包 虹
(蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司,215004,蘇州∥助理工程師)
蘇州軌道交通4號(hào)線自開通運(yùn)營(yíng)以來,已發(fā)生多起列車輔助系統(tǒng)充電機(jī)模塊輸出過流故障,對(duì)車輛DC 110 V負(fù)載造成沖擊,也對(duì)正線正常運(yùn)行造成了較大影響。
鑒于4號(hào)線車輛輔助系統(tǒng)已完成設(shè)計(jì)并投入使用多年,而且控制電路設(shè)計(jì)更改及元器件選型變更難度較大,因此本文針對(duì)出現(xiàn)的充電機(jī)模塊輸出過流問題,主要從降低故障影響和避免類似故障再次發(fā)生的角度尋求解決措施,并要求供應(yīng)商在后續(xù)項(xiàng)目中優(yōu)化其設(shè)計(jì),以從根本上解決該問題。
蘇州軌道交通4號(hào)線車輛輔助系統(tǒng)充電機(jī)模塊從輔逆系統(tǒng)的四相逆變器的第四相處受電,通過Buck斬波電路(降壓電路)降壓整流后得到DC 110 V電,向整車低壓負(fù)載及蓄電池供電。Buck電路利用功率開關(guān)IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)控制電路的工作狀態(tài)。充電機(jī)模塊控制回路包括Buck電路、控制電路、驅(qū)動(dòng)及保護(hù)電路。控制器產(chǎn)生Buck電路所需的控制信號(hào)并發(fā)送至驅(qū)動(dòng)板,再由驅(qū)動(dòng)板轉(zhuǎn)換成開通或關(guān)斷IGBT的驅(qū)動(dòng)信號(hào),從而控制Buck電路工作[1]。4號(hào)線車輛輔助系統(tǒng)充電機(jī)模塊控制回路如圖1所示。

圖1 地鐵車輛輔助系統(tǒng)充電機(jī)控制邏輯Fig.1 Control logic of metro vehicle auxiliary system charger
通過排查確定充電機(jī)輸出過流故障原因?yàn)?充電機(jī)模塊IGBT驅(qū)動(dòng)板卡在工作時(shí)易受EMC(電磁兼容性)干擾導(dǎo)致輸入的PWM(脈寬調(diào)制)信號(hào)無法關(guān)斷,副邊門極輸出電平常高,導(dǎo)致IGBT橋臂長(zhǎng)通,引起充電機(jī)輸入輸出電壓接近相等;由于線路阻抗很小,導(dǎo)致充電機(jī)模塊輸出電流過大,進(jìn)而影響母線電壓,對(duì)其他掛載設(shè)備造成沖擊。4號(hào)線車輛輔助系統(tǒng)充電機(jī)電路如圖2所示。

圖2 地鐵車輛輔助系統(tǒng)充電機(jī)電路圖Fig.2 Diagram of metro vehicle auxiliary system charger circuit
該故障發(fā)生率較高,且極易造成IGBT驅(qū)動(dòng)板燒毀,進(jìn)而對(duì)運(yùn)營(yíng)安全造成影響。又因干擾源排查周期較長(zhǎng),無法短期內(nèi)解決此問題。為盡快解決IGBT驅(qū)動(dòng)板在受干擾后輸出常高的問題,在現(xiàn)場(chǎng)可供選擇的解決方案有限的情況下,經(jīng)對(duì)IGBT驅(qū)動(dòng)板工作原理進(jìn)行分析,并根據(jù)充電機(jī)模塊的控制方式,廠家提出升級(jí)列車輔助系統(tǒng)控制軟件。該解決對(duì)策的基本方法是:在充電機(jī)工作前及工作中發(fā)生直通時(shí),給充電機(jī)驅(qū)動(dòng)板輸入端發(fā)送幾個(gè)10 μs的窄脈沖,以此方式來解除充電機(jī)直通狀態(tài)。新版車輛輔助系統(tǒng)控制軟件關(guān)于充電機(jī)IGBT驅(qū)動(dòng)板直通故障的復(fù)位邏輯如表1所示。

