黃和風,余華清,王 明,陳 旭,張 瑤
(浙江工企環保集團有限公司,杭州 311400)
廢鹽是危廢中的一大類,我國2019年產生量超過2 100萬t,約占危廢總量的26%。廢鹽處置的主流工藝為高溫熱解去除廢鹽有機成分+溶解除雜+分鹽精制,該技術路線并不成熟,主要缺陷有:建設成本高,噸廢鹽投資約為1萬元;為防止沸騰鹽水腐蝕,接觸介質的材質選用鈦或不銹鋼;運營成本高,噸廢鹽的處置成本約為3 000元;僅能處置鹽分穩定的廢鹽,難以應付原料波動。廢鹽成分變化在熱法分鹽中會造成噴嘴堵塞,在膜法分鹽中會造成膜堵塞。因此,本文分析了廢鹽資源化的新型組合處理工藝,供生產企業參考,以提高廢鹽純度,節約成本,實現效益最大化。
廢鹽資源化的組合處理工藝是將工業生產過程產生的廢鹽集中收集,作為資源加以回收利用,同時不產生二次污染,系統運行可靠,廢水、廢氣、廢渣的各項指標符合相關排放標準,副產品收益與運行費用相抵或略有盈余。
廢鹽資源化系統主要分為高溫熱解、快速過濾、多級吸附、高級氧化、多級化合反應、多級過濾、蒸發結晶和干燥等部分,其均通過輸送管線連接。
工業廢鹽可以通過高溫熱解、快速過濾、多級吸附、高級氧化、多級化合反應、多級過濾、蒸發結晶和干燥等工序進行處理,以回收有用的鹽資源。其工藝流程如圖1所示。

圖1 廢鹽資源化工藝流程
將廢鹽熱解,除去廢鹽中大部分有機物及其他易揮發雜質;熱解后廢鹽添加純水及冷凝水,制成一定濃度的溶液;化鹽水添加一定量的藥劑,經過快速過濾器除去溶液中的懸浮物(SS);過濾后溶液經多級吸附除去大部分有機雜質;多級吸附出水經高級氧化去除總有機碳(TOC);高級氧化岀水添加化學藥劑,進行多級化合反應,進一步將難以過濾的氟、鐵、鈣和鎂除去;化合反應岀水多級過濾后,得到純凈的氯化鈉溶液,其進入離子膜系統,而硫酸鈉溶液進入后續蒸發結晶系統;硫酸鈉溶液經蒸發結晶得到芒硝產品,芒硝經干燥得到元明粉產品。冷凝水回收至化鹽系統。
廢鹽經過高溫熱解+快速過濾+多級吸附+高級氧化+多級化合反應+多級過濾+蒸發結晶處理后,氯化鈉鹽水可以達到離子膜燒堿精制一次鹽水的要求,蒸發結晶后,鹽的品質可以達到《工業鹽》(GB/T 5462—2015)的干鹽一級標準;無機鹽為硫酸鈉,廢鹽精制后可以達到《工業無水硫酸鈉》(GB/T 6009—2014)的硫酸鈉一等品標準。
1.3.1 高溫熱解工序
廢鹽熱解系統進料TOC為5 000~50 000 mg/L,出料TOC降至小于90 mg/kg(干基),揮發性雜質去除率大于99%。與其他氧化工藝相比,熱解系統的揮發性雜質去除率高,其能夠連續運行。
1.3.2 多級吸附工序
吸附材料是具有較大比表面積的納米孔型材料,其比表面積大于1 300 m/g,平均孔徑介于3~5 nm,交換容量大于1.6 mmol/g,這種材料具有吸附能力強、通透性好、解析切換方便等特點。
1.3.3 高級氧化工序
采用多級組合氧化方式,氧化劑的投加量約為1 kg/t,反應pH控制在6.5~8.0,溫度控制在30~60 ℃,此單元運行電耗由6.6元/t降為2.2元/t,有機雜質去除率高達99%。
1.3.4 多級化合反應工序
在一定的pH下,添加化學藥劑,使其與廢鹽溶液中的金屬離子反應,形成沉淀。本工序的主要作用是去除硬度和重金屬離子。
1.3.5 多級過濾工序
本工藝采用多級過濾方式,分步過濾不同雜質,末級過濾出的氯化鈉溶液可以作為離子膜電解的一次鹽水原料,過濾出的濃縮液進入后續蒸發結晶單元,然后通過干燥得到元明粉產品。多級過濾系統的雜質去除率大于99%,它能夠實現連續化、規模化、精細化與自動化生產。
