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某炭漿廠氰化提金試驗(yàn)研究和工藝技術(shù)改造*

2022-07-26 07:18:42楊偉甲周光浪
云南冶金 2022年2期
關(guān)鍵詞:工藝流程

楊偉甲,周光浪

(鶴慶北衙礦業(yè)有限公司,云南 大理 671507)

某全泥氰化炭漿廠處理量為1 000 t/d,其處理的礦石為單一的含金氧化礦石,原流程中無磨礦作業(yè),即礦石經(jīng)一段破碎后進(jìn)行洗礦、分級(jí),然后再進(jìn)行氰化浸出來回收礦石中的金,其中返砂由于含金品位較低暫未進(jìn)行利用,將其堆存于尾礦庫。隨著礦山的不斷開采,原礦中金品位逐漸降低,礦區(qū)深部的礦石,其性質(zhì)也發(fā)生了一定程度的變化。目前出現(xiàn)炭漿金品位偏低,而返砂中金品位偏高,以及生產(chǎn)的不穩(wěn)定和處理量降低等問題,嚴(yán)重影響了炭漿廠的持續(xù)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。針對(duì)存在的問題重點(diǎn)開展了礦石的工藝礦物學(xué)分析、流程考查分析和礦石的可選性試驗(yàn)研究,以分析礦石性質(zhì)的變化情況和影響生產(chǎn)指標(biāo)的因素,為工藝流程改造和技術(shù)指標(biāo)優(yōu)化提供有力依據(jù)[1-3],從而提高炭漿廠的經(jīng)濟(jì)效益。

1 原礦性質(zhì)

該廠處理的礦石為低溫?zé)嵋何⒓?xì)粒型金礦,根據(jù)硫物相分析表明,礦石主要為氧化礦,有用組分主要為金,且無共伴生有害、有益組分,原礦主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1。

表1 原礦主要化學(xué)成分分析結(jié)果Tab.1 Main chemical composition analysis results of raw ore%

礦石主要為假象結(jié)構(gòu)、填隙結(jié)構(gòu)、隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu)、泥質(zhì)結(jié)構(gòu);主要構(gòu)造有蜂窩狀構(gòu)造、多孔狀構(gòu)造、微晶洞構(gòu)造、碎裂-角礫狀構(gòu)造等。

金主要呈微細(xì)粒浸染狀賦存于高嶺石和伊利石中,少量賦存于黃鐵礦和砷黃鐵礦中,礦石的礦物組成分析結(jié)果見表2。

表2 礦石的礦物組成分析結(jié)果Tab.2 Mineral composition analysis results of ore

礦石粒度篩析和金的分布結(jié)果表明,金主要分布在+0.175 mm的粒級(jí)和-0.074 mm的粒級(jí)中,其分布率分別為50.20%和40.20%,且在+0.175 mm的粒級(jí)中金品位較高,其分析結(jié)果見表3。

表3 礦石的粒度篩析和金的分布結(jié)果Tab.3 Particle size screen analysis of ore and distribution results of gold

2 原工藝流程存在的問題

該廠主要采用全泥氰化的工藝從礦石中回收金,即礦石經(jīng)破碎后進(jìn)行洗礦、分級(jí),然后溢流產(chǎn)品經(jīng)濃密后進(jìn)行氰化浸出,其工藝流程見圖1。通過對(duì)該炭漿廠進(jìn)行工藝流程考查和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)研究分析,發(fā)現(xiàn)該廠存在以下問題:①該廠礦石氰化浸出的細(xì)度為-0.074 mm占80%,根據(jù)對(duì)原礦的粒度篩分分析,目前礦石中-0.074 mm的粒級(jí)僅占52.92%,且金的分布只有40.20%,由于礦石中金的分布發(fā)生了變化,導(dǎo)致礦石經(jīng)洗礦、分級(jí)后的返砂中含金較高,從而造成部分金在返砂中損失;②6#攪拌槽到壓濾工段之間無礦漿緩沖槽,經(jīng)常因堵漿、漏漿等情況造成停產(chǎn),導(dǎo)致該廠的處理量降低;③洗礦管分布不均勻,導(dǎo)致洗礦的效果不好,部分細(xì)粒級(jí)的礦石進(jìn)入返砂中,且洗礦水量較大,使螺旋分級(jí)機(jī)的溢流濃度過低,對(duì)處理量造成了一定影響;④采用人工攪拌洗炭,導(dǎo)致對(duì)活性炭的預(yù)處理不充分,從而造成吸附過程中炭損過高和金的損失[4-5]。

