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高爐配加FMG 塊促降生鐵成本實踐

2022-09-26 14:52:50
山西冶金 2022年4期
關鍵詞:制度

席 勝

(唐山中厚板材有限公司,河北 唐山 063600)

高爐爐料主要由燒結礦、球團礦和塊礦構成,各鋼鐵廠根據自身設備配套情況和所在區域資源結構情況,合理調整三者的使用比例。唐鋼中厚板材有限公司在豎爐大修期間改變原有爐料結構、降低球團礦使用量的同時,充分考慮FMG 塊性價比等因素,最終提高了燒結礦和FMG 塊入爐比例,實現了對高爐入爐結構的調整,并取得了較大的降成本效益。本文主要分析對比FMG 塊使用配比對高爐爐況及經濟效益產生的影響,因1 號高爐大修,這里主要引用2019 年2 號和3 號高爐的技術數據。

1 FMG 塊與紐混塊的各項指標數據對比

在檢驗新礦石是否可用前,必須先從其各方面的性能來分析此種礦石與原使用礦石的差距,通過差距的對比進行有針對性地調整,再通過爐況的反應綜合論證此種新礦石的可使用性。

首先將FMG 塊與紐混塊從熱爆性能、低溫還原粉化性能、軟化性能和還原性能四個方面進行分析對比,根據性能測定結果(見表1)可以看出,FMG 塊的熱爆性能較紐混塊嚴重;低溫還原粉化性能較紐混塊略差;軟化開始溫度較低,軟化性能較差,且軟化區間較寬;同時還原性能較紐混塊略差。由此可見,FMG塊入爐會引起軟熔帶加寬的同時,還會使料柱的透氣性和透液性變差。

表1 紐混塊與FMG 塊的化學性能及測定方法

其次,從化學成分上將FMG 塊與紐混塊加以對比(見表2)可以看出,FMG 塊的品位(全鐵質量分數)較紐混塊低;SiO2和Al2O3含量較紐混塊高;MgO 含量較紐混塊低;TiO2含量相同。如果直接用FMG 塊頂替紐混塊會導致入爐品位下降,渣量增大,且爐渣脫硫效果變差。

表2 紐混塊與FMG 塊的化學成分測定 %

2 配加FMG 塊前后的物料結構調整

對FMG 塊與紐混塊性能及成分進行比較后,為降低生鐵成本,開始用FMG 塊逐步替換紐混塊,從最開始的5%逐步加至14%。因FMG 塊較紐混塊的品位低、SiO2含量高,易造成高爐渣鐵比增加,引起高爐渣量增加,從而導致軟熔帶透氣性下降,在同樣的負荷下壓差有升高的趨勢。同時由于塊礦的冶金性能普遍低于燒結礦、球團礦等熟礦,所以生礦配比增加后會造成高爐操作難度加大,進而需要對各項制度進行調整,以保證高爐爐況的穩定順行。

2.1 爐料結構的轉變

因豎爐大修,球團礦量減少,同時考慮外購球團礦會極大地增加高爐生鐵成本,唐鋼中厚板材公司煉鐵部積極對入爐結構進行調整。為減少2 號高爐和3號高爐球團礦的配比,將燒結礦的堿度由1.89 降至1.82,以及將燒結礦配比由76%和78.3%加至81.7%和81.8%;球團礦配比分別由11%和8.7%(含鈦球)減至3.5%和2.8%;塊礦配比提升至15%左右,同時改變入爐塊礦的品種,由全紐混塊調整為以FMG 塊為主。入爐結構具體情況如表3 所示。

表3 入爐結構對比 %

在保證爐況順行的前提下,為使高爐各項制度的綜合調整到位,進一步降低生鐵成本,將焦炭配比由未使用FMG 塊的中潤55%+華潤30%+峰巖(搗固焦炭)15%,調整為使用FMG 塊后的中潤50%+華潤30%+峰巖(搗固焦炭)20%,利用價格較低的搗固水焦代替部分價格較高的干焦,調整后的焦炭指標如表4 所示。

