王彩虹
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 甘肅嘉峪關 735100
鏡鐵山礦屬國內特大型黑色冶金礦山,是酒鋼選礦廠鐵礦石重要基地,有樺樹溝和黑溝兩個礦區,其礦物組成和嵌布關系復雜、可選性差,是我國著名的難選氧化鐵礦石之一,被稱為“鏡鐵山式”難選氧化鐵礦。
酒鋼選礦廠始建于 1958 年,1972 年建成投產,設計年處理原礦 500 萬 t,2006 年年處理擴至 650 萬t,2012 年建成二選生產線,選廠年總處理能力達到1 100 萬 t,年產鐵精礦 500 萬 t 以上。進入選廠的鐵礦石經篩分后,篩下 (-15 mm) 稱為粉礦,篩上 (15~100 mm) 稱為塊礦,自建廠至今,粉礦與塊礦采用兩種不同選礦工藝。
酒鋼樺樹溝鐵礦屬寒武紀、前奧陶紀火山沉積變質鐵礦,鐵礦石中鐵礦物主要為鏡鐵礦、菱鐵礦及褐鐵礦,少量磁鐵礦及黃鐵礦;脈石礦物主要為碧玉、石英、重晶石及鐵白云石,少量方解石等;圍巖主要為灰綠及灰黑千枚巖,其主要由綠泥石、絹云母、石英和鐵礦物所組成。黑溝礦石類型較樺樹溝復雜,但仍以鏡鐵礦菱鐵礦混合礦石為主[1]。樺樹溝、黑溝鐵礦石化學成分如表 1 所列。

表1 樺樹溝與黑溝的鐵礦石化學成分Tab.1 Chemical composition of iron ore from Huashugou and Heigou %
磁化焙燒是處理鏡鐵山式鐵礦石最為有效的技術之一。酒鋼選礦廠建廠初期,塊礦焙燒采用鞍山式豎爐,存在下礦漏斗卡礦、爐內透氣性差、礦石受熱不均、還原不好、生礦多等一系列問題。為此,1977年,在單臺爐試驗的基礎上,該廠將鞍山式豎爐改為單層燃燒室豎爐,爐頂下礦漏斗由 13 個減為 6 個,在加熱帶及還原煤氣噴出塔上部各增設一排橫穿梁,爐腰尺寸由 400 mm 擴大到 1 200 mm。改造后,豎爐臺時產量及作業率得以提高。之后經過近十年的生產實踐,該廠又摸索出具有雙層燃燒室、加熱帶雙排導火孔、雙排橫穿梁結構特點的雙層燃燒室豎爐[2-3],降低了煤氣單耗,提高了焙燒質量。1988 年,在試驗取得成功的基礎上,該廠逐步開始改造焙燒工藝。塊礦在各豎爐焙燒階段的指標如表2所列。

表2 豎爐焙燒的工藝改進及指標變化Tab.2 Technical improvement of shaft furnace roasting and index variation
針對塊礦豎爐閉路磁化焙燒的產物焙燒礦,該廠最初采用兩段磨礦—兩段脫水槽—三段磁選的弱磁選流程,磨礦細度 -0.074 mm 占 80% 左右,精礦鐵品位約為 55%,精礦中 SiO2、Al2O3含量在 11% 左右。與同行業相比,精礦品質差距較大,燒結、煉鐵成本高。1997 年和 2005 年,該廠先后兩次與長沙礦冶研究院合作進行反浮選降硅試驗,均取得了較好成效;2005 年底,在現場完成了陽離子反浮選半工業分流試驗;2008 年,建成了反浮選工程。至此,塊礦處理工藝由焙燒—弱磁選變為焙燒—弱磁—反浮選聯合工藝[4]。磨礦由兩段增加為三段,磨礦細度由 -0.074 mm占 80% 升至 -0.048 mm 占 90% 以上;磁選由五段減為三段,在犧牲 4~5 個百分點回收率為代價的前提下,精礦鐵品位由 55% 升至 60%,精礦中 SiO2含量由 11%降至 6% 以下,提質降雜給后續燒結煉鐵創造了極有利的條件。塊礦選別工藝指標的變化如表3所列,工藝流程如圖 1 所示。

表3 塊礦選別工藝指標的變化Tab.3 Variation of indexes of lump ore separation process

圖1 塊礦選礦工藝流程的變化Fig.1 Variation of lump ore separation process flow
懸浮磁化焙燒是在氧化鋁焙燒成熟技術的基礎上發展起來的,具有能耗低、全員勞動生產率高、處理量大、占地面積小等優勢,尤其適用于赤鐵礦、褐鐵礦等難選氧化鐵礦磁化焙燒。酒鋼選礦廠作為首家應用該技術的企業[5],在粉礦取得指標飛躍并成功產業化的前提下,對塊礦也進行了豎爐磁化焙燒 (2020 年)與懸浮磁化焙燒的對比試驗。試驗結果如表 4 所列。

