劉奇(中海油東方石化有限責任公司,海南 東方 572600)
某煉廠沒有自建除鹽水制取設(shè)備,生產(chǎn)所需除鹽水主要由全廠凝結(jié)水回收系統(tǒng)回收的凝結(jié)水和外購除鹽水兩部分構(gòu)成。回收來的合格凝結(jié)水經(jīng)過除油除鐵處理后進入除鹽水罐與外購除鹽水混合,經(jīng)提升泵加壓、加氨調(diào)節(jié)pH后送至用戶使用,外送管線安裝有在線pH分析儀對水質(zhì)進行監(jiān)控。在線儀表取樣管線直接從除鹽水外送管線上引出后,經(jīng)過DN8 mm不銹鋼管線引至流通池,利用在線分析儀對外送除鹽水的pH指標進行連續(xù)檢測,根據(jù)在線儀表檢測值調(diào)整加氨量來確保外送除鹽水pH值在工藝指標范圍內(nèi)。但在線儀表檢測值與化驗室取樣檢測值存在較大的誤差,且誤差值無規(guī)律、波動較大。文章針對該現(xiàn)象進行了現(xiàn)場實驗和理論分析,從而確定引起該現(xiàn)象的原因。
該煉廠建有凝結(jié)水站對全廠凝結(jié)水進行回收處理,凝結(jié)水處理能力為100 t/h。回收來的高溫凝結(jié)水經(jīng)過熱量回收、除油除鐵處理后送至除鹽水罐,經(jīng)提升泵加壓送至用戶作除鹽水使用,不足部分由外購除鹽水進行補充。凝結(jié)水站安裝有洛陽綠潮環(huán)保科技有限公司生產(chǎn)的成套加氨設(shè)備,通過加氨對外送除鹽水pH值進行調(diào)節(jié),控制指標在8.8~9.3之間。
回收來的凝結(jié)水溫度較高,經(jīng)過與催化裝置低溫熱水進行換熱,溫度降低為75 ℃左右。之后經(jīng)過超微過濾器和纖維吸附罐進行除油除鐵處理,其水質(zhì)基本可以達到外送除鹽水水質(zhì)要求。因相關(guān)管線和儲罐都經(jīng)過了保溫處理,熱量損失較小,除油除鐵后的凝結(jié)水溫度仍較高。外購除鹽水溫度為常溫,冬季環(huán)境溫度最低時其溫度也處于20 ℃以上,夏季天氣炎熱時,其水溫可達38 ℃。正常生產(chǎn)時回收來的凝結(jié)水總量約為85 m3/h,外購除鹽水量約為35 m3/h,二者混合后溫度仍在65 ℃左右。
在線儀表取樣管線直接從外送除鹽水管線上引出,中間沒有經(jīng)過換熱而直接進入pH探頭所在的流通池。取樣管線總長度約為10 m,經(jīng)環(huán)境散熱后水樣溫度基本在45 ℃以上。流通池的樣品排出管線和進水管線管徑一致,出口管線長度為1.5 m左右。
正常生產(chǎn)期間,利用在線監(jiān)控儀表對外送除鹽水pH值進行監(jiān)控,通過調(diào)整加氨量控制其pH值在8.8~9.3之間。全廠化驗中心按計劃對外送水進行取樣分析,以監(jiān)控水質(zhì)質(zhì)量。通過對比得知,用于指導(dǎo)生產(chǎn)調(diào)整的在線儀表檢測值與化驗中心分析數(shù)值差距較大,不利用操作人員進行生產(chǎn)調(diào)整。詳細結(jié)果如表1所示。

