張 超, 張 濤, 徐 偉
(1.河鋼股份有限公司運營管理部, 河北 石家莊 050000;2.河鋼集團唐鋼分公司生產制造部, 河北 唐山 063000;3.河鋼集團唐鋼分公司新區特鋼部, 河北 唐山 063000)
在國家環保政策收緊和鋼鐵行業轉型升級的雙重背景下,河北鋼鐵集團唐鋼分公司合理高效利用廢鋼資源,通過對現有設備進行升級改造、開發高廢鋼比應用技術、優化生產組織模式、尋求新型高效清潔補熱材料、規范技術使用要求,形成具有企業特色的高廢鋼比應用設備和工藝技術集成,降低鋼材生產過程中的鐵水消耗,進而使鋼材產量保持穩定,并使其不斷上升。在國家加大廢鋼使用的行業大背景下,為實現企業轉型升級積累了大量的實踐數據和寶貴的經驗。
高爐作為長流程鋼鐵企業第一道重要的生產工序,廢鋼資源的開發利用一直是一片空白,因此這也為提高廢鋼使用比例、增產創效提供了新的思路和途徑。
中厚板公司充分利用高爐區域空間開闊、作業節奏平穩的有利條件,率先開展1 580 m3高爐系統直加廢鋼應用。設計開發了高爐廢鋼加入設備,在1 580 m3高爐料倉旁新建廢鋼專用輸送設備(見圖1),并與礦石主料倉相連,廢鋼通過專用皮帶輸送到礦石輸送皮帶后,均勻地散布在礦石原料表面,并隨礦石一起進入高爐主皮帶并輸送進高爐內部。解決了廢鋼直接接觸高爐上料主皮帶的問題,降低了劃傷事故概率,同時由于建立了廢鋼利用專用裝備,明顯提高了廢鋼接卸效率和利用比例,增產創效成績顯著。

圖1 中厚板公司1 580 m3 高爐廢鋼專用輸送皮帶
生產實踐表明,高爐添加廢鋼后,鐵水平均日產量提高了900 t,雖然為保證廢鋼的熔化增加了部分焦炭消耗,但由于產量的提升,實際的燃料比降低了30.12 kg/t,同時改善了高爐物料配比結構,高爐利用系數提高0.4 t/(m3·d),改善了高爐技術經濟指標(見表1)。

表1 1 580 m3 高爐系統直加廢鋼經濟技術指標
鐵水罐作為銜接高爐和轉爐工序的鐵水重要運輸載體,在廢鋼資源高效利用領域有著巨大潛力。公司抓住這一機遇,圍繞鐵水罐開展廢鋼應用研究,并最終形成了具有公司特色的鐵水罐廢鋼應用工藝技術集成。該工藝技術集成主要包括鐵水罐加廢鋼受鐵、鐵水包加蓋、空鐵水包廢鋼預熱、提高鐵水罐周轉效率四項核心內容。
為保證鐵水罐加入廢鋼后生產組織穩定,煉鐵事業部開展廢鋼加入試驗,初期鐵水罐加入廢鋼后,由于廢鋼熔化不充分,包底出現粘包現象,同時轉爐入爐鐵水溫度明顯降低,影響轉爐正常冶煉。
針對前期試驗出現的問題,重點對鐵水罐廢鋼加入量進行研究探討,在前期試驗的基礎上調整試驗方案,著重摸索廢鋼加入量的調整對生產工藝的影響,在實際生產中配加不同數量的廢鋼并進行記錄,跟蹤鐵水情況變化。
鐵水罐廢鋼配比在4.0%以上時,轉爐入爐鐵水溫度為1 295 ℃左右,溫降最高為173 ℃,溫降明顯;廢鋼配比為3.5%~4.0%時,轉爐入爐鐵水溫度為1 310 ℃左右,溫降最高為157 ℃;廢鋼配比小于3.5%時,轉爐入爐鐵水溫度為1 315 ℃左右,溫降最高為147 ℃。根據轉爐煉鋼經驗,入爐鐵水溫度大于1 300 ℃時對生產冶煉影響較小,同時觀察鐵水罐包底情況,當廢鋼加入量控制在4.5 t 以下時,廢鋼熔化狀態良好,未見明顯粘包情況。綜合考慮以上試驗數據和情況,結合最大限度增加廢鋼使用量又不影響煉鐵生產節奏的原則,最終設計鐵水罐廢鋼加入比例為3.5%~4.0%的工藝技術要求,在保證增加廢鋼使用量的同時,不會對正常的生產秩序造成影響。同時,監測廢鋼加入后鐵水成分的變化(見表2)。

