謝永志 黃余 梁玉武
(廣東省特種設備檢測研究院茂名檢測院 廣東茂名 525000)
2021年11月,中石化某煉化公司煉油三部一根蒸汽管線發生斷裂,未造成人員傷亡事故。為有效分析該斷裂管的失效原因,我單位組織相關科研人員對硫磺裝置蒸汽管線斷裂原因進行分析,并提出相應的整改措施。該斷裂蒸汽管一段如圖1所示。該管線材料為20#鋼,規格為DN80*6,介質為中壓蒸汽,壓力1.0MPa,溫度270℃。據車間介紹,該管線是在裝置引蒸汽過程發生斷裂的。

圖1 來樣照片
圖1.1為斷管的宏觀形貌,斷裂口及附近管段發生了塑性變形,已成橢圓狀,長軸直徑為93mm,短軸直徑為80mm,測厚顯示壁厚無明顯減薄現象(見表1.1)。

表1.1 測厚數據

圖1.1 斷管宏觀形貌
圖1.2、圖1.3為斷口宏觀形貌,斷口呈45o角,為典型剪切斷口,斷口可分為3個區域。

圖1.2 斷口宏觀形貌
區域1斷口呈45o角,裂紋起源于外壁焊瘤處,裂紋源部位可觀察到以裂紋源(焊瘤)為原點的放射紋(見圖1.3a),兩側可觀察到指向裂紋源的人字紋,符合高應力作用下的韌性斷裂的特征,因此推測該區域裂紋為起源于外壁焊瘤的高應力韌性斷裂裂紋。
區域2斷口呈45o角,裂紋起源于外壁,有多個裂紋源,為多源起裂,可觀察到以裂紋源為原點的放射紋,且斷口上有明顯的碾壓痕(見圖1.3b),因此該區域裂紋仍為起源于外壁的韌性斷裂裂紋,但從斷口上存在碾壓痕判斷,折斷前經受了交變載荷作用。
區域3斷口呈45o角,裂紋起源于內壁,有多個裂紋源,為多源起裂,可觀察到以裂紋源為原點的放射紋,且斷口上局部有碾壓痕跡(見圖1.3c),因此該區域裂紋仍為起源于外壁的韌性斷裂裂紋,但從斷口上存在碾壓痕判斷,折斷前經受了交變載荷作用?!?br>