謝國森,宋麗霞,秦旭忠,張煜暉
(核工業北京化工冶金研究院,北京 101149)
某鈾礦主礦體最長759 m,最短531 m,平均長度592 m。礦體傾角75°~87°,水平厚度0.15~11.13 m,平均厚度2.69 m。含礦巖性主要為硅化碎裂巖、花崗碎裂巖,礦化巖性常發育絹云母化、赤鐵礦化、螢石化、碳酸鹽化及黃鐵礦化等。礦石結構主要為碎裂結構、碎裂花崗結構及碎斑結構等,礦石較硬(堅固系數f>14)[1-2]。采礦方法為上向水平分層干式充填采礦法[3],2019年以前,采場落礦工序為采場每個分層分次爆破落礦,每班完成鉆孔施工并完成爆破,采用推進式下向壓采爆破落礦工藝,存在爆破落礦質量差、效率低、礦石大塊多、二次爆破頻繁、工人勞動強度大等問題;2019年以后,為提高采礦效率和生產安全性,開始進行無軌機械化技術改造,采用豎井-斜坡道聯合開拓系統和機械化上向水平分層充填采礦工藝。采場落礦工序為每個分層集中施工爆破鉆孔,一次爆破,集中出礦,集中充填[4]。
為適應新采礦工藝要求,提高無軌設備運行效率,消除采場二次爆破并保證礦石塊度的均勻性,該礦開展了爆破落礦質量控制試驗研究。影響爆破落礦質量的因素包括為炸藥性能、自由面、布孔方式、孔網參數等,試驗研究采用理論結合現場實際的方式,選擇典型試驗采場分區開展爆破炮孔布孔參數和起爆網路試驗研究,通過數據分析優化確定爆破參數和起爆網路。
該鈾礦采礦方法以上向水平分層干式充填法為主,淺孔留礦法為輔。采場高度50 m(中段高度),采場沿礦體南北走向布置,采場長一般為50~100 m,采場寬為礦體厚。上向水平分層干式充填法采場分層高1.8~2.0 m,采場上采時采用分區落礦、兩采一充、電耙出礦、順路井底部振動放礦機放礦,控頂高小于6 m。采礦工藝流程:鑿巖→爆破→通風→松石處理→采場出礦→順路井升砼→充填→砂漿墊板→圍壁找邊→采場分層編錄→進入下一作業循環[5]。
在采場爆破落礦方面,采用推進式下向壓采爆破方式。采用YT-28型風動鑿巖機鑿巖,炮孔深2.5 m,炮孔傾角23°,下向壓采爆破落礦如圖1所示。炮孔采用平行排列形式布置,在鑿巖過程中視地質情況適當調整炮孔孔網參數。為便于控制采幅,每次起爆炮孔數量約20個。每個炮孔裝藥質量1.5 kg(炸藥10卷、每卷藥重150 g),每次起爆落礦裝藥質量約30 kg,落礦量約126 t。

