高 帥
(河北燕山鋼鐵集團有限公司, 河北 石家莊 050000)
為保證成品帶鋼表面質量和改善精軋機的工作條件,在飛剪后、精軋機組前專門設置了獨立的除鱗箱(見圖1),采用高壓水(23 MPa)除鱗的方法,來清除中間坯在軋制過程中產生的二次氧化鐵皮。集水罩用于收集精除鱗箱除鱗后的氧化鐵皮和水,并通過管路將氧化鐵皮和水導入精除鱗箱下部的沖渣溝。在更換內部集管和檢修設備時,集水罩在翻轉液壓缸的驅動下可將集水罩旋轉90°打開,但如果要更換內部輥子等大件時,則需要拆除翻轉液壓裝置,用時較長。因液壓翻轉裝置占用空間,集水罩收水路線不暢,收、排水效果差,影響中間坯表面除鱗效果,中間坯表面溫降大。如何進一步縮短檢修時間,提高檢修效率并提高集水罩收水、排水效果,成為熱軋設備管理工作中亟需解決的問題。

圖1 精軋區設備布置圖
1580 熱連軋機精除鱗箱集水罩(見圖2)打開方式為在入口上部安裝液壓翻轉機構,通過液壓缸打開集水罩,檢查內部集管或輥道等設備的使用情況,受高壓水沖刷和氧化鐵皮飛濺影響,工作環境較差,設備維護工作量大,特別是更換內部輥道輥子時需拆裝液壓翻轉機構,檢修用時較長。

圖2 1580 熱連軋機精軋除鱗箱剖視簡圖
精除鱗箱集水罩內部前后兩條排水槽,每條排水槽長度1 866 mm,出水口在傳動側,由操作側向傳動側傾斜(見圖3)。集水罩收集的主要為上部集管除鱗水和氧化鐵皮,下部集管流入集水罩的主要為預沖水和中間坯通過后的除鱗水,未對中間坯表面質量產生影響,可忽略不計。

圖3 集水罩截面圖
上部兩排除鱗集管高壓除鱗噴嘴共51 個,單個除鱗噴嘴流量為54.64 L/min,上部集管全部排水量Q1=51×54.64=2 786.64 L/min。
集水罩的排水槽承擔主要排水任務,帶鋼兩側的水通過精除鱗箱兩側空間下排,為輔助排水。通過測量觀察,集水罩中除鱗水需要經過1.5 m 才能達到排水槽內,集水罩收水路線因液壓翻轉機構占用空間不圓滑,導致除鱗水動能損失較大,到達排水槽出水口時水流速約1 m/s,排水槽出水口有效排水截面積0.012 m2,兩條排水槽排水量Q2=1×0.012×2×60×1 000=1 440 L/min。
因此,Q2/Q1=1 440/2 786.64=51.68%。
集水罩承擔上部集管除鱗水出水量51.68%的排水任務,遠遠達不到承擔主要排水任務的要求,特別是除鱗水和二次氧化鐵皮混合物出水口在傳動側,排水槽長度1 866 mm 較長,操作側的水無法得到及時外排,最終導致除鱗箱內部中間坯上長期積水,除鱗水需先克服中間坯上的積水,才能打擊到中間坯表面,打擊力下降除鱗效果變差,且降低了中間坯溫度,不利于精軋軋制。
將精除鱗箱入口處液壓翻轉機構取消,在集水罩上部焊接4 個吊點,并設置機械限位對集水罩定位,利用行車及索具吊裝實現拆裝集水罩。改造后集水罩拆裝可在30 min 內完成,時間至少縮短3 h,極大地提高了檢修效率。
3.2.1 液壓翻轉機構去除后,集水罩前部空間出現富余,將收水板圓滑設計(見圖4),減少除鱗水在集水罩內向排水槽移動過程中的動能損失,加快排水速度,提高排水效率。

圖4 新集水罩局部剖視圖
排水槽由操作側向傳動側出水口傾斜,改為由排水槽中間部位向兩側降低傾斜,在排水槽操作側新開排水口,除鱗水通過兩側排水口外排水(見圖5),解決操作側排水槽內不易排水問題,提高排水效率,避免除鱗水在中間坯上堆積。

圖5 槽內排水示意圖
改進收水、排水結構后,測量集水罩兩側排水速度到1.7 m/s,集水罩排水量Q3=1.7×0.012×2×60×1 000=2 448 L/min。
因此,Q3/Q1=2 448/2 786.64=87.85%。
集水罩的兩條排水槽可承擔了整個上部集管排水量87.85%的排水任務,精除鱗箱內中間坯上表面不在積水,中間坯表面間黑印消除,除鱗效果顯著提高,并減少了中間坯在此環節的溫降,有利于精軋軋制。
1)集水罩由液壓翻轉改造為機械吊裝后,設備在日常運行過程中平穩,除鱗箱內部設備檢修效率得到極大提高,降低了工人的勞動強度。
2)集水罩內部結構優化后,承擔上部集管的除鱗水量由51.68%提升到87.85%,排水能力加強,解決了除鱗箱內除鱗水不能及時外排的問題,提高了中間坯進入精軋機前的表面質量,降低了溫降,為精軋軋制創造了有利條件。