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核電廠換熱器安全閥起跳原因及改進措施研究

2022-09-27 06:14:14車銀輝
設備管理與維修 2022年17期
關鍵詞:核電廠設備分析

白 帆,車銀輝

(蘇州熱工研究院有限公司,江蘇蘇州 215026)

0 引言

某核集團多個核電廠RRI(設備冷卻水)系統定期切換和定期試驗期間,在小流量工況下啟動RRI 泵時,下游的EAS(安全殼噴淋系統)換熱器安全閥(即RRI887/888VN 安全閥)頻繁發生起跳現象。該問題已困擾電廠多年,如果安全閥起跳后不回座就會導致RRI 系統失效、核島設備無法有效冷卻,造成核安全風險。

該RRI 系統為閉式循環冷卻水系統,由泵、波動水箱、換熱器等設備組成,其中RRI887/888VN 安全閥位于EAS 換熱器下游(圖1)。根據RCC-P[1]規定,RRI 系統冷段設備冷卻水溫度低于35 ℃,事故溫度低于45 ℃;同時為保證其他系統安全運行,RRI 系統冷段設備冷卻水溫度大于15 ℃。

圖1 RRI 系統布置示意

RRI 系統的作用主要有:①向核島各用戶提供冷卻水;②把熱負荷通過SEC(重要廠用水系統)傳到海水之中;③在核島各熱交換器和海水之間形成屏障,防止來自有關熱交換器的放射性流體釋放到海水中[2]。

RRI887/888VN 安全閥為彈簧式安全閥,安全閥的整定壓力為12.0 bar(1.2 MPa),其原理是依靠彈簧的彈性壓力將閥門的瓣膜等密封件閉鎖,當系統管線超壓時閥瓣克服安全閥的彈簧壓力,閉鎖裝置被頂開,安全閥開啟泄壓。

1 原因分析

1.1 RRI887/888VN 安全閥動作原因分析

1.1.1 集團內核電廠RRI 系統及設備調查對比

根據調查,這些RRI 系統設備的布置形式、標高完全相同;與系統壓力直接相關的RRI 泵、RRI887888VN 安全閥由不同廠家生產,且包含進口/國產(表1);各類換熱器、波動水箱等設備亦由不同廠家生產。

表1 核電廠RRI 泵及安全閥生產廠家對比

各核電廠的系統布置、設備差異對比分析表明,RRI887/888VN安全閥動作問題并非單一設備導致,也非安全閥設計缺陷等原因,因此需要從RRI 系統整體的運行情況綜合研究分析RRI 泵啟動瞬態工況,研究啟泵的瞬間的系統沖擊特性及安全閥處的壓力變化情況。

1.1.2 RRI887/888VN 安全閥前壓力瞬態分析

針對RRI 系統小流量運行時啟泵工況開展多次錄波分析,各電廠RRI887/888VN 安全閥動作均發生在RRI 泵啟泵2~3 s后,這與RRI887/888VN 安全閥前壓力的駝峰現象時間相對應(圖2),壓力峰值最大達到13.3 bar(1.33 MPa)。

圖2 安全閥前壓力駝峰瞬態錄波情況

綜合以上分析,RRI887/888VN 安全閥動作的根本原因是,小流量工況下RRI 泵啟動時,轉速、流量上升期間,RRI 泵出口及系統存在壓力沖擊現象。該現象是離心泵固有特性,最終造成安全閥處存在壓力駝峰,引起安全閥起跳。

為解決該群廠技術問題,需從安全閥設計目的入手,同時對比國內外核電廠RRI 系統布置、設備差異,制定出合理可行的解決方案。

1.2 RRI887/888VN 安全閥設計目的分析

查詢AMSE 規范[3-4]、API 520 標準[5]、法國RCC-P 標準以及國內換熱器有關設計標準,確認RRI887/888VN 安全閥設計在EAS 換熱器下游,是為了保護換熱器在異常工況下不受損壞,但設計標準中涉及的異常工況在換熱器實際運行中不會出現(表2),可以確認,這些安全閥屬于“過度冗余設計”。

1.3 國內外核電廠系統設計調查

針對RRI887/888VN 安全閥“過度冗余設計”問題與國內、外核電設計專家交流,核實M310 堆型核電廠的RRI 系統設計、設備情況(表3)。

根據對比分析可得到以下結論:

