童澤斌,沈義才
(宣城鑫亞壓力容器制造有限公司,安徽宣城 242000)
簡(jiǎn)單壓力容器中需求量最大的是空氣儲(chǔ)罐,空氣儲(chǔ)罐作為空氣動(dòng)力裝置的儲(chǔ)能設(shè)備廣泛用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各部門(mén)。由于空氣儲(chǔ)罐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于制造,因此空氣儲(chǔ)罐市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈,利潤(rùn)空間狹小,企業(yè)只能通過(guò)規(guī)模效益獲得生存。效率是規(guī)模效益決定要素,因此提高生產(chǎn)效率是空氣儲(chǔ)罐制造企業(yè)最重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),其中優(yōu)化工藝是提高生產(chǎn)效率的重要途徑。下面將從優(yōu)化工藝角度,探討如何提升簡(jiǎn)單壓力容器生產(chǎn)效率。
當(dāng)前空氣儲(chǔ)罐的生產(chǎn)工藝路線(xiàn)為:
(1)容器本體制造:下料、筒體卷制、筒體校圓、筒體縱縫焊接、封頭與筒體組裝、封頭與筒體連接環(huán)縫焊接。
(2)容器接管附件安裝:劃線(xiàn)、接管開(kāi)孔、接管下料、接管組裝和接管焊接。
由于簡(jiǎn)單壓力容器參數(shù)較低,直徑較小,受結(jié)構(gòu)和空間所限,封頭和筒體連接的焊縫只能在容器外表面進(jìn)行單面焊接,為了得到全焊透焊接接頭,通常的方法是在內(nèi)壁加帶墊板或使用手工氬弧焊打底。由于手工氬弧焊打底成本高且效率較低,在儲(chǔ)氣罐制造中一般不采用,而采用內(nèi)壁加襯墊板的工藝、埋弧焊進(jìn)行焊接(圖1)。為得到滿(mǎn)足簡(jiǎn)單壓力容器制造標(biāo)準(zhǔn)的焊接接頭,還必須進(jìn)行墊板下料、墊板卷制、墊板與封頭組裝、墊板與封頭手工定位焊等工序。

圖1 內(nèi)壁帶墊板接頭示意
由表1 可知,埋弧焊還需要烘焙焊劑、施加焊劑、焊接和收集焊劑等工序,焊接過(guò)程必須人工全程跟蹤。其中,SMAW、SMA 分別為手工電弧焊和埋弧自動(dòng)焊。

表1 封頭—筒體內(nèi)壁帶墊板單面埋弧焊工藝規(guī)范
為了提高生產(chǎn)效率,在對(duì)儲(chǔ)氣罐原有制造工藝進(jìn)行全面分析的基礎(chǔ)上,提出兩項(xiàng)工藝優(yōu)化措施。
簡(jiǎn)單壓力容器一般參數(shù)較小,壁厚僅3~6 mm,筒體封頭用材一般為Q245R 或Q345R,因此具有很好的塑性和折邊加工性。研究表明,對(duì)封頭直邊段進(jìn)行折邊壓制,即可得到圖2所示的封頭側(cè)折邊鎖底結(jié)構(gòu)。需要注意的是,為保證折邊結(jié)構(gòu)儲(chǔ)氣罐封頭直邊長(zhǎng)度不小于25 mm,折邊前封頭直邊長(zhǎng)度不得小于50 mm。

圖2 單板折邊接頭示意
鎖底結(jié)構(gòu)相比于墊板結(jié)構(gòu),雖增加了鎖底結(jié)構(gòu)的壓制工序,但減少了封頭端部坡口車(chē)制加工和墊板下料、墊板卷制、墊板與封頭組裝、墊板與封頭連接定位焊等工序,其優(yōu)越性是明顯的。宣城鑫亞壓力容器制造有限公司依據(jù)折邊結(jié)構(gòu)特點(diǎn),研發(fā)了適合批量生產(chǎn)的旋轉(zhuǎn)式折邊壓制設(shè)備,并申請(qǐng)了專(zhuān)利,實(shí)用新型專(zhuān)利號(hào)為12033399,采用專(zhuān)用縮口壓制設(shè)備壓制鎖底結(jié)構(gòu),每壓制一個(gè)鎖底結(jié)構(gòu)僅需要2 min,而采用墊板結(jié)構(gòu),每加工安裝一個(gè)墊板至少需要45 min,對(duì)于具有兩個(gè)封頭環(huán)縫的儲(chǔ)氣罐而言,每個(gè)儲(chǔ)罐可以節(jié)省86 min。
與埋弧焊相比,熔化極氣體保護(hù)焊是一種明弧焊,焊接過(guò)程與焊縫質(zhì)量易于控制;不需要施加焊劑;生產(chǎn)效率高,易實(shí)現(xiàn)機(jī)械化和自動(dòng)化等突出優(yōu)點(diǎn),目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用在結(jié)構(gòu)焊中,但由于保護(hù)氣體CO2氧化性強(qiáng),焊接質(zhì)量尤其是焊接接頭的力學(xué)性能難以保證,致使熔化極氣體保護(hù)焊在承壓設(shè)備焊接中一直謹(jǐn)慎使用。經(jīng)過(guò)對(duì)保護(hù)氣體和焊接規(guī)范這些影響焊接質(zhì)量的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行進(jìn)行了系列試驗(yàn)研究,得到表2焊接工藝規(guī)范。其中,GMAW 是二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊,是以二氧化碳?xì)鉃楸Wo(hù)氣體進(jìn)行焊接的方法。

