王 芳,曲志平,張邦勝,劉貴清,吳祖璇
(江蘇北礦金屬循環(huán)利用科技有限公司,江蘇 徐州 221121)
硫酸鈀作為貴金屬化合物試劑的一種,在當代工業(yè)社會中具有不可或缺的作用,被廣泛運用于電子元器件、石油化工催化、醫(yī)療健康、汽車尾氣凈化催化劑等行業(yè)。其中,鈀活化液在電子工業(yè)印制電路板(PCB)電鍍工藝中具有舉足輕重的作用。這主要體現(xiàn)在電路板非金屬材料的金屬化過程,化學(xué)鍍銅前要經(jīng)過鈀活化液處理,形成一層具有催化活性的種子層。另外,在PCB的化學(xué)鍍鎳金表面處理工藝中,因為銅沒有催化活性,人們需要在銅表面構(gòu)建具有催化活性的鈀晶種層,以鈀作為化學(xué)鍍鎳的催化劑,使鎳磷層能夠正常沉積在銅面。這兩道工序用到的活化劑均以硫酸鈀溶液為主。
隨著高端電子設(shè)備對線路精細化要求的提高和無鉛焊接標準的實施,PCB電鍍行業(yè)鈀活化液用量與日俱增,但是,我國現(xiàn)階段PCB電鍍用硫酸鈀活化液的制備還存在技術(shù)瓶頸。一是制備的硫酸鈀溶液不穩(wěn)定,極易發(fā)生分解,出現(xiàn)沉淀,且沉淀不可返溶,無法滿足電鍍使用需求;二是硫酸鈀溶液中殘留的NO-和Cl超標,造成電路板漏電,使得產(chǎn)品良率降低。因此,針對我國國情,有必要自主研發(fā)PCB電鍍行業(yè)硫酸鈀活化液制備技術(shù),制備純度高、穩(wěn)定性高、電鍍效率高、不含鹵族元素的硫酸鈀溶液,并進行產(chǎn)業(yè)化研究,扭轉(zhuǎn)PCB電鍍行業(yè)的被動局面。目前,市場上鈀活化液采用的鈀原料主要是硫酸鈀絡(luò)合物溶液和含氯鈀鹽。本文針對電子工業(yè)PCB電鍍用硫酸鈀活化劑,用硝酸將鈀粉浸出,規(guī)避氯離子引入,通過濃硫酸趕硝,促進硝酸根的分解,使得硫酸根替代硝酸根,為硫酸鈀的制備提供了一條可行工藝路線。
鈀粉純度為99.95%,所用試劑均為分析純,硝酸(分析純)、硫酸(分析純)均購于徐州市精科試劑儀器有限公司,試驗用水為凈化的二次去離子水,電阻率≥18.2 MΩ/cm,溫度為25 ℃。
稱取一定量鈀粉放入石英燒杯中,加入一定量硝酸進行溶解;溶解完全后,加熱濃縮,定量加入硫酸趕硝;趕硝結(jié)束后,自然冷卻,加水定容,樣品封裝存放,考察穩(wěn)定性。
為精準控制反應(yīng)溫度,試驗采用油浴加熱方式。趕硝溫度為150~160 ℃時,有硝出現(xiàn),表明硝酸開始分解,因此趕硝溫度條件試驗的溫度分別取160 ℃、170 ℃、180 ℃、190 ℃和200 ℃,結(jié)果如表1所示。從試驗結(jié)果來看,160 ℃及170 ℃都能產(chǎn)出穩(wěn)定的硫酸鈀,一段時間后,溶液仍呈均勻狀態(tài),未出現(xiàn)結(jié)晶或析出。溫度升高到180 ℃,溶液穩(wěn)定性明顯變差,放置一段時間后出現(xiàn)析出沉淀,可能原因是高溫造成硫酸鈀分解。嘗試對析出物加水溶解,發(fā)現(xiàn)該部分物質(zhì)在水中可完全再次溶解,溶液放置一段時間后仍保持穩(wěn)定狀態(tài)。而溫度升到190 ℃時,產(chǎn)品穩(wěn)定性不易掌握,出現(xiàn)大量析出物。溫度為200 ℃時,溶液蒸發(fā)速度很快,并且在反應(yīng)過程中,溶液出現(xiàn)分解析出現(xiàn)象。穩(wěn)定硫酸鈀溶液和析出結(jié)晶沉淀物硫酸鈀溶液的對比如圖1所示。