圖1 推進式下向壓采爆破落礦炮孔布置示意圖Fig.1 Schematic diagram of hole layout of driving downward pressure mining blasting
采場采用推進式下向壓采爆破落礦工藝,存在的主要問題有:①由于炮孔間距和排距布置不合理,導致爆破塊度控制不理想,塊度大于0.5 m的礦石約占20%,嚴重影響耙礦效率,加大了采場二次爆破工作量,出礦順路井易發生堵塞,處理堵塞會嚴重降低順路井和漏斗的使用壽命,大塊之間易形成擠壓懸空而造成安全隱患;②由于每班都要進行鑿巖爆破,采場頂板松石產生較多,處理松石耗時長,勞動強度大;③每班進行鑿巖、爆破、耙礦等工作,每天重復準備工作時間較長,工作效率較低。
為提高采礦效率,提高本質安全度,降低采礦成本,該鈾礦決定提高采礦機械化水平,采用無軌開采技術方案,在二期工程采用豎井-斜坡道聯合開拓系統,采場布置采準斜坡道,用機械化上向水平分層充填采礦工藝。
采用脈外上盤斜坡道、脈外集中溜礦井與各分層聯絡道聯合采準方式。在礦體外側圍巖內布置與礦體走向平行的斜坡道,每隔4 m左右高程施工分層聯絡道,與采場礦體連通,并穿過礦體,揭露礦體全厚,為采場上采時貫通聯絡道做準備。采場斜坡道坡度為15%,巷道斷面規格為2.6 m×2.6 m。
分層聯絡道開口根據設計位置確定,坡度不大于13%,規格為2.6 m×2.6 m。 采場溜礦井布置在斜坡道折返的巷道中間部位,規格為2.0 m×2.0 m,傾角為90°。為防止大塊礦石進入溜礦井,溜礦井上口安裝0.35 m×0.35 m格篩。每分層施工2條分層聯絡道與采空區連通,保證采場上采時有2個安全出口[5]。
2.2.1 鑿巖爆破
采場落礦采用阿特拉斯H104型鑿巖臺車,施工上向爆破鉆孔,炮孔直徑40 mm,孔深2.0~2.1 m,每班2人(1人操作、1人監護),集中鑿巖,一次爆破落礦。
2.2.2 采場通風和安全管理
新鮮風流從主豎井進入,經各中段主巷、斜坡道、分層聯絡道進入采場工作面,采場污風經采場通風天井、通風聯絡巷、上一中段主回風巷、主回風井排至地表。每次完成爆破后,由專職安全員對采場內空氣和頂板進行安全檢查評估后,再由專職松石工對采場頂板和兩幫浮石進行全面清理排險,對采場空頂較高的天井、聯絡道接口等部位,則采用撬毛臺車處理。采場生產期間,每班配置安全員和技術人員對采場進行安全巡查,確保作業安全。
2.2.3 采場出礦
采場爆落礦石用鏟運機經分層聯絡巷、采場斜坡道運至采場溜礦井,經溜礦井到漏斗到下一中段運輸平巷,通過電機車牽引礦車運輸到中段主石門,經豎井提升到地表。采場內大塊用鏟運機集中堆放到采場一側,經集中二次破碎后再運出。
2.2.4 采場充填
采場每分層完成出礦后,由物探技術人員指導對采場底板礦石掃底清場,必要時對兩幫進行物探找邊和回收。完成掃底清幫后開始充填工作,充填料從29線充填系統,通過底部振動漏斗放到礦車組,由電機車牽引運輸至采場上部充填聯絡道,經充填井上口倒入采場內充填。 此外,本中段的掘進廢渣用鏟運機運至采場充填。采場內用鏟運機對充填料進行轉運和平場,直至采場內空間高度控制在4 m左右,完成本循環的充填工作。
為了適應機械化上向水平分層充填采礦工藝,有效提高無軌設備運行效率,達到消除采場二次爆破的同時又能保證礦石塊度均勻性的目的,開展了爆破落礦質量控制試驗研究。
試驗在該鈾礦12-2采場第七分層進行,該采場位于主礦體中部,巖石結構完整,礦體品位穩定,平均厚度4 m,其地質構造、礦巖結構、礦體厚度等均有較好的代表性。該礦體已按原采礦工藝回采完第五分層,從第六分層開始按無軌開采工藝進行回采。該采場的礦巖較穩定,走向長100 m,回采面積505 m2,布置有3個充填井(12T02、12T04、12T06)。由于采用斜坡道采準、鏟運機出礦,已將原有的3條順路井封閉。
本次試驗主要針對爆破布孔參數和起爆網路開展試驗研究。通常對于淺孔爆破平行孔布置,爆破最小抵抗線W參考經驗公式(W=25~30 d),炮孔間距a=1.0~1.5 W,排距b=W[6-8]。該鈾礦鑿巖臺車鉆孔直徑d為40 mm,由于礦體較薄,礦巖硬度系數大,參考前期采礦爆破落礦經驗參數,最小抵抗線W取800 mm,并以此為中值向兩端擴展進行試驗。在12-2采場第七分層分5個試驗區開展10種不同參數條件的爆破落礦試驗。現場試驗分區布置如圖2所示,試驗條件設計見表1。

圖2 12-2試驗采場爆破分區示意圖Fig.2 Schematic diagram of blasting zone in 12-2 test stope

表1 不同孔網參數爆破落礦條件Table 1 Blasting conditions of different hole mesh parameters
3.3.1 鉆孔施工及炮孔布置
采場爆破落礦試驗鑿巖用鑿巖臺車,考慮臺車施工過程中鋼釬有一定偏離角度,為使排距不超過最大抵抗線,降低大塊率,施工過程中鋼釬與水平面傾角α取值為85°≤α≤90°,炮孔深2.05~2.10 m。炮孔布置如圖3所示。

圖3 炮孔布置(試驗三區)示意圖Fig.3 Schematic diagram of hole layout (test area 3)
3.3.2 裝藥結構
爆破選用2號硝銨炸藥,藥卷直徑32 mm,連續耦合裝藥。起爆藥卷裝在孔底的第2卷位置上,雷管聚能穴向外,反向起爆,每孔裝8卷炸藥,每卷炸藥質量0.15 kg,每孔裝藥長1.5 m,每孔裝藥質量1.2 kg;孔口用炮泥堵塞,堵塞長300~400 mm。裝藥結構示意如圖4所示。

