吳 杰 朱振軍
傳統鋼鐵流程焦化濕熄焦工藝能耗高、焦炭品質低,目前已逐漸被符合節能減排綠色發展的干熄焦工藝替代。干熄焦相對于濕熄焦,其主要是利用惰性氣體(氮氣)將紅焦降溫冷卻的熄焦方式和方法,英文Coke Dry Quenching(簡稱CDQ)。在干熄焦過程中,1000℃的紅焦從干熄爐頂部裝入,130℃的低溫惰性循環氣體由循環風機鼓入干熄爐冷卻段紅焦層內,吸收紅焦顯熱,冷卻后的焦炭(低于200℃ )從干熄爐底部排出,從干熄爐環形煙道出來的高溫惰性氣體,流經干熄焦鍋爐進行熱交換。鍋爐產生蒸汽,冷卻后的惰性氣體由循環風機重新鼓入干熄爐,惰性氣體在封閉的系統內循環使用。干熄焦工藝采用惰性循環氣體,在密閉的干熄爐內對紅焦進行冷卻,可以免除對周圍設備的腐蝕和對大氣的污染。
首鋼長治鋼鐵有限公司(簡稱首鋼長鋼)焦炭干熄焦工藝采用新日鐵公司的干熄焦技術,該裝置在節能、環保和自動化控制等方面,達到了國內干熄焦裝置的先進水平。技術指標為:干熄紅焦系統能力170t/h,配套高溫高壓余熱鍋爐所產蒸汽壓9.5MPa,蒸汽溫度540℃,正常蒸汽產量92.76t/h,全部用于發電。汽輪發電機組采用30MW抽凝式汽輪發電機組,年發電量為2.07億kW h,配套焦爐為2×65孔6m搗固焦爐。
首鋼長鋼焦炭干熄焦裝置主要設備、設施有:170t/h干熄焦槽(含鍋爐)1 套、CDQ 運焦系統、CDQ 主控、CDQ環境除塵、CDQ熱電站、CDQ循環水泵站、裝入裝置、排出裝置、提升機、供配電設施、自動化控制及儀表設施、通訊設施、給排水設施、綜合管網等(見圖1)。主要工藝和設備參數如下:

圖1 首鋼長鋼干熄焦爐系統工藝流程圖
裝入焦炭平均溫度:1020℃;
焦炭冷卻時間:約2h;
單爐焦炭產量:30t;
氮氣循環風機風量:240000Nm3/h;
氮氣循環風機全壓力:12.9kPa;
焦炭處理能力:170t/h;
干熄爐入口氣體溫度:約130℃;
鍋爐入口氣體溫度:約980℃;
冷卻后焦炭溫度:≤200℃;
噸焦產汽率:0.58;
產生蒸汽壓力:9.5MPa;
產生蒸汽溫度:540℃;
配套發電機組容量30MW×1臺;產生蒸汽設計流量:抽汽壓力0.98MPa,抽汽量0~40t/h,焦炭處理量時為170t/h。
首鋼長鋼焦炭干熄焦爐系統由于在第一個爐役內襯部分磚出現磨損、開裂、脫落,加上爐口磚磨損,因此除塵效果差,高溫氮氣中含焦塵大,導致配套光管蒸發器、鰭片蒸發器、省煤器鍋爐管被氣流沖刷嚴重,造成蒸汽泄漏。通過對現場管道檢查,發現損壞的爐管均發生在爐管中心線上層,泄漏點均在鍋爐爐墻護板外100mm~300mm之間,周邊管道無明顯異常。通過對破損爐管進一步檢查,發現破損部位鰭片脫落且爐管迎風面鋼管厚度明顯減薄,斷面呈拋物線狀。
3.2.1 鍋爐管
針對干熄焦爐鍋爐過熱器、省煤器磨損導致的爆管機理,通過對管道垂直切口觀察分析發現,斷面切口內壁光滑無結垢。經過對水質和管樣的化驗,排除了水質的原因,也確定管道材質沒有發生化學變化。
由此分析出,爐管破損的主要原因是循環氣體在鍋爐內流動分布不均勻,含塵氣體對管道長期沖刷,逐漸使鍋爐爐管變薄發生破損泄漏。經過對故障部位認真確認,確定了增加保護套,即在省煤器上層爐管兩端,量身定制安裝了長500mm、厚3mm的310S不銹鋼半圓護管,對蒸發器和省煤器鍋爐管選用TP347H(1Cr19Ni11Nb)高碳奧氏體不銹鋼進行更新,從而解決了省煤器管破損的問題。同時要求崗位操作人員嚴格按規程操作,均衡裝焦、排焦,穩定負荷,加強除塵系統排灰管理,保障鍋爐平穩安全運行。
3.2.2 干熄槽
干熄爐冷卻段內徑有10.25m,共70層,材質為莫來石耐火磚。通過用高溫內窺鏡探視,發現干熄爐內部分爐磚開裂,干熄爐部分牛腿磚脫落。脫落的莫來石磚塊經??ㄗ柙谛D密封閥內,沒有脫落的有不同程度裂紋,環梁下層磚下部破損較多、裂紋大(有的裂縫寬度約有60mm,長度約2m)。分析原因是莫來石磚指標與干熄爐運行匹配不夠。改選用新材料的SCBM莫來石磚,改善了干熄爐系統性能,滿足了焦炭降溫的要求。
從干熄焦工藝過程分析,首先,爐內耐材要承受向下運動焦炭粉塵的強烈沖擊和磨損,以及逆向粉塵、循環氣體氣流的沖刷,這對耐火磚的面層產生直接的磨損。其次,由于干熄爐耐材一直處于長期高溫負荷,爐內耐材每年要經受幾萬次的溫度變化,排焦不均勻所產生溫差變化會造成爐墻剝裂。由于在實際生產中圓周方向因焦炭流速不同,引起爐墻溫差不斷變化,加之低溫循環氣體快速流動,急冷巨熱現象引起爐墻膨脹收縮不勻而產生諸多裂縫。最后,作為化學侵蝕,焦炭夾帶的有害介質、冷卻產生的還原性氣體、粉塵等與爐襯材料之間發生化學作用,在長期高溫CO、H2等氣體的侵蝕,最終導致耐材熔解、侵蝕。另外,在氧含量很低的還原性氣氛下,還會緩慢發生莫來石晶相的分解,使磚的結構強度下降,產生裂紋、剝落等損蝕。
通過上述分析表明,作為干熄焦爐用的耐材,除要有一般耐火材料的性能外,還要有突出的耐急冷急熱性能和高溫抗化學侵蝕能力。通過指標對比選用了新型SCBM莫來石磚,其氧化鋁含量指標和磚致密度有所提高,常溫耐壓和熱態抗折指標也有大幅提高,新型耐材的總體性能明顯提升,延長了干熄爐的使用壽命(見表1)。

表1 干熄爐采用新型SCBM莫來石磚性能指標

3.2.3 循環風機
低溫惰性氣體由循環風機鼓入干熄爐冷卻段紅焦層內吸收紅焦顯熱,從干熄爐環形煙道出來的高溫惰性氣體,流經干熄焦鍋爐進行熱交換,鍋爐吸收熱量后產生蒸汽,冷卻后的惰性氣體由循環風機重新鼓入干熄爐,形成惰性氣體封閉循環使用。由于惰性氣體中帶有少量焦粉塵,在氣流的帶動下,焦粉塵會沖刷分機殼與轉子,經過一定時間后,機殼被磨損變薄,局部破損漏氣,影響了換熱效率。
在維修周期內,拆除轉子返廠修理,并針對焦粉塵沖刷風機內殼的現象,采用瓷片貼敷新技術,即在風機殼內表面一次性貼敷耐磨瓷片內襯,取得了良好的效果,節約了后期的維修費用。
3.2.4 其他
增加了一次重力除塵器水冷管的長度,優化了焦粉塵的冷卻效果;二次除塵采用多管旋風分離除塵器,使進入循環風機的氣體粉塵含量減少到1g/m3,且小于0.25mm的粒度粉塵占比95%以上,除塵效果良好,降低了焦粉塵對循環風機葉輪、機殼和管道的磨損,延長了干熄爐的使用壽命。

干熄焦系統的優化改造前后的運行指標對比表明,改進后的生產運行穩順,運行技術指標穩步提高,鍋爐蒸發量合格率從70%提升到95%以上,干熄爐數每天達110爐,有效配合了焦爐工序的生產,日均發電量從53萬度提升至54萬度,超過了設計發電水平,具有良好的社會效益和經濟效益。
通過對干熄焦系統的優化改進,為系統技術進步提供了參考模板,也為干熄焦系統穩順生產提供了設備保障。
參考文獻略