(1)國內外M310 堆型核電廠系統管道布置,系統設備設計參數相似,且RRI 泵啟動瞬態過程中也存在瞬態沖擊現象。

(2)EDF M310 堆型核電廠EAS 換熱器下游未設計RRI887/888VN 安全閥,法國格拉芙林(C 電廠參考電站)核電廠已運行將近40 年,暫未收到由于RRI 泵瞬態沖擊引起設備異常事件的經驗反饋。

根據以上調研分析,當EAS 換熱器RRI 側增加RRI887/888VN 安全閥后,由于RRI 系統本身存在瞬態沖擊特性,造成安全閥運行不穩定,不僅未起到保護EAS 換熱器的作用,反而還降低了RRI 系統可靠性。

2 解決方案評估分析

根據1.2 及1.3 章節分析,RRI887/888VN 安全閥屬于過度冗余設計,考慮將提高安全閥定值作為最終解決方案。該方案不僅可以避免安全閥泄漏,還保留了安全閥的部分安全功能。

2.1 RRI887/888VN 安全閥最大許用壓力分析

RRI887/888VN 安全閥上法蘭和閥座為一體化制造,其安全閥設計參數、運行溫度以及法蘭設計的最高承壓能力核實如下:

(1)安全閥的進口法蘭材料和等級:上法蘭,Z2CND17-12,CL150 磅級;下法蘭,碳鋼,CL150 磅級。

(2)結合EAS 換熱器RRI 側設計溫度計算后,上法蘭為薄弱點,其最高許用壓力為16.1 bar(1.61 MPa)。

根據以上分析,初步確認將安全閥整定值調整至16.1 bar。

2.2 EAS 換熱器及管道承壓能力分析

(1)EAS 換熱器最大許用壓力分析。泄壓裝置的整定壓力不得超出容器最大許用工作壓力[6],而EAS 換熱器的試驗壓力(密封壓力)為18.0 bar,其最大許用工作壓力應大于18.0 bar。

(2)EAS 換熱器殼側最大承壓能力分析。參考EAS 換熱器設計文件,其殼側最大承壓計算公式為:

式中 t——EAS 換熱器殼體厚度,20 mm

R——EAS 換熱器殼體內半徑,580 mm

s——最大許用應力值,87.55 MPa

經計算,P=30.0 bar(3.0 MPa)。

(3)管道承壓能力計算。管道承壓能力計算公式如下:

式中 T——管道厚度,6.35 mm

0.D——外徑,610 mm

SF——安全系數,取1

S——屈服強度,210 MPa

經計算,P=45 bar(4.5 MPa)。

EAS 換熱器承壓能力和系統管道承壓能力的分析結果見表4,可見RRI887/888VN 安全閥整定值需低于18.0 bar。

表4 容器運行壓力統計

2.3 提升安全閥整定壓力方案可行性分析

綜合上述分析結果,確認安全閥整定值由12.0 bar 調整至16.1 bar 可滿足系統及設備的承壓能力。根據調研,提高RRI887/888VN 安全閥定值方案現場改造工作量小,更換核級彈簧僅需“0.8 萬元/根”,安全閥仍然保留對EAS 換熱器一定的保護功能并消除安全閥頻繁起跳缺陷,有效提高了RRI 系統可靠性。

3 仿真計算驗證分析

采用Flomaster 軟件對RRI 系統開展建模仿真,評估安全閥定值調整后對系統瞬態壓力的影響(圖3)。仿真分析發現,當安全閥定值為12.0 bar 時系統瞬態最大壓力為13.9 bar(1.39 MPa),提高安全閥定值至16.1 bar 時系統瞬態最大壓力為14.0 bar(1.40 MPa)。由此可以判斷,取消安全閥對系統泄壓和瞬態壓力的影響不大。

圖3 Flomaster 建模仿真計算結果

4 結論

(1)造成RRI887/888VN 安全閥頻繁起跳的根本原因是,小流量工況下RRI 泵啟泵時存在壓力瞬態沖擊特性。參考設計標準,核實安全閥為“過度冗余設計”,這降低了RRI 系統可靠性。

(2)解決方案僅需更換RRI887/888VN 安全閥彈簧,將安全閥整定值由12.0 bar 提高至16.1 bar。提高整定值后降低了安全閥泄漏風險且仍保留安全閥部分安全功能。目前該方案已在某集團內各電廠推廣實施,有效解決了RRI887/888VN 安全閥頻繁起跳問題。

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