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轉爐低鐵耗工藝優化及生產實踐

2022-09-26 14:52:58王連全李德帥馮克亮
山西冶金 2022年4期

王連全,李德帥,馮克亮

(天津市新天鋼聯合特鋼有限公司,天津 301500)

新天鋼聯合特鋼煉鋼廠裝備情況:有3 座120 t頂底復吹轉爐,3 臺120 t LF 鋼包精煉爐,1 臺120 t VD 真空精煉爐,5 臺方、矩形坯連鑄機。產品結構包括碳素結構鋼、優質碳素結構鋼、低合金高強度結構鋼等,擁有一個集轉爐、LF 精煉、真空處理、連鑄四位一體的特鋼生產線,采用頂低復吹轉爐→LF 精煉爐→連鑄的生產流程。

鐵水消耗作為轉爐一個關鍵工藝技術指標,不僅決定轉爐冶煉消耗廢鋼的能力,也反映轉爐冶煉過程熱量利用效率,隨著鋼鐵市場形勢變化,鐵水與廢鋼價格的差距較大,降低鐵水消耗,提高廢鋼比,可降低生產成本[1]。鐵水日產維持在12 000~13 000 t,綜合考慮轉爐冶煉熱平衡、溫度控制、供氧制度、鋼坯質量等各種因素的條件下,策劃降鐵增鋼實施方案,以達到降低鐵耗、提高鋼產量目的。煉鋼廠以轉爐冶煉熱量平衡和優化生產組織作為基礎,采用優化轉爐工藝的方法,增加精煉溫度補償時間,保證精煉進站溫度高于鋼種液相線溫度20 ℃以上。精煉調整后確保出站溫度符合連鑄工序的要求。

1 存在的問題

我國作為世界工業強國,為應對近年來氣候變化所引發的一系列經濟、社會和環境問題,提出了2030年前實現“碳達峰”和2060 年前實現“碳中和”的目標,鋼鐵行業作為碳排放的大戶,實現鋼鐵行業的低碳發展是必然之勢。隨著廢鋼價格的降低,鐵水成本的上升,降低鐵水消耗不僅能夠減少碳排放量,也能夠帶來顯著的經濟效益[2]。但在推行低鐵耗模式下,出現以下幾點問題:

1)轉爐冶煉過程需使用多種造渣料來完成脫磷、脫硫任務,若渣料較多,爐內溫損增加,不僅影響終點溫度,還會增加工業廢料量,造成環境污染。若渣料較少,則會影響磷、硫分配比,且高氧化性、低堿度爐渣會加劇對爐襯鎂碳磚的侵蝕。

2)低鐵耗生產會使轉爐內廢鋼堆積密度增加,開吹時易引起前期打不著火或氧槍頭碰觸廢鋼導致燒槍情況。

3)為提高轉爐終點命中率,增加后吹爐次,延長供氧時間,增強終點氧化性,增加了鋼鐵料和合金消耗,影響生產周期。

4)由于打破冶煉熱平衡,爐內溫度較低,出鋼過程廢鋼不能完全熔化,黏附在爐底和爐壁,造成爐底上漲,影響吹煉過程的槍位穩定性;出鋼溫度低加上爐后加廢鋼,致使LF 精煉爐送電時間長,增加精煉電耗。

2 工藝及設備參數改進

2.1 優化造渣料

2.1.1 少渣冶煉提高熱量利用率

煉鋼造渣料原采用石灰、輕燒白云石、鎂球、石灰石、礦石、燒結礦等多種物料,石灰石等具有較強的冷卻效果,在爐內反應過程中不僅會吸收大量的熱能,同時會生成較多的二氧化碳氣體帶走熱量。采用低鐵耗操作,需充分利用現有物料的物理熱與化學熱,減少溫度損耗,針對此,結合各種造渣料的冷卻效果進行重新梳理。停用了冷卻效果較強的石灰石、礦石、燒結礦,為保證適宜的渣中w(MgO),使用鎂球(w(MgO)≥65%)替代部分輕燒(w(MgO)≥34%),1 t 鎂球w(MgO)等同于2 t 輕燒,降低渣料加入量,降低了8~10 ℃的溫度損失,最終固化造渣料種類為石灰、輕燒白云石和鎂球。造渣料調整前后對比情況如表1 所示。

表1 造渣料調整前后對比 kg/t

在一定條件下加入1 kg 冷卻劑所消耗的熱量,就是冷卻劑的冷卻效應,單位是kJ/kg,由于各種冷卻劑的成分不同,且存在成分波動,為了便于生產中的使用,規定廢鋼的冷卻效應值為1,其他冷卻劑冷卻效應與廢鋼冷卻效應的比值為冷卻效應換算值。為了減少造渣料帶走的熱量,應使用冷卻效應較低的造渣料。常用冷卻劑效應換算值如表2 所示。

