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唐鋼新區(qū)中型產(chǎn)線熱軋角鋼生產(chǎn)工藝優(yōu)化探析

2022-08-03 08:40:28張子超姜名貞
山西冶金 2022年3期
關(guān)鍵詞:裂紋工藝優(yōu)化

張子超, 李 剛, 姜名貞

(河鋼集團(tuán)唐鋼公司, 河北 唐山 063009)

河鋼集團(tuán)唐鋼公司(以下簡(jiǎn)稱唐鋼)新區(qū)中型車間于2021 年年初建成投產(chǎn),投產(chǎn)以后,面臨著承接老線產(chǎn)品的重要任務(wù),角鋼產(chǎn)品則是重中之重。由于中型產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)間早于為中型供坯的4 號(hào)連鑄機(jī),在中型投產(chǎn)初期,只能使用其他連鑄機(jī)生產(chǎn)的165 mm×165 mm 方坯生產(chǎn)小規(guī)格角鋼,在此期間生產(chǎn)的角鋼,表面質(zhì)量符合要求,未出現(xiàn)開(kāi)裂、夾渣等表面缺陷。4 號(hào)連鑄機(jī)投產(chǎn)后,中型利用4 號(hào)連鑄機(jī)產(chǎn)出的165 mm×280 mm 矩形坯積極組織大規(guī)格角鋼開(kāi)發(fā),在生產(chǎn)過(guò)程中,角鋼出現(xiàn)大批量的開(kāi)裂缺陷,且大部分角鋼均存在頂角開(kāi)裂,由于這一缺陷無(wú)法進(jìn)行修磨處理,因此不但增加了角鋼開(kāi)發(fā)的成本投入,也打擊了角鋼產(chǎn)品研發(fā)人員和生產(chǎn)人員的積極性,嚴(yán)重阻礙了角鋼產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)程。為此,對(duì)角鋼全流程生產(chǎn)工藝進(jìn)行梳理、分析,查找開(kāi)裂產(chǎn)生原因并進(jìn)行優(yōu)化勢(shì)在必行。

1 角鋼生產(chǎn)工藝

唐鋼新區(qū)長(zhǎng)材事業(yè)部角鋼產(chǎn)品生產(chǎn)工藝為轉(zhuǎn)爐—精煉—連鑄—加熱爐加熱—軋制—精整—收集。Q355 鋼坯主要工藝參數(shù)如表1 所示。由表1 可知,唐鋼新區(qū)煉鋼連鑄工序,轉(zhuǎn)爐采用了擋渣錐定位擋渣,與傳統(tǒng)工藝使用的擋渣球擋渣相比擋渣率大幅提高,出鋼帶渣量明顯減少。連鑄機(jī)為六流連鑄機(jī)且結(jié)晶器具備液位自動(dòng)控制的能力,與傳統(tǒng)的人工手動(dòng)控制相比,結(jié)晶器液位波動(dòng)較小,能夠控制在±3 mm 以內(nèi)。連鑄機(jī)拉速按照老區(qū)經(jīng)驗(yàn)控制在1.6~2.0 m/min,各流二冷比水量控制在0.9 L/kg。

表1 Q355B 角鋼的主要生產(chǎn)工藝參數(shù)

中型軋鋼產(chǎn)線為先進(jìn)的半連軋型鋼生產(chǎn)線,配備有蓄熱步進(jìn)梁式加熱爐一座,BD 開(kāi)坯軋機(jī)兩架,采用連續(xù)式布置7 架的二輥軋機(jī),并配有多級(jí)除磷,用以保證型鋼表面質(zhì)量。使用165 mm×165 mm 方坯及165 mm×280 mm 矩形坯軋制相應(yīng)規(guī)格角鋼的壓縮比見(jiàn)表2。如表2 所示,鑄坯斷面由165 mm×165 mm更換為165 mm×280 mm 后,對(duì)軋制相應(yīng)品種的壓縮比變化不大,因此鑄坯斷面的變化,不會(huì)對(duì)產(chǎn)品的表面質(zhì)量及性能產(chǎn)生影響,也并非導(dǎo)致缺陷產(chǎn)生的原因。