圖4 裝藥結構示意圖Fig.4 Schematic diagram of charging structure
3.3.3 試驗實施及初步結果
第一次試驗:在試驗一區進行,鉆孔直徑40 mm,平行排列布置。 炮孔排距900 mm,間距分別為950 mm和1 000 mm。以12T02充填井為自由面拉槽,并向兩端擴展,其中孔網參數900 mm×1 000 mm的爆區向南擴展,孔網參數900 mm×950 mm的爆區向北爆破至礦體北端。爆破后粉礦(<5 mm)產率5%~6%,大塊(≥350 mm)產率29%~32%,個別礦塊粒徑大于500 mm,爆破落礦質量不理想。
第二次試驗:在試驗二區進行,鉆孔直徑40 mm,平行排列布置。 炮孔排距850 mm,間距分別為900 mm和950 mm。以第一次試驗的爆破落礦邊界為自由面向南爆破推進,孔網參數850 mm×950 mm和850 mm×900 mm的爆區沿走向長度分別約10 m。爆破落礦粉礦(<5 mm)產率只有6%~8%,大塊(≥350 mm)產率25%~27%,基本沒有粒徑大于500 mm的礦塊,爆破落礦質量有所改善。
第三次試驗:在試驗三區進行,鉆孔直徑40 mm,平行排列布置。 炮孔排距800 mm,間距分別為850 mm和900 mm。 以第二次試驗的爆破落礦邊界為自由面向南推進,孔網參數800 mm×900 mm和800 mm×850 mm的爆區沿走向長度分別約10 m。 爆破落礦粉礦(<5 mm)產率為10%~12%,大塊(≥350 mm)產率19%~22%,沒有粒徑大于500 mm的礦塊,大塊產率明顯降低,爆破落礦質量有所改善。
第四次試驗:在試驗四區進行,鉆孔直徑40 mm,平行排列布置。 炮孔排距750 mm,間距分別為800 mm和850 mm。以第三次試驗的爆破落礦邊界為自由面向南爆破推進,孔網參數750 mm×850 mm和750 mm×800 mm的爆區沿走向長度分別約10 m。爆破落礦粉礦(<5 mm)產率12%~13%,大塊(≥350 mm)產率11%~14%,沒有粒徑大于500 mm的礦塊,大塊產率大幅度降低,5~350 mm塊度礦石產率達到75%,爆破落礦效果較好。
第五次試驗:在試驗五區進行,鉆孔直徑40 mm,平行排列布置。 炮孔排距700 mm,間距分別為750 mm和800 mm。以第四次試驗的爆破落礦邊界為自由面向南爆破推進至礦體南端,孔網參數700 mm×800 mm爆區和孔網參數700 mm×750 mm爆區沿走向長度分別約10 m。爆破落礦粉礦(<5 mm)產率13%~15%,大塊(≥350 mm)產率7%~8%,沒有粒徑大于500 mm的礦塊,大塊產率大幅度降低,5~350 mm塊度礦石產率達到78%~79%,爆破落礦效果較好。 當排距為700 mm,孔距為800 mm時,中間塊度礦石產率達到79%;當排距700 mm,孔距750 mm時,中間塊度礦石產率與前者幾乎相同。
五次試驗不同布孔方式的爆破落礦試驗結果見表2。

表2 不同布孔參數爆破試驗結果匯總Table 2 Summary table of blasting test results ofdifferent hole layout parameters
為提高起爆網路的安全性、可靠性,開展了起爆網路現場試驗,重點研究了孔內延時和孔外延時爆破的可靠性,并規范起爆網路連接方式。
3.4.1 孔外延時爆破
在試驗一區用孔外延時爆破,孔內使用MS13段毫秒導爆管雷管,孔外每排之間使用MS2段~MS12段毫秒導爆管雷管。炮孔布置及起爆網路示意如圖5所示。

