溫志森
(紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司, 福建 廈門 364200)
某銅冶煉廠為回收銅渣中的銅、金、銀等有價(jià)元素,提高經(jīng)濟(jì)效益,配套了銅冶煉渣選礦系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要分為爐渣冷卻工序、破碎工序、磨浮工序、脫水工序四個(gè)工序,以對(duì)爐渣進(jìn)行選礦處理,回收爐渣中的有用成分。冶煉爐渣生產(chǎn)出來后,經(jīng)過一個(gè)冷卻工序后,得到生產(chǎn)所用的爐渣原礦,爐渣原礦進(jìn)行磨礦浮選及脫水,具體生產(chǎn)工藝流程如圖1 所示。

圖1 生產(chǎn)工藝流程圖
爐渣經(jīng)過冷卻粗碎后得到粒度200 mm 以下的爐渣原礦,爐渣原礦經(jīng)半自磨機(jī)磨礦得到-0.075 mm 占50%的磨礦產(chǎn)品。磨礦產(chǎn)品過振動(dòng)篩篩分,篩上大于8 mm 的產(chǎn)物返回半自磨機(jī)再磨;篩下小于8 mm 的產(chǎn)物則通過一段旋流器進(jìn)行一段分級(jí),一段分級(jí)溢流進(jìn)入二段旋流器進(jìn)行二次分級(jí),通過二段分級(jí)后,得到-0.045 mm 占80%的溢流產(chǎn)物,二段分級(jí)溢流產(chǎn)物進(jìn)入浮選選別作業(yè);一段、二段分級(jí)沉砂進(jìn)入球磨機(jī)再磨,磨礦產(chǎn)物返回一段旋流器再次進(jìn)行分級(jí)。
對(duì)二段旋流器分級(jí)溢流產(chǎn)物進(jìn)行浮選作業(yè),浮選采用兩粗、兩掃、兩精的選別作業(yè),經(jīng)一段粗選和二段精選作業(yè)的泡沫作為精礦,通過濃密過濾得到渣精礦。一段粗選底流進(jìn)入二段粗選,二段粗選底流進(jìn)入掃選一作業(yè),掃一底流進(jìn)入掃選二作業(yè),掃二底流作為尾礦進(jìn)行濃密脫水,得到渣選尾礦。二段粗選泡沫、掃選一泡沫、掃選二泡沫混合后作為中礦返回一段旋流器進(jìn)行分級(jí)作業(yè)。
生產(chǎn)實(shí)踐過程中發(fā)現(xiàn)爐渣易碎難磨,且磨礦過程中電能與鋼球消耗巨大,磨礦細(xì)度也嚴(yán)重影響浮選指標(biāo)。某渣選礦系統(tǒng)于2012年4月投產(chǎn),設(shè)計(jì)規(guī)模為2000 t/d,處理閃速爐渣和轉(zhuǎn)爐渣混合物料,其中磨礦系統(tǒng)由Φ5.03 m×5 m 半自磨和Φ5.03 m×7.5 m 球磨機(jī)組成,設(shè)計(jì)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為渣精礦含銅品位(質(zhì)量分?jǐn)?shù))26.00%,尾礦w(Cu)=0.35%。2012 年下半年,選礦車間尾礦w(Cu)降低至0.26%,處理能力達(dá)到2 200 t/d,實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。但在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),磨礦細(xì)度是影響尾礦品位的一個(gè)重要因素,但系統(tǒng)磨礦效率差,磨礦噸礦電耗達(dá)到50 kW·h,鋼耗達(dá)到0.9 kg/t 以上,生產(chǎn)成本高,現(xiàn)磨礦工藝存在巨大優(yōu)化潛力。通過對(duì)磨礦分級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,能有效地發(fā)揮系統(tǒng)潛能,提高磨礦效率,降低功耗,從而達(dá)到增產(chǎn)增效、節(jié)能降耗的效果,因此對(duì)磨礦的相關(guān)工藝進(jìn)行了優(yōu)化改造。
2.1.1 半自磨襯板
半自磨機(jī)配套筒體襯板[1]為L(zhǎng) 型一體式襯板,如圖2 所示,該襯板整套質(zhì)量約57 t,使用過程中,當(dāng)提升條被磨損后,底板其實(shí)還很厚,但因已經(jīng)失去了提升效果,導(dǎo)致處理礦量降低,不得不更換整塊襯板,使用壽命往往只有4 個(gè)月左右。

圖2 L 型襯板
一體式襯板存在更換次數(shù)多、效率低問題,襯板噸礦鋼耗為0.16 kg?,F(xiàn)將其技改為分體式襯板,如圖3 所示。分體式襯板整套質(zhì)量約為71 t,但單塊質(zhì)量較輕,方便更換。同時(shí)在使用過程中,若提升條發(fā)生磨損,可只對(duì)其進(jìn)行更換,從而延長(zhǎng)底板的使用壽命,其襯板噸礦鋼耗為0.14 kg,噸礦鋼耗低于一體式襯板。分體式底板較一體式襯板薄,提高了半自磨機(jī)的容積;同時(shí)提升條高度也高于一體式襯板,運(yùn)轉(zhuǎn)中提高了鋼球高度,提高了半自磨機(jī)的磨礦效果,改用分體式襯板使得半自磨處理能力從92 t/h 提高到100 t/h。