表2 兩種鑄坯斷面軋制角鋼的壓縮比

2 角鋼開(kāi)裂的原因分析

唐鋼新區(qū)角鋼的生產(chǎn)工藝較為先進(jìn),但角鋼產(chǎn)品質(zhì)量卻未達(dá)到理想狀態(tài)。而軋制過(guò)程中的鑄坯斷面變化并非導(dǎo)致缺陷產(chǎn)生的原因,因此為找到缺陷產(chǎn)生的原因,首先對(duì)開(kāi)裂缺陷的位置及形態(tài)進(jìn)行了分析。

2.1 角鋼開(kāi)裂的位置及形態(tài)

通過(guò)肉眼觀察,角鋼開(kāi)裂在腿端及頂角處表現(xiàn)明顯。

如圖1-1,開(kāi)裂缺陷在腿端表現(xiàn)為肉眼可見(jiàn)的發(fā)絲狀紋路,且通條鋼材密布;圖1-2 顯示,開(kāi)裂缺陷在角鋼頂角處表現(xiàn)為明顯的裂口;角鋼表面其他位置無(wú)肉眼可見(jiàn)裂紋。由于不能確定角鋼內(nèi)外側(cè)表面是否存在裂紋,同時(shí)為了更加直觀的開(kāi)裂的形態(tài),對(duì)存在開(kāi)裂的角鋼取樣做酸洗低倍觀察。

圖1 角鋼成品的缺陷形態(tài)

如圖2 所示,經(jīng)過(guò)酸洗除去表面的氧化皮之后,酸洗前表面存在開(kāi)裂缺陷的位置,開(kāi)裂更加明顯,角鋼整體均表現(xiàn)出凹坑、邊部裂紋,如圖2-1;頂角的裂口酸洗后更加明顯,如圖2-2;腿端的發(fā)絲狀裂紋,不再表現(xiàn)為閉合狀,而是呈現(xiàn)出向深處擴(kuò)展的跡象,如圖2-3;酸洗之前未見(jiàn)明顯開(kāi)裂的外表面,在酸洗之后,也出現(xiàn)了眾多的凹坑,如圖2-4。

圖2 角鋼酸洗后的缺陷形態(tài)

開(kāi)裂缺陷在角鋼的整個(gè)外表面都有分布,尤其以頂角、端部最為嚴(yán)重,這個(gè)缺陷的存在,由于不能修磨處理,因此不但增加了角鋼開(kāi)發(fā)的成本投入,也打擊了角鋼產(chǎn)品研發(fā)人員和生產(chǎn)人員的積極性,嚴(yán)重阻礙了角鋼產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)程。

2.2 角鋼開(kāi)裂的原因

為了確定角鋼開(kāi)裂缺陷的形成原因,針對(duì)圖1 中的缺陷進(jìn)行了金相分析和電鏡掃描,裂紋處脫碳不明顯,基體(鐵素體+珠光體)與裂紋附近的金相分析見(jiàn)圖3-1、圖3-2,試樣中夾雜物評(píng)級(jí)為A 類2.0 級(jí),滿足使用要求。

圖3 角鋼裂紋處金相

同時(shí),對(duì)缺陷處及附近位置進(jìn)行了能譜掃描,如圖4 所示,未發(fā)現(xiàn)除O、Fe 以外的其他異常元素。

圖4 能譜掃描結(jié)果

通過(guò)以上分析,開(kāi)裂位置未發(fā)現(xiàn)O、Fe 以外的其他異常元素,脫碳不明顯,初步判斷開(kāi)裂原因?yàn)殍T坯存在較大中心縮孔和皮下氣泡、微裂紋等,遺傳至軋鋼工序造成。

為了進(jìn)一步確認(rèn)開(kāi)裂原是否是因?yàn)殍T坯缺陷遺傳至軋鋼工序造成的,對(duì)本批次鑄坯取樣,進(jìn)行鑄坯表面和內(nèi)部低倍分析。

