程玉春
(國能包頭煤化工有限責任公司,內蒙古包頭 014010)
某煤制烯烴項目污水處理裝置安裝了三臺多級離心式鼓風機,該風機正常情況下兩開一備,主要作用是向污水曝氣O池輸送空氣,為活性污泥提供氧源。風機自2016年開始投入運行,運行至1a多時三臺風機振動值開始上升,最大振動值達到18mm/s(標準值控制在7.1mm/s以下)。三臺風機陸續切換維修,但修復后運行了三個月左右振動還會升上來,為此開展了故障診斷分析工作。
臥式多級離心式鼓風機主要參數:規格型號MC120-1.734/0.914;功率250kW;風量6000m3/h;入口常壓;介質空氣;出口風壓0.086MPa(表壓);額定轉數2979r/min;級數9級葉輪;級間梳齒密封;出口溫度≤120℃,高壓電機驅動。
對多級離心式鼓風機運行一段時間(從運行到振動超標的前一個月計算)的振動數據進行定期狀態監測。使用VBT35型狀態監測儀,HG8902故障診斷系統(頻譜分析儀)定點監測。振動監測位置見圖1。

圖1 風機振動監測點
風機布置四個離線振動監測點,每個測點分別從X(水平)、Y(垂直)、Z(軸向)三個方向測振值,見表1,監測數據周期為一個月。

表1 風機故障處理前振動值(mm/s)
先后對風機進行了一個月(4周)的振動數據測量,從測點數據中發現,測點①風機非軸伸端X軸水平振動最高18.0mm/s,Y軸振動偏高達到12.3mm/s,測點②水平X軸8.6mm/s,垂直Y軸7.2mm/s接近標準值,③和④水平振動值均高于垂直和軸向振動值。到了第4周風機振動烈度趨勢不斷上漲,已不能連續運行。診斷小組采用HG8902故障診斷系統(振動頻譜儀),利用振動速度V對中頻信號(1kHz以下)有很強敏感性,能夠反映質點運動的快慢,監測動能對設備的破壞[1],作出頻譜圖(見頻譜圖2)。

圖2 風機在1kHz以下監測振動值相對數值
結合風機振動數據及設備結構特點分析頻譜圖:風機振動以第1周振動數據(良好狀態4.8mm/s)數據作為初始值(即基頻1k,50Hz),將風機運行中實際測得的值與初始值比較,按實測值達到初始值的倍數來判別設備的狀態,即為旋轉機械振動診斷相對標準。相對標準的判斷須有兩個依據:①實際測量振動值與其初始值之比;②所測振動信號的頻率范圍。相對標準將設備狀態的評判分為三個等級:“良好”“注意”“危險”。頻譜圖2中振動頻譜除基頻1X即50Hz23-5X(150~200Hz)時卻有明顯的峰值,并伴有1倍頻,特別3、4倍頻譜比較大,振動不穩定并且水平振動較大、軸向振動小,軸心軌跡雜亂,初步分析認為是出現了機械松動故障,或是基礎松動,或是轉子出現共振或不平衡,或軸承內圈或外圈配合過松。
狀態監測認為不排除共振影響,共振存在于結構的所有部件,包括旋轉軸臨界轉數共有頻率,甚至在管路和水泥地板等,識別共振的簡單方法是比較同一軸承三個方向水平、垂直和軸向的振動值,如果某一方向的振動大于其他方向的振動三倍以上,而風機非驅動端水平振動值大于軸向振動值的3倍左右,并且運行到第4軸所有測點振動值具有上升趨勢,三臺風機都會反復性地出現,為此不排除風機基礎共振問題。
隨后對風機、電機基礎地腳螺栓進行了檢查,緊固良好沒有發現松動,用VBT35型狀態監測儀對基座四周振動進行了檢測,數據平均在5.5mm/s左右,其中有一處6.2mm/s(接近風機振動標準值 7.1mm/s),風機正常運行時基礎不應該有明顯振動,一般在0~1mm/s,不超過2mm/s,可以判斷基礎薄弱或產生振動。
(1)風機基礎振動值偏大,基礎可能出現共振,停機檢查基礎,基礎或機座的剛性不夠或不牢,基礎鋼板薄弱、墊鐵松動、位移、地腳螺栓松動等引起的振動。
(2)從頻譜圖和監測數據來分析,風機9級轉子共振或不平衡,需要停機檢查轉子與軸配合情況,葉輪與主軸配合間隙,風機聯軸器中心找正及軸承磨損,聯軸器與軸配合間隙等情況,并需要對轉子做動平衡試驗。
(3)鼓風機喘振分析。鼓風機的喘振現象是一種常見的現象,直接影響了鼓風機的使用情況,影響鼓風機喘振現象的因素有以下幾種:
①鼓風機進氣狀態。在實際生產中,進(排)氣量忽然減少、機械故障、鼓風機轉速忽然降低、進口風道過濾網堵塞、進氣壓力過低、背壓過高、進氣溫度過高、曝氣頭堵塞、生物池污泥濃度過高、喘振報警裝置失靈等都會引起鼓風機喘振。
②鼓風機管網特性。離心式鼓風機的工作點是鼓風機性能曲線與管網特性曲線的交點,管網阻力增大,其特性曲線將變陡,致使工作點向小流量方向移動。
③鼓風機轉速變化時,其性能曲線也將隨之改變。
風機停運后,對風機、電機基礎進行了檢查,發現風機整體基礎在原始安裝過程中出現質量問題,二次灌漿時發現有空洞和裂紋。對二次灌漿空洞和裂紋進行鑿除,然后重新二次灌漿,將基礎加高150mm進行加固處理,制定了施工方案。
依據GB/T 50448—2015《水泥基灌漿材料應用技術規范》,采用CGM高強無收縮灌漿料(灌漿后強度不低于C30)。施工前先處理基礎存在的孔洞和裂紋,與設備底板和混凝土基礎表面清理干凈,不得有松動的碎石、浮漿、浮灰、油污、蠟質等;水泥基灌漿材料接觸的混凝土表面充分鑿毛[];灌漿前24h基礎混凝土表面應充分濕潤,灌漿前1h應清除積水[1];灌漿過程中嚴禁振搗,可采用灌漿助推器沿漿體流動方向的底部推動灌漿材料[2];灌漿厚度大于100mm時,應防止產生溫度裂紋。
檢修人員將風機上蓋打開,對9級葉輪進行了逐項檢查,葉輪轉子(輪轂)與主軸采用普通平鍵20mm×12mm×120mm過盈配合,主軸與輪轂采用溫差法熱套,加熱溫度大約高于環境溫度(20℃)99℃,加熱時應將輪轂整體加熱,保證輪轂中心孔與主軸之間0.12~0.16過盈量。轉子組裝后進行動平衡試驗,動平衡精度G2.5(圖3)。

