趙 洋,王得紅,王敬一
(中國石油蘭州石化公司煉油運行一部,甘肅蘭州 730060)
為適應國Ⅵ油品質量升級需要,某煉油廠新建90×104t/a 催化柴油加氫改質裝置,由中石油華東設計院設計,采用中石化大連(撫順)石油化工研究院(簡稱FRIPP)研發的高芳烴催化柴油加氫轉化FD2G 技術,以催化柴油為原料生產高辛烷值汽油調和組分[1]。在項目建設期間根據成品油結構變化,對裝置進行技術改造,改造后裝置規模為81×104t/a,采用直餾柴油增產航煤FDHC 技術[2],主要產品為滿足GB 6537—2018的航煤調和組分。
1.1.1 工藝流程 裝置主要工藝流程簡圖(見圖1)。

圖1 裝置工藝流程簡圖
1.1.2 主要技術特點
(1)采用單段雙劑一次通過流程,設置精制和裂化兩臺反應器。
(2)采用換熱前混氫流程,同時設置有熱高分。
(3)分餾塔設計兩個中段抽出口,但無中段回流措施。
(4)為生產液化氣,設有脫乙烷塔和脫丁烷塔。
1.2.1 催化劑性質 采用FRIPP 研發FDHC 技術配套的配套催化劑體系,催化劑為氧化態,開工前需硫化。催化劑及保護劑的物理性質(見表1,表2)。

表1 催化劑理化性質

表2 保護劑理化性質
(5)反應系統設有0.7 MPa/min 和2.1 MPa/min 兩套緊急泄壓系統。
1.2.2 催化劑裝填量 催化劑采用普通裝填,實際裝填數據(見表3,表4)。

表3 R101 催化劑裝填參數(φ3 200 mm)

表4 R102 裝填參數(φ3 200 mm)

表4 R102 裝填參數(φ3 200 mm)(續表)
干燥時采用氮氣環境、1.5 MPa 壓力和≮250 ℃的操作條件,以高壓分離器連續2 h 無生成水量為結束標志。實際干燥過程重點參數(見圖2)。

圖2 催化劑干燥時主要工藝參數變化
完成催化劑干燥后,反應系統保持在150~160 ℃條件下引氫氣進行氣密、冷氫試驗、泄壓試驗,隨后進入催化劑硫化過程。硫化采用濕法方案[3],以低氮柴油(氮含量100 g/g、干點<350 ℃、含水質量分數<0.01%)為介質、DMDS 為硫化劑,硫化過程中為抑制裂化催化劑活性,需要同步在裂化反應器入口注氨鈍化。
2.2.1 催化劑硫化過程及關鍵控制指標 硫化階段需保持在≥10.0 MPa 下的最大循環氫量,且控制氫純度體積分數≮85%,硫化過程的關鍵控制指標(見表5)。

表5 催化劑硫化/鈍化階段關鍵控制指標
2.2.2 實際控制參數 由于DMDS 不足,實際未進行320 ℃恒溫步驟,從引油開始到硫化結束總耗時約62 h,消耗35 tDMDS,3.8 t 無水液氨。實際硫化過程控制參數(見圖3)。

圖3 催化劑硫化/鈍化過程實際曲線圖
由于硫化劑不足、系統H2S 濃度持續下降,對原料切換方案進行調整(見表6)。

表6 原料切換方案調整前后對比
裝置一次切入100%新鮮原料后,開始按3~5 ℃/h速率對R101 入口進行提溫操作,至310 ℃時原料常二線柴油脫硫滿足≤10 mg/kg 要求,至316 ℃時脫氮滿足≤10 mg/kg 要求。但此時R102 催化劑還沒有裂化活性,因此繼續進行提溫操作,至R101 入口溫度為331 ℃,R102 入口溫度為349 ℃時,原料轉化率穩定,各產品質量合格,裝置完成開工過程。
裝置原設計采用100%直餾柴油,為進一步優化催化柴油加工結構,在滿足航煤生產標準的情況下摻入部分催化柴油,優化后航煤方案下控制催化柴油比例為10%,裂解料方案下控制催化柴油比例為15%。
裝置于2021 年7 月28 日起進行72 h 航煤方案生產標定,標定時控制加工量為96.43 t/h,催直柴油比例按1∶9 控制,根據前期的經驗總結,為獲得最佳效果,標定時R102 四個床層溫升分別按照8 ℃、7 ℃、5 ℃、6 ℃控制。
標定期間主要生產數據對比(見表7)。