表2 常用冷卻劑效應換算值

2.1.2 采用高鈣石灰替代傳統石灰

使用冶金88 石灰(w(CaO)>88%)代替冶金85石灰(w(CaO)>85%),活性度提升39.96 mL,冶金石灰活性度增加,在轉爐冶煉過程中能夠加快熔化速度,盡早成渣,加快脫除鋼水中雜質元素的速度,從而提升冶煉節奏,穩定鋼水質量。w(S)降低0.08%,硫元素對于冶煉鋼種來說是有害元素,轉爐脫硫效率較低,僅為30%~40%,降低入爐物料的硫含量,能夠降低終點鋼水的硫含量,減輕轉爐和精煉爐的脫硫任務,尤其對冶煉低硫鋼種更加有利。w(CaO)上升3.15%,w(SiO2)下降0.395%,從而提高了石灰的有效氧化鈣含量,降低了冶金石灰的單耗。冶金石灰成分及活性度如表3 所示。

表3 冶金石灰成分及活性度

2.1.3 留渣操作及終點調渣

轉爐采取留渣操作,以降低造渣料的加入量。通過造渣料調整前后對比,不考慮礦石和燒結礦,石灰石按照50%折算,調整后渣料降低10.5 kg/t,上一爐剩余的爐渣中含有一定量的FeO,能夠加快石灰的溶解,促使初期爐渣的快速形成,脫除鋼水中有害元素。同時留渣比入爐的造渣料溫度高,能夠降低造渣過程消耗的熱量。轉爐內初期渣量偏大時,渣層較厚,應適當降低氧槍槍位,增加供氧強度,將供氧強度由3.6m3/(t·min)提高至4.0 m3/(t·min),以加強氧氣流股對爐內鐵水與廢鋼的攪拌作用。在轉爐濺渣前,根據終點爐渣的情況,加入50~200 kg 焦炭粉或鎂球進行調渣,以增強爐渣的黏度,確保濺渣護爐效果。同時確保爐渣濺干,避免由于爐渣包裹廢鋼造成的大型噴濺事故。

2.2 改進供氧制度

2.2.1 改進氧槍參數

將氧槍喉口直徑由Φ39 mm 調整到Φ38 mm,氧槍夾角由12.5°調整到12°,其余參數不變。計算所得沖擊半徑較調整前減小0.7%,沖擊深度提高1.5%。

新4 孔噴頭設計參數為喉口直徑Φ38.6 mm,馬赫數Ma=2.0,出口直徑Φ50.1mm,夾角α=12°。

新4 孔噴頭槍位h=1 400 mm 時,氧氣射流對熔池的沖擊直徑計算:D=htan(α+8.5)×2=1 400×tan(12+8.5)×2=1 046.9 mm。

原氧槍頭的沖擊直徑為1 074.8 mm,爐膛直徑為4 290 mm,調整后的沖擊面積縮小5.12%。

新4 孔噴頭槍位在1 400 mm 時,壓力為0.95 MPa,流量27 200 m3/h,調整前的流量為27 400 m3/h,計算沖擊深度的變化。所采用的氧槍沖擊深度計算公式為:

式中:H 為氧槍槍位,mm;n 為孔數,個;K 為常數,取1.0;Q 為噴頭供氧流量,m3/h;Lh0為在槍位H=0 時的沖擊深度,mm;L 為穿透深度,mm;D喉為喉口直徑,mm。

熔池深度為1 500 mm,對比調整前后氧氣流股的沖擊深度占熔池液面深度的比值,增加了1.5%。

2.2.2 調整吹煉過程槍位及氧壓

由于入爐廢鋼量的增加,開吹時要緩慢降槍,注意觀察爐口的火焰,避免氧槍觸碰到廢鋼造成燒槍。為了快速打火,前期氧壓增加到1.0 MPa,增強氧氣流股的穿透力,如果還是不能打火,需要及時提槍,補充少量鐵水或者進行前后搖爐,確保打火成功。吹煉中期氧氣壓力調整到0.8~0.9 MPa,低鐵耗槍位較高鐵耗槍位降低100~200 mm,低槍位有利于控制初期爐渣FeO 含量增長過快造成的噴濺。轉爐操作人員同時考慮轉爐的裝入量以及鐵水和廢鋼的配比,避免由于前期槍位太低導致燒槍事故。在吹煉的中后期,根據爐口火焰適當提高槍位到1 600~2 000 mm,可以控制爐渣的返干情況,同時關注廢鋼在中后期熔化的現象,避免鋼水液面劇烈波動,造成鋼水粘槍頭情況。終點脫碳時,氧壓提高到1.0 MPa,槍位降低到800~1 000 mm,壓槍時間控制在30 s 以上,強化氧氣流股對鋼水的攪拌,促進廢鋼熔化,同時確保脫碳效果,降低渣中全鐵含量。吹煉過程氧槍槍位圖如圖1 所示。

