酸氫銨。
六、升溫法的效果
2019年,某電廠#1爐空預堵塞18次;#2爐空氣預熱器堵塞26次;#3爐空氣預熱器堵塞17次。并且從2019年3月份開始,#2爐A側空氣預熱器堵塞情況已經影響到機組出力及鍋爐燃燒安全。爐膛負壓頻繁出現(xiàn)波動,引風機出現(xiàn)7次搶風現(xiàn)象,已嚴重威脅到鍋爐安全運行。
2019年年底以來,按照方案常態(tài)化治理空預器堵塞問題,消除了空預器自重增加、爐膛負壓波動,引、送風機電流增大,引風機搶風、機組負荷受限等問題,同時與此前相比,單側升溫法在堵塞治理過程中未投運高壓沖洗水泵,每次直接降低高壓沖洗水泵耗電成本1500元,并且在后期無需再組織進行因空氣預熱器沖洗對廢水池的清淤工作,每月節(jié)省人工勞務費用約5萬元,單側升溫法處理空氣預熱器堵塞每年可直接節(jié)約資金70萬元左右。截至2020年9月份,爐膛負壓運行平穩(wěn)、未再發(fā)生引風機搶風等事件。為鍋爐安全、經濟長周期運行提供了堅實基礎。