劉 健,賈維龍
(馬鞍山馬鋼華陽設備診斷有限公司,安徽馬鞍山 243000)
汽輪機在運行中承受較大的離心力,工作環境惡劣,經常會發生葉片斷裂和脫落等故障,汽輪機葉片損傷及導致二次損壞嚴重影響著發電機的安全穩定運行[1-2]。目前利用多種振動分析方法、結合汽輪機力學特性和監控診斷經驗等,仍是判斷汽輪機葉片斷裂的主要方法。
中國寶武馬鋼集團某鋼鐵廠1#汽輪發電機組,在運行過程中機組振動多次突然增大,特別是汽輪機驅動側瓦。通過一個多月的跟蹤測試診斷,判斷機組狀態由“注意”發展到“危險”狀態,主要故障為汽輪機轉子動平衡不良(檢修發現葉片斷裂)、發電機瓦存在缺陷。通過及時安排檢修,防止了故障繼續擴大,確保機組安全。
設備由汽輪機和發電機組成,圖1 中1#、2#、3#和4#為瓦的編號。

圖1 汽輪發電機組傳動結構
設備生產廠家為南京汽輪電機(集團)有限責任公司,制造時間為2013 年,相關工作參數為:額定功率35 MW,轉速3000 r/min,額定電壓10.5 kV,額定電流2405 A,額定容量43.75 MV·A。
2020 年5 月12 日20:39,機組1#~4#瓦出現了明顯的振動上升。隨即將負荷降至5 MW,各瓦振動有一定程度下降并保持基本穩定。5 月13 日3:09,將負荷升至7 MW,6:23,將負荷升至10 MW,此過程各瓦振動基本穩定;7:17,將負荷升至15 MW,振動有所上升,穩定負荷后,觀察振動變化情況。當日上午,馬鋼華陽設備診斷公司技術人員到達現場,對機組1#~4#瓦以及基礎部位進行振動測試,發現在各種負荷下汽輪機與發電機瓦的振動均偏大(表1)。

表1 5 月13 日機組振動速度有效值(2~1000 Hz)
從圖2 可以看出,汽輪機振動以50 Hz 為主,發電機振動以50 Hz、100 Hz 為主。根據以上信息結合診斷經驗初步判斷:①汽輪機轉子平衡精度差;②發電機前后瓦存在瓦間隙不良;③軸承座地腳螺栓振動分布不均勻,某些地腳螺算緊力不足。

圖2 5 月13 日機組振動頻譜
現場考慮到機組振動值始終偏高,認為滿負荷運行存在安全隱患,于17:35 機組停機。
5 月14—17 日對機組進行檢查和檢修,主要內容有:對瓦面進行修刮;汽輪機與發電機中心復測;緊固發電機地腳螺栓、3#、4#瓦軸承座進。5 月19 日開機后,測試振動值見表2。將表1、表2 進行對比,發現機組振動無明顯改善跡象,說明隱患沒有真正消除。

表2 5 月19 日機組振動速度有效值(2~1000 Hz)
需要注意的是,5 月19 日汽輪機振動頻譜和波形沒有明顯變化,但是發電機頻譜除了50 Hz、100 Hz 振動較大,出現了間隔為12.5 Hz 的分頻振動,振動波形也與之前不同,出現了對應轉頻以及12.5 Hz 的沖擊(圖3、圖4)。這說明發電機振動狀態出現了變化,推測可能是發電機瓦間隙不良或瓦損傷等。汽輪機瓦振動也可見分頻振動的特點,但是其強度弱于發電機瓦,說明振動的變化主要來源于發動機一側。

圖3 5 月19 日機組振動頻譜

圖4 發電機驅動側瓦水平(3H)振動波形
5 月31 日,機組因發電機二極管故障停機處理。6 月1 日再次開機運行,開機后機組振動逐步變大。6 月3 日上午,對機組進行了全面的振動測試(表3)。6 月18 日晚,在線監控顯示2#瓦、4#瓦振動突然增大,隨后降低機組負荷,振動略有下降。6 月19 日上午對機組進行了全面的振動測試(表4)。

