朱文濤,李寶強,梅 勝,何 迎
(陜西延長石油(集團)有限責任公司延安石油化工廠,陜西延安 727406)
延安石油化工廠240 萬噸/年柴油加氫精制裝置投產于2014 年8 月,主要生產符合國Ⅴ標準的柴油產品。新氫壓縮機(011-K-101AB)是該裝置的關鍵設備,也是主要耗能設備,其作用是將氫氣管網來的氫氣增壓,供其參與加氫精制反應。該壓縮機為兩列兩級、對稱平衡式布置,采用卸荷器調節(機械式氣量調節控制閥控制儀表風壓開吸氣閥調節),可實現0%、50%及100%三檔氣量調節,并配有旁通調節進行輔助調節。
主要技術參數:排氣量(吸入狀態)為29.6 m3/min,轉速為333 r/min,電動機額定功率2400 kW,額定電壓10 000 V,功率因數為0.89。
(1)能耗較大。當裝置滿負荷運行時,新氫壓縮機僅需約55%負荷,即可滿足工藝生產對新氫量的需求。但該壓縮機僅有0、50%及100%三檔氣量調節,因此約45%負荷的氣量需要通過旁通返回至壓縮機入口分液罐,造成了能源浪費。
(2)進氣閥及活塞環壽命短。當加工量低于260 t/h 時,壓縮機僅需50%以下負荷,即可滿足工藝的需求。當壓縮機處于50%負荷運行時,氣缸外側的進氣閥處于長期壓開的狀態,部分氣量始終在該吸氣閥處吸入和排出,使吸氣閥、活塞環長期處于高溫狀態,加速了氣閥非金屬閥片和活塞環的老化。
(3)機械故障風險高。當長期處于50%負荷工況運行時,壓縮機氣缸單側卸載,活塞桿較長時間處于單向受力狀態,造成十字頭銷等部位潤滑不良,加速磨損,發生機械故障的風險較高。
往復壓縮機常用的氣量調節方式有旁通調節、卸荷器調節、變轉速調節、余隙腔調節和氣量無級調節。
變頻調速系統適用于交流異步電動機的無級調速,不僅有結構簡單、安裝維護方便、操作簡單、過載能力強等優點,而且能大大降低設備(額定電流內)啟動電流,實行軟起動,緩解對電網的沖擊[1]。但是,新氫壓縮機的運動機構(曲軸、連桿、十字頭等)采用強制潤滑,而運動機構重量較大,低速運轉不利于油膜的建立。
往復式壓縮機的曲軸在旋轉時有一個運動死點,一般在曲軸的一側或兩側設置配重盤(即飛輪),來增加曲軸旋轉時的慣性力。如果實際運轉速度低于額定轉速的60%,則會造成運轉到死點時電機功耗達到極限或燒電機,其調節范圍過窄。因此,變頻調速系統適用于驅動功率很小的壓縮機,該大型壓縮機不適合增設變頻調速系統。
余隙腔調節是指在固定余隙調節的基礎上,將固定余隙改造成連續可調的可變余隙[2]。即增加一個余隙缸,與原外側氣缸相連通,通過控制余隙的大小實現氣量的控制。
該方案的改造費用略低于氣量無極調節系統的改造,但是系統的調節范圍較窄,僅能進行70%~100%負荷的無級氣量調節,在實際應用中有一定局限性。因此,該改造方案非最佳選擇。
HydroCOM 氣量無級調節系統是通過液壓驅動的卸荷機構讓進氣閥延遲關閉,使多余部分氣體未經壓縮而重新返回到進氣系統,僅壓縮實際需要壓縮的氣量。通過該方式可以有效控制每一個行程的氣量,理論上可實現0 至100%氣量的調節。
HydroCOM 氣量無級調節系統的改造,僅需更換6 套進氣閥、配置一個小型液壓油站,增設相應的控制線纜及元件。設備自身結構不需任何改變,改造較為簡單(圖1)。因此,增設HydroCOM 氣量無級調節系統為新氫壓縮機最佳節能改造方案。

圖1 HydroCOM 氣量無級調節系統
HydroCOM 源于英文“hydraulically actuated computerised compressor control system”,即氣量無級調節系統或無級氣量調節系統。
根據往復式壓縮機實際循環情況,沒有氣量無級調節系統的情況下,d→a 是氣體在氣缸內的膨脹過程,a→b 是吸氣過程,b→c是壓縮過程,c→d 是排氣過程(圖2)。a→b→c→d→a 所組成的面積,即為一個行程內所消耗的功。在氣量無級調節系統中,進氣閥通過卸荷器來約束密封元件,而卸荷器又是通過Hydro-COM 執行機構來驅動。當進氣閥開啟之前,執行機構內部的電磁閥換向,液壓油瞬間進入到執行機構的液壓缸,高壓活塞推動卸荷器向閥蓋側移動?;钊ㄟ^b 點之后,當壓縮機運行在設定負荷時,卸荷器使進氣閥的關閉時間延遲,故而氣缸指示壓力由b 點變到e 點。當氣體從氣缸回流到進氣緩沖罐時,氣缸內實際壓縮的氣體將減少。當在e 點時,電磁閥換向,液壓油又從高壓缸內卸出,卸荷器向上移動,進氣閥關閉[3]。壓縮曲線由e 到f。e 和f 的位置隨負荷設定值的減小而向左移動,a→b→c→d→e→f 所圍成的面積(即消耗的功)成比例的減小。

圖2 實際循環指示功
(1)通過對新氫壓縮機節能方案的比較選擇,確定了增設無級氣量調節系統的方案,并于2020 年大修過程中完成改造。改造后,壓縮機組運行良好,完全符合生產及安全的需求,并且降低了耗電量,經濟效益顯著(圖3)。該壓縮機電機功率因數cosφ=0.89,電壓10 000 V,電流較改造前降低了20 A。由UIcosφ 可算出節約功率為308 kW,按每年運行8000 h 計算,每年可節電246.4 萬千瓦時。按照工業用電成本0.5 元/(kW·h)計算,全年可節約用電成本123.2 萬元。該系統改造費用約85 萬元,不到一年即可收回成本。

圖3 增設無級氣量調節系統后現場效果
(2)改造后,任何負荷運行過程中,進氣閥處溫度始終處于正常范圍,且活塞兩側載荷均勻,進氣閥及十字頭銷的使用壽命得以有效延長,機械故障的風險降低。
通過對新氫壓縮機節能改造方案的分析、比較,選擇并實施了增設HydroCOM 氣量無級調節系統,不僅新氫壓縮機能耗過大的問題得到了很好的解決,還滿足了工藝生產的需求,獲得了可觀的經濟效益。