表2 廢鋼加入后鐵水成分變化情況 %
由表2 數據可知,鐵水包加入廢鋼受鐵后,鐵水w(C)平均降低0.38%,w(Mn)平均升高0.042%,w(P)平均降低0.030%,w(Si)平均降低0.039%,鐵水成分整體平穩,未出現明顯波動情況。
為減少鐵水包過程溫降,不銹鋼公司開展鐵水包加蓋技改項目(見圖2),以增加鐵水包保溫能力,通過加蓋前后數據跟蹤對比發現,鐵水包加蓋后,鐵水溫降由90 ℃降低至70 ℃左右,鐵水平均溫降降低了15 ℃,提高了廢鋼利用率。

圖2 鐵水包加蓋
為增加廢鋼使用能力,提高鐵水包廢鋼應用效率,開展空鐵水包廢鋼預熱攻關項目。利用鐵水包作業空隙,投入一定量廢鋼,利用現有烘烤設備進行烘烤預熱,降低轉爐升溫工作負荷(見圖3)。

圖3 空鐵水包廢鋼預熱
通過試驗摸索,結合實際生產節奏,最終確定板材區域每包加入10 t 廢鋼、預熱時間20~40 min,長材區域每包加入4.5 t 廢鋼、預熱時間20 min 的工藝管控制度,廢鋼預熱溫度達到800 ℃左右,鐵耗降低10~20 kg/t。
加快鐵水罐周轉,重點是縮短重包的運行時間,優化鐵水的組織調度,改善運行周期。通過專項攻關,鐵水罐周轉率由3.32 次提高到3.86 次。
公司通過交流對標與試驗使用,發現轉爐使用碳質補熱劑對熔池脫碳、脫硅和終點w(C)、終點溫度控制影響較小,針對這一特點相繼開發應用了新型無煙煤塊、C-Si 升溫劑、石墨碳球等轉爐補熱劑原料[1],公司目前采用的主要補熱原料指標如表3 所示。

表3 轉爐補熱劑主要經濟技術指標
通過表3 數據可知,C-Si 升溫劑的提溫效率為每100 kg 升溫12.5 ℃,較現用轉爐補熱劑提高20%,成本低出15.6%,石墨碳球噸鋼加入量較碳球降低38%,單位質量升溫效果高出75%。因此新型無煙煤塊、C-Si 升溫劑和石墨碳球等新型轉爐補熱劑,與現有蘭炭、增碳劑壓球等補熱劑相比,具有升溫明顯、噸鋼加入量少、鋼水質量污染較輕、財務成本低等優點,經濟技術指標改善明顯。
公司煉鋼單元積極推進爐機銜接效率,加快鋼包周轉、減少鋼包溫降、降低出鋼溫降、減少鋼包等待時間,從煉鋼全工序著手,加快生產組織節奏,降低過程溫降。采取縮短轉爐鎮靜時間、提高轉爐直接出鋼比例、縮短鋼水在爐內等待時間、減少爐襯表面散熱、減少輔助時間等措施,轉爐出鋼溫度降低15 ℃,通過降低鋼鐵料消耗,出鋼過程溫降降低13 ℃,鋼包周轉效率提高26.7%,提高了生產節奏,降低煉鋼工序等待時間與過程溫降,強力支撐了煉鋼工序廢鋼的綜合利用。
如重型廢鋼、打包壓塊和破碎廢鋼等傳統廢鋼資源,由于廢鋼自身體積較大或加入設備體積龐大及運轉效率較低等因素,制約了轉爐工序廢鋼資源的進一步開發利用,為不影響轉爐作業效率,又能提高廢鋼比例,一鋼軋廠開發應用了精選破碎廢鋼資源[2]。
精選破碎廢鋼體積較小,直徑一般為20~30 mm,較一般破碎廢鋼體積減小60%,同時形狀為相對規則的圓形,可避免劃傷皮帶,且可直接轉爐入倉,通過轉爐高位料倉直接加入轉爐爐內,作業效率較普通廢鋼加入效率提高顯著。通過精選破碎廢鋼的開發利用,轉爐廢鋼應用比例進一步提高了3%~5%,同時不會影響正常的轉爐生產節奏。
唐鋼公司通過采取相關方案措施,優化生產組織模式,實現鐵- 鋼動態平衡管理,煉鐵- 煉鋼全流程從高爐至轉爐工序形成了具有企業特色的高爐添加廢鋼、鐵水包加蓋等工藝技術,使我公司廢鋼使用比例提高至35%~40%的控制水平,鐵耗達760 kg/t,減少了鐵水的消耗,同時也提高了廢鋼的利用率,有效降低了煉鋼過程中的資源消耗,是實現鋼鐵行業可持續發展的重要手段。在進行技術革新的過程中,通過對入爐原料、冶煉過程中造渣、出鋼等環節的控制,確保冶煉過程中的熱量平衡,進而保證高廢比冶煉的質量和效率,最終給鋼鐵企業帶來更多的經濟效益和社會效益。