表1 新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件應(yīng)對(duì)充電機(jī)IGBT驅(qū)動(dòng)板直通故障復(fù)位機(jī)制
為驗(yàn)證新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件復(fù)位機(jī)制的可行性,結(jié)合IGBT的工作特性及4號(hào)線列車輔助系統(tǒng)充電機(jī)電路,對(duì)該復(fù)位機(jī)制進(jìn)行分析評(píng)估。
1) 由圖2可知,充電機(jī)的輸入電壓從前級(jí)逆變器的第四相處獲得,輸出電壓接車輛DC 110 V負(fù)載及蓄電池,所以在以上3種不同工況下(即表1中的3種類型),充電機(jī)IGBT電感兩端的壓差不同(平臺(tái)電壓),IGBT電流較大,可能有過流風(fēng)險(xiǎn)。
2) 由于線路和器件內(nèi)部分布有雜散電感,IGBT在關(guān)斷時(shí)會(huì)產(chǎn)生電壓尖峰。電壓尖峰的大小由關(guān)斷時(shí)電流的變化率和雜散電感的大小共同決定[2]。短時(shí)間內(nèi)向驅(qū)動(dòng)板發(fā)送3~6個(gè)窄脈沖,意味著短時(shí)間內(nèi)多次對(duì)IGBT進(jìn)行開通和關(guān)斷,可能引起較大的電流變化率,增大電壓尖峰。若在較惡劣條件下,平臺(tái)電壓疊加關(guān)斷電壓尖峰,產(chǎn)生加大的電壓應(yīng)力,會(huì)給IGBT帶來過壓風(fēng)險(xiǎn)。
1) 試驗(yàn)1:故障復(fù)位機(jī)制測(cè)試。對(duì)燒錄了新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件的輔助箱反復(fù)上電測(cè)試,模擬不同的工況,并抓取窄脈沖發(fā)出時(shí)刻IGBT的輸入輸出電壓和電流等相關(guān)數(shù)據(jù)。4號(hào)線列車輔助系統(tǒng)充電機(jī)模塊IGBT的額定工作電壓為600 V,額定工作電流為300 A。相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。由表2可知,在不同工況下,窄脈沖可解除充電機(jī)驅(qū)動(dòng)板直通問題,但類型1及類型3窄脈沖施加后,IGBT可能會(huì)有過壓風(fēng)險(xiǎn),但無過流風(fēng)險(xiǎn)。

表2 新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件充電機(jī)驅(qū)動(dòng)板直通故障復(fù)位機(jī)制測(cè)試結(jié)果
2) 試驗(yàn)2:窄脈沖個(gè)數(shù)測(cè)試。在試驗(yàn)1的測(cè)試過程中,發(fā)現(xiàn)IGBT電感電流IL和集-射電壓Vce變化較大,數(shù)值不穩(wěn)定。這可能與窄脈沖個(gè)數(shù)有關(guān)。為進(jìn)一步確認(rèn)窄脈沖數(shù)量與IGBT電感電流及電壓應(yīng)力的關(guān)聯(lián)性,對(duì)充電機(jī)的啟動(dòng)特性及故障重啟復(fù)位特性進(jìn)行測(cè)試,重點(diǎn)關(guān)注窄脈沖個(gè)數(shù)的影響。通過對(duì)充電機(jī)啟動(dòng)特性、故障重啟復(fù)位特性的測(cè)試,并對(duì)重啟復(fù)位過程中IGBT的電壓及電流進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn):窄脈沖個(gè)數(shù)越多,復(fù)位時(shí)IL就越大;當(dāng)窄脈沖個(gè)數(shù)達(dá)到5個(gè)時(shí),Vce已超過IGBT額定工作電壓(Vce過壓后,易導(dǎo)致內(nèi)部失效)。因此推測(cè):當(dāng)窄脈沖個(gè)數(shù)達(dá)到6個(gè)時(shí),電感很可能進(jìn)入磁飽和狀態(tài),電感電流將急劇增加,產(chǎn)生較大的電流的變化率,造成IGBT過壓失效。
3) 試驗(yàn)3:IGBT驅(qū)動(dòng)板故障分析。在試驗(yàn)2的基礎(chǔ)上,挑取1臺(tái)輔助逆變器,反復(fù)觸發(fā)充電機(jī)過流保護(hù)及復(fù)位解鎖邏輯,直至充電機(jī)模塊驅(qū)動(dòng)故障鎖死無法啟動(dòng)。開箱檢查發(fā)現(xiàn),充電機(jī)IGBT驅(qū)動(dòng)板被燒蝕,且IGBT已失效。查看故障數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),IGBT失效時(shí)刻正處于充電機(jī)輸出軟件過流故障第5 s復(fù)位時(shí)。對(duì)燒蝕的充電機(jī)驅(qū)動(dòng)板進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),其失效模式均為驅(qū)動(dòng)板副邊15 V電源回路及驅(qū)動(dòng)電阻大面積燒毀。使用萬用表測(cè)量發(fā)現(xiàn),IGBT的Cge(門-射電容)均為0,而正常情況下IGBT的Cge為42 nF左右。對(duì)失效的充電機(jī)模塊進(jìn)行開蓋檢測(cè),并對(duì)IGBT的狀態(tài)進(jìn)行觀察,通過失效圖案形態(tài),可判斷出IGBT失效模式為過電壓應(yīng)力失效,主要失效位置在綁線底部,且柵極存在過壓痕跡。驅(qū)動(dòng)板失效機(jī)理為:IGBT 發(fā)射極E與門極G短路后,高壓串入門極,導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)板副邊驅(qū)動(dòng)電路過壓,進(jìn)而過流燒蝕。IGBT失效模式與試驗(yàn)數(shù)據(jù)基本吻合,可確定失效原因由新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件所導(dǎo)致。
通過上述試驗(yàn)可知,新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件在特定工況下(第四相啟動(dòng)后,充電機(jī)緩啟前以及充電機(jī)發(fā)生輸出過流故障后5 s復(fù)位時(shí))發(fā)出5~6 個(gè)窄脈沖時(shí),IGBT在較大電流下關(guān)斷,電壓峰值超過額定電壓值,可能有過壓失效的風(fēng)險(xiǎn)。
為消除列車輔助系統(tǒng)控制軟件中存在的過壓風(fēng)險(xiǎn),可通過以下2種措施進(jìn)行緩解:
1) 減少各工況下的窄脈沖個(gè)數(shù)。在前期試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),1個(gè)解鎖復(fù)位窄脈沖即可有效解除驅(qū)動(dòng)板直通問題。由于4號(hào)線充電機(jī)Buck 電路IGBT的開關(guān)頻率為20 kHz,車輛輔助系統(tǒng)控制單元對(duì)Buck電路的開關(guān)控制頻率為4 kHz,所以在單個(gè)控制周期內(nèi)IGBT的開關(guān)周期為5個(gè)周期。考慮到IGBT的開關(guān)與電路開關(guān)控制周期重疊,最嚴(yán)苛情況下會(huì)發(fā)出6個(gè)脈沖。因窄脈沖個(gè)數(shù)無法固定,所以暫不考慮此措施。
2) 取消發(fā)送2種存在過壓風(fēng)險(xiǎn)的窄脈沖。取消類型1的窄脈沖,無法改善充電機(jī)在工作前驅(qū)動(dòng)板發(fā)生直通的情況;取消類型3的窄脈沖則無影響(由于EMC干擾發(fā)生直通后,延遲5 ms會(huì)發(fā)解鎖脈沖,可有效使充電機(jī)恢復(fù)正常)。故考慮增加“充電機(jī)前級(jí)第四象限工作前,對(duì)驅(qū)動(dòng)板復(fù)位并發(fā)送窄脈沖解除直通”的機(jī)制(亦可實(shí)現(xiàn)類型1窄脈沖的功能,在本文中定義為類型4窄脈沖),取消原類型1及類型3的窄脈沖。優(yōu)化后列車輔助系統(tǒng)控制軟件邏輯如表3所示。