圖3 分體式襯板
2.1.2 球磨機(jī)襯板
球磨機(jī)襯板無論使用鋼襯板或是復(fù)合橡膠襯板均并無太大差別,使用壽命都在3 年左右。筒體鋼襯和復(fù)合橡膠襯板的使用對(duì)工藝參數(shù)的要求則存在一定差異,橡膠襯板相較于錳鋼襯板易于檢修,且現(xiàn)場(chǎng)噪音降低,具體使用情況對(duì)比如表1 所示。

表1 球磨機(jī)筒體襯板材質(zhì)使用主要數(shù)據(jù)對(duì)比表
由表1 可知,橡膠襯板使用壽命較錳鋼襯板長(zhǎng),橡膠襯板球磨機(jī)的電耗、鋼耗均高于使用錳鋼襯板。
為了增強(qiáng)半自磨機(jī)的排礦,提高半自磨機(jī)的處理能力,將格子板[2]篩孔孔徑由20 mm 增加至30 mm,以使磨礦產(chǎn)品及時(shí)排出。通過調(diào)整格子板尺寸,半自磨機(jī)的處理能力有了更進(jìn)一步的提高,處理能力由100 t/h 提高至115 t/h。
根據(jù)傳統(tǒng)磨礦經(jīng)驗(yàn),半自磨機(jī)磨礦濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)為78%,球磨機(jī)磨礦濃度為72%[3]。在生產(chǎn)實(shí)踐過程中發(fā)現(xiàn),磨礦濃度對(duì)半自磨機(jī)的影響較小,將半自磨機(jī)的磨礦濃度由78%調(diào)整到72%,可以加速排礦,提高半自磨機(jī)的磨礦效率。調(diào)整球磨機(jī)磨礦濃度后發(fā)現(xiàn),隨著磨礦濃度的提高,磨機(jī)的電流下降,磨礦效果變好,鋼耗下降。球磨機(jī)磨礦濃度由72%調(diào)整為80%后,球磨機(jī)鋼耗從0.5 kg/t 降到0.4 kg/t,磨礦噸礦電耗從35 kW·h 降到30 kW·h。
生產(chǎn)之初,半自磨機(jī)添加Φ140 mm 和Φ120 mm兩種規(guī)格的高鉻鑄造鋼球,球磨機(jī)添加Φ50 mm 和Φ30 mm 兩種規(guī)格的高鉻鑄造鋼球。根據(jù)劉國(guó)林等[4]研究,選取與最大入磨礦塊質(zhì)量相等的鋼球,原礦最大塊度按Φ190 mm 礦球計(jì)算,半自磨機(jī)補(bǔ)加最大鋼球球徑R=190×(3.3/7.8)1/3=142 mm,決定取消半自磨機(jī)Φ120 mm 鋼球使用,只使用Φ140 mm 鋼球。球磨機(jī)磨礦濃度提高后,球磨機(jī)補(bǔ)球不再使用Φ30 mm 鋼球,只單獨(dú)使用Φ50 mm 鋼球。兩臺(tái)磨機(jī)補(bǔ)加單一鋼球更有利于生產(chǎn)過程的控制。高玉和[5]等研究發(fā)現(xiàn),鍛造鋼球表面質(zhì)量好,具有較深的淬硬層、較高的硬度、較好的沖擊韌性、較低的破碎率等優(yōu)點(diǎn)[6],適應(yīng)球磨機(jī)的大型化發(fā)展需求。Φ140 mm 的鍛造鋼球在半自磨使用上較高鉻鑄造鋼球更具優(yōu)勢(shì),因此,將使用的高鉻鑄造鋼球改為鍛造鋼球后,半自磨機(jī)鋼耗從0.25 kg/t 下降到0.2 kg/t 以下。
通過分級(jí)系統(tǒng)的調(diào)整,達(dá)到了兩臺(tái)磨機(jī)的均衡,獲得了較好的浮選礦漿細(xì)度。將直線振動(dòng)篩篩網(wǎng)由原來的8 mm×20 mm 改為6 mm×15 mm,二段旋流器的沉砂嘴厚度由20 mm 提高到30 mm,入料壓力由0.12~0.20 MPa 調(diào)整到0.20~0.30 MPa。通過對(duì)直線振動(dòng)篩篩網(wǎng)的調(diào)整和二段旋流器的調(diào)整,提高了入選細(xì)度[8],從而為后續(xù)浮選作業(yè)提供條件[7]。
通過不斷地生產(chǎn)實(shí)踐摸索和改進(jìn),選礦磨礦系統(tǒng)的處理能力由2 200 t/d 提高到2 760 t/d,磨礦電耗從50 kW·h/t 下降到40 kW·h/t,鋼耗從0.9 kg/t 下降到0.5 kg/t,尾礦品位由0.26%降低到0.23%。通過優(yōu)化,磨礦系統(tǒng)處理能力提高25%,鋼耗下降44%,磨礦電耗下降20%,浮選后尾礦品位下降0.03%。磨礦系統(tǒng)優(yōu)化前后指標(biāo)對(duì)比結(jié)果如表2 所示。

表2 磨礦系統(tǒng)優(yōu)化前后指標(biāo)對(duì)比表