張 磊
(晉能控股煤業集團晉華宮礦,山西 大同 037001)
導線測量是礦山測量工作中重要的一項內容。導線測量主要將若干個導線點連接成折線,依次測量規格邊長、導線點坐標、高程等。傳統煤礦井下導線主要采用全站儀進行井下測量,一般需3~5 人配合施工,但是由于井下施工條件復雜、測量工作受施工環境影響大、測量人員專業技術水平有限等影響,采用傳統全站儀導線測量時存在測量效率低、精度差、勞動作業強度大以及設備損壞嚴重等問題,導致測量結果無法滿足井下采掘施工要求,嚴重制約著井下巷道安全快速掘進。本文以晉華宮礦2103 運輸順槽為研究對象,針對巷道前期掘進過程中傳統導線測量方法中存在的主要問題,對原導線測量方法進行合理優化,提出了“全站儀三腳架導線測量法”,力求進一步提高導線測量精度,降低測量誤差,避免因測量誤差導致礦山安全事故發生。
晉能控股煤業集團晉華宮礦2103 運輸順槽位于301 采區,南至12-2 號層301 盤區回風巷,西部為8103 回采工作面,東部、北部均為實體。
2103 運輸順槽設計長度為632 m,巷道斷面規格為寬×高=4.5 m×3.5 m,巷道掘進煤層為12-2 號層,煤層賦存穩定,結構簡單,東部為分叉區,西部為合并區。煤層平均厚度為6.52 m,平均傾角為5°。2103 運輸順槽采用綜合機械化掘進工藝,截至目前巷道已掘進240 m。
巷道掘進期間,通過導線點對巷道延伸進行控制,巷道每掘進40 m 布置1 組導線點(共計3 個),在現場由地測科對導線點進行延伸及標定。巷道掘進前期主要采用全站儀依次對導線點進行給定,但采用傳統全站儀導線測量時,使用1 臺全站儀、1 臺三腳架以及1 臺棱鏡等設備進行測量,測量工序復雜、儀器對中整平次數多,導致導線測量精度低、誤差率高。通過現場復測發現,2103 運輸順槽在掘進至220 m 處時巷道出現偏差,向巷道左幫設計位置偏離0.8 m,對此,晉華宮礦地測科決定對原導線測量方法進行優化改進。
為了解決傳統全站儀導線測量時工序復雜、測量誤差率高、勞動強度大等技術難題,決定對2103 運輸順槽采用三腳架法進行導線測量優化。
1)儀器及人員配備:采用三腳架法導線測量時,需配備1 臺全站儀、3 副三腳架、2 個棱鏡和2 個鉛錘覘標;此外,還需配備4 名測量人員,1 人觀測、1 人記錄、2 人對前后棱鏡進行照明。
2)導線點復測:在利用三腳架法進行導線測量前,需對起始點、已知點間進行復測,并將復測結果與前一次測量結果進行對比,若復測數據無誤,方可使用,若存在誤差則必須及時更正;同時應對起始點、已知點位移情況進行檢查,防止因采動影響而導致已知點發生位移現象。
3)儀器檢查:在采用三腳架法導線測量前,應對測量設備進行檢查,檢查內容主要包括設備完好情況、設備內部光學元件精密度等,避免因設備損壞而導致測量精度降低,產生測量誤差。
全站儀三腳架法導線測量示意圖如下頁圖1 所示,具體測量方法為:

圖1 全站儀三腳架法導線測量示意圖
1)首先將3 副三腳架分別安裝在A、B、C 三個導線點下方,其中A 點為起始點、B 點為已測點、C 點為待測點;三腳架整平對中后,在A 點三腳架上安裝1套全站儀,在B、C 兩點上安裝棱鏡,并進行整平對中。
2)待全站儀、棱鏡安裝完成后,進行角度、邊長測量,測量方法與傳統導線測量方法相同;待第一個測站觀測完成且測量出待測點C 點坐標后,將B 點三角架移動至導線點D 下方,并對中整平,并將B 點棱鏡移動至A 點三腳架上;將A 點全站儀移動至C 點上,此時B、C 點為已知點,D 點為待測點,以同樣的測量方法測量出D 點坐標。
3)采用三角架法進行導線測量時,第一個測點需對3 副三腳架、1 臺全站儀進行整平對中,在后續測量時只需對待測點處三腳架進行對中整平即可,直至整個巷道導線測量完成。
1)在進行一次導線測量期間,不得變更棱鏡、全站儀型號,以防儀器設備參數出現偏差導致測量誤差,儀器移動后必須保證儀器中心在同一鉛垂線上,從而降低鉛錘誤差。
2)在導線測量時移動全站儀及棱鏡的過程中,嚴禁觸碰三角架以及儀器基座,儀器及棱鏡安裝后必須對水準管進行校準,若發現偏差時必須重新對中整平。
3)在對測量數據進行記錄時,測量人員必須嚴格對每一次測量站點數據進行準確復測,以提高測量數據精度,保證外業測量數據準確無誤。
1)適應性強。與傳統導線測量方法相比,三腳架法導線測量對施工環境要求相對較低,傳統方法主要將棱鏡吊掛在導線點下方,受施工環境中風流、粉塵濃度影響較大,而該方法采用將棱鏡安裝在三腳架上,不受環境影響;同時采用該方法時可隨意設置站點,解決了傳統導線點觀測時視線受阻嚴重、能見度低等技術難題。
2)降低了勞動作業強度。采用三腳架法進行導線測量時,每次在第一個測站處對測量設備進行三次整平對中即可,在以后的測量中只需對待測點三腳架及棱鏡對中整平即可,與傳統導線測量相比,大大減少了測量儀器對中整平次數,降低了測量勞動作業強度,簡化了測量工序,縮短了測量時間。
3)提高了導線測量精度。在巷道導線測量中,若整條巷道需要進行N 次導線測量,每次布置m 個導線點,采用傳統導線測量時需對儀器整平對中次數為mN 次;而采用三腳架法進行導線測量時,只需整平對中m+(N-1)次,大大減少了測量過程中儀器對中整平次數,避免了儀器對中誤差傳遞現象,提高了導線測量精度。
截至2020 年9 月,2103 運輸順已掘進到位,巷道在后期掘進過程中共計布置10 個測站、30 個導線點。通過采用三腳架法進行導線測量后,每次測站測量時間由原來的3.2 h 降低為1.5 h,巷道在后期掘進過程中,巷道導線誤差控制在了150 mm 以下,大大降低了導線測量誤差率,有效保證了2103 運輸順槽與8103 工作面切巷的順利貫通。
合理優化全站儀導線測量方法對提高導線測量精度、降低測量誤差具有重要意義。晉華宮礦地質科對2103 運輸順槽掘進過程中導線測量方法進行優化,采取了全站儀三腳架法,通過實際應用效果來看,采用優化后的導線測量方法后,大大提高了導線測量精度,降低了導線測量勞動強度,且該方法適用于復雜條件下的采掘工作面,滿足巷道安全高效掘進需求,取得了顯著應用成效。