鑄坯低倍檢測(cè)結(jié)果顯示鑄坯有不同程度的內(nèi)部裂紋和皮下氣泡缺陷,如圖5 所示,與165 mm 方坯低倍質(zhì)量相差較大。

圖5 Q355B 鑄坯的低倍形貌

鑄坯低倍顯示,角部裂紋、邊部裂紋和中間裂紋嚴(yán)重,尤其邊部裂紋、角部裂紋距離鑄坯表面僅3~5 mm,皮下氣泡也較為發(fā)達(dá)。在軋機(jī)軋制過(guò)程中,邊部裂紋、角部裂紋由于距離表面較近,無(wú)法被軋合,而皮下氣泡由于軋機(jī)的反復(fù)碾壓、摩擦,逐漸破裂、延展隨著表面氧化鐵皮的脫落,完全暴露出來(lái),形成圖2 中各種形態(tài)的裂紋。

目前鑄坯中存在的主要缺陷集中于內(nèi)部裂紋與皮下氣泡兩類缺陷。由于低合金鑄坯表面延伸率允許范圍為1.5%~2.0%[1],而連鑄機(jī)拉鋼速度較高時(shí),鑄坯進(jìn)入矯直區(qū)時(shí),鑄坯內(nèi)弧表面的拉伸矯直延伸率將達(dá)到上限,極易產(chǎn)生皮下裂紋,同時(shí)由于合金鋼對(duì)裂紋較敏感,二冷區(qū)比水量高也易使鑄坯產(chǎn)生裂紋;當(dāng)選用保護(hù)渣黏度高,澆注用保護(hù)渣潮濕,澆注時(shí)保護(hù)渣在形成燒結(jié)層過(guò)程中水分蒸發(fā),部分在高溫下裂解為氫氣和氧氣,靠近鋼水一側(cè)氣體析集于皮下造成皮下氣泡[2]。

3 角鋼生產(chǎn)工藝優(yōu)化

3.1 連鑄工藝優(yōu)化

為了提高鑄坯表面質(zhì)量,降低甚至消除內(nèi)部裂紋及皮下氣泡,對(duì)連鑄工藝進(jìn)行了優(yōu)化,如表3 所示。

表3 連鑄工藝參數(shù)優(yōu)化前后對(duì)比

在表3 中,連鑄坯的拉速由1.6~2.0 m/min,降低至1.2~1.4 m/min,穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏,增加鑄坯結(jié)晶時(shí)間,使鋼水內(nèi)氣體有充足時(shí)間上浮,析出鋼水內(nèi)部,同時(shí)拉速的降低使得鑄坯進(jìn)矯直區(qū)時(shí)的表面延伸率達(dá)到了安全范圍,降低了裂紋產(chǎn)生的可能性;二冷區(qū)的冷卻比水量由0.9 L/kg 降至0.6 L/kg,降低了鑄坯表面冷卻強(qiáng)度;通過(guò)使用低黏度保護(hù)渣替代高粘度保護(hù)渣,同時(shí)增加保護(hù)渣烘烤,消除了之前鑄坯存在的表層夾渣現(xiàn)象,解決了鑄坯表層氣泡問(wèn)題。通過(guò)以上優(yōu)化,鑄坯質(zhì)量得到了顯著提高,鑄坯中間裂紋基本消除,與165 mm 方鑄坯質(zhì)量基本一致,滿足了鑄坯質(zhì)量要求;改進(jìn)后的鑄坯低倍結(jié)果,如圖6 所示。

圖6 優(yōu)化后的Q355B 鑄坯的低倍形貌

3.2 角鋼軋制工藝優(yōu)化

為了解決角鋼頂角開(kāi)裂缺陷,降低連鑄工藝優(yōu)化難度,減輕連鑄工藝人員壓力,軋鋼工序同時(shí)開(kāi)展了孔型優(yōu)化攻關(guān),由于觀察到角鋼軋制過(guò)程中,粗軋多道次軋槽[3]頂角未充滿,因此主要優(yōu)化方向?yàn)樵诓挥绊懗善讽斀浅叽绲那疤嵯略黾哟周埧仔偷捻斀菈合铝?,增加頂角充滿度[4],盡量消除因鑄坯表面微小缺陷造成的角鋼頂角缺陷,160 mm 角鋼粗軋道次壓下率優(yōu)化如表4 所示。