表4 塊礦豎爐磁化焙燒與懸浮磁化焙燒的指標對比Tab.4 Comparison of lump ore shaft furnace magnetic roasting and suspension magnetic roasting in indexes %
由表 4 可知,懸浮磁化焙燒比豎爐磁化焙燒回收率高 12.6 個百分點,精礦鐵品位高 3.6 個百分點,精礦 SiO2含量低 2 個百分點。一年多的生產實踐證明,懸浮磁化焙燒能耗低于豎爐磁化焙燒,懸浮爐替代豎爐是必然趨勢。
1972 年選廠投產后,先后對粉礦進行沸騰爐、斜坡爐、回轉窯焙燒試驗,均未取得可行的結果。由于沒有找到適宜的方法,約占原礦 45% 的粉礦只能堆存處理[6-7]。
1974 年,該廠開始粉礦強磁選試驗,分別進行了電磁環強磁選機、SQC-10-3 強磁機、永磁籠型強磁機及 SHP-1000 仿瓊斯型強磁機實驗室試驗及工業試驗,最終選擇了仿瓊斯型強磁機。但因仿瓊斯型SHP-3200 單機處理量僅有 15 t/h,酒鋼選礦廠與長沙礦冶研究院合作研制了 SHP-3200 型雙盤大型強磁選機,使單機處理量達到 55 t/h,并在 1980 — 1981 年完成了工業試驗,1982 年投入生產應用。至此,粉礦選別利用問題得以解決[6]。粉礦強磁選試驗與生產指標的對比如表 5 所列。

表5 粉礦強磁選試驗指標與生產指標的對比Tab.5 Comparison of powder ore high-intensity separation test and production in indexes %
隨著樺樹溝礦開采的深入,礦石質量下降,強磁選回收率由最初的 67.5% 下降至 61.0% 左右。1998 年,該廠對強磁選流程進行改造,增加二次掃選作業,形成了一粗兩掃流程,精礦品位由 47.5%降低為 47.0%,金屬回收率提高至 67.0%。
2002 年,隨著黑溝礦采出及樺樹溝礦日趨貧化,鐵礦石氧化程度更高,部分鐵礦物變質嚴重,交代復雜;褐鐵礦比例升高帶來礦石泥化形成較多細顆粒,微細粒浸染的含鐵脈石如碧玉、鐵白云石含量升高。這些客觀條件的變化,導致粉礦強磁選指標不斷下降[8-9]。為此,2006 年,該廠對強磁選工藝進行優化,形成粗細分選流程,即粗選尾礦旋流器分級后,細粒級與粗粒級分開選別,同時增加選別段數,強磁選指標有所回升[1]。粉礦強磁選在各階段的指標如表6 所列,工藝流程如圖 2 所示。

表6 粉礦強磁選流程的改造結果Tab.6 Innovation results of powder ore high-intensity separation process flow %

圖2 粉礦選礦工藝流程的變化Fig.2 Variation of powder ore separation process flow
懸浮磁化焙燒是由東北大學和沈陽鑫博共同開發的新技術,粒度小于 0.5 mm 的氧化礦石均可得到有效磁化焙燒。該技術打破了酒鋼粉礦無法實現磁化焙燒的局面。2015 年,酒鋼選礦廠跟蹤考察了該項技術,2016 年完成了粉礦懸浮焙燒間歇試驗和擴大連續試驗,并取得了顯著效果。隨即粉礦懸浮磁化焙燒選礦改造一期工程啟動,建設 1 條年處理粉礦 165 萬 t懸浮爐生產線,工藝流程為粉礦—高壓輥磨—預先篩分—分級磨礦—懸浮焙燒—再磨—磁選[5]。2018 年建成后,原料干燥、冷卻、余熱回收等方面存在問題,經過兩年的優化改造,2020 年 11 月實現全面達產達標。試驗指標及生產指標如表 7 所列。

表7 粉礦懸浮磁化焙燒選別的試驗指標與生產指標的對比Tab.7 Comparison of powder ore suspension magnetic roasting separation test and production in indexes %
粉礦懸浮磁化焙燒選礦改造一期工程由強磁選工藝 (2020 年) 改為懸浮磁化焙燒磁選工藝后,精礦鐵品位提升 11.4 個百分點,回收率提升 25.9 個百分點,預測算年產效益為 7 538 萬元。
(1) 酒鋼選礦廠從建廠至今,注重技術研發與創新,在設備和工藝上不斷提升,同時加強與科研院所的合作,在實踐中探索、改進、優化,選礦指標也得以不斷刷新。
(2) 目前酒鋼選礦廠全粒級懸浮磁化焙燒—磁選—浮選工程已經全面啟動,屆時鏡鐵山式難選氧鐵礦石將實現精礦鐵品位為 60%、精礦中 SiO2含量 5%以下、回收率為 85% 的指標。