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一種發動機彎桿鍛件的模擬分析及工藝優化

2022-09-05 01:01:42房家民蔣平何勇孟毅周杰重慶大學材料科學與工程學院
鍛造與沖壓 2022年17期
關鍵詞:工藝優化

某飛機發動機吊掛鍛件結構復雜不對稱,加上受到凸臺、筋條等結構影響,成形時容易出現充填不滿以及折疊等缺陷;在實際生產時制坯工序不穩定,導致成形出的鍛件質量差距較大。為了減少鍛件產品缺陷,提升吊掛鍛件綜合質量,通過仿真模擬對吊掛鍛件進行整體成形分析并優化工藝。結果表明,通過改變自由鍛制坯方式、優化模具飛邊,再進行生產能夠合理改善吊掛鍛件質量,得到無缺陷、綜合質量優良的鍛件,縮短了吊掛鍛件產品的開發周期,降低了成本。

某飛機發動機吊掛鍛件結構復雜,主體四周有凸臺以及上部存在相連筋條,呈現筋板類結構。齊晗對該類鍛件筋部的充填機理及缺陷進行了研究,分析了雙筋、交叉筋構件的折疊演變機理,提出了背壓成形方法和增加預鍛手段有效控制金屬流動、預防折疊形成的方法。李珂對該類鍛件出現充填不滿以及折疊等缺陷進行了優化探究,得到合理的筋板類連接框。魏科對大型筋板類鈦框鍛造材料流動規律、缺陷以及組織進行了可行性研究。王夢寒等基于響應面法對筋板類鍛件的工藝參數進行多目標優化,有效提升了鍛件晶粒度,降低了鍛件變形力。單德彬等對筋板類鍛件等溫精密成形技術進行了研究,通過局部加載的方式有效提升了筋板類鍛件的成形質量。

在小批生產過程中,吊掛鍛件存在較多問題:制坯穩定性不佳、生產周期長、鍛件充填不完整、筋部位置易產生折疊等。因此,為了穩定產品質量采用數值模擬對鍛造成形過程進行仿真分析,優化鍛造工藝成形方案,提高產品質量及合格率。

某高速公路設計速度為100km/h,路面結構設計為4+6+7cm,總厚度17cm。其中,上面層為4cm厚SMA—13,中面層為6cm改性瀝青混凝土superpave—20,下面層為7cm密級配瀝青穩定碎石ATB—25。

成形零件結構及缺陷分析

飛機發動機吊掛終鍛件見圖1,材料為Ti-6Al-4V 鈦合金,長度方向上最大尺寸為451mm,寬度方向為426mm,高度方向為135mm。因為在俯視方向上的截面積遠遠大于正視圖上高度的截面積,此屬于筋板類鍛件。其頭尾部橫截面積相差較大,在鍛件主體四角處存在四個凸臺,材料向該處流動比較困難,難以充填;在腹板上方存在兩交叉相連的筋條,并且在同一筋條上高度不一致,存在高度差,在成形時可能因為金屬材料的匯流而產生折疊缺陷。

在小批生產過程中,吊掛終鍛件存在折疊、局部充填不滿、制坯工序不穩定等缺陷。主要原因是:筋條存在高度差,存在材料匯流趨勢;凸臺位置太遠,材料流動充填較困難;制坯工序中對材料定位采用人工測量,使得制坯工序不穩定,大大降低了吊掛產品的合格率。

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工藝方案優化

圖3(a)為預鍛成形圖,預鍛工序中使用天然氣爐對坯料進行加熱,使用20000 噸液壓機進行模鍛,使用160 噸沖床進行切邊。該吊掛鍛件采用底部平面分模,實行一火成形,隨后進行切邊。由于吊掛四角凸臺距中心材料較遠充填比較困難,在預鍛時上下部分產生大量的飛邊,在終鍛時為了減小載荷,需對預鍛件進行切邊處理。圖3(b)為切邊后的預鍛件,可以看出工件四角凸臺以及筋條充填較好,輪廓清晰,沒有明顯缺陷,表明預鍛工序設計合理。

自由鍛制坯

終鍛模擬成形過程如圖4 所示,先在20000 噸液壓機上成形,隨后在250 噸沖床上進行切邊,在模具中一火成形,完成切邊校正后裝箱空冷。最終成形的鍛件如圖5 所示,可以看出鍛件四角凸臺處飛邊擠出較少,右側兩凸臺處充填不完整。通過調整終鍛件局部飛邊厚度,將左右兩側飛邊厚度由10mm 調整為4mm,其余位置調整為6mm,重新進行模擬分析。調整飛邊厚度之后的成形鍛件如圖6 所示,四角凸臺及筋條充填完整,飛邊分布均勻,輪廓清晰,表明工藝設計具有可行性。

預鍛及切邊

為了改善發動機吊掛質量,降低生產成本。利用仿真模擬技術對吊掛鍛件成形工藝進行優化,制定出合理的鍛造工藝方案。吊掛鍛件原材料選用

150mm×425mm 圓棒,優化后的鍛造工藝路線為:下料→加熱→制坯→加熱→預鍛→機加工去飛邊→加熱→終鍛→機加工去飛邊→熱處理→粗加工→酸洗→超聲波檢測→取樣理化檢測→最終檢測。整體鍛造工藝過程如下:

終鍛及后處理

采用C5t 自由鍛錘把棒料進行制坯,制坯分為鐓粗、拍扁等兩道工序(圖2)。通過設計傾斜10°漏筒工裝進行鐓粗,減少人工定位和增加穩定性,對坯料進行分料時,有長桿尺寸漏筒的保證,使后續模鍛時材料能夠更好充填型腔,再進行拍扁得到所需預制坯。鍛后打磨轉接R 部位臺階及尖角,防止后續預鍛過程中產生折疊。

工藝驗證情況

對優化后的鍛造方案進行試驗,坯料加熱到980℃,并保溫150s,模具加熱到380℃。如圖7 所示,可以看到終鍛件表面質量良好,飛邊分布均勻,與模擬所得結果幾乎沒有差別,對所得到的終鍛件進行理化檢測均滿足標準要求,說明所設計的工藝方案成功。

村里的日子,就像柴米河的河水一樣,安詳、緩慢,即使別呦呦住進來了,日子仍和從前一樣,只不過多了幾絲漣漪。

Finite element analysis on steel reinforced concrete column under low frequency reversed torsion

結論

本文通過對吊掛鍛件制坯工序進行重新設計,通過傾斜10°工裝筒進行鐓粗,并對終鍛模具飛邊進行調整,結合仿真模擬與實際生產驗證,證實工藝方案可靠,得出以下結論:

⑴采用改進后的制坯工藝方案、工藝路線及設備工裝進行生產,可得到無缺陷、表面質量優良的鍛件,增加了制坯穩定性,縮短了制造周期。每件產品原材料由改進前47kg,改進后降低到33kg;制坯火次由原來4 火降低為現在2 火。

⑵按優化后的工藝方案開展現場驗證,結果表明:預鍛坯料、終鍛坯料的成形情況及飛邊分布基本與數值模擬情況相同。

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