表4 160 mm 角鋼粗軋道次壓下率優(yōu)化前后對(duì)比 %

以K8 孔為例,軋制工藝優(yōu)化前后的軋槽槽底形貌對(duì)比如圖7 所示。在軋制過(guò)程中,軋槽在高溫及冷卻水的作用下,會(huì)產(chǎn)生一層薄薄的氧化皮,在軋件通過(guò)后,氧化皮會(huì)因軋件與軋槽表面的摩擦而去除,因此與軋件接觸軋槽表面會(huì)呈現(xiàn)為光亮狀,而未能與軋件接觸(鋼料未填充至頂角位置,即鋼料未充滿)的軋槽表面會(huì)呈現(xiàn)為帶銹狀。如圖7-1 所示,優(yōu)化前,軋槽兩側(cè)呈現(xiàn)為光亮狀,中間位置(中間位置為軋槽頂角位置)呈現(xiàn)為帶銹狀;而優(yōu)化后,整個(gè)軋槽均呈現(xiàn)為光亮狀,如圖7-2 所示,證明軋槽已完全充滿。通過(guò)優(yōu)化前后軋槽槽底形貌對(duì)比圖可以看出160 mm 角鋼粗軋道次壓下率優(yōu)化效果十分顯著,鋼料充滿了整個(gè)軋槽,成功提高了軋制過(guò)程對(duì)坯料表面的加工能力,進(jìn)而提高了消除坯料表面細(xì)微缺陷的能力。

圖7 160 mm 角軋制工藝優(yōu)化前后的K8 軋槽槽底形貌對(duì)比

通過(guò)對(duì)連鑄工藝優(yōu)化,鑄坯質(zhì)量得以大幅提升,配合軋鋼工藝中粗軋道次頂角壓下量的增加,角鋼的頂角缺陷、腿端的發(fā)紋缺陷均得到了解決,表面質(zhì)量已完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,角鋼開(kāi)發(fā)進(jìn)程上的一大難題得以解決,工藝優(yōu)化完成后的角鋼形貌如圖8 所示。下一步將聚焦角鋼腿長(zhǎng)尺寸,進(jìn)行角鋼偏角(一側(cè)超長(zhǎng)一側(cè)偏短)問(wèn)題攻關(guān),爭(zhēng)取早日完成角鋼產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

圖8 工藝優(yōu)化完成后的角鋼形貌

4 結(jié)論

Q355 角鋼成品產(chǎn)生頂角開(kāi)裂及腿端發(fā)紋缺陷,與坯型斷面無(wú)關(guān),與鑄坯質(zhì)量有關(guān),根源是矩形鑄坯存在內(nèi)部裂紋及皮下氣泡缺陷。通過(guò)降低連鑄拉速,穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏,增加鑄坯結(jié)晶時(shí)間,降低鋼水內(nèi)氣體含量,控制鑄坯的拉矯延伸率,避免鑄坯產(chǎn)生內(nèi)部裂紋;同時(shí)通過(guò)降低連鑄機(jī)二冷配水的比水量、優(yōu)水嘴型號(hào)降低鑄坯窄面冷卻強(qiáng)度,鑄坯內(nèi)部裂紋基本消除;通過(guò)改進(jìn)保護(hù)渣類型,使用低黏度保護(hù)渣替代高黏度保護(hù)渣,同時(shí)增加了保護(hù)渣烘烤,解決了鑄坯表層氣泡問(wèn)題,鑄坯質(zhì)量較之前顯著提升;同時(shí),優(yōu)化角鋼孔型設(shè)計(jì),增加粗軋孔型的頂角軋槽充滿度,提高了軋制過(guò)程消除坯料表面細(xì)微缺陷的能力。通過(guò)采取以上措施,角鋼開(kāi)裂問(wèn)題得以解決,成功推進(jìn)了角鋼產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)程。

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