圖3 風機葉輪與主軸裝配圖
拆卸過程中發現第3和4級葉輪轉子與軸有間隙,不允許有間隙和松動,經卡尺測量鍵槽磨損尺寸變大,出現鍵槽滾鍵。葉輪高速旋轉時,受氣流影響,葉輪和軸之間存在間隙,導致葉輪平衡破壞,是引起振動的主要原因。
轉子是鼓風機的關鍵部件,它高速旋轉對氣體做功,轉子在裝配過程中要求注意以下幾點:
(1)轉子裝配前技術要求。裝配前需對所有葉輪做超速試驗,檢查葉輪的變形和表面質量情況。一般對于電機驅動的風機葉片超過額定轉速10%,葉輪變形可以通過測量徑向尺寸的伸張率來衡量。
葉輪伸張率=(超速后實測尺寸-超速前實測尺寸)/超速前實測尺寸×100%,在超速結束后馬上測量,此伸張率不得大于0.04%,防止12h后測量,伸張率不大于0.025%。
對該風機9級葉輪進行了超速試驗。試驗前測軸徑為821.5mm,額定轉數2979r/min。將葉輪裝在試驗設備的主軸上,夾緊牢固后用手轉動確認靈活,蓋好安全防護罩,所有人員遠離到安全可靠的地帶。啟動試驗設備,觀察轉速儀使葉輪在不小于葉輪最高工作轉數的110%運轉,實測轉數為3300r/min,持續時間不得小于2min。停機后拆下葉輪,測量外緣直徑為821.755mm。試驗數據:
葉輪伸張率=(821.755-821.5)/821.5×%=0.031% <0.04%,在規定范圍之內。
對葉輪表面缺陷用磁粉(碳鋼材質)或著色法(不銹鋼葉輪)進行檢查,表面無裂紋、無氣孔等缺陷。
(2)葉輪和轉子上的所有其他零部件都必須緊密裝在軸上,在運行過程中不允許有松動。葉輪裝配采用比較普遍的紅套裝法。
(3)轉子裝配時應進行嚴格的動平衡。轉子裝配后,由于材質不均勻、加工和裝配誤差等因素,使其質量不平衡,產生偏心。
風機轉子做動平衡試驗時,消除不平衡的方法采用加重法和去重法,該離心式鼓風機動平衡去重采用磨削去重,于葉輪外圈外側斷面去重,去重深 度≦0.4mm。為防止復裝時動平衡破壞,平衡后應選對方位,在每個葉輪的輪盤側、軸套和平衡盤外圈以聯軸器端拿紅漆作好位置記號,并從主軸左端(聯軸器端)的軸套開始,逐次給軸套和葉輪編序號。
(4)風機葉輪鍵槽修復。半圓頭普通平鍵尺寸為20mm×12mm×120mm,檢查時發現鍵槽孔間隙變大,邊緣變形,平鍵邊緣有磨損變圓,導致葉輪發生松動。鍵槽修復采用堆焊修復技術,選用同種鋼的焊接材料進行補焊,經過鍵槽修復,更換新鍵,轉子重新做動平衡,修復后安裝。
2018年11 月經過修復后風機開始投入運行,狀態監測小組成員開始對運行振動數據進行采集,數據檢測時間為6個月,前期每周一次,數據穩定之后每月一次。通過6個月的數據監測,風機最大振動數據5.2mm/s,符合振動(≤7.1mm/s以下)標準。
污水處理系統多級離心式鼓風機故障問題經過認真分析,利用狀態監測和頻譜圖數據分析手段,逐步發現問題根源,先后采取了基礎強度加固,解決葉輪與主軸過緊配合存在間隙等故障問題。經過修復運行后,污水三臺離心式鼓風機運行良好,各項參數均符合正常指標,目前已連續運行兩年多沒有大修,延長了設備周期使用壽命,保證了污水處理裝置離心鼓風機的長周期運行。