表3 6 月3 日機組振動速度有效值(2~1000 Hz)

表4 6 月19 日機組振動速度有效值(2~1000 Hz)
對比表1~表4 可知,進入6 月份以后,整機振動明顯增大,說明機組狀態存在持續惡化的趨勢,振動逐步發展到嚴重超標。汽輪機1#、2#瓦振動超過8 mm/s,發電機4#瓦軸向振動超過12 mm/s,機組處于“危險”運行狀態。
根據測試可知,5 月中旬機組振動增大后到6 月下旬一個多月來,整機振動出現逐步增大的趨勢;調整負荷,振動會發生變化;振動以50 Hz、100 Hz 為主,屬于普通強迫振動。5 月19日,發電機瓦振出現突然變化,沖擊振動明顯,存在大量分頻振動。特別是6 月18 日晚,汽輪機驅動側瓦振再次突然變大,同時發電機4#瓦振動也突然增大,機組振動波動大、無法滿負荷工作,最多只能上升到33 MW。
綜合分析認為機組處于危險狀態(“紅區”),存在重大隱患,判斷存在以下故障:
(1)汽輪機:①轉子動平衡精度差,葉片可能有損傷或存在動靜摩擦;②軸瓦間隙不良,或瓦與瓦座配合不良。
(2)發電機:①兩端軸瓦間隙不良,或瓦與瓦座配合不良;②非驅動側瓦基礎部位振動大,部分地腳螺栓緊力不足。
6 月23 日,某電科院對機組從啟動至滿負荷進行了監測,主要對機組啟動過程的軸振、瓦振數據進行測試分析。此次停機時間較短,為熱態啟機,最后負荷穩定在30 MW。
根據測試數據,在轉速3000 r/min 時發動機4#瓦軸振達到295 μm。負荷在30 MW 穩定后,各瓦振動值均較大,3#和4#瓦振動值分別為180 μm、440 μm,振動嚴重超標。因此,6 月24—25 日機組負荷只能維持在20 MW 以下。
綜合以上多種情況下的測試和一個月來的跟蹤診斷分析,認為應該盡快安排檢修,建議:
(1)檢查汽輪機末級葉片狀況,校正汽輪機轉子平衡。
(2)檢查汽輪機軸瓦以及發電機軸瓦情況。
(3)檢查發電機非驅動側基礎螺栓緊力。
另外,6 月19 日至停機前,汽輪機瓦溫有升高現象。6 月26 日機組停機,因電氣需要進行匝間短路試驗,再次啟動時,升速至3000 r/min 時振動嚴重超標,已經超過軸振動探頭測量范圍,機組打閘停機,轉入檢修狀態。
(1)汽輪機第16 級有142 根葉片,檢查發現有5 根斷裂,其中約7 點鐘位置斷裂兩根、11 點鐘位置斷裂3 根(圖5)。根據端口、成分等數據判斷,某葉片出現疲勞和突然斷裂后,撞擊其他葉片并導致發生脆性斷裂故障。

圖5 汽輪機第16 級葉片斷裂
(2)汽輪機1#、2#瓦墊鐵脫空(僅20%接觸),2#瓦局部脫落、瓦面有擦傷,1#瓦基本正常。
(3)發電機3#、4#瓦嚴重剝落損壞(圖6)。

圖6 發電機瓦損壞
葉片斷裂、脫落的典型特征是振動趨勢呈階躍式、無過渡過程,斷裂后的轉子動平衡精度破壞,振動特征表現為不平衡特征。通過在線振動趨勢并結合離線振動測試,可以看出振動突變基本是工頻能量的變化,葉片斷裂后繼而發生撞擊其他葉片,擴大事故程度。通過故障分析判斷,準確定位故障原因,避免事故繼續擴大,縮短檢修工期。