工程試驗選取浙江某危廢處置企業庫存的廢鹽,該危廢處置企業廢鹽處置量大,廢鹽來自不同的企業,種類繁雜。在資源化過程中,廢鹽的各項指標波動性大,成分特別復雜,存在很大的不確定性。該廢鹽的基本組分構成為80%鹽分(NaCl+NaSO)、5%有機物、5%水分和10%其他雜質。
首先,將廢鹽熱解,熱解溫度控制在500~600 ℃,根據有機物含量的不同,熱解時間控制在0.5~1.5 h,除去廢鹽中大部分易揮發雜質,熱解尾氣進入尾氣處理系統;熱解后廢鹽輸送至化鹽槽,添加純水及冷凝水,配成一定濃度的溶液;化鹽后的鹽溶液添加一定量的藥劑,pH調節至7左右,混合攪拌約0.5 h,經過快速過濾器除去溶液中的SS。
其次,過濾后溶液采用比表面積大于1 300 m/g、孔徑3~5 nm、交換容量大于1.6 mmol/g的吸附材料進行多級吸附,去除溶液中的有機物及其他雜質;多級吸附出水pH控制在6.5~8.0,反應溫度為30~60 ℃,采用多級組合氧化方式,氧化劑的投加量約為1 kg/t,有機雜質去除率高達99%;高級氧化岀水根據鹽溶液雜質成分添加化學藥劑,進行多級化合反應,進一步去除難以過濾的氟、鐵、鈣和鎂。
最后,化合反應岀水添加藥劑,經過多級過濾,得到純凈的氯化鈉溶液,其進入離子膜一次鹽水系統,而硫酸鈉溶液進入蒸發結晶系統,離子膜一次鹽水滿足《現代氯堿技術手冊》的各項指標要求。硫酸鈉溶液經蒸發結晶得到芒硝,芒硝經干燥得到元明粉產品。
高溫熱解和多級吸附是廢鹽資源化組合處理工藝的控制重點。高溫熱解工序可以去除廢鹽中的有機雜質。環境溫度高于廢鹽所含有機物沸點30 ℃時,高溫處理120 min,有機物可完全氣化分離,去除率大于99.99%。徐志宏等在700~800 ℃溫度下煅燒化工廢鹽,經精制除雜后,產品的各項指標符合《氯堿工業用全氟離子交換膜應用規范》(GB/T 30297—2013)的要求。高溫熱解工序利用有機物的熱不穩定性,在高溫條件下將有機物裂解成小分子氣體并析出,從而降低廢鹽的有機物含量。多級吸附工序采用比表面積較大的納米孔型樹脂,廢鹽溶液經多級吸附處理后,出水有機物及雜質能夠連續穩定去除,出鹽品質高,延長了后續系統的清理周期。多級吸附工序運行穩定,提高了副產鹽的品質,無污染排放,實現了環境效益與經濟效益的統一。
與傳統工藝相比,廢鹽資源化的組合處理工藝投資較少,裝置占地面積小,噸廢鹽投資約為0.6萬元;運營成本低,噸廢鹽處置成本約為1 000元,按照國內廢鹽年產生量2 000萬t計,全國每年可節約廢鹽處置成本200億元;操作彈性大,能應付原料波動,可以處理來料成分波動大的物料,能夠實現連續化、規模化、精細化與自動化生產。新工藝對操作人員的要求較高,其需要持證上崗。
工業廢鹽是重要的工業原料,是一種國家戰略資源,將廢鹽去除雜質精制,回收的工業鹽具有廣泛的工業用途。然而,不同行業對工業原料鹽的品質要求存在一定差異。因此,要結合相關標準,優化廢鹽資源化工藝,提高廢鹽回收率,節約成本,增加企業經濟效益。一是改進廢鹽熱解系統,合理控制其進料與出料TOC含量,提高揮發性雜質去除率,保障系統連續運行;二是選取比表面積較大的納米孔型材料作為吸附材料,其吸附能力強,通透性好,解析切換方便;三是采用多級組合氧化方式,合理控制氧化劑投加量、反應pH與溫度,降低系統運行電耗,提高有機雜質去除率。