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螺紋鎖緊環換熱器殼體裂紋成因分析與改進措施

2022-09-27 06:14:08許思維譚曉武韓杰彪朱正東劉莉
設備管理與維修 2022年17期
關鍵詞:裂紋焊縫檢測

許思維,譚曉武,韓杰彪,朱正東,劉莉

(中國石油天然氣股份有限公司廣西石化分公司,廣西欽州 535000)

0 引言

某公司加氫裂化裝置公稱規模220 萬噸/年,裝置原料與經加熱的混合氫混合后進入反應器,反應流出物依次流經過殼程換熱后進入熱高壓分離器,熱高分氣體流經過管程換熱后進高壓空冷器卻至50 ℃進入冷高壓分離器,冷高分氣體進入循環氫壓縮機升壓后分成3 路:一路作為反應器急冷氫,一路與新氫混合成為混合氫,一路作為防喘振控制,經過殼式換熱器和加熱爐加熱后與原料油混合進入反應器。問題熱高分氣/冷混合氫換熱器基本情況見表1。

表1 熱高分氣/冷混合氫換熱器基本情況

1 問題

2021 年裝置崗位人員巡檢過程中發現現場存在異響,經排查確認熱高分氣/冷混合氫換熱器殼程筒體與管箱焊縫在4 點鐘位置有一處約35 mm 長裂紋泄漏(圖1),隨后緊急停工,反應系統置換隔離,換熱器交付檢修。對焊口進行無損檢測,經過RT、UT、MT 檢測確認缺陷僅泄漏部位一處貫穿性裂紋,長度35 mm。

圖1 裂紋泄漏部位

2 原因分析

2.1 宏觀檢查及壓力容器檢驗

裝置停工檢修期間對換熱器進行檢查,殼體內壁存在局部坑蝕,內部少量結垢。大修期間此換熱器壓力容器檢驗,對殼體環焊縫與縱焊縫T 形連接部位進行磁粉檢測和超聲檢測,范圍為縱焊縫中心上下各340 mm,未見異常(但未覆蓋開裂部位)。對各接管焊縫部位著色滲透檢測,未見異常。對殼體進行測厚,最小剩余壁厚約為67.3 mm(設計壁厚66 mm),未見明顯減薄。

本次檢測殼體開裂部位外壁和內壁形貌見圖2,開裂部位位于殼體5 點鐘位置(西側觀察),為焊縫橫向裂紋,貫穿整個焊縫,長度約35 mm。裂紋產生于焊縫區域,未進入母材。殼體內壁存在局部坑蝕,主要集中在開裂的B3 焊縫向內至B1 焊縫之間筒體,具體部位如圖3 所示。腐蝕坑最深約1 mm,腐蝕形貌符合垢下腐蝕特征(圖4)。

圖2 開裂部位外壁和內壁形貌

圖3 開裂腐蝕部位示意

圖4 殼體垢下腐蝕形貌

2.2 金相檢驗

對焊縫開裂部位進行金相檢驗,結果符合應力腐蝕開裂特征。圖5a)為裂紋尖端形貌,裂紋擴展在焊縫中,未進入筒體母材;圖5b)為裂紋形貌,裂紋平直,兩端未發生塑性變形,為脆性開裂;圖5c)為焊縫組織形貌,可見貝氏體組織,為Cr-Mo 鋼正火—回火組織,正火冷卻速度較快;圖5d)為裂紋形貌,裂紋細長曲折,具備應力腐蝕特征;圖5e)為焊縫中的點狀夾雜物的形貌,說明焊縫金屬不夠純凈;圖5f)可見裂紋通過夾雜物,并連接夾雜物進行擴展。

圖5 開裂部位金相檢驗結果

2.3 材料檢測

采用便攜式光譜儀對殼體材料行檢測,主要合金元素含量符合GB 713—2014《鍋爐和壓力容器用鋼板》中12Cr2Mo1R 相關規定。

2.4 硬度檢測

對殼體各焊縫及其周邊部位進行硬度檢測。結果顯示B3焊縫硬度207~333 HB,開裂部位及其周邊的硬度在300 HB以上,明顯高于其他部位,具體數據參見圖6。說明該設備制造過程中焊后熱處理不到位,焊縫區存在高硬度組織,焊接殘余應力未得到充分釋放。設計文件要求焊縫焊后熱處理后硬度≤220 HB,設備出廠檢測各焊縫硬度均滿足要求,其中B3 焊縫硬度隨機檢測兩點,分別為181 HB 和187 HB,但泄漏發生后現場硬度檢測結果明顯超出以上數值。

圖6 B3 焊縫硬度檢測結果(HB)

2.5 磁粉檢測

對換熱器內壁焊縫全部進行磁粉檢測,除開裂部位外其他未見異常。

2.6 工藝防腐數據分析

裝置原料硫含量設防值2800 mg/kg,日常控制700~1100 mg/kg;氮含量設防值2000 mg/kg,日常控制650~850 mg/kg;循環氫中H2S 含量控制指標為≤1385 mg/m3,日常控制50~500 mg/m3;循環氫中HCl 含量控制指標為≤0.5 μl/L,裝置新氫采用制氫裝置供氫,日常分析均未檢出。但裝置停工檢修期間換熱器開蓋檢查,殼體內部存在少量結鹽。裝置進料所含硫化物、氮化物和氧化物,經過加氫反應生成H2S、NH3和H2O。雖然反應流出系統采取注水洗滌和分液罐分離,但無法實現完全脫除。少量H2S、NH3和H2O 會隨循環氫進入冷混合氫中,并對循環氫系統和混合氫系統造成一定腐蝕。殼程進口溫度75 ℃,具備NH4HS結鹽條件。設備使用過程中所生成銨鹽逐步累積,同時吸收循環氫中微量水發生潮解,存在垢下腐蝕環境。高濃度NH4HS含量還會進一步形成銨離子絡合物,剝離金屬表面的保護層。反應式為:

由于H2S 的存在,垢下會發生金屬的腐蝕溶解,造成金屬陽離子(Fe)的聚積,溶液的正電荷過剩,外部的HS-在電泳作用下,遷移至腐蝕發生部位,進一步水解導致局部的pH 值降低。同時已經生成的FeS 保護膜也會受到NH4HS 的破壞(或者使FeS 保護膜無法生成),從而使腐蝕進一步加劇,這樣又生成更多陽離子,繼續吸引更多陰離子,如此循環往復,形成一個自催化過程,造成局部腐蝕。

2.7 開停工過程分析

2.7.1 開停工過程吹掃和置換情況

裝置停止進油后,首先熱氫帶油,然后降壓降溫,氮氣置換合格,交付檢修。開工時首先氮氣置換,H2氣密合格,然后升溫升壓,催化劑預硫化,硫化結束切換原料油產出合格產品。在此過程裝置落實了開停工過程中壓力和溫度控制要求,總體滿足氫腐蝕、鉻鉬鋼回火脆化等腐蝕管控要點。

2.7.2 催化劑預硫化控制

裝置大修期間對催化劑進行了更換,采用UOP 催化劑集配裝填。精制劑牌號為UF-75、UF-210r 和HYT-6219,裂化劑牌號為HC-140LT 和DHC-32rLT。開車過程中,在UOP 技術人員指導下對催化劑進行了濕法預硫化,總體滿足要求。從圖7 可以看到,預硫化過程中循環氫中H2S 含量最高達到20 000 mg/m3。同時催化劑預硫化會生成一定量的H2O,在循環氫系統和混合氫系統低溫部位形成濕H2S 腐蝕環境。

圖7 催化劑預硫化過程

3 結論

換熱器制造過程中最終熱處理不到位,導致焊縫局部硬度超標,焊接應力未能完全消除;循環氫中含有0.12 Mol%的水蒸氣,循環氫在殼程入口附近溫度較低(入口溫度75 ℃左右),且正常工況下介質中含有濃度300 ppm(3×10-4)硫化氫,符合I 類濕H2S 腐蝕環境,存在應力腐蝕開裂可能。

結合裝置工藝流程以及現場檢查數據,確定換熱器殼體開裂原因為焊縫硬度超標,在NH4HS 垢下腐蝕和H2S+H2O 腐蝕作用下發生硫化物應力腐蝕開裂(SCC)。

4 整改措施

4.1 工藝運行控制

(1)由于換熱器暫時不具備更換條件,為確保設備安全平穩運行,建議對裝置進料進行控制,在滿足公司整體物料平衡條件下,盡量降低原料中硫、氮含量,減少反應產物中H2S 和NH3的生成;加大裝置反應流出系統注水量,同時增加冷低分酸性水的分析,利用進口檢測管配合現場檢測的方式,開展循環氫中HCL 和H2S 的分析工作,依據監測結果指導注水方案的調整,提高洗滌效果,盡量降低循環氫中H2S 和NH3含量,減少NH4HS 生成量;加強循環氫分液罐脫水操作,盡可能降低系統中微量水的存在。

(2)各加氫裝置開停工過程,應嚴格執行“開工先升溫后升壓,停工先降壓后降溫”、“在系統壓力降至設計值的1/4 前,反應器器壁最低溫度不低于93 ℃”的要求。升降溫速度嚴格控制在25 ℃/h 之內,如條件允許最好控制在10~15 ℃/h。如設置有循環氫脫硫設施,停工過程中應盡量延長胺液循環時間,如催化劑有H2S 濃度要求,盡量維持低H2S 指標控制。停工過程中盡量延遲停反應注水時間,最好推遲到停循環機前停注水。降低濕H2S 損傷、氫腐蝕、鉻鉬鋼回火脆化腐蝕等的發生概率。

(3)各加氫裝置催化劑預硫化過程中,在滿足催化劑專利商預硫化相關技術要求的同時,盡量降低循環氫中H2S 濃度,到達硫化終點后,應及時停止注硫,切換原料油,降低設備在高H2S環境下的暴露時間。為防止預硫化期間設備腐蝕,應避免無關設備如沖洗氫線、反應器差壓線等與循環氫發生接觸。同時對于系統中存在濕H2S 腐蝕環境的碳鋼和低合金鋼設備應加強監測,出現異常及時采取措施。

4.2 設備設計、采購和檢維修

(1)若此換熱器進行更換,建議對殼程材料進行升級,采用12Cr2Mo1R 雙層堆焊TP309L+TP347,提高設備耐蝕能力。

(2)殼體修復后對焊縫進行硬度檢查,確保硬度≤220 HB,避免應力腐蝕開裂的再次發生。

(3)嚴格制造質量控制,對于制造過程中熱處理后焊縫硬度,射線探傷等關鍵工序質量進行復檢。

(4)嚴格執行TSG 21—2016《固定式壓力容器安全技術監察規程》相關要求,同時對于存在濕H2S 腐蝕環境、材料為碳鋼或Cr-Mo 鋼的高壓容器宏觀檢查存在明顯腐蝕狀況下,建議對容器內表面焊縫進行100%磁粉檢測或滲透檢測,同時對焊縫進行硬度檢查。

5 結語

引發設備泄漏的原因有設計、制造、安裝、檢修、使用、檢測和日常維護保養等方面的因素,保證設備全生命周期內的安全運行,需要抓住每一個環節的關鍵控制點。同時還要具有全生命周期理念,將設備從設計到報廢的每個環節串聯起來全盤考慮,才能最大化地實現設備的平穩運行。

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