張 磊
(汾西礦業集團高陽煤礦,山西 孝義 032300)
隨著礦井開采深度以及強度的增加,煤炭采掘活動受地應力影響更為顯著。巷道開挖掘進后,圍巖在地應力作用下破碎程度有所增加,尤其是在巷道掘進揭露斷層或者受采動壓力影響時,巷道圍巖破碎程度更為顯著,巷道圍巖變形量加劇、支護難度增加。注漿加固是提高破碎圍巖穩定性以及強度的重要措施,可改善圍巖控制效果[1-3]。大量工程實踐應用表明,采用金屬支架或者長錨索支護可以在一定程度上控制破碎圍巖變形,但是也存在巷道圍巖后期變形量大問題。注漿可提高巖體強度,并改善支護體系中錨桿受力狀態,從而提高破碎圍巖控制能力。本文以山西某礦11203 工作面回風巷掘進為工程背景,針對巷道圍巖破碎問題,提出采用注漿方式加固圍巖的方案,現場取得較為顯著的圍巖控制效果。
11203 工作面設計開采11 號煤層,煤層厚度平均為2.8 m,采用綜采開采工藝。11203 回風巷為矩形斷面(巷寬4.0 m、巷高2.8 m),采用綜掘方式沿著煤層底板掘進,11 號煤層頂底板巖性均為砂質泥巖、粉砂巖。根據已有資料顯示,11203 回風巷掘進至430 m時會揭露斜穿采面的F4 斷層,斷層落差介于6~10 m間,預計影響巷道掘進范圍約48 m。巷道在掘進穿越斷層影響區時存在圍巖破碎問題,給圍巖控制帶來較大影響。具體掘進巷道與斷層位置關系如圖1 所示。

圖1 掘進巷道與斷層位置關系
為準確掌握巷道掘進至斷層破碎帶內圍巖裂隙發育情況,采用鉆孔窺視儀對巷道圍巖進行探測[4],具體獲取到的淺部圍巖破碎情況如圖2 所示。從鉆孔窺視結果看出,11203 回風巷淺部區域煤巖體破碎,發育有大量的走向、環向裂隙,同時裂隙縱橫交錯,甚至局部范圍出現空洞、塌孔等情況,破碎圍巖會顯著影響回風巷穩定性。為此,提出采用注漿方式對圍巖內空洞、裂隙進行充填,以改善圍巖結構及力學性質。

圖2 淺部圍巖破碎情況
根據11203 回風巷實際情況,采用的注漿加固工藝為:注漿鉆孔施工→安裝錨索→錨索固定→加固注漿。采用氣動鉆機施工注漿鉆孔,鉆孔孔徑為32 mm,注漿孔間間距為1 000 mm。錨索安裝完成后,采用端頭錨固方案將錨索端頭錨固到頂板穩定巖層中;錨桿鉆孔施工孔徑為42 mm、錨桿鉆孔間隔為1 000 mm。錨索以及錨桿鉆孔施工完成后,取下錨索尾端的絲堵,并通過高壓軟管將錨索端以及高壓注漿泵進行連接[5];檢測各個連接口是否存在泄漏情況,確保各處連接完好后,開啟注漿泵進行注漿加固,注漿過程中應依據現場實際情況調整注漿壓力。注漿過程中注漿材料應滿足快速凝固以及流動性等需求,為此,注漿材料選擇使用砂子、水泥以及石子混合物,三者質量比控制在2∶1∶1,這樣在注漿期間既可滿足流動性需要又可實現快速凝結。具體11203 回風巷內注漿鉆孔布置如圖3 所示。

圖3 注漿鉆孔布置示意圖(mm)
破碎巷道圍巖注漿加固效果與注漿壓力、注漿鉆孔孔深、單孔注漿量等密切相關,注漿參數是否合理直接影響注漿效果以及注漿安全性[6]。因此,依據11203 回風巷實際情況,在以往注漿參數設定的基礎上,采用理論計算方法對注漿參數進行設計。
2.2.1 注漿壓力確定
注漿壓力直接影響注漿可靠性以及注漿效率,具體注漿壓力可通過下述公式進行計算:

式中:p 為鉆孔注漿壓力,MPa;K 為壓力系數,MPa/m;L 為注漿加固區域圍巖松動深度,m。
根據11203 回風巷情況,取K=1.5 MPa/m、L=5.0 m,計算得到p=7.5 MPa。
2.2.2 注漿孔深
注漿深度直接影響鉆孔注漿量以及注漿后圍巖可靠性,注漿深度不足會導致注漿效果不佳問題,注漿深度過大則面臨注漿耗時長、注漿量多以及注漿工程量大等問題,并影響注漿加固經濟性。合理的注漿深度L1應大于巷道掘進時引起的圍巖松動深度,具體可通過下述公式計算:

式中:r 為巷道半徑,m;C 為巷道圍巖地應力,MPa;p1為圍巖抗壓應力,MPa;p2為圍巖支護反作用力,MPa;注漿期間忽略注漿壓力,取值0;α 表示圍巖內摩擦角,(°)。
根據11203 回風巷現場實際條件,取值r=2.0 m、C=2.5 MPa、p1=150 MPa、p2=0 MPa、α=30°,將上述參數帶入到公式(2)中,即可求得L1=8.5 m。因此,將11203 回風巷圍巖注漿深度控制在8.5 m。
2.2.3 單孔注漿量
注漿鉆孔單孔注漿量Q 可通過下述公式計算:

式中:R 為注漿鉆孔注漿漿液有效擴散區半徑,m;λ為注漿漿液充填系數,無量綱;β 為注漿漿液消耗系數,無量綱;n 為注漿加固范圍內圍巖孔隙率,無量綱。
根據11203 回風巷現場實際條件,取R=1.5 m、λ=0.8、β=1.1、n=0.04,將上述參數帶入公式(3),即可求得Q=2.1 m3。
在11203 回風巷掘進通過F4 斷層破碎帶期間,間隔20 m 布置測點,對巷道頂板以及巷幫變形進行監測[7-8]。從監測結果可看出,巷道掘進過破碎帶時,采取所設計方案進行注漿加固后10 d,圍巖變形即趨于穩定,期間監測發現頂板、巷幫最大變形量分別為45 mm、37 mm,圍巖變形量較小。同時巷道掘進過破碎帶期間頂板有冒落或者冒頂等征兆,在現場取得了較好的注漿加固效果。
1)11203 回風巷掘進通過F4 斷層破碎帶期間面臨圍巖穩定性差、破碎等問題。為確保巷道掘進以及后續使用安全,提出采用注漿方式對圍巖進行加固,并依據巷道實際地質條件,通過理論計算方法確定鉆孔最佳注漿深度為8.5 m、注漿壓力為7.8 MPa、單孔注漿量為2.1 m3。
2)采用文中所提的注漿加固方案后,11203 回風巷在過斷層破碎帶期間,圍巖在注漿加固10 d 后即趨于穩定,期間頂板、巷幫最大變形量分別為45 mm、37 mm,取得了較好的圍巖控制效果。