李 棟 車 豪
(中石化西北油田分公司油田工程服務中心,新疆 巴音郭楞蒙古自治州 841600)
在西北油田高質量發展的要求下,鉆井、注氣注水等作業需求日益增加,用電負荷大幅度增長。但受限于10kV 饋電線路的供電半徑,部分線路末端的鉆井設備存在電壓過低和電能質量不佳的情況。
10kV 饋電線路的供電半徑一般不超過15km,隨著線路長度增加,在電阻、電抗和無功功率等因素的影響下,電壓損耗不斷增大,線路帶載能力也會降低,末端電壓難以保證[1]。
SVR 系列線路自動調壓器(以下簡稱線路調壓器),一般由自耦變壓器、有載分接開關和自動控制器組成,將這種調壓器安裝在饋電線路的適當位置,在一定范圍內可以對線路電壓進行調整。
線路調壓器能夠通過測量線路的實時電壓來驅動有載分接開關動作,進而改變自耦變壓器的變比,使線路電壓穩定在設定的電壓上限和電壓下限之間,如果測量的線路實時電壓小于設定的電壓下限,那么控制器控制有載調壓開關升檔提高電壓;如果測量的線路實時電壓大于設定的電壓上限,控制器則控制有載調壓開關降檔降低電壓。
因此,線路調壓器廣泛使用于供電距離比較遠、供電負荷大、電壓波動大、壓降大、電能質量達不到使用標準的饋電線路中。
1.2.1 線路存在的問題概述
A 井位于110kV 油田變電站10kV 1 號線路末端,距變電站出線間隔約21km。現要在該井投運大型鉆井設備。

表1 油田變電站10kV 1 號線路參數
根據電損公式計算:

計算1 號線路末端A 井的全線電壓損失為:

A 井變壓器變比10/0.6,計算低壓側電壓為:

在鉆井設備未運行時,A 井的電壓降落已經達到13.98%,低壓側電壓為556.3V,低于設備額定電壓600V,如果該井負荷增加,電壓會進一步降低,不能保證鉆井設備的長期穩定運行。
為解決這一問題,在1 號線路末端安裝線路調壓器來改善單井電壓質量。
1.2.2 線路調壓器的應用情況分析
線路調壓器采用搭接的方式安裝在A 井線路上,負荷側連接高壓開關柜、整流變壓器(10kV 變0.6kV)、低壓斷路器等,所帶負荷主要包括泥漿泵和大型鉆井電機(總計3 臺800kW 的直流電機,不同時使用)。

表2 線路調壓器安裝前后A 井高計電壓對比
安裝線路調壓器后,經測量可知,A 井高計電壓為10.38kV,較之前提升1.09kV,升壓效果明顯。

表3 A 井運行負荷
通過現場數據采集,A 井在鉆井電機使用期間,該井的負荷峰值為2806kW,長期運行負荷在520kW左右;電壓在9.3kV 至10.38kV 之間波動。

表4 A 井峰值負荷參數
A 井距離變電站出線間隔約21km,在該井峰值負荷情況下,根據負荷距公式計算全線電壓損失百分比:

使用電能質量測試儀現場測量的數據來計算電壓損失比:

儀器測量值與計算值較為接近,峰值負荷情況下,電壓損失為13.7%左右。
A 井未使用鉆井電機時高壓計量電壓為10.38kV,峰值負荷時高壓計量電壓為9.31kV,鉆井電機使用前后電壓波動計算:

A 井鉆井電機使用前后電壓波動較大,達到了10.4%。
由A 井鉆井電機使用前后的電壓波動數據可以看出,在油田變電站10kV 1 號線路末端,即該井高壓側安裝線路調壓器后,A 井電壓整體得到提升,當鉆井電機未啟動時,該井的電壓降落僅為3.3%,能夠有力保障鉆井電機的正常運行。
但在A 井峰值負荷情況下,電表有功P=2806kW、無功功率Q=1619kvar,根據功率因數公式計算可得:

在該井峰值負荷情況下,功率因數為0.866,低于10kV 系統供電穩定性最低要求的0.9。
從以上數據可以看出線路調壓器能夠提高線路末端單井電壓水平,降低損耗,改變系統中的無功分布情況,但調壓措施本身不產生無功功率,無法滿足系統的無功需求平衡狀態。當A 井鉆井電機啟動時,無功功率出現缺額,導致該井電壓降落達到10.4%,功率因數降低,同時對臨近單井的影響較大。其中B 井距離A 井約400m,因為A 井鉆井電機啟動時消耗了大量無功功率,同時沖擊負荷引起了電壓暫降,導致B 井低壓側電壓在358.5V~392.3V 之間頻繁波動,電潛泵機組出現兩次EOC 停機狀況(該井變頻器額定電壓400V,運行時電壓波動范圍不能超過10%),若繼續使用線路調壓器來調節電壓水平,可能會提高A 井電壓,但會致使無功缺額增大,使區域內其它單井的電壓降低,造成惡性循環。
因此,在系統無功功率不足的情況下,可利用就地補償電容器的方式進行電壓調節。
傳統接觸器調節電容器投切的補償方式響應慢,無法針對鉆井電機的頻繁啟動做到實時補償,甚至可能會發生過補現象,綜合考慮宜采用靜止無功發生器(SVG)進行補償[2]。當電壓降低時,靜止無功發生器可以向系統發出容性無功提高電壓;當電壓升高時,靜止無功發生器可以向系統發出感性無功降低電壓。采用恒電壓補償模式,根據測量點的電壓偏離值大小來決定補償電容量的大小,同時由于靜止無功發生器的裝置響應速度遠快于電壓波動速度,因此可以使電潛泵機組變頻器的電壓穩定在一個較小的范圍內。

表5 線路調壓器的安裝方式對比

表6 線路長度與調壓器的應用關系
B 井安裝帶有恒電壓模式的低壓動態無功補償裝置后,低壓側電壓波動情況大幅度減少,未再次發生EOC 停機故障。
對于長度超過15km 的10kV 饋電線路,在線路中段或線路末端安裝線路調壓器能夠有效提升末端電壓,滿足鉆井設備的接入需求。目前主要有兩種安裝方式:
A 井采用了就近安裝的方式,但在鉆井設備運行過程中,電機啟動的沖擊負荷引起了電壓暫降,導致B井電潛泵機組出現兩次停機狀況,因此建議在線路主線中段(考慮10km 處)安裝線路調壓器,減小大型鉆井設備運行時對其他單井的電壓波動影響。
針對個別因電壓波動停機的電潛泵機組,可在該井配電箱并聯一套帶恒電壓模式的低壓靜止無功發生器,通過動態無功補償降低該井電壓的波動范圍。
通過在油田電網的實踐,線路調壓器針對長距離饋電線路末端的低電壓治理有著顯著效果,但調壓措施本身不產生無功功率,因此在應用調壓器的同時,我們還要考慮系統的無功功率分布情況,把線路調壓器與動態無功補償裝置結合起來,進行合理調控,才能起到改善線路末端單井的電壓水平、保證電壓穩定的效果。