表1 不同趕硝溫度的硫酸鈀產(chǎn)品穩(wěn)定性試驗

圖1 穩(wěn)定硫酸鈀溶液和析出結(jié)晶沉淀物硫酸鈀溶液對比
試驗研究發(fā)現(xiàn),硫酸加入趕硝,初期反應(yīng)劇烈,待硝黃煙逐漸減少,溶液趨于平穩(wěn)沸騰狀態(tài),繼續(xù)濃縮一定時間,達到設(shè)定質(zhì)量濃度要求。但是,濃縮過度容易造成溶液出現(xiàn)黑色沉積物。濃縮時間條件試驗溫度為170 ℃,濃縮時間分別設(shè)定為4 h、5 h、6 h、7 h、8 h,觀察不同濃縮時間的反應(yīng)現(xiàn)象。結(jié)果顯示,濃縮時間為6 h時,溶液質(zhì)量仍未達到設(shè)定量,溶液較紅,若此時為減少濃縮時間,提高濃縮蒸發(fā)溫度,反應(yīng)溶液會出現(xiàn)析出物沉淀。繼續(xù)增加濃縮時間,但在溫度較高且濃縮時間較長時,會有較多白煙(硫酸煙)溢出。制備的溶液呈深紅色,有明顯結(jié)晶及粘壁現(xiàn)象,冷卻后有大量結(jié)晶和少量析出物,似有分解現(xiàn)象。經(jīng)綜合考慮,濃縮時間取7 h。
試驗發(fā)現(xiàn),穩(wěn)定性較好的樣品鈀濃度較低,原因可能是游離硫酸濃度影響硫酸鈀的溶解度。在濃縮趕硝過程中,游離硫酸濃度條件試驗利用濃硫酸的氧化性將硝基分解,硫酸根取代硝酸根與鈀結(jié)合生成硫酸鈀。若硫酸濃度過低,則其對硝酸的氧化能力不夠,影響產(chǎn)品的硝酸根指標。經(jīng)試驗設(shè)計,硫酸先達到趕硝濃度,反應(yīng)結(jié)束后加純凈水定容,從而調(diào)整游離硫酸濃度。稱取鈀粉3 g,油溫設(shè)定為170 ℃,濃縮時間為8 h,濃縮至設(shè)定質(zhì)量,冷卻,用純凈水定容。其間調(diào)整硫酸、硝酸和水的加入量,游離硫酸濃度分別為30%、35%、40%和45%,溶液封存,觀察其穩(wěn)定性。試驗結(jié)果表明,隨著游離硫酸濃度的提高,溶液黏度增大,當游離硫酸濃度高于40%時,溶液掛壁嚴重(見圖2),這也驗證了硫酸鈀溶于水而不易溶于酸,過高的游離硫酸濃度會影響溶液穩(wěn)定性,應(yīng)合理控制游離硫酸濃度。

圖2 游離硫酸濃度高于40%時的掛壁現(xiàn)象
鈀的硫酸鹽穩(wěn)定性差,制備過程受溫度、酸度等控制條件及結(jié)構(gòu)組成影響明顯,瞬間過熱或低酸都會造成脫水而析出。在濃縮趕硝過程中,可降低反應(yīng)溫度,避免硫酸鈀高溫分解,同時適當增加濃縮時間,降低游離硫酸濃度。經(jīng)綜合調(diào)控,本研究制備出純度高、穩(wěn)定性高、電鍍效率高、不含鹵族元素的硫酸鈀溶液,為PCB電鍍活化液硫酸鈀的制備提供一條新工藝路線。