表4 焦炭主要指標 %

2.2 爐料成分的變化

剛開始配加FMG 塊時,由于配加比例較小,爐況反應不大,但隨著FMG 塊配比的逐步增加,全爐壓差有上行趨勢,高爐加減風比較頻繁,通過各項制度的綜合調整,爐況逐步穩定;遂開始再次上調FMG 塊的配吃比例,但新的問題又出現,全爐壓差再次上行,有鐵前料慢、鐵后料快的現象,且高爐加減風比較頻繁,通過各項制度的調整后,爐況逐步穩定;FMG 塊配吃比例得以繼續提升,且隨爐缸溫度高點得到控制,逐步下調鈦球比例和燒結礦中鈦含量,同時下調燒結礦的堿度,最終實現塊礦以FMG 塊為主,總入爐配比接近15%。FMG 塊配加前和配至最高時的成分數據分析如表5 所示,由此可以看出,最終高爐平均入爐品位下降了0.4%,SiO2和Al2O3含量略有上升,MgO 含量也上升,TiO2含量下降。

表5 配加FMG 塊前后入爐成分

2.3 各項制度的調整

2.3.1 裝料制度和送風制度的調整

配吃FMG 塊之前,2 號和3 號高爐的料制最大角分別是34.5°和40°,隨著FMG 塊配比的增加,料柱透氣性逐步下降,尤其是FMG 塊配比加至8%左右時爐內壓差升高、中心氣流漸弱、邊緣氣流發展、壁體溫度波動較大、風口小套燒壞頻繁、爐缸側壁溫度上行,進而引起熱壓不穩、料尺行走不均、有快慢料現象,隨之引起入爐風量萎縮、焦比提高、礦批減小以及產量下降。

為抑制邊緣氣流,料制上將礦焦角同抬至37°和43°時,視邊緣氣流仍較盛,遂將邊緣的兩檔焦圈由3、3 改為3、2,此時,爐缸側壁溫度仍呈上升趨勢,鈦球比例一度上調至4%,同時上調燒結礦中的鈦含量,使鐵中w(Ti)高達0.2%,但只能減緩上升趨勢,遂決定利用休風更換小套的機會,將高點區域的風口直徑縮小、風口長度加長。更換后效果初現,所以在后期的休風中,將風口直徑和長度由高點區域調整向其兩側發展。隨著更換的風口增多,初始煤氣流向中心發展,邊緣氣流得到控制,且爐況向好發展的同時,提高入爐風量、降低焦比和擴大礦批并再次增加FMG 塊配比,待焦比降至360 kg/t、FMG 塊配至近12%時,爐內再次出現壓差升高、加減風頻繁,同時伴隨著鐵前料慢、鐵后料快現象,且此時壁體溫度整體呈現下降趨勢,為防止邊緣黏結,將礦焦角逐步退回至36°和41°,同時將邊緣兩檔焦圈改回3、3,并為保持中心氣流,將中心焦圈由4.5、4 改為5、4.5,兩道氣流才逐步匹配,爐況日漸平穩,風量和壓差也突破配吃FMG 塊前的上限,同時兩座高爐的礦批分別由未配前的51 t 和52.5 t 擴至52.5 t 和54.5 t。但由于塊礦配比較高,引起爐頂溫度不足,富氧使用量受到影響,到年底,兩座高爐的平均富氧率只能保持在2.98%和3.1%。料制調整過程數據如表6 和表7 所示。

表6 料制調整過程表

表7 風口調整過程表

2.3.2 出鐵制度的調整

2 號高爐在未配吃FMG 塊前,爐前大部分時間所采用的鉆頭直徑為Φ45 mm,偶爾因鐵未出凈時,采用Φ50 mm 的鉆頭,出鐵間隔基本保持在30 min左右,且合格率可達95%以上。由于爐缸溫度有高點,為穩定高點溫度鐵中w(Ti)可保持在0.13%左右,爐缸狀態漸受影響,尤其是開始配吃FMG 塊后,因熱壓不穩、料尺時快時慢,且加減風頻繁,為防止憋鐵而惡化爐況,將鐵間隔壓縮至25~30 min,并通過激勵機制逐步將合格率上控至95%以上;與此同時,配合爐內反應情況,上調Φ50 mm 鉆頭的使用頻度。而隨著FMG 塊配吃比例的上調,渣鐵比升高,渣量漸大,鉆頭直徑一度改為全Φ50 mm。即便如此,爐內因調整送風制度和裝料制度導致邊緣漸重,出現鐵前料慢、鐵后料快現象,為消除此現象,通過協調鐵運工段壓縮擺罐時間,將鐵間隔再次壓縮至20~25 min。后隨著高點溫度得到控制且穩步下行,將鐵中w(Ti)逐步下調,爐缸狀態逐步好轉,爐況也逐漸平穩后,將鐵間隔固定在20~25 min,鉆頭直徑隨出鐵時間可臨時調整,但大部分時間都是使用Φ50 mm 的鉆頭。2 號高爐的鐵間隔難以壓縮,與兩個出鐵場分布在一側并公用兩條鐵道有關,3 號高爐并不存在此問題,所以3號高爐的鐵間隔可以壓縮至15 min 左右,鉆頭調整與2 號高爐相同。