表7 主要參數對比表
通過表7 可以看出,精制反應器R101 起始反應溫度為335.3 ℃,比設計值332 ℃高3.3 ℃,R101 總反應溫升為33.6 ℃,比設計值24 ℃高9.6 ℃,R101 反應溫度控制較高的原因是R102 一床層反應溫升不足造成。裂化反應器R102 各床層入口溫度比設計值高14~19 ℃,造成的原因有兩點:(1)裝置已運行7 個月,按設計0.78 攝氏度/月的失活速率計,與初期相比需提溫5.4 ℃;(2)原料略有變化,使用該系催化劑條件下,柴油轉化率與設計值有一定偏差。
標定期間原料及產品主要質量參數對比(見表8)。

表8 原料與產品主要質量參數對比表
標定期間新氫以重整氫為主,因此新氫純度95%,比設計值低4%。通過對比可以看出,原料性質基本滿足要求,硫、氮含量及十六烷值均較低;加氫精制后精制油氮含量為0.6 mg/kg,遠低于指標上限10 mg/kg,滿足裂化反應器進料要求,精制催化劑脫氮效果較好;輕石腦油終餾點為97 ℃,比設計高34 ℃,重石腦油初餾點為79.5 ℃,輕重石腦油存在組分重疊,因汽提塔進料溫度比設計值低30 ℃造成;重石腦油異構烷烴和環烷烴含量高、芳潛值較好,可作為優良的重整原料;精制航煤煙點、冰點、硫醇硫、顏色、腐蝕、密度、餾程等指標均滿足調和要求,但航煤與重石腦油和精制柴油均存在部分組分重疊;精制柴油十六烷指數為72,比原料59 升高13,催化劑提十六烷值效果較好。
裝置標定期間物料平衡統計(見表9)。

表9 物料平衡表
標定期間總轉化率為68.61%,比設計77.02%低8.41%,航煤收率為32.78%,比設計值49.03%低16.25%,主要原因有:
(1)由于受系統熱平衡限制,汽提塔進料溫度與分餾塔進料溫度分別比設計值低30 ℃、25 ℃,因而重石腦油與精制柴油中攜帶有部分航煤組分,目前裝置暫不具備優化條件。
(2)原料轉化率不足。據研究院初步分析,該種原料在使用FC-50A 催化劑體系下,若進一步提高裂化反應溫度,則會增加二次裂化深度,在提高柴油總轉化率的同時也會造成部分航煤裂化為石腦油。
標定期間能耗對比(見表10)。

表10 裝置能耗統計表
標定時實際能耗為29.24 kgEo/t 比設計值25.77kgEo/t高3.47 kgEo/t,原因為裝置內疏水器效果不佳,造成約3.9 t/h 的低壓蒸汽消耗。
(1)裝置技術應用較為成功,使用FRIPP 研發的直餾柴油增產航煤FDHC 技術及配套的FF-36、FC-50A、FDS-4 催化劑體系,可有效增產航煤和石腦油組分,為企業降低柴汽比、優化產品結構提供加工路徑。
(2)裝置生產方案靈活,可根據市場需求,通過調整操作達到增產精制航煤、乙烯料、重整料的目的,也可作為提高柴油質量的方法。
(3)裝置轉化率、航煤收率與設計條件存在一定偏差,需進一步查找原因。同時需加強管理,降低低壓蒸汽消耗。