圖1 炭漿廠原工藝流程Fig.1 The original process flow of CIP plant

3 試驗(yàn)結(jié)果與討論

3.1 磨礦細(xì)度試驗(yàn)

金的單體解離情況是影響金浸出的重要因素,選擇適宜的磨礦細(xì)度使金礦物和脈石充分解離,能有效的提高對(duì)金的回收和降低磨礦費(fèi)用[6]。為了充分回收礦石中的金,對(duì)原礦進(jìn)行了磨礦氰化浸出試驗(yàn),采用的磨礦細(xì)度分別為-0.074 mm占60%、70%、80%、90%,試驗(yàn)工藝流程見圖2,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。

圖2 礦石氰化浸出磨礦細(xì)度試驗(yàn)工藝流程Fig.2 Process flow of cyanide leaching ore grinding fineness test of ore

圖3 礦石氰化浸出磨礦細(xì)度試驗(yàn)結(jié)果Fig.3 Results of cyanide leaching ore grinding fineness test of ore

從圖3可以看出,當(dāng)磨礦細(xì)度增加到-0.074 mm占70%以后,金的浸出率變化較小,表明在該磨礦細(xì)度下,礦石中大部分金已充分解離,而對(duì)部分嵌布粒度較細(xì)的微細(xì)粒金,進(jìn)一步提高磨礦細(xì)度后很難達(dá)到有效解離。綜合考慮磨礦成本等因素,對(duì)礦石氰化浸出的磨礦細(xì)度選擇-0.074 mm占70%為宜。

3.2 礦漿濃度試驗(yàn)

礦漿濃度會(huì)影響 CN-、O2、Au(CN)2-在礦漿中的擴(kuò)撒速度,從而影響金的浸出速度。降低礦漿濃度雖可以提高礦石的浸出速度和浸出率,但在一定處理量的情況下設(shè)備投資費(fèi)用和藥劑成本等費(fèi)用也會(huì)增加,因此,礦漿濃度的選擇應(yīng)綜合考慮各平衡之間的關(guān)系[7]。為考察目前該廠礦漿濃度的適宜性,采用礦漿濃度為25%、30%、35%、40%、50%的條件進(jìn)行氰化浸出試驗(yàn),試驗(yàn)工藝流程見圖4,試驗(yàn)結(jié)果見圖5。

圖4 礦石氰化浸出礦漿濃度試驗(yàn)工藝流程Fig.4 Process flow of cyanide leaching pulp density concentration test of ore

圖5 礦石氰化浸出礦漿濃度試驗(yàn)結(jié)果Fig.5 Results of cyanide leaching pulp density concentration test of ore

從圖5可以看出,當(dāng)?shù)V漿濃度在25%~40%之間時(shí),對(duì)金的浸出率影響相對(duì)較小,其浸出率在87%~88%之間變化。目前該廠生產(chǎn)中礦漿濃度控制在28%~30%,為考慮進(jìn)一步提升炭漿廠的處理量,結(jié)合試驗(yàn)結(jié)果,礦漿濃度選擇40%為宜。

3.3 氰化鈉用量試驗(yàn)

試驗(yàn)工藝流程見圖6,試驗(yàn)結(jié)果見圖7。

圖6 礦石氰化浸出氰化鈉用量試驗(yàn)工藝流程Fig.6 Process flow of cyanide leaching sodium cyanide dosage test of ore

圖7 礦石氰化浸出氰化鈉用量試驗(yàn)結(jié)果Fig.7 Results of cyanide leaching sodium cyanide dosage test of ore

從圖7可以看出,當(dāng)氰化鈉的單耗高于200 g/t時(shí),金的浸出率變化較小,趨于穩(wěn)定,綜合考慮,氰化鈉的單耗選擇200 g/t較適宜。目前該廠生產(chǎn)中氰化鈉的單耗控制在(200~220)g/t,與試驗(yàn)結(jié)果基本一致,暫不需進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

3.4 浸出時(shí)間試驗(yàn)

試驗(yàn)工藝流程見圖8,試驗(yàn)結(jié)果見圖9。

圖8 礦石氰化浸出時(shí)間試驗(yàn)工藝流程Fig.8 Process flow of cyanide leaching time test of ore

圖9 礦石氰化浸出時(shí)間試驗(yàn)結(jié)果Fig.9 Results of cyanide leaching time test of ore

從圖9可以看出,該礦石中金較易浸出,礦石經(jīng)過9 h的浸出后,金的浸出率已趨于穩(wěn)定,繼續(xù)延長(zhǎng)浸出的時(shí)間,浸出率的變化較小。目前該廠采取2段預(yù)浸和4段邊浸出邊吸附的工藝流程,其中礦石預(yù)浸時(shí)間約為18 h,結(jié)合本次試驗(yàn)結(jié)果,生產(chǎn)中礦石的浸出時(shí)間已很充足。