表2 熔化極氣體保護(hù)焊工藝規(guī)范
工藝優(yōu)化前后,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)分析、投資成本分析分別見(jiàn)表3 和表4,其中人力成本按300 元/(10 h)計(jì)算。

表3 技改前后各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

表4 投資成本分析(未計(jì)入淘汰的埋弧焊設(shè)備折舊值)
由表3 可知,由內(nèi)壁帶墊板結(jié)構(gòu)埋弧焊焊接工藝改為折邊鎖底結(jié)構(gòu)熔化極氣體保護(hù)焊工藝,每臺(tái)兩個(gè)墊板材料人工節(jié)約成本約83 元,每米焊縫焊接節(jié)約成本4.25 元(3.80-0.45=3.35 元),設(shè)備效率和人工效率分別提高了2.5 倍、5 倍,焊接工作更加平穩(wěn),技改投資需要17.96 萬(wàn)元(5.40+6.40+6.00+0.16)。以每年生產(chǎn)5000 臺(tái)1立方米的0.8 MPa 儲(chǔ)罐規(guī)模進(jìn)行測(cè)算,每臺(tái)儲(chǔ)罐環(huán)縫為5 m,總計(jì)焊縫25 000 m,合計(jì)節(jié)約焊接人工成本8.30 萬(wàn)元,節(jié)約墊板結(jié)構(gòu)加工制備成本21.50 萬(wàn)元,節(jié)約墊板材料10 萬(wàn)件,合計(jì)節(jié)約材料成本20 萬(wàn)元,每年直接經(jīng)濟(jì)效益總計(jì)49.80 萬(wàn)元,3 個(gè)月就可以收回投資成本。同時(shí),原來(lái)需要1 年(12 個(gè)月)完成的產(chǎn)品5 個(gè)月就可以完成,大大提升了批量能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
影響承壓設(shè)備制造的重要工藝,無(wú)論是焊接工藝還是熱處理工藝,其正確性評(píng)價(jià)均采用模擬試板進(jìn)行,只要試板的各項(xiàng)性能指標(biāo)滿(mǎn)足要求,即認(rèn)為工藝可以實(shí)施。為此采用表2的工藝,依照NB/T 47016—2016《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)》,焊制了一塊300 mm×400 mm(400 mm 為與焊縫平行的邊長(zhǎng))材料為Q345R、壁厚為5 mm 的模擬試板并檢驗(yàn)式樣(圖2)。經(jīng)檢驗(yàn),兩個(gè)拉伸試樣的抗拉強(qiáng)度均高于550 MPa,斷裂部位均在母材;以彎心直徑為15 mm、彎曲角度為180°的4 個(gè)彎曲試樣(兩個(gè)面彎試樣和兩個(gè)背彎)彎曲部位均無(wú)裂紋,表明新工藝完全可行。
在批量化生產(chǎn)的簡(jiǎn)單壓力容器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷加劇、利潤(rùn)空間壓縮的情況下,擴(kuò)大利潤(rùn)空間將大大提升企業(yè)的生存力。封頭和筒體連接的接頭型式由內(nèi)壁帶墊板型式改為封頭側(cè)直邊折邊鎖低結(jié)構(gòu),焊縫埋弧焊工藝改為熔化極氣體保護(hù)焊,通過(guò)這兩項(xiàng)工藝優(yōu)化,使設(shè)備效率提高了2.5 倍,人工效率提高5 倍,一年直接經(jīng)濟(jì)效益總計(jì)49.8 萬(wàn)元,大大提升了批量生產(chǎn)能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,經(jīng)濟(jì)效益明顯。