圖5 孔外延時爆破網路圖Fig.5 Hole epitaxial blasting network diagram
效果分析:該次爆破大部分網路都按設計傳遞,北端有兩排炮孔沒有起爆。說明在傳遞過程中,因前段(或前排)起爆,對爆破網路形成了沖擊破壞,造成后兩排炮孔未能正常起爆。說明孔外延時存在起爆網路傳遞的不確定性。
3.4.2 孔內延時爆破
在試驗二區至試驗五區均采用孔內延時爆破,使用MS02段~MS17段毫秒導爆管雷管。首段雷管選用MS02段毫秒導爆管雷管,每兩排同段。孔外用導爆索與導爆管雷管在采場內連接,并在采場出口處起爆。
效果分析:試驗二區至試驗五區的4次爆破,均沒有拒爆現象。導爆索傳遞速度大于6 000 m/s,當首段雷管起爆時,所有起爆能都已經傳遞到孔內,保證了起爆網路的安全可靠性。
3.4.3 起爆網路連接
孔內起爆藥包用毫秒導爆管雷管連接起爆。導爆管出孔外后與導爆索連接,導爆管與導爆索搭接長度不小于150 mm。導爆索在采場出口處與起爆雷管連接,起爆雷管與導爆索綁扎端端頭的距離不小于150 mm,雷管的聚能穴應朝向導爆索傳爆方向。網路連接嚴格按爆破安全規程操作,確保每次爆破試驗安全實施。
3.5.1 爆破排距(抵抗線)分析
不同抵抗線對爆破質量有重要影響,不同爆破抵抗線的礦石塊度產率分布如圖6所示。由圖6可知,隨著炮孔排距的降低,大塊礦石產率明顯減少,粉礦產率有所增加,爆破落礦的礦石均勻度增大。但當排距小于750 mm時,爆破落礦的礦塊均勻度增加有限。

圖6 不同爆破抵抗線的礦石塊度產率分布Fig.6 Distribution of ore lumpiness yield withdifferent blasting resistance lines
3.5.2 單孔爆破落礦面積分析
不同排距、間距確定爆破落礦單孔控制爆破落礦面積,對爆破落礦質量同樣有較大的影響,不同單孔控制面積的礦石塊度產率分布如圖7所示。由圖7可知,當單孔控制爆破落礦面積增加,大塊礦石產率明顯增大,而粉礦產率降低,當單孔控制爆破落礦面積小于0.55 m2時,中間塊度礦石產率不再增加。

圖7 不同單孔控制面積的礦石塊度產率分布Fig.7 Distribution of ore lumpiness yield withdifferent control area of single hole
3.5.3 炸藥單耗分析
爆破落礦過程中,炸藥單耗對爆破效果有重要影響,提高炸藥單耗可有效降低大塊產率,同時粉礦產率也相應增加。不同炸藥單耗的合格礦塊(中間礦石塊度)產率如圖8所示。由圖8可知,隨著炸藥單耗的增加,中間塊度礦石產率相應增加,當炸藥單耗大于0.48 kg/t時,由于粉礦增幅較大,中間塊度礦石產率反而降低。

圖8 不同炸藥單耗的合格礦石塊度產率分布Fig.8 Distribution of qualified ore lumpiness yield withdifferent explosive unit consumption
根據試驗結果及爆破效果分析,確定采場爆破技術參數為:炮孔直徑40 mm,炮孔深2.0~2.1 m,炮孔排距700 mm,炮孔間距800 mm。在該參數條件下,小于350 mm塊度產率為92%,塊度分布既有利于出礦設備高效出礦,又有利于鉆孔施工和材料消耗等成本的控制。采場爆破落礦采用集中爆破落礦方式,將采場沿走向分區拉槽,孔內延時,微差爆破,爆破網路用導爆索連接到采場出口處,再用導爆管引到安全位置起爆。
將試驗得出的爆破參數應用于該礦的生產,近2年的生產應用表明,淺孔爆破落礦塊度質量控制較好,爆破器材消耗合理經濟,出礦效果大幅度提高,人工處理大塊的工作量明顯下降,工人勞動強度減小。鑿巖臺車集中鑿巖工效比原來提高了3倍;采場集中爆破落礦,其工效比原來提高了1倍以上;大塊率明顯下降,礦堆塊度均勻,有利于鏟運機出礦;采礦直接工效由5 t/(人·班)提高到約10 t/(人·班),采礦作業人員由每班5人減少到2人;炸藥消耗比原來降低約10%;消除了采場二次爆破,降低了安全風險。
1) 通過試驗研究確定了棉花坑礦床爆破落礦參數:炮孔直徑40 mm;炮孔深2.0~2.1 m;炮孔排距700 mm;炮孔間距800 mm。
2) 合理的爆破技術參數應用于現場生產,降低了大塊產率,提高了爆破落礦質量,有利于鏟運機出礦。
3) 采場集中鑿巖、集中爆破落礦、集中鏟運機出礦和充填,大幅度提高了采礦效率。
4) 爆破落礦的塊度均勻,消除了采場二次爆破,不但降低了工人勞動強度,而且提高了本質安全度。