表1 外送除鹽水pH值化驗結(jié)果與在線表檢測數(shù)值對比表
除鹽水一般是將新鮮水經(jīng)過一定的工藝處理,將水中的懸浮物、膠體和各種溶解鹽類除去后的水。一般工藝采用過濾、反滲透、電滲析和離子吸附等手段,將其進行處理,使其達到企業(yè)的鍋爐水質(zhì)指標。受成本影響,除鹽水中也會含有一定量的雜質(zhì),所含雜質(zhì)越少,水的純度越高。根據(jù)除鹽水純度的高低,又分為蒸餾水、一級除鹽水、二級除鹽水和超純水。
為了防止除鹽水送水管道的腐蝕,需要將外送除鹽水pH值調(diào)整至堿性,具體數(shù)值由于鍋爐、管道材質(zhì)和鍋爐壓力的不同而有不同要求。一般來說,低壓鍋爐要求大于7,中壓鍋爐控制在8.8~9.2之間,高壓鍋爐有銅系統(tǒng)在8.8~9.3之間,無銅系統(tǒng)在9.0~9.5之間。如果給水pH值超過9.3,會引起銅的氨腐蝕[1]。由相關(guān)文獻資料得出結(jié)論,處于最佳pH值時,給水含氨量一般在1~3 mg/L[2]。
pH值是表示水的酸堿度的指標,水的pH值等于水中氫離子濃度的負對數(shù)。因化驗中心人工分析不能對生產(chǎn)做實時監(jiān)控,在生產(chǎn)中一般用在線分析儀對外送除鹽水的pH值進行連續(xù)測量,用以指導(dǎo)生產(chǎn)調(diào)整。化驗中心對水質(zhì)pH值的測量采用玻璃電極法,化驗中心所用pH計測量原理與在線pH計相同:pH分析儀的原理為電極比對法,儀表探頭一般由玻璃電極作為指示電極,由飽和甘汞電極作為參比電極,在25 ℃時,溶液中每變化1個pH單位,電位差改變59.16 mV[3]。由此電信號的變化,轉(zhuǎn)換得出所測溶液的pH值。
由相關(guān)文獻資料可知pH在線分析儀探頭所處環(huán)境的介質(zhì)流速、壓力和溫度均會對測量結(jié)果產(chǎn)生影響。裝置所用除鹽水由外購除鹽水和回收來的凝結(jié)水混合所得,其中回收來的凝結(jié)水量占比約為四分之三。因此不能完全按照除鹽水的相關(guān)理論進行考慮。為此進行了如下分類分析。
3.3.1 流速影響
pH分析儀探頭電極基本為絕緣體,除鹽水中的離子含量基本為零也可看作絕緣體。當除鹽水從探頭流過,會產(chǎn)生靜電,而pH分析儀的測量原理是將pH信號轉(zhuǎn)換為電信號后進行測量,當流速過大時,產(chǎn)生的靜電在電極表面產(chǎn)生薄膜電動勢,會影響測量結(jié)果。
現(xiàn)場的pH測量流通池為后期自制,其管線為DN50 mm碳鋼管。而取樣管線為DN8 mm不銹鋼儀表風管,且正常運行時取樣水量很少,其流經(jīng)探頭時的流速已經(jīng)很低,雖然有影響但已經(jīng)很小。
3.3.2 壓力影響
高壓力會造成pH電解液的壓縮和擴展,縮短pH電極的使用壽命,同時也會影響其測量結(jié)果。pH探頭的流通池為自制,其進出口管線管徑均為DN8 mm,出口管線長度約為1.5 m。外送除鹽水壓力為0.7 MPa左右,當取樣水流量較大時,探頭所處環(huán)境壓力也會增加,但所增加的壓力因沒有儀表監(jiān)控無法得出準確數(shù)值,對測量結(jié)果的影響未知。
相關(guān)資料提到:在大氣壓下工作的流通式發(fā)射器配出口管時應(yīng)注意管子不能太長、不能向上、不能加閥門。否則,在運行時會造成流通室內(nèi)壓力大于大氣壓[4]。由此可見探頭所處壓力對測量結(jié)果的影響不容忽視。
3.3.3 溫度影響
溫度對pH值的測量有一定影響,對于加氨調(diào)節(jié)后的除鹽水,溫度對結(jié)果的影響更明顯。而除鹽水的pH控制范圍一般在0.5左右,若溫度變化太大,其在線分析儀因溫度影響造成的誤差值將大于其控制范圍,使其失去參考價值。對于回收凝結(jié)水作為除鹽水使用的系統(tǒng),控制其樣品溫度就顯得尤為重要。
同一溶液在不同溫度下的氫離子活度是不一樣的,并且不同的溶液氫離子活度的系數(shù)也是不一樣的,故由這個原因引起的誤差通過普通的溫度補償是無法消除的。為詳細了解除鹽水pH值隨溫度變化情況,取除鹽水進行加氨后自然冷卻,測量其在不同溫度時的pH值并將數(shù)據(jù)進行整理,其變化趨勢如圖1所示。

圖1 除鹽水pH值隨溫度變化趨勢圖
上述三組數(shù)據(jù)水樣初始溫度為65 ℃且不加氨時的pH值分別為7.78、7.84和7.91,在不加氨時的pH值基本一致。分別加入不等量的氨液調(diào)整pH值后使其自然冷卻,測量不同溫度時的pH值。如圖1所示,加氨后除鹽水的pH值隨溫度的降低而升高,溫度在63~25 ℃變化時,pH值增加0.7左右。
3.3.4 其他原因
該分析儀表的流通池是后期經(jīng)過改造自制的,原流通池為不銹鋼材質(zhì),改造后為DN50 mm碳鋼管線。下圖左側(cè)為廠家自帶探頭安裝資料,右圖為當前使用的自制流通池。pH分析儀探頭流通池圖片如圖2所示。

圖2 pH分析儀表探頭流通池圖片
該流通池雖然為導(dǎo)電材料制作,但除鹽水導(dǎo)電性能很差,在管線接頭處用四氟帶進行纏繞后也有一定絕緣作用,不排除流通池內(nèi)因流速高產(chǎn)生靜電的可能。且出水管路的安裝也不符合前文中提到的要求。
(1)流經(jīng)儀表探頭的除鹽水溫度較高、波動較大,即便儀表本身能夠進行溫度補償設(shè)置,但也需要處于相對穩(wěn)定的檢測溫度。
(2)水樣依靠環(huán)境自然散熱,受環(huán)境條件影響較大;取樣水量沒有流量計量儀表,只能依靠操作人員主觀判斷,從而導(dǎo)致取樣水流量難以精確調(diào)節(jié),引起探頭測量水樣的溫度的不一致。
(3)流通池設(shè)置不合理:進水和出水管徑相同,出水管線較長,取樣水流量較大時會引起流通池內(nèi)壓力升高,從而對檢測結(jié)果產(chǎn)生影響。流通池出水管安裝在上部,與相關(guān)注意事項不符,未進行接地處理。
(4)在沖洗操作時水流量增加引起內(nèi)部壓力上升,同時因水樣散熱不足,引起水樣溫度上升,流速在短時間內(nèi)大幅波動,三種因素疊加,引起檢測值異常波動。
(1)高純水的電阻值非常大,檢測困難,對檢測儀表的要求較高,儀表探頭的維護不到位會對檢測值造成影響。
(2)檢測儀表的特性差異也會造成同一水樣檢測值不一致,但該值相對固定,可通過多次比對確定誤差值的影響。
經(jīng)上述分析,在線儀表檢測值與化驗中心的分析值誤差大的原因可概括如下:(1)流通池設(shè)置不合理,儀表安裝不規(guī)范;(2)流通池內(nèi)水樣溫度波動大、壓力較高,同時水的流速和流通也會造成一定影響。