表3 新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件應(yīng)對(duì)充電機(jī)IGBT驅(qū)動(dòng)板直通故障優(yōu)化前后復(fù)位機(jī)制
為確保優(yōu)化后的復(fù)位機(jī)制有效可靠,需對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。在充電機(jī)前級(jí)第四象限工作前的工況下,諧振和降壓電路暫未工作,降壓電路輸入電壓最高值為上次正常工作電壓200 V;且輸入輸出電容都并聯(lián)有自己的放電電阻,故輸出電壓最低值大于0,此時(shí)電感兩端壓差小于200 V。實(shí)際測(cè)試中,IGBT電流小于100 A,無應(yīng)力風(fēng)險(xiǎn)。驗(yàn)證結(jié)果表明,新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件控制邏輯可有效避免IGBT過電壓應(yīng)力,有效解鎖充電機(jī)直通過流現(xiàn)象,且復(fù)位解鎖過程充電機(jī)電感電流不超過100 A,能夠保證充電機(jī)的正常使用。
蘇州軌道交通4號(hào)線車輛輔助逆變器已于2021年4月份全部更新為新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件。跟蹤至2021年12月,未再發(fā)生充電機(jī)驅(qū)動(dòng)板直通故障,輔助逆變器運(yùn)行狀態(tài)良好。但需明確的是,通過此方式使驅(qū)動(dòng)板復(fù)位、避免過流情況發(fā)生非長(zhǎng)久之計(jì),僅在現(xiàn)場(chǎng)用車條件緊張、干擾源排查無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的情況下,可采用此方式作為臨時(shí)措施,在一定程度上緩解用車壓力。要從根本上解決此問題,還需聯(lián)合供應(yīng)商對(duì)電路原理設(shè)計(jì)及元器件選型、驅(qū)動(dòng)方式、線路屏蔽等方面重新進(jìn)行優(yōu)化。目前,蘇州軌道交通5號(hào)線及后續(xù)線路的車輛輔助逆變器充電機(jī)模塊不再采用與4號(hào)線同類型的驅(qū)動(dòng)板,可從根本上有效避免上述故障的發(fā)生。5號(hào)線已于2021年6月開通運(yùn)營(yíng),運(yùn)營(yíng)半年以來,未發(fā)生車輛輔助系統(tǒng)充電機(jī)驅(qū)動(dòng)板直通故障。此外,鑒于廠家提供的初版軟件存在漏洞情況,筆者建議在進(jìn)行軟件升級(jí)或者變更前,應(yīng)充分進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證以保證能夠全面覆蓋裝車應(yīng)用的各種惡劣條件。