圖1 吹煉過程氧槍槍位圖

2.3 縮短冶煉周期,降低溫度損失

對生產流程進行梳理,從設備運行參數到人員操作細節都需進行優化,以縮短轉爐的整個冶煉周期。做好入爐鐵水、廢鋼的供應,不僅需確保鐵水重量符合要求,達到鐵耗的目標值,而且要保證入爐物料按時吊運到轉爐平臺,做好生產過程的銜接;規范鋼筋壓塊的尺寸為800 mm×800 mm×(1 800±200)mm,減少鋼筋壓塊卡爐口的情況。氧氣支管壓力由0.70~0.85 MPa 提升至0.80~1.0 MPa,根據碳氧不同反應期的供氧要求,采取分階段供氧的措施,配合氧槍槍位的調節,從而達到加快脫碳速度、縮短供氧時間的效果;調整出鋼口內徑尺寸,由Φ170 mm 調整為Φ190 mm,在確保擋渣效果的前提下,縮短出鋼時間。根據反應過程中濺渣情況,判斷渣量大小,選擇留半渣或者留全渣操作,縮短倒渣時間。優化調整后,平均冶煉周期由26.5 min/爐降低至20.8 min/爐,生產過程的溫降減少5~10 ℃。調整前后的冶煉周期情況如表4 所示。

表4 冶煉周期對比 min

2.4 利用合金烘烤與鋼包加蓋進行溫度補償

新增合金烘烤與鋼包加蓋設備,對于轉爐爐后使用的合金與廢鋼進行預熱,合金加熱10 min 后,溫度能達到400~500 ℃。鋼包采用全程加蓋,不僅對鋼包熱量流失起到良好作用,鋼包內殘余溫度提高130 ℃以上,還能在鋼包運輸過程中降低各環節溫度損失,使鋼包周轉過程熱量趨于穩定,通過以上設備的投入,可降低出鋼溫度30 ℃以上,為低鐵耗快節奏創造良好條件。

2.5 充分發揮LF 精煉爐冶金功能,合理分配煉鋼任務

2.5.1 分析鋼水中P 元素

低鐵耗時轉爐的終點溫度降低了35 ℃,終點爐渣的w(∑FeO)升高了1.8%,w(CaO)降低了0.82%,計算P 的分配系數LP,提高了101,對比實際鋼水成分,w(P)降低了0.003%,與理論計算值一致。具體計算公式為:lgLP=22 350/T-21.876+5.6lgw(CaO)+2.5lgw(∑FeO)。

調整前:lgLP=22 350/T-21.876+5.6lg48.63+2.5lg16.14,LP=173;

調整后:lgLP=22 350/ T -21.876+5.6lg46.11+2.5lg17.94,LP=274。

2.5.2 分析鋼水中S 元素

2.5.3 精煉升溫效果

隨著鐵水裝入量的減少,轉爐終點鋼水溫度降低,為達到連鑄鋼水的目標溫度,可以增加LF 精煉爐的送電時間來提升溫度,通過鋼包內造白渣,實現高效脫硫。通過石墨電極的埋弧加熱,其熱輻射小,減輕了對鋼包耐材的侵蝕,根據精煉鋼水條件,調整弧流、弧壓、氬氣攪拌強度,加快成渣速度,提高熱效率,升溫幅度達到4~6 ℃/min,而且石墨電極參與鋼包內的反應,提高了鋼包渣的還原性,生成的CO 強化了LF爐內的還原性氣氛,提高合金收得率。相關的化學反應式為:C+FeO=Fe+CO;C+MnO=Mn+CO。精煉溫度控制情況、轉爐爐渣成分以及鋼水成分對比如表5—表7 所示。

表5 精煉溫度控制

表6 轉爐爐渣成分

表7 鋼水成分對比

2.6 做好爐況維護工作

當轉爐終點溫度低時,容易造成后吹的情況,終點爐渣氧化性變強,加劇對爐襯的侵蝕,因此需要加強對爐況的維護,減少因補爐操作增加的輔助時間,否則會影響生產連續性。通過每個班次對爐殼的渣線、耳軸區域進行測溫,發現溫度偏高時,及時安排補爐。對薄弱部位采取貼鎂碳磚進行維護[3]。使用水基大面料,實現縮短補爐料的燒結時間、增加補爐料的抗侵蝕時間的效果。加強對爐底的維護,每個班組接班后,對爐底高度進行測量,爐底過高時,采取洗爐底的操作,保證爐底維持在適宜的高度。合理的爐形能夠穩定裝入量,減輕吹煉過程中爐渣對爐帽部位的侵蝕,達到延長爐襯壽命、均衡爐襯損毀、降低生產成本的目標。對轉爐渣進行抽檢,根據爐渣成分,調整輕燒白云石和鎂球的加入量,確保爐渣w(MgO)在7%~8%,避免因爐況問題而影響低鐵耗目標的完成。

3 結論

1)通過優化造渣料種類、供氧強度、出鋼口尺寸、氧槍角度等工藝,鐵耗由750 kg/t 降低到720 kg/t 以下,且單日最低鐵耗為697 kg/t;

2)由于縮短了生產周期與各環節銜接時間,提高了生產效率,減少了過程溫度損失;

3)新增合金烘烤與鋼包加蓋設備,促進了鐵耗進一步降低;

4)加強對爐襯的監測和維護,轉爐的爐齡最高達到33 980 爐,達到行業內先進水平,為低鐵耗生產夯實基礎。

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