4 工藝改造措施

實(shí)施返砂再磨再浸改造。在原工藝流程中增加返砂磨礦作業(yè),并將螺旋分級(jí)機(jī)改為水力旋流器進(jìn)行分級(jí)[8-9]。結(jié)合礦石氰化磨礦細(xì)度試驗(yàn)結(jié)果,礦石磨礦細(xì)度增加到-0.074 mm占70%以后,金的浸出率已呈穩(wěn)定趨勢(shì),為降低磨礦成本費(fèi)用,可將礦石細(xì)度由原來-0.074 mm占80%調(diào)整為-0.074 mm占70%。通過流程改造后,返砂經(jīng)磨礦分級(jí)后進(jìn)入了氰化系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)返砂中金的回收,使炭漿廠的產(chǎn)金量可增加約30%。

礦漿緩沖槽改造。為解決在壓濾工段堵漿期間造成的停產(chǎn)問題,結(jié)合氰化浸出的試驗(yàn)結(jié)果,可將原氰化工藝流程中在3#攪拌槽加炭和提炭改為在2#攪拌槽進(jìn)行,即礦石在1#攪拌槽進(jìn)行預(yù)浸,在2#至5#攪拌槽內(nèi)進(jìn)行邊浸出邊吸附,形成1段預(yù)浸4段吸附的工藝流程,然后把6#攪拌槽改為礦漿緩沖槽,當(dāng)壓濾工段出現(xiàn)堵漿時(shí)可將礦漿暫存于緩沖槽中。另將氰化的礦漿濃度由原來的28%~30%調(diào)整為40%,同時(shí)由于礦漿濃度的提高和現(xiàn)使用的橋篩過漿面積小,為增大過漿面積,將目前橋式隔炭篩改為圓筒式隔炭篩。流程經(jīng)改造后,炭漿廠日處理量可增加約300 t,其產(chǎn)金量可增加約30%;改善洗礦的效果,更換洗礦管的布置和出水口的設(shè)置,使出水均勻噴灑到篩網(wǎng)上,同時(shí)適當(dāng)增大篩網(wǎng)的尺寸,確保洗礦徹底和降低洗礦水的用量。

建立洗炭系統(tǒng),加強(qiáng)活性炭的預(yù)處理。更換現(xiàn)在人工洗炭池,換為機(jī)械攪拌洗炭機(jī),并增加篩分設(shè)備流程,預(yù)先除去炭棱角、易碎炭、微細(xì)粒炭,從而減少吸附過程中金的損失[10]。

通過以上方案改造后,使炭漿廠在返砂中損失的金得到了有效回收,且日處理量進(jìn)一步得到提升,可到達(dá)1 300 t/d。從而提高了炭漿廠的經(jīng)濟(jì)效益,改造后的工藝流程見圖10。

圖10 炭漿廠改造后的工藝流程Fig.10 Process flow of CIP plant after improvement

5 結(jié)論

1)該炭漿廠礦石中的金主要呈微細(xì)粒浸染狀賦存于高嶺石和伊利石中,且金在+0.175 mm的粒級(jí)中的分布率達(dá)到50.20%,按現(xiàn)有工藝流程分析,金主要損失在返砂中。通過對(duì)返砂進(jìn)行磨礦再氰化的流程改造和工藝指標(biāo)優(yōu)化后,可使損失在返砂中的金得到有效回收,經(jīng)改造后炭漿廠的產(chǎn)金量可增加約30%;

2)為有效解決在壓濾工段堵漿期間造成的停產(chǎn)問題,可將氰化工段改造為1段預(yù)浸4段吸附的工藝流程,把6#攪拌槽改為礦漿緩沖槽,同時(shí)將礦漿濃度調(diào)整為40%,將原隔炭篩更換為圓筒式隔炭篩,經(jīng)改造后炭漿廠日處理量可增加300 t,其產(chǎn)金量可增加約30%;

3)應(yīng)加強(qiáng)活性炭的預(yù)處理管理,通過將活性炭進(jìn)行機(jī)械攪拌擦洗,再篩分的方式預(yù)處理后,能有效地降低吸附過程中炭的損失,從而減少由炭末帶走的金屬流失,使尾渣指標(biāo)得到有效控制。

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