2.3.3 熱制度和造渣制度的調整

兩座高爐在未配吃FMG 塊前,因爐缸溫度都有高點,為高爐的長壽和安全著想,將w(Ti)控制在0.13%左右,高點溫度穩定在合適范圍內,爐溫水平在0.35%~0.4%之間,為保證生鐵質量,爐渣堿度控制在1.24~1.25 之間,整體爐況比較平穩。開始配吃FMG塊后,由于前期配比較低,爐況反應不明顯,配比從5%逐步上調10%的過程中,邊緣氣流出現變化,高點溫度上行,在調整送風制度和裝料制度的同時,為提高鈦的還原率,將爐溫上控至0.45%左右,將w(Ti)上控至0.2%以上,但也只是減緩溫度上行,不能徹底控制住高點溫度的漲勢,此時鐵水物理熱高達1 500 ℃以上,現場觀測鐵水白亮且略黏,渣鐵流動性已受到不同程度的影響。隨各項制度的綜合反應后,高點溫度得到控制并下行較快,遂立即下調鈦球比例以及燒結礦中的鈦含量,而隨著邊緣氣流受到過分抑制,出現鐵前料快、鐵后料慢現象時,視高點溫度的下降程度持續下調鈦球比例直至停配。為提高產量,將爐溫也下調了0.03%,且隨FMG 塊配比的增加,兩座高爐的渣中w(Al2O3)有不同程度的升高,但鐵中w(Mn)和渣中w(MgO)上升,都有利于爐渣的脫硫和爐缸的活躍,而且為進一步活躍爐缸,在保證生鐵合格率的前提下,將爐渣堿度下調至1.2 左右,具體數據如表8 所示。

表8 鐵水和爐渣成分

3 高爐指標和效益對比

3.1 調整前后高爐指標對比

為保證高爐產量不受太大影響,同時實現經濟冶煉,對高爐采取了一系列措施。首先,高爐在保證鐵水質量的前提下,嘗試逐步降低鐵水硅含量,逐步實施低硅冶煉;并適當調整爐渣成分,以提高其脫硫能力,最終下調爐渣堿度,促進爐缸活躍。低硅冶煉還有一個優點就是能有效降低燃料消耗,節約能源成本。其次,將兩座高爐的礦批逐步擴大,最終分別加至52.5 t和54.5 t,大礦批對穩定氣流和提高產量起到了促進作用。最后,在爐況允許的條件下提高全爐壓差,并根據爐況反應,合理匹配上下部制度,從而保證高爐穩定順行。高爐產量及部分指標如表9 所示。

表9 高爐產量及部分指標

對比高爐配加FMG 塊前后的部分指標,兩座高爐的入爐風量有不同程度的提高,但由于爐頂溫度偏低,導致富氧率有不同程度的降低,同時2 號高爐入爐品位下降0.5%,產量略有降低,3 號高爐入爐品位下降0.31%,產量略有升高。焦比方面有不同程度的上升,綜合焦比方面2 號高爐略有降低,3 號高爐略有上升。

3.2 調整前后經濟效益對比

按表3 的入爐料結構計算兩結構成本差值,針對燒結礦、球團礦和塊礦合計噸鐵成本,使用FMG 塊的結構比不使用FMG 塊低17.83 元/t,經濟效益明顯優于不使用FMG 塊的結構(見表10)。

表10 成本對比表 元/t

4 結論

1)通過合理調劑,使用FMG 塊對鐵水產量及其質量基本沒有太大影響;

2)使用FMG 塊后,鐵中Mn 含量和渣中MgO 含量上升,除了對爐缸活躍有積極的作用外,對高爐的下一步強化冶煉也起到促進作用;

3)由于爐頂溫度處于下限,導致富氧率無法提升,需要進一步通過綜合調劑實現高富氧、高煤比生產;

4)使用FMG 塊的經濟效益明顯優于紐混塊,據此實踐,可繼續引用其他低成本礦石,以進一步降低生鐵成本。

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